張 磊
(中國石化華東油氣分公司泰州采油廠,江蘇 泰州 225300)
SD油田位于QT凹陷的北部斜坡,是一個被多條斷層復雜化了的斷塊、斷鼻構造。油田于2011年底投入開發(fā),主力油層為戴南組一段。油田含油面積5.53 km2,地質(zhì)儲量280×104t,原油具有凝固點高、含蠟量高、含膠質(zhì)瀝青質(zhì)高的特點。油井結蠟造成抽油機載荷增加、泵效降低、產(chǎn)量下降、生產(chǎn)時率降低、作業(yè)成本增加等問題[1-3]。
通過幾年的開發(fā)實踐,SD油田形成了以空心桿電加熱、加水溶性清蠟劑、超導自循環(huán)熱洗等相結合的清防蠟工藝,現(xiàn)場應用取得了較好的效果,基本滿足了油井生產(chǎn)的需要,結蠟井作業(yè)井次由2012年的24井次,下降至2014年的13井次,但仍然表現(xiàn)出兩方面的問題,一是現(xiàn)有清防蠟工藝運行費用高;二是隨著油田綜合含水上升,油井結蠟帶來了新的問題,比如固定凡爾結蠟影響油井出液、油套環(huán)空內(nèi)結蠟難以清理等。迫切需要探索低成本的清防蠟工藝。
1.1.1 空心桿電加熱工藝
SD油田應用空心桿電加熱工藝15井次,占總井數(shù)的21%。空心桿電加熱工藝參數(shù)如表1。
表1 空心桿電加熱工藝參數(shù)
1.1.2 水溶性清蠟劑
將清防蠟劑從油套環(huán)空加入油井中,經(jīng)抽油泵吸入油管內(nèi)起到清防蠟的作用[4]。根據(jù)油田套管氣量小,地層壓力系數(shù)小于1的特點,油井普遍采用灌加水溶性清蠟劑的方式進行加藥,部分動液面高的井采用泵加的方式。優(yōu)選的水溶性清蠟劑的溶蠟速率為0.039 71 g/min。SD油田平均每月清蠟劑用量為2.5 t。
1.1.3 超導自循環(huán)熱洗工藝
超導裝置以抽油泵抽汲形成的泵壓為系統(tǒng)循環(huán)動力,以井下液體為循環(huán)介質(zhì),介質(zhì)由循環(huán)管路被超導加熱器快速加熱后,進入油套環(huán)空,使油管和井內(nèi)液體溫度升高,采出液體又被超導加熱器繼續(xù)快速加熱,再進入油套環(huán)空,如此往復循環(huán),使井筒溫度不斷升高,達到溶蠟的目的。SD油田平均每月自循環(huán)熱洗8井次。
1.2.1 現(xiàn)有清防蠟工藝運行成本高
空心桿電加熱工藝單井日運行用電量400~600 kW·h,15口井平均用電量為7 800 kW·h。超導熱洗自循環(huán)熱洗平均每井次費用5 000元,SD油田平均每月熱洗8井次??招臈U電加熱和超導自循環(huán)熱洗每月的運行費用在21萬元以上。
1.2.2 清防蠟劑加藥效果不理想
優(yōu)選的清防蠟劑雖然溶蠟速度快,但現(xiàn)場應用中受人為因素等影響,加藥效果不理想。同時,每年蠟卡檢泵井次在13井次以上,維護費用達80余萬元。
1.2.3 結蠟造成固定凡爾失靈
部分油井地層能量充足,動液面高,泵掛淺,隨著生產(chǎn)周期的延長,固定凡爾因結蠟造成失靈的現(xiàn)象增多。當出現(xiàn)固定凡爾失靈時,采用熱洗車熱水循環(huán)洗井的方法,一是影響油井產(chǎn)量;二是容易造成地層污染;三是洗井不當容易造成油套環(huán)空的蠟進入油管造成蠟卡。
1.2.4 泵掛以下結蠟增加作業(yè)成本
作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)油井泵掛以下存在結蠟,出現(xiàn)通井遇阻甚至卡管柱的現(xiàn)象,嚴重影響通井、射孔等作業(yè)。分析認為現(xiàn)有的清蠟工藝無法清除泵掛以下的結蠟。
針對上述問題,研制了輕便型油井自洗裝置及智能加藥車,引進了微生物清防蠟劑,總結了結蠟躺井油井自救方法,現(xiàn)場應用取得了良好效果。
輕便型油井自洗裝置由機車、殼體、加熱管、控制系統(tǒng)、進液口、出液口組成,工作時,液體自進液口進入加熱管加熱,后由出口壓入油井。壓力是油井自身壓力,經(jīng)循環(huán),清洗液可反復使用??刂葡到y(tǒng)可以采集進出口壓力、溫度,通過設定壓力、溫度閾值實現(xiàn)電加熱管的啟停及報警,并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)及運行狀態(tài)的遠程傳輸,實現(xiàn)無人值守。此裝置結構簡單,操作方便,效率高,成本低,安全可靠。
電加熱管功率的選擇:
