周勁軍,史德明,包自力,顧厚淳
(馬鋼(集團(tuán))控股有限公司,安徽馬鞍山 243000)
在鋼鐵生產(chǎn)過程中,燒結(jié)工序能耗約占總能耗的10%~12%,其中冷卻機(jī)排放的廢氣顯熱約占20%~28%[1]。馬鋼集團(tuán)安徽長江鋼鐵股份有限公司建有3條192 m2燒結(jié)環(huán)冷生產(chǎn)線,燒結(jié)機(jī)配套3臺(tái)235 m2環(huán)冷機(jī)。為了能使環(huán)冷機(jī)余熱資源得到有效利用,由馬鋼集團(tuán)安徽欣創(chuàng)節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰静捎肂OT模式承建了長江鋼鐵燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目:新建3臺(tái)22 t/h(7 t/h)雙通道雙壓式燒結(jié)余熱鍋爐;1套15 MW補(bǔ)凝式汽輪發(fā)電機(jī)組,余熱鍋爐產(chǎn)生中壓蒸汽作為汽輪機(jī)的主蒸汽、低壓蒸汽作為汽輪機(jī)補(bǔ)汽,推動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生電能。
該項(xiàng)目于2014年12月開工,2015年10月投產(chǎn),經(jīng)過一系列攻關(guān)調(diào)試,年凈供電量達(dá)到7700萬kWh以上,噸礦發(fā)電量達(dá)到17 kWh以上,系統(tǒng)供電率達(dá)到77%以上,超過設(shè)計(jì)參數(shù)。
長江鋼鐵燒結(jié)余熱發(fā)電實(shí)踐是馬鋼在總結(jié)中國第一套燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的又一次實(shí)踐創(chuàng)新。該項(xiàng)目成功實(shí)施,為國內(nèi)余熱利用項(xiàng)目的高效利用提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),對(duì)推動(dòng)行業(yè)節(jié)能工作有著重要的意義。
長鋼擁有3臺(tái)192 m2燒結(jié)機(jī)組,年產(chǎn)燒結(jié)礦約600萬t。每臺(tái)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)配有 4臺(tái)鼓風(fēng)機(jī),高溫?zé)Y(jié)礦料經(jīng)過鼓風(fēng)冷卻后,約150~500℃煙氣經(jīng)2座直接式煙囪(高中溫段)及開放式煙罩(低溫段)外排。通過對(duì)其2座煙囪排出廢氣的溫度、壓力、流量等參數(shù)進(jìn)行了現(xiàn)場測試計(jì)算,確定192 m2燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收煙氣參數(shù),見表1。
表1 余熱資源量
設(shè)計(jì)采用雙溫?zé)煔鉄犸L(fēng)全循環(huán)方式,調(diào)研表明,當(dāng)冷卻介質(zhì)(空氣)初始溫度為50℃時(shí),熱交換后的介質(zhì)初溫比常溫時(shí)的高15℃,而當(dāng)介質(zhì)初溫為120℃時(shí),介質(zhì)初溫比常溫時(shí)的高45℃[2]??紤]到熱風(fēng)循環(huán)將提高廢氣溫度,最終確定設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 雙溫雙壓余熱鍋爐用環(huán)冷機(jī)廢氣設(shè)計(jì)參數(shù)
該系統(tǒng)主要由四個(gè)部分組成:(1)雙溫?zé)煔饣厥蛰斔腿h(huán)系統(tǒng),每臺(tái)燒結(jié)機(jī)配備一套;(2)余熱鍋爐系統(tǒng),每臺(tái)燒結(jié)機(jī)配備一套額定蒸發(fā)量為20.0/7.0 t/h的雙溫雙壓余熱鍋爐(350/220℃、1.45/0.5 MPa);(3)汽輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng),三臺(tái)余熱鍋爐配備一套。汽輪機(jī)為BN15-1.3/0.35型單缸、沖動(dòng)、補(bǔ)凝汽式;發(fā)電機(jī)額定功率為18 MW;(4)DCS集散控制系統(tǒng)及輔助設(shè)施等。
