鄭映雪
摘 要:堿液恒溫恒壓循環(huán)設(shè)備,通過對堿液的集中供應(yīng),自然冷卻,循環(huán)加熱的方式,來保證堿液溫度的恒定;為保證到達(dá)每臺(tái)設(shè)備的堿液流量值恒定,管道上裝壓力變送器,通過壓力變送器反饋給PLC運(yùn)行調(diào)整變頻器頻率值。可防止出現(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)時(shí)因部分設(shè)備維護(hù)或者上絲需臨時(shí)關(guān)閉堿液而造成的管道積壓或者低壓現(xiàn)象,保證各設(shè)備進(jìn)堿壓力穩(wěn)定。通過由PLC和變頻器、壓力變送器、離心泵組成了變頻恒壓控制系統(tǒng),應(yīng)用到堿液循環(huán)系統(tǒng)中,提高絲材清洗穩(wěn)定性以及絲材直徑的均勻性,提升客戶的滿意度,符合公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
關(guān)鍵詞:堿液恒溫;恒壓;壓力變送器;PLC;變頻器;設(shè)計(jì)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.15.034
0 引言
電解堿液清洗是鎢鉬加工中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié),清洗的穩(wěn)定性會(huì)影響絲材的質(zhì)量。傳統(tǒng)的白絲清洗設(shè)備,堿液供堿方式為單獨(dú)配備堿箱的小循環(huán)方式,無任何降溫升溫等恒定溫度措施。設(shè)備在清洗過程中,堿液的溫度會(huì)隨著產(chǎn)量而上升以及室內(nèi)溫度的變化而發(fā)生變化,降低絲材的品質(zhì)。
1 主要解決問題
通過堿液循環(huán)恒溫系統(tǒng)設(shè)備的開發(fā)和試生產(chǎn),保證了堿液溫度的恒定,提高了絲材清洗穩(wěn)定性以及絲材直徑的均勻性,從而改善了絲材質(zhì)量,提高了合格率;堿液的集中供應(yīng)和堿箱放置在室外加熱,有效改善了車間工作環(huán)境及降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
1.1 加熱器加熱方式
利用設(shè)備自身發(fā)熱會(huì)使堿液溫度上升到一個(gè)熱平衡溫度的特殊性,將恒溫值提高。具體方式為在生產(chǎn)的前一天開啟加熱器,將堿液加熱到熱平衡溫度,使設(shè)備在生產(chǎn)開始時(shí)堿液溫度已經(jīng)達(dá)到生產(chǎn)時(shí)的熱平衡溫度,隨即關(guān)掉加熱器,設(shè)定堿液溫度上下限,在生產(chǎn)過程中,若堿液溫度低于下限時(shí)開啟加熱器,高于上限時(shí)關(guān)掉加熱器。
通常情況下,在生產(chǎn)過程中加熱器一般不需要開啟就能使堿液溫度恒定在±2℃,后期運(yùn)行成本低。加熱器比冷水機(jī)組、冷卻塔投入成本低。
1.2 就地取材
供堿泵及備用泵均可用于加熱器加熱循環(huán),利于節(jié)省成本供堿過程中,備用泵閑置,因加熱器加熱主要在生產(chǎn)前開啟,次數(shù)較少,可利用備用泵變頻控制來供加熱器加熱循環(huán)使用,同理,備用泵供堿時(shí),供堿泵可用來加熱器加熱,如圖1所示,通過蝶閥開關(guān)來切換供堿泵與備用泵的用途,供堿泵與備用泵在不同用途時(shí)可同時(shí)開啟,保證了生產(chǎn)過程中也能加熱。此方式可節(jié)省2臺(tái)供加熱循環(huán)的堿泵,節(jié)約成本。
1.3 加熱器控制說明
采用三相功率控制器與宇電的溫控儀、利用熱電偶反饋加熱信號,形成半閉環(huán)的溫度控制。
2 堿液恒壓的設(shè)計(jì)
2.1 控制要求
通過人機(jī)界面設(shè)置所需的管道壓力給PLC,在堿箱泵的出口處安裝壓力變送器,根據(jù)壓力反饋信號,通過程序中的模糊控制,運(yùn)行計(jì)算后自動(dòng)調(diào)整變頻器的輸出變量,改變堿泵的轉(zhuǎn)速,達(dá)到管道恒壓的目的。
2.2 模糊控制原理說明
