張東方
(福建省第四地質(zhì)大隊(duì),福建 寧德 352100)
本工程在福建省泉州市北郊,距黃塘鎮(zhèn)6 km,距惠安動(dòng)車站1 km,交通非常便利。
區(qū)域內(nèi)地質(zhì)地層簡(jiǎn)單。上覆地層主要為第四系(Q4)雜填土、漂石和塊石;基巖主要為鉀長(zhǎng)花崗巖和閃長(zhǎng)巖,局部見輝綠巖巖脈穿插。
XY-6N型立軸鉆機(jī)1臺(tái)(2000 m),SG-18.5型四角鋼管直塔1副,BW-250型泥漿泵1臺(tái),絞車1臺(tái)、發(fā)電機(jī)組1臺(tái)、?330、220 mm單管鉆具各2套;?150、110、89 mm等單管鉆具各4套;?73 mm普通繩索取心鉆具4套、?73 mm液動(dòng)潛孔錘鉆具2套;?127 mm技術(shù)套管200 m、?89 mm技術(shù)套管350 m;?50 mm鉆桿約400 m、?73 mm鉆桿約1500 m。
0.00~9.40 m,以雜填土、粉質(zhì)粘土為主,含有大量漂石、塊石。
9.40~11.20 m,為強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,巖體破碎,碎塊結(jié)構(gòu),裂隙較發(fā)育。
11.20~1150.00 m,為花崗巖,呈灰白色,花崗結(jié)構(gòu)、巖心呈柱狀—長(zhǎng)柱狀,局部有輝綠巖巖脈穿插。
地下水主要為第四系孔隙水和基巖裂隙水。本井使用水泥漿固井隔離第四系孔隙水,只開采使用基巖裂隙水;基巖內(nèi)存在承壓水。
本次地質(zhì)鉆探施工的目的是為探明測(cè)區(qū)地?zé)岙惓#M(jìn)一步確定地?zé)嶂行膮^(qū),加強(qiáng)對(duì)測(cè)區(qū)地?zé)岬刭|(zhì)背景的研究,并確定與地?zé)嵊嘘P(guān)的構(gòu)造在深部的展布情況,同時(shí)也做為地?zé)峋樗褂谩?/p>
合理的鉆孔結(jié)構(gòu)對(duì)深孔施工至關(guān)重要,也是滿足探采結(jié)合井要求、順利終孔的法寶。鉆孔的結(jié)構(gòu)主要考慮設(shè)計(jì)目的和設(shè)計(jì)要求,此井為探采結(jié)合井,要求采用普通深井泵抽水,水泵下放深度在150 m以深,泵的外徑≮120 mm。因此DZK1孔選用了以下鉆孔結(jié)構(gòu)(見表1),共5級(jí)孔徑,3層技術(shù)套管。
表1 DZK1孔鉆孔結(jié)構(gòu)
(1)0.00~12.60 m,普通單管施工,采用固相泥漿(優(yōu)質(zhì)泥漿);
(2)12.60~200.00 m,普通單管施工,采用低固相泥漿(水基泥漿);
(3)200.00~421.00 m,繩索取心液動(dòng)潛孔錘,采用低固相泥漿(水基泥漿);
(4)421.00~866.00 m,普通繩索取心,采用低固相泥漿(水基泥漿);
(5)866.00~1150.00 m,繩索取心液動(dòng)潛孔錘,采用低固相泥漿(水基泥漿)。
立軸轉(zhuǎn)速:12.60~840.00 m,轉(zhuǎn)速490 r/min;840~1150.06 m,轉(zhuǎn)速390 r/min。
鉆壓:全孔鉆壓基本上控制在22 kN,個(gè)別涌水孔段、破碎孔段和輝綠巖孔段鉆壓都控制在6 kN。
