賀成龍
廣西防城港核電有限公司
應(yīng)急柴油機發(fā)電系統(tǒng)在電站失電事故中向電廠主要安全系統(tǒng)供電,確保電廠能及時實現(xiàn)緊急停堆[1],而燃油系統(tǒng)在應(yīng)急柴油機發(fā)電系統(tǒng)中執(zhí)行燃油供應(yīng)和回收功能。某電廠應(yīng)急柴油機發(fā)電系統(tǒng)在功率試驗時,燃油系統(tǒng)中的回油管道振動速度超過限值,長期運行可能引起回油管道疲勞破壞,燃油無法及時回收,影響應(yīng)急柴油機發(fā)電系統(tǒng)安全運行。因此,有必要對回油管道振動高進行原因分析,并對其進行改造。
柴油機燃油系統(tǒng)簡圖如圖1所示,油箱中的燃油先通過齒輪油泵提升壓力后進入燃油回路,再由注射油泵將燃油定量地注入油缸完成燃燒,而回路中未被利用的燃油則通過回油管道回流到油箱?;赜吐饭艿啦馁|(zhì)為P265GH,規(guī)格(外徑×壁厚)25.4mm×3.38 mm,管道設(shè)計壓力4.4MPa,溫度60℃?;赜凸艿琅c燃油回路通過軟管連接,回油管道下游分為兩路,一路經(jīng)過孔板減壓后直接回到油箱,另一路經(jīng)過調(diào)壓閥,閥門開啟壓力為2 bar。
功率試驗中,回油管道中振動超標管段出現(xiàn)在彎頭6、彎頭7 和彎頭8附近,如圖2所示,最大振動速度達到56 mm/s,超過許用限值38.2mm/s,為保證燃油系統(tǒng)安全運行,分別在管道節(jié)點6與節(jié)點7、節(jié)點7與節(jié)點8之間分別增加了臨時固定裝置,加固后的管道最大振動速度下降到28 mm/s。
圖1 燃油系統(tǒng)簡圖
圖2 管道布置圖
柴油機中每個油缸均配置有一臺注射油泵,如圖1所示,油泵注油瞬時引起燃油回路油壓下降,當(dāng)壓降傳到油回路前端的齒輪泵出口和回流孔板時,將導(dǎo)致泵出力增加,孔板泄流減小,油壓上升,待油壓回升之后,注射油泵又再一次注油降低油壓,故注油過程將不可避免地引起管道中的油壓周期性波動。柴油機共有 18 個油缸,功率試驗時轉(zhuǎn)速 1000 r/min,注油周期為2轉(zhuǎn)/次,計算得出油壓波動頻率為150 Hz。另外,我們對管道彎頭6處的振動速度時域振動數(shù)據(jù)進行傅里葉變換,得出的頻譜如圖 3 所示,由圖可知,振動速度一階主頻為158 Hz,且主要頻率分布在 150~250 Hz的區(qū)間內(nèi),這與油壓波動頻率 150 Hz十分接近。
圖3 振動速度頻譜圖
燃油回路與回油管道設(shè)計為柔性連接,如圖1所示,能消除柴油機本體振動對燃油管道的激勵,但無法隔離管道內(nèi)的油壓波動的傳播。當(dāng)管道內(nèi)的壓力波動傳播到管道彎頭處時,因流動方向的改變,在慣性力的作用下,易導(dǎo)致管道在彎頭處振動偏大,油壓波動頻率與管道振動主頻接近也證實了上述推斷。
分析管道布置情況,回油管道在節(jié)點5-9之間有3 處彎頭,且無支架固定,如圖2所示,在管道長度相同的情況下,彎頭數(shù)量越多,管道的剛度越低[2]?;赜凸艿朗且粋€復(fù)雜的連續(xù)彈性體,振動響應(yīng)可以看成有限質(zhì)點多自由度振動系統(tǒng),對于n個質(zhì)點無阻尼系統(tǒng),其頻率方程[3]如下:
式中:K為剛度矩陣;M為質(zhì)量矩陣;ω為各階固有頻率。由式(1)可得,系統(tǒng)的固有頻率與剛度和質(zhì)量矩陣相關(guān),在管道質(zhì)量不變的情況下,管道的剛度與固有頻率成正比,現(xiàn)場在管道彎頭較多的區(qū)域,剛度較低,必然引起管道固有頻率下降,在低頻激勵下,易導(dǎo)致管道產(chǎn)生共振。
綜上所述,根本原因為管道內(nèi)的壓力波動,促成原因為管道彎頭區(qū)域剛度不足,固有頻率低,最終導(dǎo)致管道在彎頭區(qū)域產(chǎn)生共振,引起振動速度偏大。
為改善回油管道彎頭區(qū)域的振動偏大問題,可以從兩個方向采取措施:一是降低管道內(nèi)壓力波動頻率,錯開管道的固有頻率,減少共振。二是提高管道的剛度,增大管道固有頻率,減小低頻共振??紤]到注射泵相連管道內(nèi)壓力波動為設(shè)備固有特性,及增加壓力波動隔離裝置的復(fù)雜性,采取增加管道剛度的簡單方法來減小振動。結(jié)合管道布置和現(xiàn)場安裝空間,具體方案如圖4所示,在管道節(jié)點7-8和 8-9 之間分別增加一處S2級導(dǎo)向支架。
圖4 新增支架后管道布置圖
管道增加支架后,管道的應(yīng)力重新分布,為保證管道在各類工況下完整性和功能性,根據(jù) RCCM 規(guī)范[4]對增加支架后的管道應(yīng)力、接管載荷和法蘭應(yīng)力進行校核,結(jié)果如表1、2、3所示,由表可知增加支架后的管道應(yīng)力滿足RCCM規(guī)范要求。
表1 管道功能性校核最大應(yīng)力比
表2 設(shè)備接管載荷校核
表3 法蘭應(yīng)力校核
對比改造前后測點最大振動速度,結(jié)果如表4所示,由表可知,改造后測點最大振動速度由56 mm/s 降低為31.8 mm/s,低于振動限值 38.2 mm/s,大幅降低了管道的振動速度,達到提高管道剛度降低振動的預(yù)期效果。
表4 改造前后最大振動速度對比
柴油機功率試驗中,油缸注射泵注油過程引起回油管道中油壓波動,軟連接無法隔離壓力波動傳播,當(dāng)壓力波傳播到管道彎頭區(qū)域時,疊加管道彎頭處剛度不足,在慣性力的作用下,導(dǎo)致管道振動頻率與壓力波動頻率一致,產(chǎn)生共振,引起管道振動速度偏大。通過在管道彎頭增加導(dǎo)向支架,提高管道剛度,有效地降低管道的振動速度。同時,應(yīng)力校核表明增加支架后管道應(yīng)力值滿足RCCM規(guī)范要求。