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      骨瓷熔塊關鍵技術研究

      2018-09-13 01:24:56馬道勝吝小強樊葉利
      中國陶瓷工業(yè) 2018年4期
      關鍵詞:熔塊無鉛釉面

      馬道勝 ,吝小強 ,樊葉利

      (1. 杭州諾貝爾陶瓷有限公司,浙江 杭州 311100;2. 上海敦鴻商貿有限公司,上海 200240)

      0 引 言

      骨瓷,最早產于英國。基本工藝是以動物的骨炭、長石、粘土、石英為基本原料,經過高溫素燒后低溫釉燒兩次成型。骨瓷用料非??季?,制作非常嚴格精細,規(guī)整性、透明性、潔白度、熱穩(wěn)定性要求非常高[1-2]。產品因“薄如紙、明如鏡、聲如磬、白如玉”而受到市場青睞,一直占領國內外高檔瓷的主導地位,成為世界珍貴瓷器品種。

      傳統(tǒng)骨瓷多使用含鉛熔塊,人們又不希望制品中含鉛,因鉛在使用過程中熔出會影響到使用者的身心健康,如果人體連續(xù)地攝入鉛,鉛就會在人體內積累,將破壞人體的生理平衡,形成鉛毒癥[3-4]。我國日用瓷國標規(guī)定,鉛溶出量不超過7 ppm,而美國FDA準則將其規(guī)定為為3 ppm以下,美國加州政府的65條規(guī)定在0.266 ppm 以下??梢姼鲊畬︺U溶出問題都很重視。另外,鉛對水的穩(wěn)定性差,制品長期使用,易吸收水份而產生吸濕膨脹,釉面會產生后期龜裂。鉛的危害還表現在燒制過程中,鉛極易揮發(fā),粘附并侵蝕耐火物,使其變形或材料脫落,減少使用壽命。鉛還污染環(huán)境,價格昂貴,生產成本高。

      為解決以上問題,本文通過研制推廣高檔骨瓷用無鉛熔塊,使其既能保持含鉛熔塊釉的高光澤等優(yōu)良性能,又能保證釉面使用過程中的鉛鎘熔出。通過對使用過程中釉泡、低成本高溫快燒等問題的解決,最終在唐山市場獲得廣泛認可。

      1 骨瓷工藝分析

      1.1 骨瓷生產工藝概述

      骨瓷屬于高檔瓷,其胚體中含有天然骨粉,光澤呈天然骨粉獨有的自然奶白色。經過灌漿、模壓制胚、石膏模脫水,以及胚體的高溫素燒、施釉后的低溫釉燒、貼花紙烤制等工藝,成為白度高、透明度高、瓷質細膩的瓷器。

      1.2 傳統(tǒng)骨瓷工藝分析

      傳統(tǒng)骨瓷使用的熔塊多為鉛熔塊。鉛熔塊以鉛丹作為熔塊的主要熔劑,因鉛丹具有強烈的助熔作用。同時能顯著增大釉的折射率,賦予釉面極高的光澤,降低熔融物的粘度,擴大燒成范圍。

      1.3 無鉛骨瓷和傳統(tǒng)骨瓷的工藝對比

      隨著人們對鉛危害越來越重視,我國以及歐美等國對鉛溶出的標準在不斷提高。使用無鉛熔塊可以從根本上消除鉛的各種危害,使用無鉛熔塊使其既能保持含鉛熔塊釉的高光澤等優(yōu)良性能,又能保證釉面使用過程中的低鉛鎘溶出。無鉛骨瓷和傳統(tǒng)骨瓷的生產工藝基本相同,只是針對生產過程中釉泡、低成本高溫快燒等實際情況對配方、球磨、燒成作相應調整。

      1.4 無鉛骨瓷代替?zhèn)鹘y(tǒng)骨瓷的工藝原理

      傳統(tǒng)骨瓷鉛熔塊是利用PbO作為熔劑,是利用PbO軟化點低,可以不斷熔融,不斷排氣。無鉛骨瓷熔塊利用SrO、K2O、Li2O三者以一定比例完全取代含鉛熔塊中的PbO,既保證了釉面光澤度,又保證膨脹系數的匹配。通過反復試驗研制出無鉛骨瓷熔塊,并在唐山客戶進行取代生產。

      2 釉泡缺陷解決

      2.1 釉泡產生原因

      釉泡是無鉛熔塊在取代鉛熔塊過程中遇到的一個關鍵問題。軟化點和高溫粘度是這個關鍵問題的關鍵點,無鉛熔塊的軟化點太低,熔塊的高溫粘度高,高溫流動性不好,不利于排氣。同是客戶的燒成條件和球磨參數不匹配也是產生釉泡的又一原因。

      2.2 試驗方法和原理

      通過調整SrO、K2O、Li2O三者的比例來調整無鉛骨瓷熔塊的軟化點和高溫粘度,同時對窯爐和球磨參數進行調整,以利于制品燒成時排氣,減少釉泡的產生。

      2.3 試驗過程

      (1)在實驗室對無鉛骨瓷骨瓷中的SrO、K2O、Li2O的含量進行調整 :因這三種氧化物在熔塊制品燒成時分段熔融,調整每種氧化物的含量可以使熔塊在熔融過程中分段排氣,減少釉泡的產生。

