何 晨,周文強
(陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司 黃陵一號煤礦選煤廠,陜西 黃陵 727307)
黃陵一號煤礦選煤廠始建于1992年,為滿足礦井產(chǎn)能提升和礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略發(fā)展的需要,2010年對選煤廠進行全面技術(shù)改造。改造后,該選煤廠設計能力為6.00 Mt/a,選煤工藝為無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主選、TBS分選、浮選機分選的聯(lián)合工藝。入選原煤為黃陵一號煤礦的氣肥煤,選后產(chǎn)品主要作為煉焦配煤。
對黃陵一號煤礦選煤廠來說,主要輔助材料和消耗材料都是磁鐵礦粉(介質(zhì)),介質(zhì)成本無疑成為生產(chǎn)成本的重要組成部分。因此,合理管控介質(zhì)消耗成為日常生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容。通常介質(zhì)消耗包括兩方面,即管理消耗和技術(shù)消耗,該選煤廠在管理消耗方面管理嚴格,很少存在這種消耗。目前的介質(zhì)消耗絕大部分是技術(shù)消耗,因此技術(shù)消耗就成為介質(zhì)消耗的管控重點。
磁選機是重介生產(chǎn)系統(tǒng)的重要設備,它可以有效回收進入磁選機的加重質(zhì),減少介質(zhì)損失;同時,其還能凈化重介懸浮液,去除合格懸浮液中的部分煤泥,提高三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選精度。在實際生產(chǎn)中,影響磁選機磁選效果的因素較多,下面主要從兩個方面對其進行分析。
(1)磁系偏角。磁系偏角就是磁系弧面中心線與圓筒中心垂直線的夾角[1],當磁系偏角過小時,精礦不能被滾筒帶到應有高度,導致精礦排出量減少,部分精礦損失到尾礦中,最終的結(jié)果是尾礦帶介,磁性物回收效果變差;當磁系偏角過大時,尾礦區(qū)磁力作用范圍變小,磁場對磁性礦粒作用時間變短,磁性礦粒被吸引機會降低,且精礦排出端的磁場較強,導致精礦不能及時排到精礦槽內(nèi),而損失到尾礦之中。目前,磁選機的磁系偏角一般在15°~20°之間。
(2)工作間隙。粗選區(qū)圓筒表面到底板之間的距離就是工作間隙[2],當工作間隙大時,礦漿流量大,有利于提高處理量;但由于距離圓筒表面較遠,磁場強度較弱,導致尾礦中的磁性物含量升高,介質(zhì)回收效果變差。當工作間隙小時,磁場作用增強,尾礦中的磁性物含量降低,介質(zhì)回收效果提高;但工作間隙過小時,礦漿流速過快,礦粒來不及吸附在圓筒表面就被礦漿流帶到尾礦中,導致尾礦磁性物含量升高,容易出現(xiàn)排礦困難的問題,甚至出現(xiàn)“滿槽”現(xiàn)象。在安裝與維修磁選機時要保證工作間隙,正常范圍為30~60 mm。
(3)精礦卸料方式。稀介質(zhì)經(jīng)過磁選機處理后,精礦必須及時、有效進入精礦溜槽。在實際生產(chǎn)中,如果滾筒卸料不徹底,其表面粘附的細粒鐵粉進入生產(chǎn)系統(tǒng)形成惡性循環(huán),導致磁選機工作負荷增大,磁選效率降低。因此,必須選擇合理的卸料方式,保證精礦及時、有效進入精礦溜槽。
(1)介質(zhì)特性。在重介選煤過程中,通常采用磁鐵礦粉作為介質(zhì),磁鐵礦粉的各種性質(zhì)(粒度、密度、水分、磁性物含量等)對選煤過程和介質(zhì)回收都有很大影響[3]。一般來說,磁鐵礦粉的粒度越細,懸浮液的穩(wěn)定性越強;磁鐵礦粉的密度越高,懸浮液的密度越高;磁鐵礦粉的水分越高,其顆粒越容易打團,在合介桶內(nèi)越難分散;磁性物含量越低,磁選機回收效果越差,介耗肯定越大。因此,在選擇磁鐵礦粉時要綜合考慮各種因素,確保介質(zhì)回收處于高水平。