泵量:0.00~540.00 m,選擇48 L/min泵量,也就是泥漿泵1擋;540.00~1052.00 m,選擇90 L/min泵量,也就是泥漿泵2擋;1052.00~1150.00 m,選擇96 L/min泵量,也就是泥漿泵3擋。
內(nèi)管投放速度:普通繩索內(nèi)管在低固相沖洗液中的投放速度約0.90 m/s;液動(dòng)錘內(nèi)管在低固相沖洗液中的投放速度約1.10 m/s。
該孔2017年5月19日-2017年8月29日共用112 d,鉆進(jìn)了1052.06 m。其中固井、等待材料、檢修設(shè)備、臺(tái)風(fēng)天氣、抽水試驗(yàn)、測(cè)溫等占用18 d,有效鉆進(jìn)94 d,天效率為11.20 m;月效率為335.70 m。
9月21日業(yè)主要求加深100 m,從9月25日-10月11日施工到預(yù)定孔深1150.00 m。由于后期施工泥漿泵泵壓、泵量不足、鉆頭匹配不良(磨鉆頭效果不好)、增大了輔助時(shí)間,導(dǎo)致有效天的鉆進(jìn)效率為5.90 m/d。
3.5.1 ?330 mm成孔、?220 mm成井施工
?330 mm施工0.00~9.40 m;由于4.00~9.00 m孔段地層有大量的拋石雜填,我們選擇了人工挖孔施工工藝。下入?330 mm套管護(hù)壁。施工流程:人工挖口成井→測(cè)量深度→注入水泥漿→三點(diǎn)一線確定中心孔位→下入?330 mm護(hù)壁鋼管→水泥漿固定。
0.00~12.60 m,該孔段工藝流程為:?220 mm鉆進(jìn)成孔→測(cè)井→替漿→下?219 mm井管→水泥漿固井。嚴(yán)格按照本井設(shè)計(jì)要求:井管進(jìn)入完整基巖≮2 m,滿足?219 mm無(wú)縫鋼管下入的垂直度,下管前采用鋼卷尺校正孔深,兩井管之間用電焊焊接牢固,將?219 mm井管的長(zhǎng)度和編號(hào)記錄備案,并按順序下入,確保井管緊密嵌入新鮮基巖面上。
3.5.2 終孔后洗井
洗井前首先起拔孔內(nèi)2層技術(shù)套管,由內(nèi)到外,全部拔出;其次利用清水選擇大泵量沖孔,約沖洗3 h,然后將一定濃度的焦磷酸鈉溶劑攪拌均勻后注入孔內(nèi),15 h后開始利用空壓機(jī)在200~0 m反復(fù)洗井(圖1),清洗至返水無(wú)泥皮或清澈為止;并對(duì)200 m以淺破碎巖層進(jìn)行活塞洗井,確保抽拉洗井器(圖2)快速有效,同一位置的抽拉洗井次數(shù)不少于10次。
圖1 空壓機(jī)洗井
圖2 活塞洗井器
3.5.3 鉆孔彎曲度及孔深誤差質(zhì)量控制
(1)鉆塔基礎(chǔ)必須在實(shí)地上,不得有填方,并且鉆塔的4個(gè)踏腳處基礎(chǔ)分別鋪置不少于2.0 m2混泥土水平面,深度≮0.5 m。
(2)設(shè)備安裝時(shí)保證鉆塔天車、鉆機(jī)立軸及鉆孔中心處于同一鉛垂線上。
(3)下?330 mm護(hù)壁管和?219 mm井管時(shí)對(duì)井(套)管中心進(jìn)行復(fù)核,使其與鉆井中心偏差≯0.01 m。
(4)鉆具組合:鉆頭+導(dǎo)正器+鉆具+導(dǎo)正器+鉆桿+主動(dòng)鉆桿。導(dǎo)正器長(zhǎng)度>0.4 m,同時(shí)變徑施工時(shí)采用上一口徑扶正器。
(5)全孔的孔深誤差測(cè)量:誤差率<1‰;鉆孔彎曲測(cè)量:每百米傾角偏差≤0.5°??咨钫`差測(cè)量數(shù)據(jù)匯總見表2。
