姚 雷,楊偉橋,賈 飛
(陜西煤化選煤技術有限公司,陜西 西安 710000)
隨著我國綜合國力的增強,能源消耗也迅速加大,2016年,全國用電量為6萬億kW·h,其中采用煤炭進行火力發(fā)電的比重占65%以上,煤炭資源仍將長時間作為我國最重要的一次能源[1-2]。龍華選煤廠隸屬于陜煤集團孫家岔龍華礦業(yè),是一座設計能力為4.0 Mt/a的動力煤選煤廠,主導產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動力煤。該廠于2014年3月建成投產(chǎn),隨著礦井生產(chǎn)能力的提升,工藝系統(tǒng)改造后,處理能力提升至6.0 Mt/a。龍華選煤廠直接入選龍華煤礦原煤,洗選工藝采用塊煤淺槽重介分選機+末煤三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器聯(lián)合工藝,即原煤經(jīng)過篩分和破碎后,13~100 mm粒級塊煤進入淺槽重介分選機分選,<13 mm粒級部分進入三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,塊煤和末煤分別經(jīng)過脫介脫水后,產(chǎn)出塊精煤、籽精煤、末混煤等高品質(zhì)動力煤,煤泥水進入水力分級旋流器,溢流進入濃縮機沉降濃縮后進行壓濾。
在選煤廠實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品中存在末混煤含量高,塊精煤少的問題[3-4]。為了解決這一問題,對選煤廠原煤進行了篩分和浮沉試驗,對原煤分級脫泥篩篩上和篩下煤樣、塊精煤分級脫介篩篩上和篩下煤樣進行了20 mm和13 mm粒級的篩分試驗,并通過末煤煤流和相應設備的分析和流程計算,在保證質(zhì)量的前提下,提出了末混煤減量化的方案。
選煤廠末混煤煤流示意如圖1所示。該廠末混煤主要有三部分組成:第一部分為原煤經(jīng)過302原煤分級篩(雙層香蕉篩,上層篩孔為25 mm)篩分后的中層物料,此部分物料占比最大;第二部分為淺槽塊精煤經(jīng)304分級脫介篩分級后篩選出的<20 mm粒級的細粒精煤;第三部分為經(jīng)水力旋流器分級后的粗煤泥物料。
圖1 選煤廠末混煤煤流示意圖
在實際生產(chǎn)中,由于末原煤含量較高,占入選原煤的1/3以上,因此當原煤煤質(zhì)發(fā)生變化時,末混煤發(fā)熱量和水分極易超標,影響選煤廠產(chǎn)品質(zhì)量[5-6],因此在確保對洗小塊限下率影響較小,保證發(fā)熱量和水分指標的前提下,提出了末混煤減量化方案。
為了降低末混煤的產(chǎn)量,將原來25 mm孔徑的篩板更換為20 mm孔徑的篩板,并在篩前溜槽中加裝5塊篩板,以增加篩分面積,提高篩分效率。對淺槽重介分選機進行了改造,在入料箱處設計安裝“第二道水平流增流調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)”,優(yōu)化淺槽工況。
從圖1中可以看出末混煤的煤流線有三部分,但在實際生產(chǎn)中僅有其中302原煤分級篩上層物料的煤流才可進行改造,其分析如下:
(1)302原煤分級篩下層煤泥經(jīng)過煤泥水桶泵送到分級旋流器分級,>0.3 mm粒級煤泥從底流分離出來,在經(jīng)過弧形篩和離心機脫水后,最后混入到末混煤中。在塊煤入選情況下,為了降低煤泥排出量采用不脫泥入選,在實際生產(chǎn)中由于不開噴水,導致302原煤分級篩篩分效率降低,大量末煤和煤泥不能透篩。一方面是這部分的煤泥量很少,對末混煤的減量并不明顯;另一方面由于煤泥粒度和洗小塊粒度差距太大,對籽煤的水分和發(fā)熱量以及限下率會產(chǎn)生較大影響。綜上兩點,此種方案不能選擇。
(2)302原煤分級篩中層<20 mm粒級的末煤通過317原煤分配刮板機分配到末混煤膠帶上,在生產(chǎn)中這部分產(chǎn)量是最大的,可以通過將原煤分級篩的上層φ20 mm的篩板更換為φ13 mm的方法來減少篩子中層的末煤量。但是塊煤入選時的不脫泥分級導致了原煤分級篩篩分效率低下,大量的末煤和煤泥進入淺槽重介分選機中,使得淺槽重介分選機內(nèi)極易抱團,難以達到額定處理量,嚴重限制了全廠的產(chǎn)量。因此本方案也不具備可操作性。
(3)擬采用方案的具體操作方式是:將304精煤脫介篩上層φ20 mm的篩板全部更換為φ13 mm的篩板,這不僅可以將20~13 mm粒級末煤截留到洗小塊中,還可以有效降低末混煤的產(chǎn)量且不會影響末混煤的質(zhì)量。
