方建勇,俞立凡
(杭州華電下沙熱電有限公司,浙江 杭州 310018)
LCZ75-7.1/1.27/0.59型汽輪機由南京汽輪機廠生產(chǎn),為雙壓、沖動、單排汽、單軸、可調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機。汽輪機的盤車裝置裝在汽輪機后軸承座的上蓋上,屬于減速機、齒輪復合減速、切向嚙合的低速盤車裝置。
LCZ75-7.1/1.27/0.59型汽輪機的盤車裝置在機組運行期間,其頂部透氣孔油煙霧排放量較大,同時還伴有部分油飛濺溢出,造成汽輪機后軸承臺板上存在大量油跡,給機組運行帶來了較大的安全隱患。油霧如果直接排放在車間里,不僅會影響車間內(nèi)的空氣質(zhì)量,還會浪費部分可冷凝的潤滑油,因此,必須采取切實的改進措施,消除透氣孔油霧和積油問題。
針對透氣孔油霧排放量大、軸承臺板積油等問題,在機組運行期間進行了觀察,發(fā)現(xiàn)機組在運行時,汽機轉(zhuǎn)子盤車箱內(nèi)齒輪甩出來的油滴伴隨著油霧從盤車裝置透氣孔溢出。將透氣孔與盤車裝置拆卸分解,結(jié)構(gòu)如圖1所示,頂部透氣裝置分解如圖2所示。
從圖2可以看出,原透氣孔已帶油霧分離功能(由孔、鐵蓋組成);但其回油孔偏小,當汽機轉(zhuǎn)子盤車齒輪甩出來的油滴數(shù)量偏大時,會造成透氣孔的油來不及回油而部分滿溢。另外,油霧會經(jīng)常性地從透氣孔排出,特別當汽機后軸承室內(nèi)的氣壓較高(負壓值較低)時,油霧更多;且油霧直接排放到車間內(nèi)會污染空氣質(zhì)量。
圖1 盤車裝置與透氣裝置拆卸分解
圖2 頂部透氣裝置分解
在盤車裝置透氣孔上加裝油霧分離裝置,以在運行時阻擋大量的油溢流出,而只允許油霧通過。新制作的油霧分離器如圖3所示。
圖3 油霧分離器的各方向視圖
圖3(a)(b)(c)分別是油霧分離器的俯視、底部、側(cè)視照片。油霧分離器上面有18個Ф3的孔,與底部的孔錯位排列;底部有5個Ф5的孔,有效阻擋甩出來的油,漏過去的油通過這5個孔回流到盤車齒輪間;側(cè)面有6個Ф6的孔,油霧可以從側(cè)面孔向上排出。
油霧分離器與本體裝配時,油霧分離器嵌進去的直徑與本體孔直徑相差10 mm,單側(cè)相差5 mm,油霧通過側(cè)面的孔向上排出。
在盤車裝置透氣孔加裝濾網(wǎng)結(jié)構(gòu),過濾后的油霧經(jīng)抽油煙管道(負壓)排到車間外的大氣中,從而減少油霧泄漏和杜絕油霧直排。
盤車裝置透氣孔濾網(wǎng)實物如圖4所示,該濾網(wǎng)包括2個透氣孔,每個透氣孔中分別安裝1個濾網(wǎng)筒體,每一個筒體里都安裝1個濾芯;管道的另一端連接到排油煙管道的進口,利用軸承室的負壓,將油霧吸到油箱的排油煙機進口,從而將油煙排出車間。
圖4 盤車裝置透氣孔濾網(wǎng)
在加裝了油霧分離器和完成了盤車裝置透氣孔濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)的改造后,經(jīng)過近3個月的觀察,未再發(fā)現(xiàn)原透氣孔位置積油、油霧溢出現(xiàn)象,也沒有發(fā)現(xiàn)盤車裝置透氣孔新裝濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)有漏、滲油現(xiàn)象。
改進后的盤車裝置再沒有發(fā)現(xiàn)漏油、油霧溢出的現(xiàn)象,凈化了環(huán)境。同時,盤車裝置透氣孔濾網(wǎng)溢出油霧通過排油煙管道回收后,節(jié)約了潤滑油;提高了汽輪機后軸承室的負壓,也間接提高了后軸承室油擋的密封性。