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      吸收塔漿液氯離子含量高的原因分析及應(yīng)對(duì)措施

      2018-10-21 18:28:39史宏勝趙保安卜憲伏
      中國化工貿(mào)易·中旬刊 2018年8期
      關(guān)鍵詞:氯離子危害

      史宏勝 趙保安 卜憲伏

      摘 要:吸收塔漿液中氯離子對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的危害具有隱蔽性、長(zhǎng)期性、緩慢性的特點(diǎn)而容易被忽視。本文通過脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中實(shí)際遇到的問題,分析了吸收塔漿液氯離子含量高的來源及危害,詳細(xì)敘述了分析方法和應(yīng)對(duì)措施,為其他公司處理類似問題提供參考和借鑒。

      關(guān)鍵詞:氯離子;危害;物料衡算

      1 概述

      石灰石-石膏濕法脫硫工藝因其技術(shù)成熟、脫硫效率高、吸收劑分布廣泛、易得而被我國大多數(shù)火電企業(yè)煙氣脫硫系統(tǒng)采用。在運(yùn)行過程中,因?yàn)槲账{液中氯離子對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的危害具有隱蔽性、長(zhǎng)期性、緩慢性的特點(diǎn)而容易被忽視。

      2 吸收塔漿液氯離子的來源及危害

      脫硫吸收塔漿液在循環(huán)的過程中,會(huì)不斷富集氯離子。石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)的氯化物來源于脫硫吸收劑、補(bǔ)充水及煤。脫硫吸收劑石灰石中的氯離子含量一般為0.01%左右,脫硫工藝水中氯離子的含量為10-150mg/L,而脫硫系統(tǒng)中大多數(shù)的氯來源于煙氣中的氯化氫,主要是燃煤中含氯量高引起的。我國煤中的氯含量一般在0.1%左右,少數(shù)煤中氯含量為0.2%-0.35%,某些高灰分煤的氯含量可達(dá)0.4%。

      吸收塔漿液中過高的氯離子含量將會(huì)造成脫硫系統(tǒng)中接觸漿液的管道、塔體以及設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)烈的腐蝕作用。在濕法脫硫系統(tǒng)漿液中,氯化物大多以氯化鈣的形式存在。鈣離子濃度的增大,在同離子效應(yīng)的作用下,將抑制石灰石的溶解,從而影響SO2的物理吸收和化學(xué)吸收,抑制脫硫反應(yīng)的順利進(jìn)行,導(dǎo)致脫硫效率下降。另外,為了抵消脫硫效率下降造成的影響,必然會(huì)提高石灰石漿液的供應(yīng)量,引起產(chǎn)生吸收塔漿液中剩余石灰石含量增大,雜質(zhì)增多,石膏脫水性能急劇下降,石膏脫水后的品質(zhì)差等現(xiàn)象。

      3 吸收塔漿液氯離子含量高的原因分析

      2018年以來,我公司脫硫系統(tǒng)先后出現(xiàn)石膏脫水困難、石膏含水量高、脫硫效率降低等問題,為此每月不定期抽取各個(gè)吸收塔的漿液進(jìn)行氯離子含量檢測(cè)。從檢測(cè)結(jié)果上看,#1吸收塔從2月份以來漿液氯離子達(dá)到20000mg/L以上,3月到4月,漿液氯離子達(dá)到30000mg/L以上。#2機(jī)組自5月份啟動(dòng)以來,初期漿液氯離子含量較低,在10000mg/L以下,但氯離子濃度隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng)而不斷增大。#3機(jī)組近期運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),漿液氯離子一直維持在30000mg/L以上,最高時(shí)達(dá)到43533mg/L,自5月18日起把部分漿液導(dǎo)入#2吸收塔使?jié){液氯離子降至30000mg/L以下。#5吸收漿液氯離子一直維持在30000mg/L以上,最高時(shí)達(dá)到46976mg/L,近期把部分漿液導(dǎo)入#6吸收塔后漿液氯離子有所降低。

      從分析結(jié)果可以看出,幾臺(tái)機(jī)組脫硫吸收塔漿液氯離子含量都維持在較高水平,超出20000mg/L的控制指標(biāo)。為了查明吸收塔漿液氯離子含量高的根本原因,對(duì)脫硫吸收塔進(jìn)行了氯離子物料衡算。

      進(jìn)入脫硫吸收塔的氯離子主要有三個(gè)來源:①煙氣攜帶的氯離子;②脫硫用水?dāng)y帶的氯離子;③石灰石攜帶的氯離子。

      排出脫硫吸收塔的氯離子主要有三個(gè)方向:①煙氣攜帶的氯離子;②脫硫廢水?dāng)y帶的氯離子;③石膏攜帶的氯離子。

      脫硫吸收塔氯離子=進(jìn)入吸收塔煙氣攜帶的氯離子+脫硫用水?dāng)y帶的氯離子+石灰石攜帶的氯離子-吸收塔出口煙氣攜帶的氯離子-石膏攜帶的氯離子-脫硫廢水?dāng)y帶的氯離子。

      3.1 煙氣中氯化氫濃度的測(cè)試

      進(jìn)出脫硫吸收塔煙氣攜帶的氯離子絕大部分以氣態(tài)氯化氫形式進(jìn)出脫硫吸收塔。在原煙氣和凈煙氣斷面用吸收法對(duì)煙氣進(jìn)行采樣,通過分析吸收液中氯離子的濃度和所抽取的煙氣體積計(jì)算煙氣中氯化氫濃度。在脫硫裝置運(yùn)行穩(wěn)定時(shí),抽取#2機(jī)組、#3機(jī)組、#5機(jī)組測(cè)量三次,結(jié)果取平均值。測(cè)試結(jié)果如表1所示。

