高清林,郭開勝
(1.福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 泉州 362000; 2.福建華電漳平火電有限公司,福建 龍巖 364400)
表1 管樣化學(xué)成分 %
某電廠330 MW亞臨界汽輪發(fā)電機組配備的WGZ1004/18.34-1型燃煤鍋爐,為全鋼結(jié)構(gòu)、露天島式布置、四角布置直流式百葉窗水平濃淡燃燒器、切向燃燒、平衡通風(fēng)、 熱風(fēng)送粉、一次中間再熱、亞臨界自然循環(huán)汽包爐。該鍋爐在累計運行48 000 h、啟停25次后,爐A側(cè)高溫過熱器第一排由外向內(nèi)數(shù)第5圈爐前入口管距底部彎頭約2 m處的迎風(fēng)面發(fā)生爆管。爆管段材質(zhì)為SA213-T91,規(guī)格為?54 mm×8 mm。
爆管從爆口處折彎并向爐后甩出約2 m,爆口沿縱向撕裂,呈喇叭口形,長約90 mm,最寬處約100 mm,如圖1所示。爆口處明顯脹粗,爆口管壁厚度沿圓周方向至爆口邊緣均勻減薄,爆口邊緣較為鋒利,呈現(xiàn)明顯塑性,具有明顯的短期過熱爆管的特征。
圖1 爆口原始形貌
在隨后的清潔度檢查中發(fā)現(xiàn),管子內(nèi)部存有異物,造成管子內(nèi)介質(zhì)流量減小,管子壁溫上升,使管子在高溫下的環(huán)向應(yīng)力超過其材料本身強度而發(fā)生爆管,爆管產(chǎn)生的直接原因為短時過熱。
取爆管的鄰管——爐A側(cè)第1排由外向內(nèi)數(shù)第6圈入口管(材質(zhì)為SA213-T91,規(guī)格為?54 mm×8 mm)作為對比管樣。爆管管樣編號為#1,對比管樣編號為#2,分別檢測其化學(xué)成分,分析結(jié)果見表1。爆管管樣和對比管樣的主要化學(xué)成分均符合ASTM(美國材料實驗協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)中對SA213-T91合金鋼的成分要求,材料與設(shè)計材質(zhì)相符。
圖2是爆管管樣和對比管樣的金相組織圖。圖2a和圖2b是#1管樣爆口附近的縱截面拋光態(tài)圖,圖中可見不同大小的點狀夾雜物,夾雜物等級評定為2.5級,基本符合要求。圖2c和圖2d為#2管樣背火面和向火面的顯微組織,兩者無明顯差異,均為回火索氏體+鐵素體,有少量碳化物析出,組織老化等級評為3級。圖2e是#1管樣遠(yuǎn)離爆口端的金相組織,為回火索氏體+鐵素體,并有少量碳化物析出。圖2f為#1管樣爆口附近的金相組織,其中碳化物顆粒明顯析出并長大,組織劣化等級評為5級。圖2g顯示#1管樣爆口附近尖角處呈明顯纖維狀及沿纖維狀方向撕裂的裂紋。
圖2 管樣金相組織
表2 管樣硬度HB
表3 管樣拉伸強度
注:≥20,縱向取樣試樣≥20;≥16,橫向取樣試樣≥16。
金相組織分析結(jié)果表明,#1爆管爆口組織劣化嚴(yán)重,出現(xiàn)長大的碳化物析出,爆口附近分布著密集的縱向細(xì)裂紋,管子內(nèi)外壁有氧化皮,這些均為長期高溫運行所致,說明爐管在爆管前曾長期處于高溫運行狀態(tài)。#2管由于長期在高溫下服役,管子金相組織出現(xiàn)碳化物析出等老化現(xiàn)象。根據(jù)DL/T 884—2004《火電廠金相檢驗與評定技術(shù)導(dǎo)則》組織老化等級評為3級,但并未出現(xiàn)相變組織。
#1和#2管樣的顯微硬度見表2:#1管樣爆口處硬度偏低,可能與金相組織發(fā)生老化有關(guān);#1管樣爆口附近尖角部位硬度較高,可能是由于此處塑性變形最大產(chǎn)生加工硬化所致;#2管樣的硬度要比#1管樣的硬度高,其硬度值符合ASTM SA-213對T91材質(zhì)硬度的要求。
#1和#2管樣常溫拉伸性能測試結(jié)果如表3所示。#2管樣強度明顯高于#1爆管管樣,#1管樣的強度明顯下降,向火面抗拉強度及屈服強度最低,屈服強度值已經(jīng)不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
由上可知,爆管管樣的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,爆口處明顯脹粗,管壁厚度沿圓周方向至爆口邊緣均勻減薄,爆口邊緣較為鋒利,呈現(xiàn)明顯的塑性,符合短期過熱爆管特征。金相組織及力學(xué)性能分析結(jié)果表明,爆管爆口組織劣化嚴(yán)重,碳化物析出并長大,爆口附近分布著密集的縱向細(xì)裂紋,在高溫蒸汽及煙氣的作用下,管子內(nèi)外壁有氧化皮生成,力學(xué)性能明顯下降,這些現(xiàn)象均為長期高溫運行所致,說明管子在爆管前曾處于長期高溫運行狀態(tài)。因此,該高溫過熱器爆管是長期超溫和長期過熱(異物堵管)共同作用所造成的。