煙氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)遵從如下三原則:①煙氣余熱(溫度)的梯級(jí)利用理論,即高溫?zé)Y(jié)礦產(chǎn)生的高品質(zhì)過熱蒸汽、低溫?zé)Y(jié)礦產(chǎn)生的低品質(zhì)微過熱蒸汽,高溫優(yōu)先,保證余熱回收系統(tǒng)能源轉(zhuǎn)化效率最高;②采用熱風(fēng)全循環(huán)方式,即換熱后的余熱鍋爐煙氣全部送入循環(huán)風(fēng)機(jī)加壓后再對(duì)燒結(jié)礦進(jìn)行冷卻換熱,對(duì)余熱鍋爐排煙余熱進(jìn)行再利用;③煙氣平衡控制理論,保證高、低溫進(jìn)氣煙管總流量與循環(huán)風(fēng)機(jī)總流量平衡。
煙氣循環(huán)系統(tǒng)流程如圖1。燒結(jié)環(huán)冷機(jī)高、低溫封閉式煙囪出口的煙氣分兩路進(jìn)入雙溫余熱鍋爐進(jìn)行熱交換,廢氣溫度降至約130℃后,通過循環(huán)風(fēng)機(jī)將全部煙氣經(jīng)煙道返回環(huán)冷機(jī)底部、冷卻燒結(jié)礦循環(huán)使用,經(jīng)余熱鍋爐換熱產(chǎn)生的中、低溫蒸汽推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。
圖1 煙氣系統(tǒng)流程圖
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
(1)關(guān)鍵動(dòng)力設(shè)備采用變頻控制技術(shù):循環(huán)風(fēng)機(jī)、給水泵及凝結(jié)水泵等采用變頻控制,在滿足快速響應(yīng)調(diào)整同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。
(2)環(huán)冷臺(tái)車密封采用柔磁性鋼刷式密封技術(shù):提高密封穩(wěn)定性同時(shí),減少日常維護(hù)量及維護(hù)費(fèi)用。
(3)關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)選型及控制方式滿足實(shí)際操作需求:循環(huán)風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量大于設(shè)計(jì)參數(shù)30%、全壓提高到6500 Pa,各煙氣管路配有自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,并安裝相應(yīng)溫度、壓力、流量探頭,便于操作分析、調(diào)整。
(4)運(yùn)行控制通過燒結(jié)余熱發(fā)電智能控制系統(tǒng)(BP-CICS)自動(dòng)實(shí)現(xiàn):通過實(shí)時(shí)采集燒結(jié)、還冷生產(chǎn)數(shù)據(jù)及煙氣溫度情況,預(yù)測及自動(dòng)調(diào)整煙氣循環(huán)、余熱鍋爐、汽輪機(jī)等系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),做到多發(fā)電和少耗電的最優(yōu)控制,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)余熱資源利用的最大化。
該項(xiàng)目已于2015年10月投產(chǎn)。在調(diào)試初期以及運(yùn)行過程主要出現(xiàn)以下問題:
(1)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)與余熱發(fā)電運(yùn)行脫節(jié),燒結(jié)終點(diǎn)溫度控制無序,造成機(jī)組運(yùn)行起伏性較大;
(2)燒結(jié)余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行方式存在不合理因素,導(dǎo)致煙氣溫度及流量偏低且波動(dòng)較大,沒有達(dá)
(1)提高燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定性及與余熱發(fā)電運(yùn)行的契合度
管理制度上保證燒結(jié)生產(chǎn)與余熱發(fā)電一體。在保證燒結(jié)原料供應(yīng)的穩(wěn)定性、入爐原料的均勻性、生產(chǎn)調(diào)度的穩(wěn)定性、設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性等方面的同時(shí),嚴(yán)格控制燒結(jié)終點(diǎn)溫度,保證燒結(jié)礦熱源的穩(wěn)定性。通過控制,環(huán)冷入料溫度由約350℃提高到430℃以上。