      3.2 脫硫用水和脫硫廢水中氯離子濃度

      脫硫用水和脫硫廢水通過化驗(yàn)脫硫工藝水和脫硫廢水中氯離子濃度,再根據(jù)水量計(jì)算氯離子總量,如表2、表3所示。

      3.3 石灰石和石膏中氯離子濃度

      石灰石中氯離子含量很少,可以忽略不計(jì)。石膏中氯離子濃度通過實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)得出,再根據(jù)石膏排出量計(jì)算氯離子總量,如表4所示。

      3.4 氯離子物料衡算

      根據(jù)上述測(cè)試和計(jì)算結(jié)果,對(duì)#2脫硫吸收塔進(jìn)行氯離子物料衡算,如表5所示。從表5可以看出,進(jìn)入脫硫吸收塔的氯離子量大于排出脫硫塔的氯離子量,造成進(jìn)出不平衡,氯離子在脫硫吸收塔內(nèi)形成累積。

      4 吸收塔漿液氯離子含量高的應(yīng)對(duì)措施

      在影響進(jìn)出吸收塔氯離子的各種因素中,加大廢水排出量,提高吸收塔氯離子帶出量,是降低吸收塔氯離子濃度的主要手段。受場(chǎng)地、經(jīng)費(fèi)等客觀條件的制約,在現(xiàn)有設(shè)備情況下,采用如下措施提高廢水的排出量。

      4.1 采用高效絮凝劑,提高廢水裝置的處理能力

      我公司脫硫系統(tǒng)廢水原處理流程是在中和箱、沉降箱和絮凝箱中分別加入液堿、有機(jī)硫、絮凝劑,廢水經(jīng)過中和、沉淀、混凝以及污泥脫水等步驟,實(shí)現(xiàn)脫硫廢水的達(dá)標(biāo)再利用。這種廢水處理流程在使用過程中,存在添加的藥品種類多,人員工作量大,設(shè)備維護(hù)工作量大,廢水處理量較小,出水水質(zhì)不穩(wěn)定等問題。即使經(jīng)過運(yùn)行人員的精心調(diào)整,在保證出水指標(biāo)合格的情況下,脫硫廢水的最大處理量也只能達(dá)到10m3/h。按照上文每小時(shí)脫硫系統(tǒng)氯離子的帶入量,廢水系統(tǒng)每天運(yùn)行8小時(shí)計(jì)算,我公司300MW機(jī)組廢水處理量要達(dá)到13m3/h左右,1000MW機(jī)組廢水處理量要達(dá)到15m3/h左右才能達(dá)到吸收塔漿液氯離子含量的平衡?,F(xiàn)有脫硫廢水處理系統(tǒng)不能滿足降低吸收塔漿液氯離子濃度的要求。

      采用新型高效絮凝劑后,脫硫廢水處理能力大幅度提升,完全滿足降低吸收塔氯離子含量的需要,且將原來要加入的三種藥品簡(jiǎn)化為一種藥品,使得運(yùn)行人員的工作量大大降低。在廢水處理系統(tǒng)達(dá)到最大出力23m3/h的情況下,出水指標(biāo)為:pH7.73,懸浮物小于5mg/L,重金屬含量合格。高效絮凝劑能夠大幅提高脫硫廢水的處理能力、有效降低出水濁度、出水重金屬含量也在合格范圍內(nèi),可以替代傳統(tǒng)藥劑且不需對(duì)脫硫廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行大幅技改,投資運(yùn)行費(fèi)用低,有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,可以作為一種“化學(xué)增容”方式的有效嘗試。

      4.2 加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù),提高廢水處理設(shè)備的可靠性

      脫硫廢水處理系統(tǒng)原來由于普遍的重視程度不夠,設(shè)備可靠性較低,經(jīng)常出現(xiàn)故障,并且多臺(tái)機(jī)組共用一套設(shè)備,系統(tǒng)余量較低。一旦系統(tǒng)中的一臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障就會(huì)導(dǎo)致多臺(tái)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間無法排放廢水,使得吸收塔漿液的氯離子含量飆升。隨著環(huán)保政策的日趨嚴(yán)厲,環(huán)保設(shè)備的可靠性得到了充分的重視,可靠性大幅度的提高,保障了脫硫廢水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

      4.3 提高漿液氯離子化驗(yàn)頻率

      提高漿液氯離子化驗(yàn)頻率,密切關(guān)注脫硫漿液氯離子濃度,根據(jù)氯離子濃度及時(shí)調(diào)整廢水排量,使?jié){液氯離子長(zhǎng)期控制在目標(biāo)范圍之內(nèi)。

      5 結(jié)論

      通過上述措施的執(zhí)行,我公司吸收塔漿液氯離子的含量逐漸降低至合理的范圍。高效絮凝劑的使用是提高脫硫廢水處理量,快速降低吸收塔漿液氯離子的含量的一個(gè)很好的方法。根本解決脫硫漿液氯離子含量高的問題,最終還是要解決脫硫廢水的處理量及廢水再利用的問題。短期之內(nèi)可以增大廢水向濕式撈渣機(jī)及其他用戶的排放量,長(zhǎng)遠(yuǎn)來看要結(jié)合國家政策進(jìn)行脫硫廢水零排放的深入研究。

      參考文獻(xiàn):

      [1]尹連慶,徐崢.氯離子對(duì)脫硫石膏脫水影響研究及機(jī)理探討[J].粉煤灰,2008,20(3):12-13.

      [2]吳怡衛(wèi).石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)廢水處理的研究[J].中國電力,2006,39(4):75-78.

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