根據(jù)反饋的原理:要想維持一個(gè)物理量不變或者基本不變,就應(yīng)該改引這個(gè)物理量與恒值比較,形成閉環(huán)系統(tǒng),我們要保證堿液管道壓力的恒定,所以加入了壓力的反饋值與給人機(jī)界面設(shè)定的給定值比較,從而形成閉環(huán)系統(tǒng),由于堿液管道長,系統(tǒng)是個(gè)滯后的系統(tǒng),不能用變頻器的內(nèi)部自帶的PID的整定控制功能,因此我們采用PLC參與的模糊控制的方式,實(shí)現(xiàn)泵的工頻與變頻的切換,實(shí)現(xiàn)恒壓控制。實(shí)踐證明,使用這種方法可行,造價(jià)不高。
3 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)配置
本系統(tǒng)采用歐姆龍CJ系列的PLC:方便添加控制模塊,本次還使用了模擬量輸入輸出模塊,具體配置如下:
3.2 人機(jī)界面配置
采用威綸通品牌的帶以太網(wǎng)口的觸摸屏,具體配置如下:
3.2.1 人機(jī)界面設(shè)計(jì)說明
(1)管道循環(huán)泵可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行功能選擇。在系統(tǒng)啟動(dòng)前,可在觸摸屏上選擇每臺(tái)管道循環(huán)泵的用途,并在觸摸屏上提示開啟(或關(guān)閉)哪些閥門。
(2)具備一鍵啟動(dòng)功能。在選擇好管道循環(huán)泵的功能后,確認(rèn)閥門開啟正確,只需按下“系統(tǒng)啟動(dòng)”按鈕,便可啟動(dòng)整套系統(tǒng),操作方便。
(3)系統(tǒng)運(yùn)行過程中,可對供堿管道壓力大小,堿箱液位高低進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。
在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,通過供堿管道和堿箱上的壓力變送器作用,可實(shí)時(shí)檢測供堿管道的壓力大小和堿箱的液位高度,并將相關(guān)數(shù)據(jù)傳送到觸摸屏上。
(4)樓上與樓下均配備觸摸屏及報(bào)警指示燈,并通過以太網(wǎng)進(jìn)行通信。
一樓設(shè)備系統(tǒng)與三樓生產(chǎn)車間均配備有觸摸屏控制和報(bào)警指示燈,可實(shí)時(shí)監(jiān)控整套系統(tǒng)的運(yùn)行情況,并根據(jù)實(shí)際情況,決定是否停止系統(tǒng)運(yùn)行。
為了防止在未檢查閥門是否正確開啟(或關(guān)閉)就啟動(dòng)供堿泵,三樓控制柜未配備一鍵啟動(dòng)功能。
(5)系統(tǒng)具備多項(xiàng)報(bào)警功能,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
該系統(tǒng)主要配備以下報(bào)警功能:
①液位預(yù)警,液位上下限報(bào)警;
②供堿泵異常報(bào)警;
③加熱器異常報(bào)警;
④管道壓力異常報(bào)警。
當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)報(bào)警功能時(shí),會(huì)在觸摸屏上出現(xiàn)相對應(yīng)的報(bào)警信息,報(bào)警指示燈會(huì)常亮并發(fā)出警報(bào)聲。
4 項(xiàng)目總結(jié)
(1)整體控制方案:采用標(biāo)準(zhǔn)的電流4~20mA信號處理,模擬量與數(shù)字量的交替工作模式。目的:方便程序的編寫,編程時(shí)轉(zhuǎn)化為0~4000的數(shù)字量,可以精準(zhǔn)的控制輸出。還可以把零點(diǎn)漂移通過數(shù)字量的修正再轉(zhuǎn)化為模擬量精準(zhǔn)控制。
(2)恒壓控制中,程序編寫采用模糊控制方式:撇除復(fù)雜的PID控制方式,利用數(shù)字量之間的比較指令,進(jìn)行細(xì)分比對,找取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值,根據(jù)掃描周期進(jìn)行時(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集控制。方法簡單有效。
(3)屏幕設(shè)計(jì)上,具備各項(xiàng)參數(shù)顯示,包括管道壓力、液位顯示、報(bào)警信息提示;操作提示;采用以太網(wǎng)的通信方法上下屏幕同時(shí)可以顯示??梢暬淖鳂I(yè),方便操作人員監(jiān)控,防止誤操作。