      (2)生產工藝調整:在客戶的協助下調整了溫度曲線,將窯爐的前溫由760 ℃調高到900 ℃,高溫區(qū)保溫時間由60 min延長到80 min。這是因為釉泡中的大泡是由前溫低,升溫過急引起的,通過提高前溫使氧化分解的比較充分,如10寸盤的大泡就會由7%降到了2%,而盤口的邊泡(在顯微鏡下看也是釉泡)則是因為個別燒嘴風和煤氣的配比不合理,風小火焰長,火焰接觸到盤口上造成產品的溫度局部過高,形成邊泡。通過對窯爐的燒成曲線和風與煤氣比的調整,問題得到大的改善,邊泡由15%降到了4%。調整球磨機球石、熔塊料、水的加入配比,最終確定為2 : 1 : 0.4,同時調整球磨機球磨時間由50 h-60 h改進為38 h-48 h,釉漿篩余最終控制為0.02-0.06 g/250目·500 ml。同時我們對釉漿參數也進行了調整,比重為:180 g/100 ml,細度D90為13-15 μm(如圖1),因為細度過細會產生釉面釉泡和針孔,細度過大則無法過篩,燒不熟,釉面亮度差。

      圖1 釉漿細度進行調整后參數D90=14.13 μmFig.1 Parameters obtained after the adjustment of glaze slurry fi neness D90=14.13 μm

      3 高溫快燒和降低成本技術

      3.1 高溫快燒和低成本的需求

      甲公司是一個全國聞名的骨瓷企業(yè),其產品產銷國內,出口歐美,影響力較大,一直是公司的目標客戶。但是,其它客戶的進車速度為30 min/車,而甲公司則為18-22 min/車;同樣,其他客戶產量為45萬件/月,而甲公司則為60萬件/月。客戶需求燒成快、產量大,能適合高溫快燒的低成本無鉛骨瓷熔塊,與其配合。

      3.2 試驗和解決過程

      針對這種低成本高溫快燒的情況,初始配方一是不能達到燒成效果的。公司將初始配方一中價格比較高的Li2CO3、ZnO等原料改為鋰輝石、K2CO3等價格低的原料,開發(fā)了一個低成本、軟化點高的熔塊配方二。經過多次試驗,配方二無法滿足客戶的需求,只能利用兩個配方搭配各取所長。初始配方一的軟化點為630 ℃,配方二的軟化點為710 ℃。經過試驗,兩個熔塊的搭配比例為配方一 30%和配方二 70%,搭配后軟化點為700 ℃左右。搭配的熔塊既滿足了客戶的燒成條件,又降低了生產成本??蛻粼谑褂煤蟪善仿噬仙?2%,成本降低了10%,達到歷史最高水平,遙遙領先國內、國際其它快燒客戶。

      4 膨脹系數、軟化點、熔流試驗的品質管控

      4.1 關鍵技術

      品質是產品的生命。對膨脹系數、軟化點、熔流試驗等產品參數進行數據管控可以保證熔塊質量,防止因質量變化而引起生產問題。

      4.2 試驗方法和原理

      膨脹系數的管控是為了保證熔塊膨脹系數和胚體匹配;軟化點管控為防止釉泡等缺陷產生;熔流試驗管控同樣為防止釉泡、流釉等產生,管控方法均由公司儀器測試或品保人員實驗得出數據與標準品對比。

      4.3 品質管控過程

      產品品質的管控尤為重要。公司的每批無鉛骨瓷熔塊都要進行膨脹系數、軟化點、熔流試驗進行品質管控,膨脹系數利用公司膨脹系數儀測試,控制在220±5×10-7℃(如圖2),膨脹系數如果變化太大,熔塊和坯體的配合性就差,容易產生崩瓷、釉裂等缺陷。軟化點也是利用膨脹系數儀測試,控制在630±10 ℃,軟化點過低,會產生前文講到的釉泡;過高生產出來的產品釉面不夠光滑、平整、細膩。熔流試驗管控試驗(如圖3):生產樣品311#和中間的無鉛骨瓷熔塊1001#標準對比,流淌長度基本相同,證明其高溫流動性與1001#基本相同;而312#則不同,其流淌長度較1001#長,說明其高溫流動性比較好,在客戶生產時容易產生釉縷、麻口,必須提高高嶺土或高溫熔塊來增加釉的高溫粘度,或增加甲基纖維素的添加量來增加釉漿粘度以利于增加施釉重量;反之,如果流淌長度較1001#短,說明其高溫流動性較1001#差,生產出來的成品釉面會不夠光滑、平整、細膩,應提高燒成溫度來解決。通過對膨脹系數、軟化點、熔流試驗進行品質管控,無鉛骨瓷熔塊品質得到保證,在唐山市場更具備競爭力。

      圖2 膨脹系數儀測試Fig.2 Thermal expansion test

      圖3 熔流試驗管控試驗Fig.3 Controlled melt fl ow test

      5 結 論

      (1)通過對骨瓷生產工藝中使用的含鉛熔塊用無鉛熔塊代替,首先針對含鉛熔塊中PbO的功能進行分析,修改配方利用SrO、K2O、Li2O三者以一定比例完全取代含鉛熔塊中的PbO,研制出無鉛骨瓷熔塊。并對在代替使用過程中遇到釉泡、低成本高溫快燒等問題進行分析;通過對骨瓷熔塊配方的優(yōu)化和客戶生產工藝的調整,使釉泡、低成本高溫快燒等問題得到解決。同時通過有效對膨脹系數、軟化點、熔塊熔流的品質管控,產品質量穩(wěn)定,避免釉泡等缺陷產生,使無鉛骨瓷熔塊更有競爭力,客戶使用后,成品率大幅提升。

      (2)唐山客戶在使用無鉛骨瓷熔塊后,都反映無鉛骨瓷熔塊的燒成范圍寬、釉面平整度好、便于操作,生產成品率穩(wěn)定在歷史較高水平。一家年產500萬件骨瓷的企業(yè)因為球磨效率、燒成,尤其成品率的大幅提高年降低成本150萬元,給客戶帶來可觀的經濟效益。

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