張 娟,江 飛
(渝新能源有限責(zé)任公司 南桐洗選廠,重慶 400800)
南桐洗選廠干壩子廠區(qū)(原重慶南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司干壩子洗選廠)隸屬于渝新能源公司,是一座原煤綜合加工能力為1.80 Mt/a的群礦型選煤廠,始建于1958年3月,一直是公司煤炭加工與綜合利用的中心。經(jīng)1984年、2006年、2009年、2012年四次較大規(guī)模的技術(shù)改造后,現(xiàn)逐步形成三條成熟的全自動化生產(chǎn)線:采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、小直徑多功能煤泥重介質(zhì)旋流器分選和浮選相聯(lián)合的1.20 Mt/a精煤生產(chǎn)線;以配煤、篩分破碎、跳汰排矸為主的1.20 Mt/a動力煤生產(chǎn)線;以高硫煤矸石為原料,加工生產(chǎn)硫鐵礦和劣質(zhì)電煤的0.60 Mt/a全重介矸石脫硫生產(chǎn)線,且該系統(tǒng)是全國首條采用重介質(zhì)旋流器工藝的煤矸石生產(chǎn)線。該廠區(qū)選煤效率在93%以上,主導(dǎo)產(chǎn)品為冶煉精煤、乙精、選電煤、矸煤、硫精砂等。
南桐洗選廠干壩子廠區(qū)目前浮選系統(tǒng)采用為濃縮+浮選工藝,浮選精煤由兩臺盤式加壓過濾機(jī)回收,浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后,通過箱式壓濾機(jī)回收。2005年以前,前干壩子廠區(qū)(原干壩子洗選廠)采用跳汰+浮選工藝,入選原煤采用炮采或風(fēng)鎬落煤工藝,煤泥水系統(tǒng)截留粒度較粗,兩臺加壓過濾機(jī)一臺回收精煤,一臺回收尾煤和選硫礦泥,運(yùn)行效果良好。
2006年,干壩子廠區(qū)技術(shù)改造,將跳汰工藝升級為重介工藝,工藝改造后,截留粒度發(fā)生變化,煤泥水系統(tǒng)粒度變細(xì),對加壓過濾系統(tǒng)處理能力和回收效果產(chǎn)生一定影響。
2010年,礦井生產(chǎn)工作面先后實(shí)現(xiàn)機(jī)械化開采,原煤粒度變細(xì),煤泥水系統(tǒng)粒度也進(jìn)一步變細(xì)[1-2],導(dǎo)致加壓過濾機(jī)的入料粒度越來越細(xì),處理能力大幅下降,期間增設(shè)浮選尾煤回收設(shè)施和回收裝置維持生產(chǎn)運(yùn)行。
2014年以來,隨著硯石臺煤礦、魚田堡煤礦的關(guān)停,干壩子廠區(qū)入選煤源又發(fā)生較大變化,導(dǎo)致加壓過濾機(jī)的入料中極細(xì)粒(<0.075 mm粒級)含量增多,回收率低下,濾液水濃度高,部分精煤泥在系統(tǒng)中不斷循環(huán),致使只能依靠延時加班來解決問題。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年延時多達(dá)750 h。
在盤式加壓過濾機(jī)運(yùn)行初期,2006年干壩子廠區(qū)浮選入料、尾煤、精煤粒度組成見表1,2017年干壩子廠區(qū)浮選入料、尾煤、精煤粒度組成見表2。
表1 2006年干壩子廠區(qū)浮選入料、尾煤、精煤粒度組成
表2 2017年干壩子廠區(qū)浮選入料、尾煤、精煤粒度組成
由表1和表2對比可知,隨著礦井原煤機(jī)械化開采的普及,原煤煤泥中細(xì)粒級物料含量大幅上升,浮選入料中<0.045 mm粒級物料由2006年的45.93%增加到2017年的79.96%,增加了34.03個百分點(diǎn);>0.075 mm粒級物料由40.70%降到10.47%,減少了30.23個百分點(diǎn);浮選精煤中<0.075 mm粒級物料由51.87%增加到86.70%,增加了34.83個百分點(diǎn)。
由于目前干壩子廠區(qū)浮選精煤回收的盤式加壓過濾機(jī)嚴(yán)重老化,性能大幅度降低,加之其采用0.075 mm濾孔的濾布,導(dǎo)致浮選精煤中大部分超細(xì)粒級物料透過濾布隨濾液(濾液水濃度高達(dá)70 g/L)返回系統(tǒng),造成惡性循環(huán),降低了浮選精煤的回收率。
核心設(shè)備的選擇是精煤泥回收系統(tǒng)技術(shù)方案關(guān)鍵環(huán)節(jié),目前,國內(nèi)技術(shù)成熟、應(yīng)用普遍的煤泥回收設(shè)備主要有三種,分別是帶式壓濾機(jī)、加壓過濾機(jī)和箱式壓濾機(jī)。
