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      在線模擬智能控制策略在分段進(jìn)水SBR中的應(yīng)用

      2018-08-30 09:15趙冉孫培德王如意焦亮林逸文
      中國(guó)科技縱橫 2018年14期

      趙冉 孫培德 王如意 焦亮 林逸文

      摘 要:本文基于全耦合活性污泥模型3號(hào)(FCASM3)開發(fā)了一套集在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與動(dòng)態(tài)模擬及控制系統(tǒng)于一體的自適應(yīng)智能控制策略,并在分段進(jìn)水結(jié)合間歇曝氣的小試規(guī)模SBR系統(tǒng)運(yùn)行中進(jìn)行可靠性與技術(shù)性能評(píng)估,結(jié)果表明,(1)在線校核后的模型能夠精確模擬系統(tǒng)中各污染物去除狀況,尤其能夠精準(zhǔn)描述有機(jī)物的去除,氨氮的轉(zhuǎn)化以及磷酸鹽的去除過程,能夠?qū)崟r(shí)反映出SBR系統(tǒng)中的真實(shí)情況;(2)完成了基于模型預(yù)測(cè)控制的溶解氧動(dòng)態(tài)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了溶解氧隨水質(zhì)動(dòng)態(tài)變化的自適應(yīng)智能化控制;(3)分段進(jìn)水和間歇曝氣相結(jié)合,獲得最佳的同時(shí)脫氮除磷的SBR工藝運(yùn)行方式。

      關(guān)鍵詞:FCASM3;動(dòng)態(tài)水質(zhì)監(jiān)測(cè);動(dòng)態(tài)模擬;自適應(yīng)智能控制;SBR

      中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)14-0011-04

      近年,隨著污水排放標(biāo)準(zhǔn)的提升,眾多污水處理廠面臨著提標(biāo)改造的難題,在污水處理過程中引入先進(jìn)的模型和優(yōu)化控制技術(shù)將變得迫切。盡管模型預(yù)測(cè)控制在污水處理廠中的應(yīng)用為其帶來很大的經(jīng)濟(jì)效益,但是因模型預(yù)測(cè)結(jié)果不可靠導(dǎo)致模型預(yù)測(cè)控制在污水處理廠的應(yīng)用受到極大限制。

      模型預(yù)測(cè)控制已廣泛地應(yīng)用于復(fù)雜流程工業(yè)過程,但是由于生物處理過程是一個(gè)非線性系統(tǒng),難以建立精確的模型,一般的模型預(yù)測(cè)控制難以達(dá)到污水處理控制精度的需求,無法自適應(yīng)動(dòng)態(tài)的水質(zhì)變化,導(dǎo)致控制精度無法保證[1-3]。本文通過水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與模型預(yù)測(cè)控制有效結(jié)合,在一定程度上克服了由于模型預(yù)測(cè)誤差和某些不確定性干擾等的影響,實(shí)現(xiàn)了根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)變化以及反應(yīng)周期內(nèi)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)去除情況溶解氧的自適應(yīng)控制。該研究為模型預(yù)測(cè)控制的推廣運(yùn)用于實(shí)際的污水處理廠中去奠定了理論基礎(chǔ)和技術(shù)保障,推動(dòng)了污水處理廠向智能化邁進(jìn)的腳步。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)用水及污泥

      試驗(yàn)用水為人工合成的模擬廢水,模擬廢水由三部分組成,分別為A液(無水乙酸鈉32.0313gL-1,無水葡萄糖23.4375gL-1)、B液(氯化銨38.2143gL-1,硫酸鎂2.025gL-1,無水氯化鈣0.45gL-1)、C液(磷酸二氫鉀4.4516gL-1)。取杭州某污水處理廠曝氣池內(nèi)的污泥進(jìn)行接種,采用模擬廢水進(jìn)行馴化培養(yǎng),每4L進(jìn)水中含有A液80mL,B液30mL,C液60mL,進(jìn)水后系統(tǒng)中的理論COD為300mg/L,NH4+ -N為30mg/L,PO43--P為5mg/L,即進(jìn)水的C/N/P為300/30/5。

      1.2 試驗(yàn)裝置

      本試驗(yàn)所用反應(yīng)器為10L的序批式活性污泥反應(yīng)器(Sequencing Batch Reactor,SBR),如圖1所示。試驗(yàn)室設(shè)有在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),SBR反應(yīng)器和中央控制系統(tǒng),形成集監(jiān)測(cè)、模擬與控制為一體的智能化SBR系統(tǒng)。在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由在線COD監(jiān)測(cè)儀(HACH),在線NH4+-N,NOX--N監(jiān)測(cè)儀(WTW),在線PO43--P監(jiān)測(cè)儀(WTW),在線溶解氧監(jiān)測(cè)儀(Tengine-EDO),在線pH監(jiān)測(cè)儀(Bacac-pH221A)等組成。

