鄭偉
摘 要:發(fā)電機定子主要由鐵芯、線圈和機座組成,定子線棒絕緣擊穿將會對發(fā)電機正常運行產(chǎn)生直接影響,因此必須要在發(fā)現(xiàn)問題后及時分析問題原因,并采取針對性的處理措施,使發(fā)電機盡快恢復運行。本文以某水電站3號水輪發(fā)電機為例,首先對故障的查找方法、引發(fā)定子線棒絕緣擊穿的原因進行了概述,隨后分別從修復線棒、拉緊螺桿、清理鐵芯等方面,就故障定子的處理對策展開了簡單分析。
關鍵詞:發(fā)電機定子;絕緣擊穿;故障原因;處理對策
中圖分類號:TM31 文獻標志碼:A
1 發(fā)電機機組概況
某水電站裝機容量為860MW,年設計發(fā)電量為2.27TWh,共有4臺密閉自循環(huán)空氣冷卻的半傘式凸極水輪發(fā)電機,設備型號為SF180-60-12800,額定功率180MW。發(fā)電機定子繞組采用雙層條形波繞組,定子槽數(shù)540,極數(shù)2P=60,每極每相槽數(shù)為3,支路數(shù)為3Y,繞組節(jié)距1-9-19,鐵心內(nèi)徑1230mm,鐵心長度1850mm。定子繞組為F級桐馬環(huán)氧粉云母多膠帶主絕緣,全模壓一次成形。定子線棒端頭采用連接板銀焊結構,端部絕緣結構為絕緣盒封口后灌注膠填充。定子繞組分9個分支,共1080根線棒。
2 發(fā)電機定子線棒絕緣擊穿分析
2.1 故障點的判斷
發(fā)電機發(fā)生故障時,未在機坑內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常響動或冒煙情況,據(jù)此初步判定為發(fā)電機內(nèi)部小范圍故障。關停發(fā)電機后,由于上機架沒有拆除,轉(zhuǎn)子仍然留在機坑,需要現(xiàn)場技術人員做好安全防護工作。制定初步的故障檢查方案后,技術人員先進入風洞,主要檢查定子繞組的上下端,線棒兩端均沒有發(fā)現(xiàn)故障問題。此時可以確定故障源在槽內(nèi)。技術人員撤出后,拆解上機架,利用起吊設備將轉(zhuǎn)子調(diào)出,技術人員對繞組的U相、W相、V相進行絕緣電阻測量,測量結果為:U相、W相以及V相的1、2支路絕緣合格,而V相3支路絕緣電阻為0。
綜合上述檢測結果,決定使用“直流降壓法”和“直流高壓間隙放電法”依次來判斷故障源的位置。第一步,借助于直流電阻測試儀,測試儀兩個接線端分別連接定子繞組的V相3分支和中性點V相3分支,測量對地電阻。此時直流電阻測試儀的檔位旋轉(zhuǎn)到“10A”檔,觀察測試結果定子繞組V相3分支接地電阻144.3MΩ,中性點V相3分支接地電阻72.5MΩ。綜合測量結果和定子線棒的接線方式,將故障點鎖定在40、44、45、46、47槽槽內(nèi),且為金屬性接地故障。然后在這5個槽內(nèi)繼續(xù)使用“直流高壓間隙放電法”進行檢測。選擇80kV交直流耐壓裝置對V相3支路繞路進行加直流實驗,分別觀察40、44-47槽的放電情況。發(fā)現(xiàn)46槽有明顯的放電聲音。對46槽進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)槽后下端槽線絕緣破損,由此確定故障源。
2.2 定子線棒絕緣擊穿原因分析
在明確了故障點后,結合發(fā)電機運行情況,認為引發(fā)該故障的原因主要有以下幾個方面:
(1)定子沖片松動。該發(fā)電機鐵芯壓緊方式選擇的是后端拉緊螺桿壓緊定位。隨著發(fā)電機工作時間的延長,由于發(fā)電機本身振動、材料老化等因素的影響,壓在定子沖片上的金屬零件逐漸松動,可能會導致線棒絕緣擊穿。
(2)水電站日常運行影響。為了滿足區(qū)域供電要求,該水電站機組頻繁啟停,且從啟動到滿荷載運行的時間間隔較短,一般在3min~6min。為了盡快達到額定運行功率,定子鐵芯的溫度急劇升高,久而久之容易造成定子鐵芯受熱膨脹變形。
(3)鐵芯壓緊方式不合理,該發(fā)電機定子采用“先分壓再總壓”的壓緊方式,由于分段壓緊中各個分段的壓力不一致,可能會導致鐵芯沖片溢出、整體彎曲的問題,也是引發(fā)定子線棒絕緣擊穿的重要原因。