帶式壓濾機(jī)主要應(yīng)用在貴州六盤水地區(qū)的選煤廠,尤其是動力煤選煤廠。帶式壓濾機(jī)能耗低,煤泥粒度較好,且無需浮選加工,可直接回收,但運(yùn)行成本高(需要添加絮凝劑、清水用量大),操作維護(hù)相對復(fù)雜。金雞巖選煤廠于上世紀(jì)90年代曾使用過,但由于使用效果和成本方面等原因停用,現(xiàn)已改造為箱式壓濾機(jī)[3]。
加壓過濾機(jī)自動化程度高,在處理粗粒級浮選精煤時,產(chǎn)品水分低,濾餅水分也能控制在18%左右,濾液固體含量低,操作簡單,但維護(hù)難度大,維修成本高,且需單獨(dú)設(shè)立壓風(fēng)系統(tǒng),運(yùn)行成本過高。
箱式壓濾機(jī)在國內(nèi)80%以上的選煤廠中得到廣泛應(yīng)用,設(shè)備受極細(xì)粒含量的影響較小,具有能耗低,運(yùn)行成本低,操作和維護(hù)相對簡單的特點(diǎn)[4-5]。渝新能源有限責(zé)任公司多個選煤廠均使用箱式壓濾機(jī),且有較成熟的使用、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。
對箱式壓濾機(jī)與加壓過濾機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)(表3)分析的基礎(chǔ)上,以南桐洗選廠南桐廠區(qū)與干壩子廠區(qū)現(xiàn)有精煤泥壓濾環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)例對比(表4),最終確定干壩子廠區(qū)精煤泥回收系統(tǒng)改造核心設(shè)備選用箱式壓濾機(jī)。
表3 箱式壓濾機(jī)與加壓過濾機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)對比表
表4 箱式壓濾機(jī)與加壓過濾機(jī)實(shí)例對比結(jié)果
3.1.1 箱式壓濾機(jī)工作原理
箱式壓濾機(jī)工作時,濾板壓緊于活動頭板和固定尾板之間,相鄰濾板構(gòu)成密封濾室,礦漿由固定尾板入料孔給入;當(dāng)所有濾室充滿礦漿后,開始壓濾,礦漿借助給料泵給入壓力進(jìn)行固液分離,在濾布的阻擋作用下,固體顆粒保留在濾室內(nèi),濾液則經(jīng)濾布沿濾板上的泄水溝槽排出;當(dāng)濾液不再流出時,停止給料,開啟反吹風(fēng)將濾板中心孔的物料反吹回流至物料罐中;之后,啟動壓榨系統(tǒng),將清水壓入隔膜板中,從而實(shí)現(xiàn)壓榨過程;當(dāng)壓榨完畢后,頭板退回到原來位置,濾板移動裝置則將濾板相繼拉開,濾餅依靠自重脫落,完成卸料過程。箱式壓濾機(jī)工作流程如圖1所示。
圖1 箱式壓濾機(jī)工作流程示意圖
3.1.2 箱式壓濾機(jī)技術(shù)特點(diǎn)
箱式壓濾機(jī)由機(jī)架、過濾、液壓、卸料裝置、電器控制五大部分組成。隨著箱式壓濾機(jī)自動化程度的不斷提高,箱式壓濾機(jī)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、液一體化程控自動控制。箱式壓濾機(jī)拉板電機(jī)采用變頻電機(jī),結(jié)構(gòu)合理且操作簡單,確保了濾板壓緊、過濾、反吹、壓榨、濾板松開、卸料等各工序的自動化控制,也能根據(jù)具體工藝要求增減各項(xiàng)功能。箱式壓濾機(jī)機(jī)頭油缸壓緊壓力為12~14 MPa,進(jìn)料壓力為0.6~0.7 MPa,給料時間為3~5 min,壓榨壓力為1.0~1.2 MPa,隔膜壓榨時間為1~3 min,濾室容積為10 m3。箱式壓濾機(jī)的濾板配置隔膜板,過濾后可通過水壓或氣壓改變?yōu)V室容積,對濾餅進(jìn)行壓榨,進(jìn)一步降低濾餅水分。廂式壓濾機(jī)工作效率較高,自動化程度較高,濾板也相對耐用,箱式壓濾機(jī)的濾室由相鄰兩塊凹陷的濾板構(gòu)成,濾布固定在濾板上,配有自動清洗濾布裝置。
