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      轉(zhuǎn)化催化劑兩種還原方案對開工的影響

      2018-09-19 03:51:42安,趙
      石油化工應(yīng)用 2018年8期
      關(guān)鍵詞:制氫火炬氫氣

      方 安,趙 洋

      (中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)

      1 轉(zhuǎn)化催化劑簡介

      蘭州石化公司50 000 m3/h制氫裝置由中國石化洛陽工程公司設(shè)計,以天然氣和加氫干氣為原料,采用烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫技術(shù)及沖洗再生式變壓吸附(PSA)提純氫氣的工藝路線,生產(chǎn)純度≥99.9%(v)的氫氣,產(chǎn)品作為煉廠加氫裝置的補充氫氣[1]。

      裝置轉(zhuǎn)化催化劑采用莊信萬豐上市公司開發(fā)的KATALCOJMTM25-4Q和KATALCOJMTM57-4Q催化劑,兩種催化劑的主要差別在于上層催化劑25-4Q含有抗積碳功能的鉀堿組分,催化劑的主要性質(zhì)(見表1)。

      2 轉(zhuǎn)化催化劑還原過程說明

      2.1 還原的必要性

      根據(jù)表1可以看出,催化劑主要活性組分NiO,其不具備轉(zhuǎn)化反應(yīng)活性,因此系統(tǒng)開工轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)前必須將其還原為具備活性的單質(zhì)Ni,還原反應(yīng)方程式為:

      根據(jù)方程式可以看出,還原介質(zhì)為氫氣,反應(yīng)過程表征為微吸熱、無體積變化,提高溫度和氫分壓有利于還原反應(yīng)的進(jìn)行[2]。

      由于現(xiàn)有烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫技術(shù)均采用前置預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器方案,因此供給轉(zhuǎn)化催化劑還原用的氫氣有兩種來源,一種是系統(tǒng)直接注入還原所用的氫氣,另一種是間接依靠預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)生成氫氣,現(xiàn)將兩種方案分別說明如下。

      2.2 采用天然氣還原過程說明

      采用天然氣作為還原介質(zhì)時,催化劑的開工過程主要如下(見圖1):

      (1)系統(tǒng)氮氣置換;(2)催化劑120℃干燥及250℃干燥;(3)轉(zhuǎn)化配汽,轉(zhuǎn)化爐升溫;(4)引入天然氣,催化劑還原;(5)還原完畢,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運行。

      引入天然氣時,系統(tǒng)須切斷循環(huán),中變氣全部排入火炬系統(tǒng),采用天然氣還原時,操作重點為:天然氣進(jìn)料量控制在 4 000 m3/h,水碳比(mol/mol,下同)控制在6:1~8:1范圍,轉(zhuǎn)化爐出口溫度控制在780℃~800℃,還原時間為2 h~4 h。還原完成的條件為:爐管顏色由紅變黑;轉(zhuǎn)化氣殘余甲烷分析連續(xù)偏低。

      2.3 采用氫氣還原過程說明

      采用氫氣作為還原介質(zhì)時,催化劑的開工過程主要如下(見圖2):

      (1)系統(tǒng)氮氣置換;(2)催化劑120℃及250℃干燥;(3)轉(zhuǎn)化配汽,轉(zhuǎn)化爐升溫;(4)切除加氫反應(yīng)器;(5)配氫,催化劑還原;(6)投加氫反應(yīng)器;(7)引天然氣,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入開工過程。

      采用氫氣還原時,系統(tǒng)維持循環(huán)狀態(tài),在整個還原期間通過補充氫氣維持反應(yīng)所需的水氫比,操作重點為:水氫比(mol/mol,下同)控制在 6:1~8:1 范圍,轉(zhuǎn)化爐出口溫度控制在780℃~800℃,還原時間為2 h~4 h。還原完成的依據(jù)為:轉(zhuǎn)化爐入、出口氫氣濃度一致。

      圖1 選用天然氣時開工步驟

      圖2 選用氫氣時開工步驟

      3 兩種還原方案的比較

      3.1 氫氣方案還原的優(yōu)勢

      催化劑采用兩種不同方案還原開工期間,開工時間和火炬排放時間、排放量統(tǒng)計(見表2)。

      通過對比可以看出采用氫氣工況還原時對火炬系統(tǒng)的沖擊較小,理由如下:

      (1)采用天然氣工況還原比采用氫氣工況還原的火炬排放時間增加2 h;(2)采用天然氣工況還原的火炬排放總量為44 600 m3,比采用氫氣工況的總排放量34 600 m3增加10 000 m3;(3)采用天然氣還原時系統(tǒng)的最大排放量達(dá)16 000 m3/h,采用氫氣時最大排放量為12 000 m3/h。

      3.2 天然氣方案還原的優(yōu)勢

      (1)自動化程度高、可靠性好、省時省力。采用天然氣還原時,可以依據(jù)在線甲烷質(zhì)量儀表對還原情況實時進(jìn)行監(jiān)測,可靠性較好;氫氣還原時,只能通過對轉(zhuǎn)化爐入、出口介質(zhì)進(jìn)行人工采樣分析來判斷還原效果,不僅時間滯后,而且對采樣器具和采樣操作要求極為嚴(yán)格。

      (2)開工步驟簡化,開工周期較短。采用氫氣還原時,為避免加氫催化劑還原為單質(zhì)金屬,必須經(jīng)歷加氫反應(yīng)器的切出/切入步驟,同時PSA聯(lián)動只能在轉(zhuǎn)化催化劑正常運行后,采用天然氣還原時,可以根據(jù)在線甲烷分析,在催化劑具備一定活性后就聯(lián)動PSA,因此,采用天然氣還原時總開工時間能縮短4 h。

      (3)還原介質(zhì)來源較為便利,直接采用管網(wǎng)天然氣即可;采用氫氣作為還原介質(zhì)時,對氫氣的品質(zhì)要求較高,一般要求其中不能含有氯、高級芳烴等雜質(zhì)。

      表2 兩種方案火炬排放對比表

      4 結(jié)語

      綜上所述,在火炬系統(tǒng)具備回收能力的條件下,一般建議采用天然氣作為還原介質(zhì),以縮短開工周期、降低操作人員勞動強度。當(dāng)火炬系統(tǒng)不具備回收條件時,要采用氫氣作為還原介質(zhì),以確保安全環(huán)保受控。

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