吳錫洲,黃琪,于光輝
(東方汽輪機有限公司,四川 德陽,618000)
動靜碰摩是汽輪機發(fā)電機組的常見故障[1],可能發(fā)生在從機組調(diào)試完成首次整套啟動至汽輪發(fā)電機組壽命周期內(nèi)的各個運行工況[2],絕大部分是由于動靜間隙小或者運行中動靜間隙發(fā)生變化引起的。幾乎所有機組在啟動及運行中都存在動靜碰摩現(xiàn)象,只是程度輕重而已,較輕碰摩不容易引起關(guān)注,但是嚴重碰摩容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲,根據(jù)國內(nèi)汽輪機彎軸事故統(tǒng)計表明:86%是由于轉(zhuǎn)軸動靜碰摩引起的[3]。因此準(zhǔn)確判斷碰摩故障、發(fā)生位置及制定合理處理措施非常重要。
近年來,由于節(jié)能減排的壓力,大量機組檢修過程中,將動靜間隙調(diào)整至中下限,甚至比下限還小,這種做法極易帶來啟機過程中振動大,啟動困難的現(xiàn)象[4~6]。
本文結(jié)合某電廠330 MW機組大修后發(fā)生的振動故障,分析了碰摩發(fā)生時的振動特點,介紹了診斷過程,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況進行了處理。
該機組軸系由高中壓、低壓、發(fā)電機轉(zhuǎn)子剛性連接組成,1#、2#支持瓦為可傾瓦,其余各支撐瓦均為橢圓瓦,軸系結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 軸系示意圖
該機組于6月29日完成大修工作,16∶22開始第一次沖轉(zhuǎn),17∶36∶52定速 1 100 r/min暖機,剛定速時,除4x軸振為70 μm外,軸系其余軸振均在50 μm以內(nèi),定速2.5 min后,4x軸振迅速上漲至170 μm,如圖2所示,由于漲幅快,打閘停機。
圖2 第一次升速過程4x振動趨勢圖
振動爬升主要以工頻為主,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡存在反相進動,時域波形存在一定削波和畸變現(xiàn)象,如圖3所示。
圖3 1 100 r/min暖機時4#軸頸軸心軌跡及時域波形圖
圖4為打閘后惰走過程3y、4y的波特圖,從圖中可以看出,低壓轉(zhuǎn)子在惰走過程中,振動繼續(xù)爬升,其中3y振動在700 r/min以后,振動達到了 300 μm (滿量程),至29 r/min仍未下降,振動均以工頻為主,且連續(xù)盤車1 h后,晃度值才逐漸恢復(fù)到?jīng)_轉(zhuǎn)前的數(shù)值,表明低壓轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了嚴重的熱彎曲現(xiàn)象。
圖4 打閘后惰走過程3y、4y的波特圖
從以上分析可以看出,該碰摩故障存在以下特點:
(1)定速后,振動迅速爬升,且爬升的主要分量為工頻,相位也在同步變化,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡存在反相進動,時域波形存在一定的削波和畸變現(xiàn)象;
(2)打閘惰走過程振動仍然發(fā)生爬升,振動仍然以工頻為主;
(3)低速下晃度大,且需要較長的時間盤車才能恢復(fù)到?jīng)_轉(zhuǎn)前的數(shù)值。
對低壓缸進汽參數(shù)、軸封參數(shù)及疏水進行檢查均未發(fā)現(xiàn)異常,分析振動的變化趨勢,故障發(fā)生過程中的振動信號特征,表明此次升速過程中振動出現(xiàn)了嚴重碰摩現(xiàn)象,結(jié)合惰走過程3y低速下的晃度情況,表明碰摩點發(fā)生在3瓦附近。
對檢修安裝數(shù)據(jù)進行查閱,此次大修中對3#、4#軸承箱改造了空氣油檔及低壓兩端汽封,采用了兩圈接觸式汽封。根據(jù)某油檔供應(yīng)單位的要求,油檔與轉(zhuǎn)子周向徑向間隙均為10絲,在升速過程中,受橢圓支撐軸承特性的影響,轉(zhuǎn)子會偏心一側(cè),圖5為處理后正常升速過程中3#軸頸軸心位置圖,從圖中可以看出,從沖轉(zhuǎn)到定速過程,轉(zhuǎn)子往左、往上分別浮動了22絲、17絲,因此檢修時油檔與轉(zhuǎn)子徑向間隙小 (10絲)及低壓端汽封采用接觸式汽封是發(fā)生碰摩的主要原因,均勻的徑向間隙是碰摩發(fā)生的次要原因。
圖5 無異常振動時升速過程3#軸頸軸心位置圖