(4)機組設計不合理,該發(fā)電機鐵芯長度和定子內(nèi)徑之比為1.5∶4.2,幾何形狀較為細長。這就導致電機運行過程中產(chǎn)生熱量的傳導路徑過長,溫度不能及時散發(fā)出去。隨著熱量在線棒上的不斷積累,線棒溫度也會逐漸升高,尤其是在線棒兩側(cè)的槽口段,其溫度往往會超過絕緣橡膠的正常工作溫度,進而加速了絕緣體的老化速度,出現(xiàn)絕緣擊穿問題。
(5)運行維護不到位,該發(fā)電機自投入運行以來,尚未進行運行工況檢查,而由于機組頻繁啟停、橡膠受熱老化等問題的影響,定子線棒實際上已經(jīng)出現(xiàn)了比較嚴重的質(zhì)量隱患。由于日常運行維護工作不到位,這些隱患沒有被及時發(fā)現(xiàn)、解決,逐漸累計最終引發(fā)了嚴重的絕緣損壞、擊穿。
3 定子線棒絕緣擊穿的處理對策
3.1 松動處理
將定子線棒拆開,將線棒和槽間老化的橡膠清理干凈,然后更換新的絕緣材料。將定子線棒重新安裝好之后,用手輕微晃動,如果仍然存在線棒松動問題,可以向線棒間隙出注射流體狀態(tài)的半導體硅橡膠。注射后保持定子原來位置,幾分鐘后橡膠固化后松開,可以避免線棒松動。該方法同樣適用于定子沖片松動的處理,同時技術人員記錄處理時間,以便于后期日常維護時進行重點管理。
3.2 發(fā)電機油污、粉塵的清理
受工作環(huán)境的影響,發(fā)電機在運行一段時間后,內(nèi)部的定子、轉(zhuǎn)子上不可避免會沾染一些粉塵、油污,既影響了發(fā)電機運行效率,而且也容易引發(fā)絕緣擊穿。尤其是在高溫、高濕環(huán)境下,油污、粉塵進入到發(fā)電機內(nèi)部,具有較強的導電性,容易引發(fā)短路或絕緣擊穿。因此,要制定定期清理計劃,使用高壓噴槍,選擇合適的清洗劑,先通過噴槍將表層的一些油污、粉塵處理掉,然后使用干凈的抹布擦拭。定子線棒在干凈的環(huán)境下工作,使用壽命也會延長。
3.3 定子噴漆
定子噴漆的原理是通過外界防護層的形式,提高定子線棒絕緣能力。可以選擇聚酯材料作為噴漆原材料,根據(jù)定子工作情況決定是局部噴漆還是全部噴漆。噴漆完成后讓線棒表面的油漆自然晾干,然后再開機運行。定子噴漆只是一種延緩絕緣擊穿的方法,對于那些已經(jīng)形成絕緣擊穿的定子線棒,還是需要通過更換、其他修復手段來處理。
3.4 開展修復后的鐵損實驗
完成上述一系列的處理措施后,還要進行必要的檢查工作,以全面、客觀地評估定子線棒是否正常運行。鐵損實驗包括多項檢測內(nèi)容,包括鐵芯升溫檢測、絕緣電氣檢測等等。對于線棒來說,如果受損較輕,可以現(xiàn)場修復;如果絕緣擊穿后受損嚴重,則應當及時報請有關部門,直接用新的定子線棒進行替換。現(xiàn)場實驗人員要記錄好鐵損實驗前后各項參數(shù)的變化情況,以便于更加明確地對照定子線棒處理效果。
4 關于發(fā)電機定子線棒故障處理的一些建議
(1)定子線棒絕緣擊穿是水輪發(fā)電機運行中較為常見的故障,為了不影響發(fā)電機正常工作,要求在發(fā)現(xiàn)故障后立即進行故障源的查找。今后應當加快信息化檢測技術的應用比例,提高檢測效率和故障判定精度,將定子線棒絕緣擊穿造成的損失降到最低。
(2)可以在定子繞組上安裝監(jiān)控系統(tǒng),利用傳感器獲取定子運行的各項參數(shù)。同時,將這些參數(shù)同步到計算機管理中心,對比數(shù)據(jù)庫中的標準參數(shù)。一旦檢測到定子實時運行參數(shù)異常,立即啟動應急措施,確保了發(fā)電機組的穩(wěn)定運行。
(3)制定嚴格的檢修機制,根據(jù)發(fā)電機電腐蝕情況、運行時間等,確定檢查維護周期。并要求檢修人員做好記錄,尤其要重點關注線棒是否松動、組合軸承油污甩油問題以及線棒絕緣材料的老化程度等。
參考文獻
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