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      原料性質(zhì)對(duì)渣油加氫裝置的影響及控制效果

      2018-10-16 03:49:36
      石油煉制與化工 2018年10期
      關(guān)鍵詞:殘?zhí)?/a>原料油渣油

      張 志 宏

      (中國(guó)石化石家莊煉化分公司,石家莊 050000)

      隨著環(huán)保條例的日益嚴(yán)格,對(duì)煉油企業(yè)生產(chǎn)清潔油品并做到清潔生產(chǎn)的要求將越來越高。固定床渣油加氫與催化裂化組合工藝由于可以使重油最大程度輕質(zhì)化,且具有液體產(chǎn)品收率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、環(huán)境友好等諸多優(yōu)點(diǎn),因此目前在國(guó)內(nèi)各煉油廠廣泛應(yīng)用。其中,固定床渣油加氫裝置的主要目的是為下游催化裂化裝置提供雜質(zhì)含量更低、裂化性能更好的優(yōu)質(zhì)原料。由于渣油中大分子的膠質(zhì)和瀝青質(zhì)以及金屬、硫、氮等雜原子含量較高,渣油加氫催化劑通常失活較快,在線運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間較短(一般僅11個(gè)月左右)且通常為一次性使用。延長(zhǎng)或提高渣油加氫裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,將有利于提高催化劑的利用率,提高固定床渣油加氫裝置與下游催化裂化裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期的匹配性,從而有助于提高整個(gè)煉油廠的整體經(jīng)濟(jì)效益[1-4]。

      中國(guó)石化石家莊煉化分公司(簡(jiǎn)稱石家莊煉化)1.50 Mt/a渣油加氫裝置采用中國(guó)石化工程建設(shè)公司(SEI)開發(fā)的渣油加氫成套技術(shù),為單系列固定床反應(yīng)器工藝,由5臺(tái)反應(yīng)器串聯(lián)組成。第二周期采用中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱石科院)開發(fā)的第三代RHT系列渣油加氫催化劑[5],主要目標(biāo)是為下游的催化裂化裝置提供合格原料[6]。以下主要介紹原料性質(zhì)對(duì)渣油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)的影響,以及石家莊煉化如何通過控制原料性質(zhì)并采用石科院開發(fā)的RHT系列第三代催化劑,實(shí)現(xiàn)裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,以期為同類裝置的運(yùn)行提供借鑒。

      1 原料性質(zhì)對(duì)渣油加氫的影響

      由于渣油分子較大,反應(yīng)物結(jié)構(gòu)復(fù)雜,渣油加氫裝置中催化劑通常采用級(jí)配裝填方式,沿物流方向一般包括:保護(hù)劑、加氫脫金屬(HDM)催化劑及加氫脫硫(HDS)催化劑。為保證催化劑的雜質(zhì)脫除率滿足要求,渣油加氫工藝操作條件也比較苛刻,需要較高的氫分壓和反應(yīng)溫度,并且空速遠(yuǎn)低于餾分油加氫過程。在反應(yīng)過程中,催化劑、原料性質(zhì)和操作條件都會(huì)影響到整個(gè)裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)周期[7]。其中,原料油性質(zhì)對(duì)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)影響較大,通過原料油的性質(zhì)可以估算催化劑的反應(yīng)性能。在實(shí)驗(yàn)室中,采用石科院開發(fā)的第三代RHT系列渣油加氫催化劑,加工了7種渣油原料,分別為SM渣油、XT渣油、ASTL渣油、DL渣油、ALW渣油、ML渣油、WLE渣油。從結(jié)果發(fā)現(xiàn),硫高氮低、釩高鎳低的渣油原料反應(yīng)效果較好,雜質(zhì)脫除率較高,具體結(jié)果見圖1~圖4。由圖1和圖2可見,V/Ni質(zhì)量比越高,殘?zhí)拷档吐屎图託涿摿蚵试礁?,說明V/Ni質(zhì)量比高的原料的殘?zhí)亢土蚰軌虮惠^好地加氫脫除。由圖3和圖4可見,S/N質(zhì)量比越高,殘?zhí)拷档吐屎图託涿摿蚵试礁?,說明S/N質(zhì)量比高的原料的殘?zhí)亢土蛞材軌虮惠^好地加氫脫除。因此,煉油廠采購原油時(shí),采購高硫低氮和高釩低鎳性質(zhì)的原油更有利于裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      圖1 V/Ni質(zhì)量比對(duì)殘?zhí)拷档吐实挠绊?/p>