(2)優(yōu)化燒結(jié)余熱回收系統(tǒng)控制方式
①采用煙氣系統(tǒng)分段全循環(huán)運(yùn)行方式(見圖2)。即換熱后的余熱鍋爐外排熱煙氣(約130℃)僅對(duì)高溫?zé)Y(jié)礦進(jìn)行換熱,而低溫?zé)Y(jié)礦換熱段僅通過冷卻鼓風(fēng)機(jī)利用環(huán)境空氣進(jìn)行換熱并實(shí)現(xiàn)煙氣平衡。此運(yùn)行方式不僅可以最大限度實(shí)現(xiàn)能級(jí)梯級(jí)回收利用,而且可以防止高溫?zé)Y(jié)礦低溫猝冷造成燒結(jié)礦粉化、影響燒結(jié)礦質(zhì)量。到設(shè)計(jì)額定發(fā)電量,余熱回收效果欠佳;
圖2 分段熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)控制原理圖
(3)汽輪機(jī)真空度惡化;
通過采用煙氣系統(tǒng)分段全循環(huán)運(yùn)行方式,循環(huán)風(fēng)機(jī)出口壓力由5000 Pa以上降低至約500 Pa。高溫段回風(fēng)溫度提高到120℃以上,高溫段煙氣溫度提升約50℃且波動(dòng)性減小;
②減少煙氣系統(tǒng)阻力,提高換熱效果。調(diào)整燒結(jié)環(huán)冷機(jī)料層厚度由約1.3 m至約1.0 m,保證循環(huán)風(fēng)機(jī)出口壓力在1000 Pa以內(nèi)。
③防止高溫?zé)崃苛魇?。將燒結(jié)礦下料處至機(jī)尾除塵煙道關(guān)閉,引導(dǎo)高溫?zé)煔膺M(jìn)入余熱回收系統(tǒng);控制集氣風(fēng)罩處煙氣壓力保持微負(fù)壓狀態(tài),防止熱風(fēng)外溢及冷風(fēng)大量吸入。
④提高鍋爐壓力、停止鍋爐減溫減壓裝置,提高進(jìn)汽溫度至350℃左右。
⑤調(diào)整循環(huán)水系統(tǒng)加藥模式等措施,提高冷凝器換熱效果,汽輪機(jī)真空度達(dá)到-0.93 kPa以上。
通過調(diào)整,運(yùn)行工況得到明顯改善,余熱鍋爐蒸發(fā)量超過額定22 t,蒸汽溫度提高20℃以上,排煙溫度降低20℃以上。就離汽輪發(fā)動(dòng)機(jī)組最遠(yuǎn)的3#余熱鍋爐而言,單爐運(yùn)行發(fā)電功率由約1500 kW提升到約5000 kW。
通過攻關(guān)調(diào)試,在正常生產(chǎn)情況下,長鋼燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電量由每天不足25萬kWh提高到35萬kWh以上,平均發(fā)電功率由不足12 MW提升到15 MW以上(最高達(dá)到18 MW以上)且穩(wěn)定性提升,供電率由不足70%提高到75%以上,噸礦發(fā)電量由不足12 kWh提升到16 kWh以上,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,詳見表3 2016、2017年長江鋼鐵燒結(jié)余熱發(fā)電統(tǒng)計(jì)表。
表3 2016、2017年長江鋼鐵燒結(jié)余熱發(fā)電統(tǒng)計(jì)表
長江鋼鐵燒結(jié)余熱發(fā)電實(shí)踐是馬鋼在總結(jié)中國第一套燒結(jié)冷卻機(jī)余熱發(fā)電系統(tǒng)(馬鋼二鐵帶冷機(jī)余熱發(fā)電系統(tǒng))實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的又一次實(shí)踐創(chuàng)新,為國內(nèi)余熱利用項(xiàng)目的高效利用提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),對(duì)推動(dòng)行業(yè)節(jié)能工作有著重要的意義。
(1)通過采用分段熱風(fēng)循環(huán)、燒結(jié)余熱發(fā)電智能控制系統(tǒng)(BP-CICS)等創(chuàng)新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了余熱回收效果的高效性、穩(wěn)定性。
(2)通過采用BOT(建設(shè)、運(yùn)用、移交)實(shí)施方式,做到了設(shè)計(jì)、施工、操作、維護(hù)專業(yè)化、精益化,為余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。
(3)全年凈供電量達(dá)到7700萬kWh以上,系統(tǒng)供電率達(dá)到77%以上,年綜合經(jīng)濟(jì)效益5000萬元以上,并取得了良好的社會(huì)效益。