      SBR反應(yīng)器在25±1℃環(huán)境下運(yùn)行,工藝流程設(shè)置如圖2所示。反應(yīng)器每天運(yùn)行3個(gè)周期,每個(gè)周期8h,工序及時(shí)間設(shè)置為進(jìn)水(2min)、缺氧攪拌(60min)、好氧曝氣(120min)、進(jìn)水(2min)、缺氧攪拌(90min)、好氧曝氣(180min)、沉淀(20min)、排泥(2min)、排水(4min)。每周期進(jìn)兩次營(yíng)養(yǎng)液,每次進(jìn)1.65L,排水比為1/3,水力停留時(shí)間(hydraulic retention time,HRT)為24h,控制系統(tǒng)污泥濃度(mixed liquor suspended solids,MLSS)為2500mgL-1,污泥停留時(shí)間(solids retention time,SRT)為10d。反應(yīng)器運(yùn)行過程中磁力攪拌器攪拌速度控制在200轉(zhuǎn)/分鐘,缺氧階段的溶解氧(dissolved oxygen,DO)濃度為0.3mgL-1,好氧曝氣階段控制曝氣泵開關(guān)調(diào)節(jié)DO在1mg L-1~4mgL-1范圍。由0.5MNaOH溶液和0.5MHCl溶液調(diào)節(jié)pH在7.0~7.5的范圍內(nèi)。

      1.3 分析方法

      使用水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀表對(duì)SBR反應(yīng)器內(nèi)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)去除情況進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)分析,監(jiān)測(cè)點(diǎn)分布如圖2箭頭所示。所有采集的樣品均經(jīng)0.45um的定性濾紙過濾之后,由在線儀表進(jìn)行分析測(cè)定。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 模型校核與驗(yàn)證

      模型預(yù)測(cè)控制非常依賴模型的準(zhǔn)確性,因此對(duì)模型的校核必不可少。本文借鑒國(guó)際上通用的做法,采用靈敏度分析的方法,對(duì)FCASM3模型中重要的參數(shù)進(jìn)行校正[4][5],所使用的校核數(shù)據(jù)為SBR系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行30天的試驗(yàn)結(jié)果。

      結(jié)果表明,基于FCASM3機(jī)理模型建立的分段進(jìn)水的SBR工藝模型能夠?qū)BR系統(tǒng)的生物處理過程進(jìn)行精確模擬。由圖3(A)可知,校核完成的SBR工藝模型能夠?qū)ο到y(tǒng)中COD的去除過程進(jìn)行很好的描述,模型模擬值與實(shí)測(cè)值之間的相對(duì)誤差不超過10%。由圖3(B)可知,校核完成的SBR工藝模型能夠?qū)ο到y(tǒng)硝化反應(yīng)過程進(jìn)行很好的描述,出水氨氮模擬值與實(shí)測(cè)值之間的偏差很小。從圖3(C)中可以看出,校核完成的SBR工藝模型能夠?qū)ο到y(tǒng)生物除磷過程進(jìn)行很好的描述。

      2.2 自適應(yīng)控制策略

      由于生化過程通常存在非線性、時(shí)變性與隨機(jī)干擾等因素,模型預(yù)測(cè)不可能與實(shí)測(cè)值完全相同,本試驗(yàn)在溶解氧優(yōu)化控制過程中,將在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與模型預(yù)測(cè)控制有效結(jié)合,通過引入在線數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行多次校正的方式,縮小實(shí)測(cè)值與模擬值之間的相對(duì)偏差。

      考慮在線儀表測(cè)量間隔,設(shè)定每隔20分鐘進(jìn)行一次DO優(yōu)化,DO取值區(qū)間1mg/L~4mg/L,以0.5mg/L作為優(yōu)化步長(zhǎng),通過模型計(jì)算滿足約束條件的DO值。以在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)所測(cè)的實(shí)測(cè)值作為初始值進(jìn)行模擬,并判斷模型預(yù)測(cè)結(jié)果是否滿足約束條件(COD<50mg/L,NH4+-N<5mg/L,PO43--P<0.5mg/L),如果不滿足,則以DO取值區(qū)間內(nèi)最大的值作為DO設(shè)定值(4mg/L);如果滿足,則選擇滿足約束條件且最小的DO值為DO設(shè)定值,并通過控制曝氣泵開關(guān)使得溶解氧在DO設(shè)定值范圍。

      2.3 控制策略可行性評(píng)估

      對(duì)于分段進(jìn)水的SBR系統(tǒng)而言,系統(tǒng)采用的是缺氧/好氧交替運(yùn)行的方式,好氧反應(yīng)過程中殘留過高的溶解氧會(huì)對(duì)缺氧反應(yīng)過程中的生物脫氮和除磷過程有較大影響[6],須對(duì)好氧曝氣階段的溶解氧進(jìn)行控制。本試驗(yàn)設(shè)置兩個(gè)試驗(yàn)組對(duì)其進(jìn)行可行性評(píng)估。試驗(yàn)組設(shè)置為:

      R1:以分段進(jìn)水結(jié)合間歇曝氣的運(yùn)行方式,采用自適應(yīng)控制策略控制SBR系統(tǒng)曝氣階段的溶解氧濃度。

      R2:以分段進(jìn)水結(jié)合間歇曝氣的運(yùn)行方式,采用手動(dòng)設(shè)定的控制方式,控制曝氣階段的溶解氧為4mg/L。

      以總氮和磷酸鹽去除情況結(jié)果如圖4所示。圖4描述了15天的試驗(yàn)過程中各試驗(yàn)組中總氮以及磷酸鹽的去除情況。從圖4(A)中可以看出R1的總氮去除率較R2要高出15%左右。由圖4(B)可知,R1磷酸鹽的去除率達(dá)到100%,而且遠(yuǎn)高于R2。結(jié)果表明,以自適應(yīng)控制策略控制的R1總氮及磷酸鹽的處理效果最好且穩(wěn)定,說明自適應(yīng)控制策略對(duì)溶解氧的控制提高了生物脫氮除磷的效率,而且很好地避免了曝氣階段剩余過高的溶解氧進(jìn)入缺氧。

      以自適應(yīng)控制策略對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)周期內(nèi)的污染物去除情況進(jìn)行模型預(yù)測(cè)控制以及在線監(jiān)測(cè)分析,如圖5。圖5(A)展示了模型對(duì)一個(gè)反應(yīng)周期內(nèi)COD變化預(yù)測(cè)情況與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)測(cè)情況,第一段COD模擬值與實(shí)測(cè)值吻合程度較差,可能是由于模型在進(jìn)水水質(zhì)組分劃分時(shí)將可溶性COD分為易生物降解物質(zhì)(SS)和溶解惰性有機(jī)物(SI)過于簡(jiǎn)單化,沒有細(xì)化系統(tǒng)的進(jìn)水組分造成的[7];第二段缺氧過程中COD的消耗很快。圖5(B)呈現(xiàn)了模型對(duì)一個(gè)反應(yīng)周期內(nèi)NH4+-N變化預(yù)測(cè)情況與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)測(cè)情況,模型模擬值與實(shí)測(cè)值之間的偏差很小。圖5(C)繪制了模型對(duì)一個(gè)反應(yīng)周期內(nèi)NOX--N變化預(yù)測(cè)情況與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)測(cè)情況,NOX--N為NO3--N和NO2--N之和,模型模擬值與實(shí)測(cè)值之間的偏差很小,不超過10%。圖5(D)反映了模型對(duì)一個(gè)反應(yīng)周期內(nèi)總氮變化預(yù)測(cè)情況與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)測(cè)情況,模擬值與實(shí)測(cè)值之間的偏差較大,主要是因?yàn)榭偟獮榘钡⑾跛猁}氮和亞硝酸鹽氮之和。圖5(E)反映了模型對(duì)一個(gè)反應(yīng)周期內(nèi)磷酸鹽變化預(yù)測(cè)情況與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)測(cè)情況,很好模擬了聚磷菌釋放磷酸鹽和過度吸收磷酸鹽過程,表明第二段釋放磷酸鹽的量明顯要比第一段的少,原因是第二段有機(jī)碳源不足。圖5(F)反映了周期內(nèi)溶解氧自適應(yīng)調(diào)控過程,溶解氧隨系統(tǒng)內(nèi)污染物濃度變化而改變。

      結(jié)果表明,基于FCASM3機(jī)理模型的分段進(jìn)水的SBR工藝模型能夠?qū)BR系統(tǒng)全周期內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)去除情況進(jìn)行精確模擬,而且自適應(yīng)控制策略的應(yīng)用使得溶解氧可以根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)污染物去除情況自動(dòng)調(diào)整。溶解氧的自適應(yīng)控制不僅有利于提高系統(tǒng)的脫氮效率而且對(duì)于磷酸鹽的去除還有一定的促進(jìn)作用,對(duì)于有機(jī)物的利用更加充分,極大地提高了系統(tǒng)脫氮除磷的效率。

      3 結(jié)語

      本文開發(fā)了一套基于FCASM3機(jī)理模型的模型預(yù)測(cè)控制,并將其成功應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室小試規(guī)模的SBR系統(tǒng)中,獲得了以下結(jié)論:

      (1)在線校核后的模型能夠很好的模擬系統(tǒng)中各污染物去除情況,對(duì)有機(jī)物的去除,氨氮的轉(zhuǎn)化以及磷酸鹽的去除過程描述的較準(zhǔn)確,能夠較好反映SBR系統(tǒng)中的真實(shí)情況;(2)將水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和模型預(yù)測(cè)控制有效結(jié)合,計(jì)算曝氣階段的最佳溶解氧值,并以該最佳溶解氧值作為曝氣階段的控制目標(biāo)值,實(shí)現(xiàn)了溶解氧的自適應(yīng)控制;(3)分段進(jìn)水和間歇曝氣相結(jié)合,獲得最佳的同時(shí)脫氮除磷的SBR工藝運(yùn)行方式。

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