■ 李占軍,閆汝輝,許海軍,鄧志陽,王云峰
隨著發(fā)動機技術的迅速發(fā)展,高增壓發(fā)動機和高負荷柴油機越來越普遍,活塞作為發(fā)動機的核心部件,所承受的熱負荷和機械負荷大幅提高?;钊惺軣嶝摵傻奶岣邔е禄钊^部溫度升高,為加強對活塞的冷卻,降低活塞頭部溫度,在活塞頭部用水溶鹽芯鑄出冷卻油道成為必然選擇。
我公司鑄件毛坯生產(chǎn)全部采用金屬型重力鑄造,即鋁液在重力作用下澆入金屬型成形,含內(nèi)冷油道活塞毛坯生產(chǎn)過程復雜,在生產(chǎn)前需要分別準備鹽芯及模具,鹽芯生產(chǎn)與準備及模具準備過程如圖1所示。
含內(nèi)冷油道活塞毛坯鑄造過程中內(nèi)冷油道失效模式分為3類,分別是鹽芯變形導致內(nèi)冷油道變形、內(nèi)冷油道位置偏移及內(nèi)冷油道氣窩。其中內(nèi)冷油道氣窩失效所占內(nèi)冷油道活塞失效比例最大(見圖2),是最致命的缺陷,產(chǎn)生的危害最大,內(nèi)冷油道氣窩失效會造成燃燒室穿頂,活塞斷裂破碎(見圖3),導致發(fā)動機動力迅速下降甚至失去動力,對使用者的生命財產(chǎn)安全埋下巨大隱患。
鑒于內(nèi)冷油道氣窩失效造成的危害,有針對性地進行試驗并采取改進措施,減少內(nèi)冷油道氣窩缺陷的產(chǎn)生,避免存在內(nèi)冷油道氣窩缺陷的活塞交付給客戶是活塞制造企業(yè)急需解決的難題。
圖1 鹽芯生產(chǎn)與準備及模具準備過程
圖2 內(nèi)冷油道氣窩缺陷
圖3 內(nèi)冷油道氣窩導致活塞斷裂
經(jīng)對內(nèi)冷油道活塞毛坯生產(chǎn)時氣體的來源進行分析,造成內(nèi)冷油道氣窩失效的原因大體存在以下5種:
(1)為使毛坯凝固后順利出模,防止毛坯內(nèi)冷油道出口部位刮鋁,保證內(nèi)冷油道位置尺寸,需對鹽芯支撐桿及模具配合部位涂刷石墨溶劑,涂刷石墨溶劑后在模具未充分預熱的情況下生產(chǎn),澆注過程中石墨溶劑中的水分遇高溫鋁液形成氣泡附著在鹽芯上,在活塞油道內(nèi)形成氣窩缺陷。
(2)模具串水、鑄造機潤滑油等外來水源或油料源在澆注前或澆注時滴入型腔內(nèi),遇高溫鋁液后生成氣體,隨鋁液上浮過程中遇到鹽芯阻礙后不能排出,黏附在鹽芯上,在內(nèi)冷油道部位形成氣窩缺陷。
(3)鹽芯燒結不徹底、預熱不充分,鹽芯本體內(nèi)含有水分,在高溫鋁液充型時水分從鹽芯內(nèi)被汽化出來形成氣泡,黏附在鹽芯表面,在內(nèi)冷油道形成氣窩缺陷。
(4)鹽芯在使用過程中受到污染,鹽芯表面存在水或油污,澆注過程中鹽芯表面的水或油污遇高溫鋁液汽化,在內(nèi)冷油道表面形成氣窩缺陷。
(5)模具型腔內(nèi)的氣體澆注時無法順利排出,堆積在鹽芯附近,鋁液凝固后在內(nèi)冷油道部位形成氣窩缺陷。
對內(nèi)冷油道氣窩缺陷產(chǎn)生原因分別進行試驗和模擬,確定主要原因如下:
(1)在鹽芯支撐桿及模具配合部位涂刷石墨溶劑,并在模具未預熱情況下鑲嵌燒結、預熱充分的鹽芯后澆注生產(chǎn),試驗生產(chǎn)10只毛坯,然后將毛坯切斷觀察內(nèi)冷油道表面質(zhì)量,其中 6只在支撐桿部位存在氣窩缺陷(見圖4);為確認模具預熱充分與否是否是造成內(nèi)冷油道氣窩的原因,我們進行了對比試驗,即在鹽芯支撐桿及模具配合部位涂刷石墨溶劑后對模具充分預熱,生產(chǎn)10只毛坯后將毛坯切斷觀察內(nèi)冷油道表面質(zhì)量,模具充分預熱后生產(chǎn)的毛坯內(nèi)冷油道表面質(zhì)量良好,不存在氣窩缺陷(見圖5)。
經(jīng)過對比試驗發(fā)現(xiàn)模具預熱不充分會造成內(nèi)冷油道表面出現(xiàn)氣窩缺陷的概率增加,是造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷的主要原因。
(2)在正常生產(chǎn)的模具型腔內(nèi)滴上水滴或油滴后進行澆注試驗,每次澆注鋁液前均在型腔內(nèi)滴上水滴或油滴,共試驗10只毛坯,然后將毛坯切斷觀察內(nèi)冷油道表面質(zhì)量,內(nèi)冷油道表面質(zhì)量良好,并未形成氣窩缺陷(見圖6)。
經(jīng)過試驗可以發(fā)現(xiàn)在模具正常生產(chǎn)時,型腔中滴入較少量的水或油不會造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷,而型腔中的水或油較多時生產(chǎn)人員會及時發(fā)現(xiàn)并停止?jié)沧?,因此模具型腔?nèi)存在水滴或油滴不是產(chǎn)生內(nèi)冷油道氣窩缺陷的原因。