為保證加熱功率,以油井全水計算加熱功率,如式(1)。
(1)
P為電加熱管功率,kW;K為設計系數(shù),一般取1.2;Cw為水的比熱容,J/(kg·℃);Q1為油井產(chǎn)液量,t/d;T1為洗井時產(chǎn)液溫度,℃;T0為正常生產(chǎn)時產(chǎn)液溫度,℃;η為洗井裝置熱效率,%,一般取80%。
智能加藥車由機車、儲藥罐、加藥泵、控制系統(tǒng)、流量計組成。通過控制系統(tǒng)檢測和控制加藥量,自動向特定井加注藥劑。此裝置操作方便,提高了勞動效率,減少了藥劑浪費以及加藥過程中對人員的傷害。
微生物清防蠟劑是由包含梭狀芽孢桿菌、芽孢桿菌、棒狀桿菌等多種好氧及兼性厭氧菌組成的石油烴降解菌混合菌[5]。這些混合菌分離自高含蠟油井采出液,以原油中的蠟質(zhì)成分(C15-C70)為生長繁殖的唯一碳源。將菌制劑注入油井,混合菌將以原油中的蠟質(zhì)組成為碳源進行新陳代謝,使長鏈烴轉(zhuǎn)化為短鏈烴,并產(chǎn)生脂肪酸、糖脂、類脂體等多種生物表面活性劑,并改變金屬或粘土礦物表面的潤濕性,從而阻止蠟結晶的析出、長大和沉積。微生物清蠟劑技術指標見表2。
表2 微生物清蠟劑技術參數(shù)
2.4.1 蠟卡躺井的自救
原油從地層流入井底上升至井口的過程中,溫度逐漸降低,當油溫降低至析蠟溫度以下時,原油中高碳數(shù)蠟逐漸結晶、析出,如不能及時清理,則造成蠟卡躺井。蠟卡躺井后采用熱洗的方式進行清蠟是常用的方式,但部分油井因蠟的熔點高、無法建立熱洗循環(huán)等原因,無法達到解卡的目的[6]。
熱洗無法解卡時,利用抽油桿接箍的刮帶作用可起到機械清蠟的目的,因抽油機沖程較抽油桿長度小,無法充分利用接箍刮蠟,需借助起重設備。具體實施步驟為,首先對蠟卡井進行套管熱洗,無法解卡時,利用起重設備(吊車或修井車)上下活動抽油桿,以輔助建立熱水循環(huán)通道,提高解卡成功率。
2.4.2 結蠟造成固定凡爾失靈的自救
當泵掛位于結蠟段時,固定凡爾結蠟造成失靈。通過對比分析,總結出自救方法:調(diào)整防沖距至上沖程活塞出泵筒,拆除井口單流閥,利用井筒及流程液體在重力作用下對固定凡爾的沖刷作用,使固定凡爾啟閉動作恢復正常。
輕便型油井自洗裝置洗井時平均工作功率為20 kW,以一口井洗10 h、電費為0.7元/(kW·h)計算,洗井費用僅為140元,較超導熱洗節(jié)約4 760元,節(jié)約率為97%。以平均每月8井次計算,SD油田每年可節(jié)約洗井費用約46萬元。
智能加藥車的應用強化了對現(xiàn)場加藥的管理,改善了加藥效果,節(jié)約了成本,平均每月可節(jié)約藥劑0.2 t,以16 800元/t計算,每年可節(jié)約藥劑費用約4萬元。通過加藥和電熱桿間送的優(yōu)化組合,單井可節(jié)約費用9 000~11 000元/月,SD油田共有空心桿電加熱井15口,年可節(jié)約費用約15萬元。以S1井為例,優(yōu)化前后費用對比如表3所示。
表3 S1井電熱桿間送費用對比
2015-2017年,SD油田結蠟遇卡井分別為15井次、12井次和8井次,其中因蠟卡檢泵井次分別10井次、6井次和0井次,自2016年9月運用油井蠟卡躺井自救方法以來,未因蠟卡檢泵,年可節(jié)約檢泵費用30余萬元,避免產(chǎn)量損失300 t。
2017年出現(xiàn)7次固定凡爾因結蠟失靈的問題,通過調(diào)整防沖距快速恢復正常,節(jié)省洗井費用3萬元,避免產(chǎn)量損失50 t。圖1為S8-12井固定凡爾漏失自救前后的功圖。
圖1 S8-12固定凡爾結蠟自救前后功圖
SD油田優(yōu)選4口井開始微生物清蠟劑試驗,在使用微生物清蠟劑之前,平均洗井周期為3個月,加入微生物清蠟劑試驗后可維持8個月以上不熱洗。從示功圖、電流和產(chǎn)量看,微生物防蠟效果好,結蠟較輕,達到SD油田清防蠟要求。微生物清蠟劑加藥間隔周期長,每月2次,較常規(guī)清蠟劑3~5天加
藥周期,可顯著提高勞動效率,可在SD油田進一步推廣應用。
(1)SD油田低成本清防蠟技術的應用取得了良好效果。輕便型油井自洗裝置和智能加藥車的應用,以及結蠟躺井油井自救方法的實施,每年可節(jié)約清防蠟運行費用95萬元,其中節(jié)約自循環(huán)熱洗費用46萬元,藥劑費用4萬元,空心桿電加熱費用15萬元,蠟卡檢泵費用30萬元。
(2)微生物清蠟劑清防蠟效果好,加藥效率高,減少清防蠟作業(yè)的工作量,有效延長了生產(chǎn)周期,明顯降低了生產(chǎn)成本。