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      焦?fàn)t推焦車清焦裝置改造實(shí)踐

      2018-09-04 09:52:48
      山東冶金 2018年4期
      關(guān)鍵詞:焦粉隔膜泵焦炭

      丁 敏

      (山鋼股份萊蕪分公司 焦化廠,山東 萊蕪271104)

      萊鋼焦化廠6 m焦?fàn)tJT-6-33型推焦車均配備水沖式清焦裝置,其主要用于熄滅和收集摘取爐門時(shí)掉落的紅焦炭及推焦桿后退時(shí)帶出的部分尾焦炭。清焦機(jī)清焦效果的好壞對(duì)作業(yè)人員的安全操作和出爐節(jié)奏均會(huì)造成一定的影響。針對(duì)清焦機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中的常見(jiàn)問(wèn)題,進(jìn)行了部分適應(yīng)性改造,效果良好。

      1 水沖式清焦機(jī)工作原理

      水沖式清焦機(jī)基本工藝結(jié)構(gòu)如圖1所示。該清焦裝置是利用高壓水作為輸送動(dòng)力,在開(kāi)爐門之后延時(shí),水路通過(guò)氣動(dòng)隔膜閥控制自動(dòng)打開(kāi),焦炭在水流沖擊的作用下從受料口送至輸送槽的末端,紅焦炭在輸送過(guò)程中熄滅,通過(guò)分離裝置成功實(shí)現(xiàn)水和焦炭的分離。在分離過(guò)程中焦炭和顆粒較大的焦粉落入尾焦儲(chǔ)斗,分離后的水經(jīng)過(guò)回水管路通過(guò)氣動(dòng)隔膜泵回送至水箱被循環(huán)利用。清焦機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 清焦機(jī)結(jié)構(gòu)工藝

      2 常見(jiàn)問(wèn)題

      2.1 高壓水箱安全系數(shù)低

      給水裝置分為兩個(gè)水箱,高壓水箱和低壓水箱,中間由隔斷裝置隔開(kāi),靠近輸水泵的一端為低壓水箱。高壓水箱的壓力設(shè)定為0.40~0.70 MPa。當(dāng)壓力低于0.40 MPa時(shí)水泵開(kāi)始工作;高于0.70 MPa時(shí)水泵停止工作。由于高壓水箱內(nèi)部始終處于有壓力狀態(tài),當(dāng)高壓水箱因銹蝕、磨損等出現(xiàn)破損或裂紋時(shí),且給水裝置內(nèi)水溫約有65℃,在生產(chǎn)和設(shè)備維護(hù)中,極易對(duì)操作人員造成人身傷害。

      2.2 隔膜泵、隔膜閥故障率高

      因水路循環(huán)系統(tǒng)中存在大量的焦炭顆粒,在通過(guò)隔膜泵、隔膜閥過(guò)程中,導(dǎo)致氣動(dòng)隔膜泵卡塞嚴(yán)重,故障率較高,易造成回水不暢,影響環(huán)境。氣動(dòng)隔膜閥動(dòng)作頻次較高,每次出爐基本需要?jiǎng)幼?次以上,同樣易受大顆粒焦粉卡阻,膜片損壞較為頻繁,且隔膜閥價(jià)格相對(duì)較為昂貴,增加了設(shè)備運(yùn)行成本。

      2.3 分離裝置過(guò)濾網(wǎng)易堵塞

      原理上尾焦在水力輸送過(guò)程中被水熄滅,通過(guò)分離裝置進(jìn)行焦炭和水的分離,焦炭和顆粒較大的焦粉落入尾焦儲(chǔ)斗內(nèi),集水裝置將尾焦儲(chǔ)斗內(nèi)焦炭和剩余的水進(jìn)行再分離,然后通過(guò)隔膜泵將水輸送到回水管。集水裝置過(guò)濾網(wǎng)易被焦粉堵塞,熄焦水無(wú)法及時(shí)回送,超出隔膜泵設(shè)計(jì)能力,導(dǎo)致大量熄焦水外溢。焦粉進(jìn)入隔膜泵會(huì)加劇隔膜泵的損壞。