(2)入料濃度。如果入料濃度高,則其流速慢,流動阻力大,精礦中易夾帶雜物,導致其質(zhì)量降低,需要時可以通過添加稀釋水來降低入料濃度。如果入料濃度低,則其流速快,分選時間短,導致部分有機會選上來的細小弱磁性顆粒進入尾礦,介質(zhì)消耗量增大。因此,需要根據(jù)實際生產(chǎn)情況調(diào)整礦漿濃度,最大濃度不能超過35%,最好控制在25%左右。
(3)煤泥含量。入料中的煤泥含量影響磁性物顆粒粘附到滾筒表面的速度,加上煤泥比表面積大、吸附能力強等原因,對脫介有著極其不利的影響[4]。在其他條件相同的條件下,煤泥含量高,必然使部分磁性物顆粒來不及回收而損失到尾礦中,導致精礦回收效果變差,介質(zhì)損失加劇。
(1)采制化人員對每批進廠磁鐵礦粉逐一采樣、化驗,保證磁鐵礦粉質(zhì)量滿足以下要求:①磁性物含量≥95%;②全水分≤10%;③<0.045 mm粒級含量≥85%;④密度≥4.50 g/cm3。對于質(zhì)量較差或磁性物含量、全水分不達標的磁鐵礦粉[6],堅決拒收。
(2)對磁鐵礦粉的磁性強度進行測試,具體做法為:將磁鐵礦粉置于盛有清水的容器內(nèi),攪拌使其充分分散;將一塊正方體磁鐵置于其中,被磁化的磁鐵礦粉形成針狀磁聚(圖1),并吸附在磁鐵表面。一般磁聚長度在30 mm左右,磁聚越長說明磁鐵礦粉的磁性越強,越易于回收;反之,磁鐵礦粉越難回收。
圖1 磁聚現(xiàn)象
(3)對磁鐵礦粉的真密度進行測試,具體做法為:在盛有定量體積水的密度瓶中,加入一定量的磁鐵礦粉,充分攪拌后靜置24 h;觀察固體含量,反算磁鐵礦粉的真密度。
(4)在測試磁性物含量時,要注意觀察清水用量和尾礦顏色。一般情況下,尾礦顏色隨清水用量的增加而變淡,當清水用量約為5 L時,尾礦顏色變清,表明磁鐵礦粉正常。如果清水用量過多,且尾礦顏色不澄清或呈現(xiàn)其他顏色,說明磁鐵礦粉存在問題。
2.2.1 調(diào)整磁系偏角與工作間隙
通常需要根據(jù)入選原煤性質(zhì)將磁選機的磁系偏角調(diào)整在15°左右[5],但磁系偏角測量較為麻煩。根據(jù)該選煤廠的經(jīng)驗方法可以輕松完成,且磁系偏角調(diào)整效果較好。取一根長度為3 cm的鐵釘,在釘帽部位拴一根長線;將鐵釘在尾礦溢流內(nèi)靠近滾筒位置緩慢放下,直至釘尖被吸住,以鐵釘延長線正好高于尾礦溢流堰20 mm為宜,此時調(diào)整的磁系偏角就在15°左右。將工作間隙調(diào)整為50 mm的具體做法是除去滾筒中心軸兩下側(cè)的墊片。在這兩個結(jié)構(gòu)參數(shù)調(diào)整后,磁選機尾礦帶介量降低。
2.2.2 控制磁選機入料濃度
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要,增大脫介篩噴水。在此之后磁選機尾礦存在輕微的“翻花”現(xiàn)象,但尾礦帶介情況明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計,在脫介篩噴水半開的情況下,精煤磁選機入料濃度在30%左右,磁選尾礦帶介嚴重;當增大脫介篩噴水后,精煤磁選機入料濃度降低,平均濃度為23%,尾礦帶介量降低。不同時間的磁選尾礦帶介結(jié)果見表1。
表1 磁選尾礦帶介結(jié)果Table 1 Comparison of loss of medium in magnetic tailings before and after increase of water spay rate
2.2.3 保證脫介篩脫介效果