3.5.4 預(yù)防孔內(nèi)事故的措施
(1)事故以“預(yù)防為主”,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理,不應(yīng)心存僥幸,事故一旦生成,補(bǔ)救將會(huì)得不償失。
(2)設(shè)備定期定時(shí)保養(yǎng)、管材及時(shí)檢查、鋼絲繩繩卡和關(guān)鍵部位螺帽及時(shí)加固等,將問題消除,為順利完工奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(3)實(shí)行鉆桿鉆具檢查制度,不合格的鉆桿鉆具嚴(yán)禁下入孔內(nèi)。
(4)嚴(yán)禁快速提鉆,鉆桿鉆具提升過快會(huì)對(duì)孔壁形成抽吸,造成不穩(wěn)定地層孔壁的坍塌、掉塊、漏失等。
(5)提鉆過程中,務(wù)必向孔內(nèi)回灌沖洗液,以保持沖洗液對(duì)孔壁的側(cè)壓力。
(6)進(jìn)尺快的地層,適當(dāng)減輕鉆進(jìn)壓力,以防鉆孔彎曲度過大,增大泵量、增長(zhǎng)沖孔時(shí)間,以防孔內(nèi)鉆渣過多,帶來(lái)不良的后果。
表2 孔深誤差測(cè)量數(shù)據(jù)匯總
(1)?220 mm孔徑施工。
4.00~9.00 m孔段遇到大粒徑填方塊石、漂石(見圖3),導(dǎo)致泥漿全部漏失;采用一系列堵漏方法,并利用了現(xiàn)有手機(jī)攝像功能,用繩子將手機(jī)勻速放入孔內(nèi),把孔壁錄制下來(lái),直觀地了解到孔內(nèi)漏失位置狀況。由于堵漏難度較大,工期緊迫,選擇了人工挖孔施工(見圖4);?330 mm護(hù)壁技術(shù)套管孔位的確定(見圖5)。
(2)13.00~150.00 m為?150 mm孔徑;150~200 m為?110 mm孔徑。
施工中遇到2個(gè)主要問題。①鉆桿不匹配:使用?50 mm鉆桿,自70多米開始,每個(gè)班斷鉆桿(平均一天3根),經(jīng)常發(fā)生巖心未被采斷,鉆桿折斷,鉆效低。原因可想而知:扭矩大,孔壁間隙大。處理方法:將?50 mm鉆桿調(diào)成?73 mm雙插口厚壁鉆桿,減少了鉆桿折斷頻率,提高了鉆效。②卡料選擇問題:選擇8號(hào)鐵絲做卡料。五金店和市場(chǎng)上鐵絲種類繁多,粗細(xì)軟硬選擇不當(dāng),都會(huì)給施工帶來(lái)麻煩;曾經(jīng)選擇一種較硬的鐵絲做卡料,導(dǎo)致個(gè)別回次卡料殘留孔內(nèi),并造成卡鉆現(xiàn)象,每隔幾個(gè)回次,只能用磁鐵打撈孔內(nèi)殘留卡料,增加了不必要的勞動(dòng)強(qiáng)度。
圖3 大粒徑填方地層
圖4 人工挖孔施工
圖5 ?330 mm套管孔位的確定
(3)技術(shù)套管規(guī)格選擇。
?150 mm孔徑選擇了?146 mm外箍,內(nèi)下?127 mm技術(shù)套管(見圖6);?110 mm孔徑選擇?108 mm外箍,內(nèi)下?89 mm技術(shù)套管(見圖7)。此規(guī)格套管優(yōu)點(diǎn):節(jié)約材料成本;缺點(diǎn):若處理不當(dāng),起拔套管難度較大。處理方法:用電鉆在套管最底部打若干小孔(見圖8);目的:使套管內(nèi)外想相,避免巖粉或巖屑?xì)埩簟J褂么颂坠艿那疤釛l件:只適用于基巖內(nèi)部,不適用于第四系覆蓋層以及縮徑、坍塌、破碎等復(fù)雜地層。