      3 適應(yīng)性改造

      通過(guò)對(duì)水沖式清焦系統(tǒng)在使用過(guò)程中的綜合評(píng)價(jià),在原有設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些適應(yīng)性改造。

      3.1 控制系統(tǒng)與水箱及管路改造

      將給水裝置中的高壓水箱去除,全部改為低壓水箱。為了更好地達(dá)到熄滅紅焦和輸送焦炭的效果,在受料口處增加壓力輸水裝置,裝置如圖2所示。將輸氣管套入輸水管中,給水的同時(shí)直接通過(guò)空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐給風(fēng),內(nèi)部高壓空氣為外部的水提供動(dòng)力,將從輸水管中輸出的水在短時(shí)間內(nèi)加速到1 m/s以上,進(jìn)而將紅焦熄滅,輸送至分離裝置。

      根據(jù)工藝流程,重新按設(shè)定清焦機(jī)的自動(dòng)運(yùn)行程序,將推焦車提門信號(hào)、移門信號(hào)、推焦后限及走行信號(hào)引入清焦機(jī)PLC系統(tǒng)中。

      圖2 壓力輸水裝置

      將4個(gè)信號(hào)與清焦機(jī)運(yùn)行程序結(jié)合,保證清焦機(jī)在取門后開(kāi)始噴水1次(10 s),在推焦后退至后限時(shí)再次噴水1次(10 s),整個(gè)推焦過(guò)程中自動(dòng)噴水2次,將尾焦送至分離裝置尾焦斗中。

      3.2 重新設(shè)計(jì)動(dòng)作程序

      針對(duì)清焦機(jī)隔膜泵故障率高的問(wèn)題,重新設(shè)計(jì)了隔膜泵動(dòng)作程序,將原浮球控制隔膜泵系統(tǒng)拆除。設(shè)計(jì)當(dāng)噴水氣動(dòng)電磁閥動(dòng)作時(shí),隔膜泵連續(xù)動(dòng)作60 s,將積水裝置中的水抽回常壓水箱內(nèi),避免隔膜泵長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)動(dòng)作,延長(zhǎng)其使用壽命。受料口的隔膜閥用普通電磁閥代替,在保證正常運(yùn)行的同時(shí),降低了設(shè)備成本。

      3.3 集水裝置改造

      針對(duì)集水裝置過(guò)濾網(wǎng)易被焦粉堵塞現(xiàn)象,引進(jìn)吹掃裝置和振動(dòng)裝置,并將吹掃裝置和收料口電磁閥連鎖控制。每次清焦機(jī)水沖動(dòng)作時(shí),PLC控制吹掃裝置啟動(dòng),持續(xù)對(duì)分離裝置濾網(wǎng)進(jìn)行10 s吹掃,并振動(dòng)30 s,基本杜絕了濾網(wǎng)堵塞的狀況,減少焦粉等大顆粒物堵塞濾網(wǎng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響。

      清焦機(jī)改造后的工藝結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      圖3 清焦機(jī)新工藝結(jié)構(gòu)

      4 應(yīng)用效果及效益分析

      經(jīng)過(guò)適應(yīng)性改造后,清焦機(jī)清焦效果明顯改善,有助于推焦計(jì)劃順利進(jìn)行;同時(shí)系統(tǒng)故障率明顯降低,基本實(shí)現(xiàn)免維護(hù),在滿足生產(chǎn)的同時(shí),有效降低了生產(chǎn)成本和維修費(fèi)用,效果良好。單臺(tái)推焦車清焦系統(tǒng)年效益統(tǒng)計(jì):節(jié)省2臺(tái)空壓機(jī)年保養(yǎng)費(fèi)、隔膜閥節(jié)省備件費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)24.6萬(wàn)元。由于管道泵改造,高低壓倉(cāng)清理頻次由原來(lái)的1次/月調(diào)整到1次/3月,降低了新水消耗和職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。

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