(1)保證弧形篩脫介效果。為了保證弧形篩的預先脫介效果,采用布料箱沿切線方向?qū)⑷肓辖o到弧形篩篩面,確保入料分布均勻[7]。每天早班停車檢修時,清理各布料箱內(nèi)的棉紗、木塊、鐵線等雜物,保證不出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。加強弧形篩管理,保證全斷面入料且不竄料,篩面沒有破損,出料端有約25%的篩面形成料堆[8]。精煤、中煤弧形篩正常生產(chǎn)10~12個班(約160 h)翻轉(zhuǎn)一次,矸石弧形篩正常生產(chǎn)15~20個班(約320 h)翻轉(zhuǎn)一次,具體情況由現(xiàn)場決定。當篩孔磨損達到標準尺寸的1.50倍或磨損面積超過40%時,必須更換篩板。每10 d檢測一次篩孔、篩條寬度,保證篩板滿足要求。
(2)保證振動篩脫介效果。保證噴水濃度≤15 g/L,嚴禁隨意添加絮凝劑,杜絕藥劑不夠或藥劑殘留對噴水質(zhì)量的影響。為了提高噴水效果,選擇加壓分散性好且易形成扇面的噴嘴,保證噴頭不易掉、不堵塞,噴水壓力以0.25 MPa左右為宜。篩面布置3道隔擋篩板,精煤脫介篩布置3道噴水,中煤、矸石脫介篩各布置2道噴水,保證噴水落點在篩面隔擋之后,并實現(xiàn)全斷面噴水[9]。
2.2.4 保證脫介篩篩面完好
該選煤廠脫介篩稀介段的篩孔尺寸為0.75 mm,篩下物粒度<0.75 mm。如果脫介篩篩網(wǎng)遭受磨損,則>0.75 mm粒級物料進入篩下物內(nèi),導致篩下物濃度、粒度增大,磁選機入料濃度、粒度隨之增大。這部分大粒度物料易在磁選機槽底堆積,進而使槽體堵塞,影響磁選機的分選效果。為此,必須保證脫介篩篩面無破損,篩孔磨損達到標準尺寸的1.50倍或磨損面積超30%時,必須更換篩板。此外,需要每10天檢測一次篩孔、篩條寬度,保證篩孔尺寸滿足要求。
2.2.5 降低系統(tǒng)中的煤泥含量
由于原煤采用不分級、不脫泥方式入選,隨著生產(chǎn)時間的延長,介質(zhì)中的煤泥含量呈上升趨勢[10]。為此,為重介生產(chǎn)系統(tǒng)加設分流裝置,并在密度操作司機技能培訓和實際操作中要求牢牢樹立“穩(wěn)定打分流,不得大開大合”的理念,每班生產(chǎn)要求強制性打分流。懸浮液內(nèi)的煤泥含量參考指標見表2。懸浮液內(nèi)煤泥含量對磁選機磁選效果的影響見表3。
表2 懸浮液內(nèi)煤泥的允許極限含量
表3 懸浮液內(nèi)煤泥含量對磁選機磁選效果的影響
結(jié)合表2可以看出,懸浮液密度越高,所允許的煤泥含量越低。生產(chǎn)實踐進一步表明:煤泥含量對細顆粒分選效果和介質(zhì)回收效果都有很大影響。由表3可知:懸浮液內(nèi)的煤泥含量越高,分選效果越差,磁性物回收率越低。因此,在實際生產(chǎn)過程中必須合理控制懸浮液內(nèi)的煤泥含量。
在采取多項介質(zhì)消耗管控措施后,重介生產(chǎn)系統(tǒng)介質(zhì)消耗減少。通過采取介質(zhì)消耗管控措施前后的噸原煤介耗(表4)可以看出,噸原煤介耗由2.02 kg降到1.59 kg,效果較為明顯。
表4 采取介質(zhì)消耗管控措施前后的噸原煤介耗Table 4 Medium consumption per ton of coal treated before and after adoption of management and control measures
目前,黃陵一號煤礦選煤廠原煤實際處理能力為3.00 Mt,在采取介質(zhì)消耗管控措施后,每年可節(jié)約磁鐵礦粉1 290 t。磁鐵礦粉的銷售價格按1 000元/t計算,每年可節(jié)省129萬元資金,經(jīng)濟效益較為明顯。
磁選機作為重介選煤廠回收介質(zhì)的設備,其磁選效果直接影響選煤廠介質(zhì)消耗高低,日常生產(chǎn)中應加強對磁選機的管理,分析各方面原因,降低尾礦帶介量和產(chǎn)品帶介量,從而降低介耗,減少磁鐵礦產(chǎn)資源的浪費,實現(xiàn)企業(yè)降本增效的目標。