對該選煤廠20 mm和13 mm兩個粒級原煤進行篩分和浮沉試驗,并對20 mm和13 mm粒級的302原煤分級篩的上層物料和中層物料和304精煤脫介篩的上層物料和中層物料進行篩分試驗,為了具有代表性,采樣時,在不同位置取樣,同時對選煤廠3個月內(nèi)的原煤、塊精煤、矸石和末混煤膠帶的皮帶秤數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品的化驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總,通過皮帶秤和化驗結(jié)果綜合數(shù)據(jù)的對比,確定出末混煤的產(chǎn)量和質(zhì)量的變化[7]。
物料篩分試驗結(jié)果見表1。由表1可以看出:>20 mm粒級原煤產(chǎn)率為59.76%,20~13 mm粒級產(chǎn)率為9.87%,<13 mm粒級產(chǎn)率為30.37%[8-9];在302原煤分級篩上層物料中,>20 mm粒級占比為75.59%,20~13 mm粒級占比為8.42%,<13 mm粒級占比為15.99%;在302原煤分級篩中層物料中,<20 mm粒級占比為98.68%。因此,在不加噴水的情況下,302原煤分級篩按<20 mm粒級篩分時,篩分效率較低(約68%),篩上物料中<20 mm粒級物料殘留較多。從304精煤脫介篩篩上和篩下的產(chǎn)品粒度組成可知,304精煤脫介篩按<20 mm粒級篩分時,篩分效率在95%以上。按照平常塊煤入選時,處理量800 t/h計算,可以得出304精煤脫介篩下物料量約為112 t/h。
原煤浮沉試驗結(jié)果見表2。
表1 物料篩分試驗結(jié)果
表2 原煤浮沉試驗結(jié)果
由表2可知,>1.8 g/cm3密度級的物料含量為16.48%,304精煤脫介篩下物料小時處理量計算公式[10-12]如下:
302原煤分級篩上下層物料為:
Q302x=Q301·γ301m·η302,
Q302s=Q301-Q302x。
304精煤脫介篩總量及篩下物料為:
Q304=Q302s(1-γg),
Q304x=Q304·γ302sm·η304,
式中:Q301為301膠帶煤量,t/h,取值800 t/h;Q302s為302原煤分級篩上層物料產(chǎn)量,t/h,取值581.09 t/h;Q302x為302原煤分級篩下層物料產(chǎn)量,t/h,取值218.91 t/h;Q304為進入到304精煤脫介篩中的物料量,t/h,取值485.27 t/h;Q304x為304精煤脫介篩下層物料量,t/h,取值112.52 t/h;γ301m為入選原煤中<20 mm粒級末煤含量,%,取值40.24%;γ302sm為302原煤分級篩上層末煤含量, % ,取值24.41%;γg為302上層物料中密度>1.8 g/cm3的矸石, % ,取值16.49%(一般由浮沉數(shù)據(jù)得出);η302為302原煤分級篩20 mm篩分效率,%,取值68%;η304為304精煤脫介篩20 mm篩分效率,%,取值95%。
在301帶煤量為800 t/h時,304下層物料量約為
Q304x=Q304·γ302sm·η304=485.24 t/h×24.41%×95%=112.52 t/h。
由于302原煤分級篩板并未更換,303淺槽重介分選機也未作改動,因此進入到304精煤脫介篩的物料量是485.27 t/h?,F(xiàn)以304精煤脫介篩上層篩板更換為13 mm時的下層物料量進行比較,計算結(jié)果如下:
Q304x=Q304·γ302sm·η304=485.24 t/h×15.99%×90%=69.83 t/h。
因此,當304精煤脫介篩上層篩板全部更換成13 mm篩板后,下層物料量約為69 t/h,比原來減少了30~40 t/h。
(1)為了保證洗小塊水分和發(fā)熱量指標合格,對304塊精煤脫介篩進行改造,稀介段向合介段延伸500 mm,同時將篩上噴水管往篩后移400 mm,不僅增加了塊精煤產(chǎn)品在稀介段的脫介、脫泥、脫水時間,同時降低了304塊精煤脫介篩中層產(chǎn)品水分。此外,對循環(huán)水設置二級增壓環(huán)節(jié),便于徹底脫除塊精煤產(chǎn)品上的煤泥,降低304塊精煤脫介篩中層產(chǎn)品水分。
(2)為了保證末混煤的質(zhì)量,對弧形篩角度進行調(diào)整,同時也調(diào)整離心機的刮刀間隙,降低末混煤的水分。
改造后,末混煤平均質(zhì)量指標為:水分15.86%,灰分8.30%,發(fā)熱量23.06 MJ/kg,完全符合銷售要求;洗小塊平均質(zhì)量指標為:水分9.51%,灰分5.31%,發(fā)熱量24.73 MJ/kg,限下率僅降低1.53個百分點,完全符合銷售要求。
龍華選煤廠針對末混煤量過大的問題,通過將304塊精煤脫介篩上層篩板更換為φ13 mm,同時將篩上噴水后移400 mm,稀介段向合介段延伸500 mm,對循環(huán)水增加二級增壓環(huán)節(jié)等改造措施,在保證末混煤質(zhì)量和洗小塊限下率的情況下,有效降低了末混煤的含量,使得末混煤比原來減少30~40 t/h。通過這一系列改造,每年可為企業(yè)增收1 000萬元以上,為類似情況動力煤選煤廠的工藝優(yōu)化提供了一定的借鑒意義。