南桐洗選廠南桐廠區(qū)入浮煤泥量和粒度組成與干壩子廠區(qū)相當(dāng)[6-7],南桐廠區(qū)浮選環(huán)節(jié)采用2臺XAZG500/2000-U半自動箱式壓濾機(jī)(帶隔膜)回收浮選精煤,在2016年開始投入運(yùn)行,其工藝流程為:給料泵將浮選精礦從精礦池給入精煤壓濾機(jī),然后通過壓榨泵對壓濾機(jī)的隔膜進(jìn)行壓榨,待壓濾機(jī)內(nèi)物料成型后,卸料送入刮板運(yùn)輸機(jī),再經(jīng)刮板運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)載后,進(jìn)入精煤儲裝運(yùn)系統(tǒng)。南桐廠區(qū)精壓環(huán)節(jié)流程如圖2所示,精煤泥回收系統(tǒng)工藝流程如圖3所示。
圖2 南桐廠區(qū)精壓環(huán)節(jié)流程示意圖
圖3 精煤泥回收系統(tǒng)流程示意圖
近兩年應(yīng)用效果表明,設(shè)備維修量大幅降低,減輕了維修工的勞動強(qiáng)度;材料成本大幅下降,改造后,濾布更換費(fèi)用從改造前的60萬元/a降至7.4萬元/a,可節(jié)省濾布費(fèi)用52.6萬元/a;設(shè)備運(yùn)行后電費(fèi)也明顯降低,經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,改造后生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備總功率減少240 kW,每年能節(jié)約電費(fèi)約90萬元;基本能夠?qū)崿F(xiàn)浮選系統(tǒng)和選煤主選系統(tǒng)同步啟停,有效降低了浮選系統(tǒng)加班延時;濾液水除給料初期有少許渾濁外,其余過程都能保持清亮,同時濾餅水分也控制在21%左右。
重介系統(tǒng)按設(shè)計(jì)處理能力1.20 Mt/a,處理量227.27 t/h計(jì)算,由原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果可知,<0.5 mm粒級原生煤泥含量為23.47%,生產(chǎn)過程中次生煤泥為8%,入選原煤煤泥含量為31.47%,根據(jù)現(xiàn)場檢測,重介系統(tǒng)回收煤泥約占65%,浮選抽出率為85%,故可計(jì)算出浮選精煤干煤泥量為21.28 t/h[8-10]。
按照GB 50359—2005《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》選取不均衡系數(shù)[11],煤泥水系統(tǒng)取1.25。根據(jù)流程計(jì)算,箱式隔膜壓濾機(jī)需1.77臺,故擬選用2臺XAZG500/2000-U箱式隔膜壓濾機(jī),其過濾面積為500 m2,濾室深度為40 mm,濾室數(shù)量72個,設(shè)備外形尺寸為11.7 m×2.9 m×2.42 m。
為達(dá)到減人增效目的,改造后精煤回收系統(tǒng)采用集控操作,全自動聯(lián)動控制設(shè)計(jì)。
新舊系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用的差異主要體現(xiàn)在設(shè)備能耗上。項(xiàng)目實(shí)施后,新系統(tǒng)裝機(jī)功率共518 kW,按有效功率60%,電費(fèi)單價0.67元/度,運(yùn)行330 d,每天生產(chǎn)16 h計(jì)算,每年電費(fèi)支出約109.95萬元。原系統(tǒng)裝機(jī)功率共1 084 kW,依此計(jì)算,每年電費(fèi)支出230.09萬元,由此可知每年可減少電費(fèi)等成本支出120萬元。
現(xiàn)有精煤泥回收系統(tǒng)濾液水濃度按60 g/L(4月平均)計(jì)算,濾液水量為120 m3/h,返回系統(tǒng)煤泥量為7.2 t/h,浮選入料量為350 m3/h,入浮濃度增加21 g/L。按照浮選實(shí)際生產(chǎn)時,入浮濃度低,浮選分選效率越高[12],預(yù)計(jì)可提高浮選產(chǎn)率2.7個百分點(diǎn),提高精煤產(chǎn)率0.3個百分點(diǎn),年可創(chuàng)收249萬元。
南桐洗選廠干壩子廠區(qū)在當(dāng)前煤質(zhì)下,將現(xiàn)有加壓過濾機(jī)更換為箱式壓濾機(jī),不僅可有效提高浮選精煤產(chǎn)率,還能有效杜絕超細(xì)物料在系統(tǒng)中的惡性循環(huán)。采用水壓不采用風(fēng)壓后,每年可減少電費(fèi)支出120多萬元,實(shí)現(xiàn)重介系統(tǒng)與煤泥回收系統(tǒng)同步回收,人力成本減少,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。