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      催化裂化裝置粉塵危害分析及改進(jìn)措施

      2018-10-09 10:06:56水春貴
      石油石化綠色低碳 2018年4期
      關(guān)鍵詞:細(xì)粉催化裂化粉塵

      水春貴

      (中國石化荊門分公司,湖北荊門 448000)

      催化裂化是煉廠重要的二次加工裝置,也是目前煉廠創(chuàng)效的核心裝置,其主要工藝流程由反應(yīng)—再生、分餾、吸收穩(wěn)定、產(chǎn)品精制及煙氣能量回收系統(tǒng)組成。近年來,隨著環(huán)保及職業(yè)健康要求的日益提高,催化裂化裝置污染物排放受到嚴(yán)格限制,各個煉廠紛紛新建煙氣脫硫脫硝單元,對主要的大氣污染物—SO2、NOx和粉塵進(jìn)行了嚴(yán)格的治理并取得了顯著成效。某煉廠120萬t/a重油催化裂化裝置于2014年12月投運(yùn)了煙氣脫硫脫硝單元,截至目前SO2、NOx和粉塵等污染物均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),但是從職業(yè)病危害因素的角度考慮,在現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域內(nèi)的粉塵污染問題卻一直沒有得到更好地解決,文章重點(diǎn)從粉塵危害的現(xiàn)狀評估出發(fā),對該裝置在現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域內(nèi)的粉塵防治工作取得的效果及存在的問題進(jìn)行分析,并提出了進(jìn)一步改進(jìn)措施。

      1 催化裂化裝置粉塵危害因素分析

      1.1 粉塵來源

      催化裂化裝置的粉塵主要來自于催化劑的無組織排放,催化裂化催化劑主要由硅鋁沸石組成,新鮮劑的顆粒直徑范圍一般在20~240 μm之間,通常將直徑<40 μm的催化劑顆粒稱為細(xì)粉,在生產(chǎn)過程中由于催化劑磨損破碎等因素,在平衡劑中細(xì)粉含量一般占5%~15%。受再生器旋風(fēng)分離器分離效率的影響,催化裂化裝置煙氣排放所含粉塵絕大部分都屬于細(xì)粉,隨再生煙氣排放的粉塵一部分通過三旋、四旋回收,一部分與煙氣一起進(jìn)入脫硫脫硝單元進(jìn)行回收。除了這部分粉塵,在催化劑日常裝卸(包括新鮮劑裝罐、再生器卸劑、四旋卸劑等)過程中外溢到現(xiàn)場環(huán)境中的催化劑粉塵則是造成現(xiàn)場職業(yè)病危害的主要因素之一,文章重點(diǎn)對這部分粉塵產(chǎn)生的危害及防范措施進(jìn)行分析。

      1.2 粉塵危害分析

      粉塵主要影響呼吸系統(tǒng),導(dǎo)致塵肺、刺激呼吸道、支氣管炎、中毒、致敏,甚至致癌。對于局部呼吸道黏膜,早期可引起功能亢進(jìn)、黏膜下血管擴(kuò)張、充血,黏膜腺分泌增加,阻留更多粉塵,久之引起肥大性病變。部分粉塵長期接觸皮膚表面,還可導(dǎo)致接觸性皮脂炎、粉刺、毛囊炎、膿皮病等。

      在催化裂化裝置區(qū)域內(nèi)的粉塵主要為催化劑粉塵,其中常見成分為氧化鋁、硅酸鋁、鈷、鉬系等,毒害較一般粉塵大,長期吸入可能導(dǎo)致肺部彌漫性間質(zhì)纖維化和肺氣腫病變。

      1.3 裝置現(xiàn)場粉塵檢測結(jié)果評估

      對裝置生產(chǎn)過程中可能存在催化劑粉塵的區(qū)域按照定點(diǎn)和個體分類進(jìn)行系統(tǒng)性檢測,檢測結(jié)果見表1,2。

      表1 裝置內(nèi)工作場所粉塵(定點(diǎn))檢測結(jié)果

      表2 裝置內(nèi)工作場所粉塵(個體)檢測結(jié)果

      由表1、2檢測數(shù)據(jù)可以看出,加劑廠房和四旋區(qū)域的粉塵濃度均超過接觸限值,現(xiàn)場作業(yè)人員(外包施工人員)雖然佩戴了防塵口罩,但是在這種環(huán)境下作業(yè)接觸粉塵的時間長,濃度高,嚴(yán)重影響操作人員的身體健康,同時散落到地面的催化劑回收效果差,嚴(yán)重影響現(xiàn)場工作環(huán)境。因此需重點(diǎn)針對催化劑裝卸過程的粉塵污染采取有效措施進(jìn)行控制。

      2 裝卸劑過程中的防塵措施及效果分析

      2.1 裝劑系統(tǒng)改造及效果分析

      原有系統(tǒng)以人工解包的形式將袋裝催化劑手動倒入裝料斗,以蒸汽抽真空的稀相輸送方式,將催化劑吸入新鮮劑儲罐,通過罐頂旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣固分離,混合氣體排出罐外進(jìn)入大氣。

      裝劑過程的弊端是催化劑倒料斗是敞開式設(shè)計,每次人工倒料的過程中總會伴隨粉塵外溢,而且催化劑包裝袋不可能完全倒干凈,在處理空包裝袋的過程中也會造成催化劑粉塵散落到周圍地面,既污染環(huán)境又造成催化劑損失。