考慮到重新調(diào)整動靜間隙需要的工期長,現(xiàn)場采用摩合手段,對動靜間隙進行處理。
2.1.1 第二次沖轉(zhuǎn)過程
機組進行了4 h連續(xù)盤車后,在22∶00進行第二次沖轉(zhuǎn),為避開葉片共振頻率,采取在500 r/min、650 r/min、980 r/min轉(zhuǎn)速下分別停留10~20 min,觀察振動的變化趨勢再升速的方法,升轉(zhuǎn)速至1 215 r/min進行中速暖機,23∶21,轉(zhuǎn)速至1 954 r/min,在此過程中,發(fā)電機轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子分別順利通過臨界轉(zhuǎn)速,進行高速暖機,暖機至 6月30日0∶31時, 3x、4x分別由71 μm、30 μm 爬升至 167 μm、 166 μm, 觀察趨勢, 仍有上升且漲幅逐步增大,降速至1 192 r/min,振動分別降至124 μm、60 μm,在此階段停留至01∶10,3x振動繼續(xù)爬升至188 μm,機組打閘,在打閘過程中,3x振動最大爬升至207 μm,2∶20轉(zhuǎn)速至0 r/min,投入盤車,整個沖轉(zhuǎn)至停機過程見圖6。
圖6 第二次沖轉(zhuǎn)過程軸振3x、4x、轉(zhuǎn)速隨時間趨勢圖
從圖5可以看出,經(jīng)過第二次沖轉(zhuǎn)過程摩合后,至低轉(zhuǎn)速時,軸振3x、4x工頻幅值已低于50 μm,表明較第一次沖轉(zhuǎn),動靜間隙已經(jīng)摩大,碰摩現(xiàn)象得到緩解,因此決定盤車一段時間后繼續(xù)進行沖轉(zhuǎn)摩合。
2.1.2 第三次沖轉(zhuǎn)過程
3∶41,機組開始第三次沖轉(zhuǎn),機組順利通過各臨界轉(zhuǎn)速,于4∶04達到額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,機組進入額定轉(zhuǎn)速暖機,暖機過程中3x、4x振幅分別由定速時的115 μm、104 μm下降然后爬升,至并網(wǎng)時,振動分別為 47 μm、96 μm,如圖 7 所示。
定速3 000 r/min后至7∶40并網(wǎng)前,振動逐步回落至最低點后緩慢爬升,表明低壓模塊動靜部分仍存在碰摩現(xiàn)象。
圖7 第三次沖轉(zhuǎn)過程中,軸振3x、4x、轉(zhuǎn)速隨時間趨勢圖
7∶41,機組開始帶負荷暖機,期間軸系各瓦軸振均出現(xiàn)周期性波動,如圖8所示,波動周期約2 h,波動峰值隨著暖機時間增長逐漸減小,表明碰摩現(xiàn)象在逐步得到改善。
圖8 帶負荷暖機過程3x、4x振動趨勢圖
6月30日22∶38,機組完成相關(guān)試驗后,并網(wǎng)升負荷,至7月1日7∶22帶230 MW負荷運行,從振動變化趨勢圖 (見圖9)來看,低壓軸振3x、4x仍然存在時間周期為2 h左右的波動,但是振動的整體趨勢逐步增大,考慮到該機組為直接空冷機組,晝夜溫差大,真空波動較大,限制機組負荷230 MW進行低壓模塊動靜摩合。
圖9 帶負荷暖機過程3x、4x振動趨勢圖
機組帶230 MW負荷摩合至7月6日后,低壓軸振動幅值恢復(fù)正常范圍 (見圖10),但仍有一定波動,后繼續(xù)升負荷至額定值,低壓軸振均在50 μm以內(nèi)。
圖10 3x振動趨勢圖 (通頻幅值,7月6日)
(1)低壓軸承油檔間隙小、低壓端汽封采用接觸式汽封是發(fā)生徑向碰摩振動的主要原因;
(2)徑向碰摩振動發(fā)生時,振動信號成份以工頻為主,成周期性變化趨勢,工頻相位同步發(fā)生變化,倍頻成份較小,隨工頻變化同步變化,軸心軌跡非規(guī)則橢圓,時域波形存在一定削波現(xiàn)象;
(3)發(fā)生嚴重碰摩時,振動需要逐步摩合,需控制好摩合程度,否則劇烈摩擦容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子永久彎曲,帶負荷受機組熱狀態(tài)的影響,仍然會存在一定的碰摩現(xiàn)象;
(4)機組由于碰摩原因引起振動大打閘后,應(yīng)連續(xù)盤車至晃度值恢復(fù)沖轉(zhuǎn)前的數(shù)值,并適當(dāng)延長盤車時間,確保轉(zhuǎn)子上的熱應(yīng)力完全消除方可再次沖轉(zhuǎn);
(5)檢修中采用較小的動靜間隙特別是采用接觸式汽封結(jié)合軸承-轉(zhuǎn)子動力學(xué)特性來調(diào)整間隙值,避免啟動及運行過程發(fā)生嚴重碰摩。