      圖2 V/Ni質(zhì)量比對(duì)脫硫率的影響

      圖3 S/N質(zhì)量比對(duì)殘?zhí)拷档吐实挠绊?/p>

      圖4 S/N質(zhì)量比對(duì)脫硫率的影響

      2 實(shí)際工業(yè)應(yīng)用效果

      2.1 裝置簡(jiǎn)介

      石家莊煉化1.50 Mt/a渣油加氫裝置以1號(hào)減壓蒸餾裝置的減壓渣油,2號(hào)減壓蒸餾裝置的減壓渣油、減壓重蠟油,以及焦化蠟油的混合油為原料,主要目標(biāo)是改善催化裂化進(jìn)料性質(zhì),為下游的催化裂化裝置提供經(jīng)過加氫脫硫處理的低殘?zhí)?、低金屬含量的合格原料,另外還副產(chǎn)少量粗石腦油和柴油[6]。圖5為裝置流程示意。

      圖5 渣油加氫裝置流程示意

      2.2 裝置整體運(yùn)行情況

      在滿足產(chǎn)品指標(biāo)的前提下,為實(shí)現(xiàn)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,充分考慮到上述原料性質(zhì)對(duì)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的影響,第二周期運(yùn)行過程中一方面采用新型RHT第三代系列渣油加氫處理催化劑提升整體容金屬能力,采用優(yōu)化的催化劑級(jí)配方案,嚴(yán)格控制催化劑裝填過程,保證催化劑均勻裝填;另一方面嚴(yán)格控制原料中鐵和鈣含量,盡量加工V/Ni質(zhì)量比和S/N質(zhì)量比高的原料,確保催化劑操作條件平穩(wěn),從而在原料苛刻度高于設(shè)計(jì)指標(biāo)的前提下延長(zhǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)周期。

      第二周期于 2016年 4月21日開始進(jìn)行原料油切換并逐步轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),至2017年7月1日按照計(jì)劃停工,共運(yùn)行14個(gè)月零9天。圖6為渣油加氫裝置反應(yīng)進(jìn)料負(fù)荷變化情況。由圖6可見,裝置一直處在高負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,以100%負(fù)荷為基準(zhǔn)計(jì)算整個(gè)周期當(dāng)量運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為477天,即約16個(gè)月。停工時(shí),催化劑活性尚有余量,且整個(gè)裝置運(yùn)行周期高于技術(shù)協(xié)議要求(12個(gè)月)。

      圖6 渣油加氫裝置反應(yīng)進(jìn)料負(fù)荷變化情況

      2.3 原料性質(zhì)控制對(duì)裝置運(yùn)行的影響

      對(duì)石家莊煉化渣油加氫裝置第二周期運(yùn)行過程中的渣油原料性質(zhì)和反應(yīng)性能進(jìn)行關(guān)聯(lián)。工業(yè)運(yùn)行中的原料性質(zhì)和工藝條件都會(huì)影響催化劑的表觀性質(zhì),因此采用歸一化處理方法,即將所有工業(yè)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)都統(tǒng)一到某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條件下來比較催化劑的活性變化。例如脫硫歸一化溫度T0,即在歸一化條件下用催化劑達(dá)到產(chǎn)品硫含量指標(biāo)所需要的反應(yīng)溫度來表示催化劑的加氫脫硫活性,歸一化溫度越低,說明催化劑活性越高,或者反映相應(yīng)的原料反應(yīng)性能較好,雜質(zhì)硫更容易脫除,進(jìn)一步也說明在實(shí)際反應(yīng)過程中裝置的提溫空間越大,裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)周期越長(zhǎng)。

