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      淺議某燃煤鼓風(fēng)爐技改前后二氧化硫排放情況及污染防治措施

      2018-11-07 01:21:56趙成王文全
      中小企業(yè)管理與科技 2018年26期
      關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)爐燒堿脫硫劑

      趙成,王文全

      (1.水磨溝區(qū)環(huán)境保護(hù)局,烏魯木齊 830000;2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)草業(yè)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,烏魯木齊 830000)

      1 引言

      隨著人類工業(yè)化水平的逐漸提升,化石能源的廣泛利用在提升社會生產(chǎn)力的同時,也對環(huán)境造成了一定程度的污染,在部分地區(qū),由于化石能源的濫用,已經(jīng)超出了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境自然承載力的極限,對環(huán)境造成了永久性不可逆的損害。焦炭在燃燒過程供給能量的同時,也會產(chǎn)生大量的污染物,比如硫氧化物、氮氧化物、煙塵等有害物質(zhì)。其中大量的硫氧化物排放會造成大面積的酸雨危害,酸雨的形成和降落會對動、植物生長、建筑物表面、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)以及人類健康等諸多方面造成嚴(yán)重的危害以及影響[1]。為了控制酸雨污染,中國對燃煤鍋爐排放的SO2規(guī)定了最高允許排放濃度,為此對以焦炭為燃料的鼓風(fēng)爐二氧化硫治理是當(dāng)前大氣污染治理領(lǐng)域的重要研究課題[2]。目前,在以焦炭為燃料的鼓風(fēng)爐大氣污染治理方面,主要脫硫工藝使用的脫硫劑為石灰和燒堿,合理對比分析兩種脫硫劑治理硫氧化物的優(yōu)勢與劣勢,對針對性開展污染防治工作與控制大氣污染物排放具有重要意義。

      2 燃煤鼓風(fēng)爐二氧化硫污染綜合防治對策

      根據(jù)脫硫工藝在生產(chǎn)中所在位置的不同可分為燃燒前脫硫、燃燒中脫硫和燃燒后脫硫[3]。燃燒前脫硫主要是指使用清潔能源或?qū)⒚禾拷?jīng)過物理、化學(xué)等方法轉(zhuǎn)化成清潔燃料后再進(jìn)行燃燒,減少燃料中的硫含量;燃燒后脫硫是指通過脫硫設(shè)施對鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫的措施;燃燒中脫硫主要是指在煤的燃燒過程中加入脫硫劑,通過其在燃燒過程中與二氧化硫反應(yīng)生成硫酸鹽隨灰渣一起排出。本文主要是對燃燒中脫硫工藝(湍球塔)[4]進(jìn)行研究。

      湍球塔由塔身、填料球、擋板、除霧旋流板、氣體出口、液體噴頭、液體出口等主要部分構(gòu)成,含硫廢氣從湍球塔下部入口以較高速度進(jìn)入塔體向上運動,脫硫液(NaOH溶液/石灰)自噴頭向下噴淋。它將流化床的概念發(fā)展到氣液傳質(zhì)設(shè)備中,因而具有特殊的用途。它的特點是氣速高,處理出力大,塔身體積小,重量輕,氣液分布比較均勻,不易被固體及黏性物料堵塞,特別是由于塔內(nèi)強烈湍動,質(zhì)量及能量的傳遞得以強化。

      3 技改前后使用不同脫硫劑下鼓風(fēng)爐的排污情況

      本項目在進(jìn)行技術(shù)改造前后,除塵方式均為重力除塵+袋式除塵,脫硫工藝為二級湍球塔,技改前使用石灰作為脫硫劑,技改后換用燒堿作為脫硫劑,為有效對比兩種常用脫硫劑改造方案的優(yōu)缺點,本文結(jié)合實際案例對兩種治理方案進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。依據(jù)其對二氧化硫大氣污染排放防治的特點,為燃煤鍋爐脫硫工藝提供一定的技術(shù)支撐。技改前后常見大氣污染物的排放情況見表1。

      表1 技改前后使用不同脫硫劑下大氣主要污染物的排放情況

      4 分析與討論

      通過對比脫硫工藝中兩種常用脫硫劑對燃煤鼓風(fēng)爐二氧化硫的防治改造措施,可以發(fā)現(xiàn)在脫硫效果方面,以石灰為脫硫劑的方案受到多種因素影響,實際的脫硫效果相對有限,并且產(chǎn)生的脫硫渣露天堆放在廠區(qū),堆存過程也會對環(huán)境造成不利影響。而進(jìn)行技術(shù)改造后使用燒堿為脫硫劑后,二氧化硫濃度較使用石灰為脫硫劑降低15%,相比以石灰為脫硫劑具有更高的脫硫效率。通過對以燒堿為脫硫劑的脫硫工藝分析,可知影響湍流塔脫硫效果的幾個因素如下:

      4.1 噴淋量對脫硫效率的影響

      相同工況下,噴淋量越大,單位時間內(nèi)進(jìn)入湍球塔內(nèi)的堿液越多,液氣比越大,氣、液接觸越充分,且隨著噴淋量增大,塔內(nèi)溫度下降,SO2在水中溶解度增加,液相阻力減小,有利于堿液和SO2吸收反應(yīng)的進(jìn)行,提高了脫硫效率。

      4.2 堿液濃度對脫硫效率的影響

      堿液濃度越高,相同噴淋量下,解離出的OH-離子越多,與SO2反應(yīng)能力越強,脫硫效率越高。

      4.3 脫硫液pH對脫硫效率的影響

      循環(huán)脫硫液pH值越高,所含Na0H越多,解離出的OH-越多,吸收SO2的能力越強,但隨著反應(yīng)的進(jìn)行,循環(huán)液中NaOH的利用率增大,pH值下降,OH-濃度減小,脫硫效率也減小,因此為了維持高脫硫效率,循環(huán)液pH應(yīng)在7~9之間。

      從本次監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行觀察,可以發(fā)現(xiàn)在燃煤鼓風(fēng)爐使用的以石灰為脫硫劑的湍流塔脫硫裝置雖脫硫效果明顯,具有性價比高,安裝簡單方便的優(yōu)勢。但隨著我國社會整體對環(huán)境污染治理愈發(fā)重視,對污染物排放更加嚴(yán)格管控的要求下,環(huán)境污染治理已經(jīng)上升到新的高度,以燒堿為脫硫劑的湍流塔脫硫裝置不僅脫硫效果顯著,且避免了因脫硫渣露天堆放在廠區(qū)造成的環(huán)境問題。該工藝較為環(huán)保,對環(huán)境不會造成污染。

      5 結(jié)論

      因此在加快經(jīng)濟發(fā)展的同時,要加大燃煤煙氣脫硫治理。根據(jù)本次研究內(nèi)容可以得出:在技改后使用燒堿作為脫硫劑能夠相對有效地處理燃煤鼓風(fēng)爐產(chǎn)生的SO2等大氣污染物,使其排放濃度達(dá)到《GB13271-2014鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。因此在實際設(shè)計污染防治措施時,應(yīng)當(dāng)針對性地對燃煤鼓風(fēng)爐的燃料成分進(jìn)行分析監(jiān)測,在長期的排放控制下通過持續(xù)觀察制訂相應(yīng)的脫硫方案。望本文研究內(nèi)容得到相關(guān)企業(yè)及機構(gòu)的重視,加強燃煤鼓風(fēng)爐脫硫應(yīng)用領(lǐng)域的排放標(biāo)準(zhǔn)制訂工作,對推動燃煤鼓風(fēng)爐脫硫措施的應(yīng)用普及和有效降低大氣污染提供必要的理論支持。

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