      為了改善裝劑現(xiàn)場環(huán)境,提高裝劑效率和降低裝劑費(fèi)用,在與催化劑公司多次協(xié)商和溝通之后,進(jìn)行了催化劑罐式包裝運(yùn)輸模式的嘗試,2016年6月催化劑區(qū)域配送中心正式成立,同年8月開始正式采用罐車密閉裝劑,通過罐車加壓、管道密閉輸送的方式進(jìn)行裝劑,整個過程無須人工操作,無塵、無噪聲,經(jīng)濟(jì)又環(huán)保,作業(yè)時間由原來的3~4 h縮短至1 h左右,節(jié)省蒸汽噴射泵的蒸汽用量9 t/h,全年可減少蒸汽消耗300多t。同時對現(xiàn)場粉塵濃度的檢測數(shù)據(jù)表明,采用罐車密閉裝劑以后,加劑廠房區(qū)域的粉塵濃度在2.0 mg/m3左右(見表3),滿足現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生要求。

      表3 加劑廠房工作場所粉塵(定點(diǎn))檢測結(jié)果

      2.2 四旋卸劑系統(tǒng)改造及效果分析

      三旋和四旋的作用是除去煙氣中的催化劑細(xì)粉,確保煙氣進(jìn)入煙機(jī)前的粉塵含量降至200 mg/m3以下,達(dá)到保護(hù)煙機(jī)葉片的目的。通過三旋、四旋回收的催化劑絕大部分都是細(xì)粉,屬于一般性固廢。裝置運(yùn)行過程中四旋內(nèi)回收的催化劑細(xì)粉需定期卸料,之前在每次卸料時直接卸入廢劑回收池,由于無密閉措施,卸劑過程中大量細(xì)粉從廢劑回收池的縫隙中外溢跑損,形成嚴(yán)重的粉塵污染區(qū)域,區(qū)域內(nèi)的粉塵濃度高達(dá)31.5 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出接觸限值,對操作人員的職業(yè)健康及周圍環(huán)境造成嚴(yán)重影響。

      針對這一問題,裝置于2016年10月通過流程優(yōu)化,將四旋卸劑線接到廢催化劑罐,再將該罐的頂放空接到煙氣脫硫脫硝入口,形成了一個密閉系統(tǒng),具體流程見圖1。

      圖1 四旋卸劑流程優(yōu)化(黑色粗體線表示新增流程)

      改造后四旋卸劑區(qū)域內(nèi)的粉塵濃度降至2.0 mg/m3以下,詳見表4,卸劑過程基本上實現(xiàn)了全密閉。

      表4 四旋卸劑工作場所粉塵(定點(diǎn))檢測結(jié)果

      3 粉塵危害控制存在的問題和改進(jìn)建議

      催化劑粉塵由于顆粒直徑很小,一旦從生產(chǎn)過程的某一環(huán)節(jié)進(jìn)入周邊環(huán)境,對環(huán)境的污染便難以控制,要防止粉塵污染的危害,必須加強(qiáng)源頭控制。該裝置通過改變裝劑方式,優(yōu)化卸劑流程等措施,將現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域內(nèi)的粉塵濃度從最高31.5 mg/m3降到了8.0 mg/m3以內(nèi),粉塵防治效果明顯。但是從催化裂化裝置整個生產(chǎn)過程的其他方面來看,目前在廢劑回收、助劑加注等方面仍然存在局部粉塵污染嚴(yán)重的問題。

      1)平衡劑和四旋細(xì)粉從再生器密閉卸至廢催化劑罐以后,還需要定期從罐內(nèi)裝袋運(yùn)走,具體方法是直接用噸包裝袋綁在廢劑罐卸料管線上,通過催化劑自壓手工裝袋,在此過程中不可避免的會出現(xiàn)催化劑粉塵通過袋口外溢到環(huán)境中,雖然該類作業(yè)頻次不高(1次/月),但是作業(yè)過程中的高濃度粉塵危害依然值得關(guān)注。建議此類作業(yè)也采用罐車密閉回收的方法進(jìn)行。

      2)目前裝置除了使用主催化劑以外,還間斷添加塔底油助劑,主要是通過小型加料設(shè)施加注到再生器中,由于該助劑用量小,只能采用50 kg的小包裝,每天集中加注500 kg,都是依靠人工倒料,在倒料過程中依然會有部分催化劑粉塵外溢,同時包裝袋上附著的催化劑粉末很容易散落在作業(yè)現(xiàn)場,造成粉塵污染和催化劑損失。建議改變塔底油助劑的加注方式,一是將塔底油助劑由小包裝改為噸包裝,減少解包及倒料過程中的粉塵外溢,在此基礎(chǔ)上對小型加料設(shè)施進(jìn)行改造,重點(diǎn)突出無塵解包及粉塵密閉回收,此類設(shè)備在其他煉廠有成功應(yīng)用的經(jīng)驗,值得借鑒。

      4 結(jié)論

      隨著社會進(jìn)步和相關(guān)法律法規(guī)的日益完善,企業(yè)對員工的職業(yè)健康越來越關(guān)注,粉塵作為催化裂化裝置一項重要的職業(yè)病危害因素,其防護(hù)措施也在不斷改進(jìn)。針對催化劑裝卸劑過程中的高濃度粉塵危害,采樣罐車密閉裝劑、四旋卸劑流程優(yōu)化等措施,可以將作業(yè)區(qū)域內(nèi)的粉塵濃度降至接觸限值8.0 mg/m3以下,在降低粉塵濃度的同時還能減少蒸汽消耗約300 t/a,獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。

      廢劑罐手工回收卸劑及塔底油助劑加注過程雖然頻次和總量都不大,但目前仍然是裝置主要的粉塵污染源,建議采用罐車密閉回收、改進(jìn)小型加料設(shè)施等方法解決粉塵污染問題。

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