      比較原料中S/N質(zhì)量比以及金屬V/Ni質(zhì)量比對(duì)反應(yīng)性能的影響,結(jié)果見圖7~圖10。由圖7和圖8可見,V/Ni質(zhì)量比越高,加氫降殘?zhí)?HDCCR)歸一化溫度和HDS歸一化溫度越低,說明V/Ni質(zhì)量比高的原料的瀝青質(zhì)和硫更易加氫脫除。由圖9和圖10可見,S/N質(zhì)量比越高,HDCCR歸一化溫度和HDS歸一化溫度越低,說明S/N質(zhì)量比高的原料的瀝青質(zhì)和硫更易加氫脫除。由此可見,采購或者控制原油性質(zhì)為高硫低氮和高釩低鎳,更有利于裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      圖7 V/Ni質(zhì)量比對(duì)HDCCR歸一化溫度的影響

      圖8 V/Ni質(zhì)量比對(duì)HDS歸一化溫度的影響

      圖9 S/N質(zhì)量比對(duì)HDCCR歸一化溫度的影響

      圖10 S/N質(zhì)量比對(duì)HDS歸一化溫度的影響

      除了金屬鎳、釩以及硫、氮原子以外,原料中鈉、鐵和鈣原子含量對(duì)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期的影響也較大。與鎳或者釩原子等金屬主要沉積在催化劑孔道中不同,渣油中鐵和鈣主要以羧酸鹽、環(huán)烷酸鹽、酚鹽等有機(jī)化合物的形式存在,且易于脫除,其主要沉積在催化劑顆粒外表面。鐵和鈣的這種不均勻沉積易引起催化劑床層板結(jié),從而導(dǎo)致裝置壓降快速上升,并最終導(dǎo)致裝置提前停工,給煉油廠造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

      對(duì)于鈣含量高的原油一定要使用脫鈣劑、脫鐵劑,做好原油的脫鹽脫水工作。此外,在加入原油脫鈣劑的同時(shí),應(yīng)考慮脫鈣劑酸性對(duì)設(shè)備材質(zhì)的影響??刂泼撯}劑的加入量,盡量減少鐵離子(過程鐵)的產(chǎn)生,降低鐵離子進(jìn)入渣油加氫原料對(duì)渣油加氫催化劑造成的不利影響。在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,裝置原料油和加氫常壓渣油的鐵含量變化情況見圖11。由圖11可見,原料的鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)大部分控制在15 μg/g以內(nèi),加氫常壓渣油的鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)大部分控制在5 μg/g以內(nèi)。

      圖11 渣油加氫裝置原料油和加氫常壓渣油的鐵含量變化情況▲—原料油; ●—加氫常壓渣油。圖12~圖14同

      2.4 裝置產(chǎn)品分析結(jié)果

      圖12為渣油加氫裝置原料油和加氫常壓渣油的硫含量變化情況。由圖12可見,加氫常壓渣油的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本小于0.5%。

      圖12 渣油加氫裝置原料油和加氫常壓渣油的硫含量變化情況

      圖13為裝置原料油和加氫常壓渣油的殘?zhí)孔兓闆r。由圖13可見,原料的殘?zhí)坎▌?dòng)較大,加氫常壓渣油的殘?zhí)侩S原料殘?zhí)康牟▌?dòng)而有所波動(dòng),原料的殘?zhí)炕痉€(wěn)定在13%左右,加氫常壓渣油的殘?zhí)炕揪S持在6%左右。

      圖13 渣油加氫裝置原料油和加氫常壓渣油的殘?zhí)孔兓闆r

      圖14為裝置原料油和加氫常壓渣油的金屬(Ni+V)含量變化情況。由圖14可見,加氫常壓渣油的金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在20 μg/g以下。

      圖14 渣油加氫裝置原料油和加氫常壓渣油金屬(Ni+V)含量變化情況

      3 結(jié) 論

      在確定運(yùn)行周期后,優(yōu)良的催化劑級(jí)配裝填方案是渣油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的首要條件,良好的原料性質(zhì)控制是長(zhǎng)周期運(yùn)行的必要條件。石家莊煉化1.50 Mt/a渣油加氫裝置第二周期在原料摻渣比較高的條件下,通過原料性質(zhì)的優(yōu)化控制,延長(zhǎng)了裝置的運(yùn)行周期。

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