(3)針對鹽芯燒結不徹底、預熱不充分是否會造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷進行如下試驗。
首先,取燒結徹底的鹽芯按照工藝要求預熱溫度預熱不同時間后分別澆注10只毛坯進行對比試驗,觀察鹽芯預熱情況對內(nèi)冷油道質(zhì)量的影響,試驗情況如表1所示。燒結鹽芯生產(chǎn)的毛坯如圖7所示。
其次,取未燒結的鹽芯按照工藝要求預熱溫度預熱不同時間后分別澆注10只毛坯進行對比試驗,觀察鹽芯預熱情況對內(nèi)冷油道質(zhì)量的影響,試驗情況如表2所示。未燒結鹽芯生產(chǎn)的毛坯如圖8所示。
通過試驗可以發(fā)現(xiàn),鹽芯燒結不充分會造成內(nèi)冷油道嚴重氣窩缺陷,是內(nèi)冷油道氣窩缺陷產(chǎn)生的主要原因。在鹽芯燒結充分的情況下鹽芯即使預熱不充分也不會對內(nèi)冷油道質(zhì)量產(chǎn)生影響,鹽芯預熱充分與否不是內(nèi)冷油道氣窩產(chǎn)生的原因。
圖4 模具未預熱生產(chǎn)毛坯
圖5 模具充分預熱后生產(chǎn)毛坯
圖6 模具型腔滴水后生產(chǎn)毛坯
(4)在正常生產(chǎn)過程中,鹽芯自預熱爐取出后鑲入模具前在鹽芯表面滴水,將滴水鹽芯鑲入模具后澆注,試驗10只毛坯后將毛坯切斷觀察內(nèi)冷油道表面質(zhì)量,內(nèi)冷油道存在氣窩缺陷。
經(jīng)過試驗證明,鹽芯在使用過程中受到污染會對內(nèi)冷油道質(zhì)量產(chǎn)生重要影響,是造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷的主要原因。鹽芯受污染后生產(chǎn)的毛坯如圖9所示。
(5)針對澆注過程中模具型腔中的氣體是否可以順利排出,以及型腔中的氣體是否會卷入鋁液中黏附在鹽芯表面形成內(nèi)冷油道氣窩缺陷,應用MAGMAsoft鑄造模擬分析軟件進行模擬分析(見圖10、圖11),并通過在模具不同部位增加排氣塞觀察其對內(nèi)冷油道氣窩缺陷的影響。
通過對比發(fā)現(xiàn)模具透氣性會對內(nèi)冷油道氣窩缺陷產(chǎn)生重要影響,是造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷的主要原因。
表1
表2
圖7 燒結鹽芯生產(chǎn)毛坯
圖8 未燒結鹽芯生產(chǎn)毛坯
圖9 鹽芯受污染后生產(chǎn)毛坯
圖10 增加排氣塞前模擬分析結果
圖11 增加排氣塞后模擬分析結果
(1)對澆注工藝進行調(diào)整,在澆注工藝中明確規(guī)定澆注模具預熱件數(shù)量為生產(chǎn)前澆注5只預熱件,避免因模具預熱不充分造成內(nèi)冷油道表面氣窩缺陷。
(2)對鹽芯燒結爐爐膛內(nèi)溫度進行檢測,確認鹽芯燒結溫度是否達到工藝要求,經(jīng)過檢測鹽芯燒結爐爐門位置燒結溫度較低,達不到鹽芯燒結溫度要求,為此在鹽芯燒結工藝中對鹽芯在燒結爐中的放置位置做出明確規(guī)定,要求鹽芯燒結時距離燒結爐爐門10cm以內(nèi)不得放置鹽芯。
(3)在澆注工藝中增加對鹽芯取放工具及鑲嵌工具表面清潔度要求,并規(guī)定取放鹽芯必須戴線手套,不能徒手摸鹽芯。
(4)對鹽芯支撐桿及模具進行修改,使用通孔鹽芯支撐桿(見圖12),在模具頂模增加氣塞孔,保證模具型腔中氣體順利排出模具。
(5)為防止內(nèi)冷油道存在氣窩缺陷產(chǎn)品交付客戶,制訂內(nèi)冷油道嗆孔檢測標樣(見圖13),并根據(jù)標樣使用超聲波檢測機對內(nèi)冷油道進行檢測。
改進措施實施后,內(nèi)冷油道氣窩廢品數(shù)量大幅下降,內(nèi)冷油道氣窩缺陷廢品占內(nèi)冷油道缺陷廢品的比例由80%下降至10%,內(nèi)冷油道缺陷廢品率由原來的3%以上降至1%以下,客戶反饋活塞穿頂問題明顯減少,由以前的每年10余起降至零。
圖12 通孔鹽芯支撐桿
圖13 嗆孔標樣
(1)通過對內(nèi)冷油道氣窩缺陷進行原因分析,并對分析原因進行試驗和模擬,從而確定出造成內(nèi)冷油道氣窩缺陷產(chǎn)生的主要原因,針對主要原因采取改進措施,修訂生產(chǎn)工藝,有效減少了內(nèi)冷油道氣窩缺陷廢品的產(chǎn)生,降低了內(nèi)冷油道氣窩缺陷廢品率。
(2)通過采取措施對內(nèi)冷油道氣窩缺陷進行檢測,避免了存在內(nèi)冷油道氣窩缺陷產(chǎn)品交付給客戶,減少了客戶反饋,為公司贏得了良好聲譽。