圖6 ?127 mm套管/?146 mm外箍
圖7 ?89 mm套管/?108 mm外箍
(4)由于生產(chǎn)資金不足,導(dǎo)致無(wú)法按計(jì)劃購(gòu)買生產(chǎn)所需鉆探材料,變徑后擴(kuò)孔器(?77.5 mm)數(shù)量不足,舊的擴(kuò)孔器起不到保徑作用,導(dǎo)致后期下鉆需掃孔;另一個(gè)是沒有適合的擴(kuò)孔器,導(dǎo)致擴(kuò)孔器使用壽命較短。增大了勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了鉆效。
(5)當(dāng)鉆遇涌水地層時(shí),承壓水從孔壁間隙涌出地面,泥漿漏失嚴(yán)重,孔底鉆渣和巖粉隨著孔深的增加越積越多,造成鉆頭和擴(kuò)孔器的消耗倍增,壽命大大降低,生產(chǎn)成本加大。
圖8 套管底部通水槽/打孔
(6)鉆進(jìn)參數(shù)記錄的重要性。
在施工過程中,要求必須記錄好當(dāng)班的立軸轉(zhuǎn)速、泵壓、鉆壓、反油壓、稱重、內(nèi)管到底時(shí)間等重要鉆進(jìn)參數(shù),每2 h記錄一次。
(7)孔深800 m之后,要求每鉆進(jìn)50 m都要進(jìn)行鉆桿的密閉性檢測(cè);檢測(cè)方法,通過封堵普通繩索取心內(nèi)管總承的報(bào)警裝置(見圖9)來(lái)檢測(cè)。提大鉆前,將封堵報(bào)警裝置的內(nèi)管總承下入孔內(nèi),在鉆具內(nèi)部注滿沖洗液,提鉆過程中,觀測(cè)各個(gè)鉆桿連接位置是否存在刺漏、絲扣松動(dòng)或斷裂現(xiàn)象,通過定時(shí)密閉性檢測(cè),找出不合格鉆桿8根,確保在鉆進(jìn)過程中沖洗液順利送入孔底,有效地避免了在鉆進(jìn)過程中鉆頭微燒或燒鉆事故的發(fā)生。
圖9 封堵報(bào)警裝置
(8)在鉆孔1050 m后,增大泥漿泵的缸徑,提高擋位,來(lái)嘗試提高泵量、泵壓;改進(jìn)后泵量提高不大,效果不理想,孔底仍存在少量巖粉,同時(shí)泥漿泵的負(fù)荷增加。
(9)液動(dòng)潛孔錘使用效果。優(yōu)點(diǎn)是:巖心不易堵,下內(nèi)管順暢,時(shí)效提高10%。缺點(diǎn)是:磨鉆頭效果理想,鉆頭壽命短,易損件比較貴,泥漿泵泵壓高,皮碗損壞快,深孔施工對(duì)泥漿泵泵量、泵壓要求比較高。
(10)深孔磨鉆頭方面。深孔施工工作,應(yīng)充分考慮鉆桿伸縮率及鉆桿提升慣性,這就決定了鉆進(jìn)倒缸、開始鉆進(jìn)及提下鉆等有更多的地方與中淺孔不同。該孔基巖研磨性較大,我們先后去3個(gè)廠家配合理孕鑲金剛石繩索取心鉆頭,但使用效果都不理想。全孔金剛石鉆頭平均壽命為26 m/個(gè);該孔從施工到終孔始終需要用小石子來(lái)磨鉆頭。在800 m后,磨鉆頭很難把控,鉆效較低。深孔磨鉆頭操作方法需要在今后施工中進(jìn)一步研究學(xué)習(xí)。
由于該探采結(jié)合孔比傳統(tǒng)礦山鉆探孔口徑大很多,鉆探設(shè)備需要匹配較足,上部鉆孔結(jié)構(gòu)的施工工藝由原來(lái)的繩索取心改成了單管取心,泵量也增大了很多,對(duì)鉆進(jìn)參數(shù)的記錄頻率特殊要求,800 m以后對(duì)鉆具的密閉性要求較高。但對(duì)于800 m以深孔底磨鉆頭的技術(shù)方法還需進(jìn)一步探索研究。