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      1.4112鋼生產(chǎn)工藝研究

      2018-11-29 03:05:14韓鳳軍
      大型鑄鍛件 2018年6期
      關(guān)鍵詞:成材精鍛鋼錠

      韓鳳軍 趙 丹 唐 亮

      (撫順特殊鋼股份有限公司,遼寧113001)

      因為1.4112鋼中含較高C、Cr,所以具有較高的淬透性和很好的耐磨性,因而它被廣泛地應(yīng)用于惡劣環(huán)境中[1-2]。在我國,由于該鋼的特殊性,曾作為航天航空尖端材料進行研制。近年來,隨著該鋼在不銹、軸承、刀具行業(yè)的推廣應(yīng)用,國內(nèi)的特鋼企業(yè)進行過少量生產(chǎn),用于制造受沖擊負荷較小的零件或工具[3-4]。1.4112系列是高碳高鉻鋼,屬馬氏體型不銹鋼,塑性較差,可鍛溫度區(qū)間較窄[5]。據(jù)統(tǒng)計,我廠2015年大鋼錠生產(chǎn)時尾部脫落的比例占65.7%,且生產(chǎn)時極易出現(xiàn)碳化物開裂,使鋼材不得不判廢或改鍛。綜合成材率僅為54%,因此提高成材率是降低質(zhì)量成本的重要方向。

      1 試驗方法

      1.1 生產(chǎn)工藝路線

      生產(chǎn)工藝路線有以下3種:

      (1)冶煉(電爐+LF+VD)→鍛造(18 MN精鍛機);

      (2)冶煉(電爐+LF+VD)→鍛造(31.5 MN快鍛機+18 MN精鍛機);

      (3)冶煉(電爐+LF+VD)→鍛造(31.5 MN快鍛機)。

      1.2 化學(xué)成分設(shè)計

      化學(xué)成分要求見表1。

      2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      為更細致的分析和解決問題,對前期的生產(chǎn)數(shù)據(jù)按生產(chǎn)機臺的不同進行統(tǒng)計,并統(tǒng)計了各金屬損失的環(huán)節(jié)及金屬損失的占比。除此之外還做了理論損失值與實際損失的對比,以便后續(xù)采取措施及有方向性的改善。按成材機臺可分為精鍛機直材、精快聯(lián)合成材、快鍛機直材。

      2.1 精鍛直材成材率

      表1 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical compositions (mass fraction, %)

      圖1為10個月的精鍛直材成材率的時間序列圖,除第5個月沒有合同外其他月份的成材率均低于70%。從金屬損失的柏拉圖看,主要損失環(huán)節(jié)為切頭、車削、表面缺陷判切等環(huán)節(jié)。

      2.2 精快聯(lián)合成材率

      圖2為10個月的精快聯(lián)合成材率的時間序列圖,除第5、第9個月沒有合同外其他月份的成材率均低于70%。從金屬損失的柏拉圖看,主要損失環(huán)節(jié)為切頭、車削、切尾及表面缺陷判切等環(huán)節(jié)。

      (a)精鍛直材成材率(b)金屬損失

      圖1精鍛直材成材率及金屬損失Figure 1 Yield and metal loss of direct material by finish forging

      圖2 精快聯(lián)合成材率及金屬損失Figure 2 Yield and metal loss by combining finish forging with high-speed forging

      圖3 快鍛直材成材率及金屬損失Figure 3 Yield and metal loss of direct material by high-speed forging

      2.3 快鍛直材成材率

      圖3為10個月的快鍛直材成材率的時間序列圖,除第2、3、4、5個月沒有合同外其他月份的成材率均低于65%。從金屬損失的柏拉圖看,主要損失環(huán)節(jié)為切頭、車削等環(huán)節(jié)。

      2.4 金屬損失理論值與實際值的對比

      金屬損失理論值與實際值的對比見表2。

      由表2可以看出,成材率提升空間較大,其中切頭率、切尾率及車削率是主要的解決方向。

      3 討論及分析

      經(jīng)前期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析發(fā)現(xiàn),影響成材率的主要因素是切頭、切尾及車削損失,而正常的理論損失遠遠低于實際損失。經(jīng)統(tǒng)計,切頭率較大的原因是生產(chǎn)時頭部劈裂必須切除;切尾率較大的原因是鋼錠尾部異常脫落;車削率較大的原因是表面裂紋嚴重為保證成品尺寸不得不加尺生產(chǎn)。

      圖4 成材率控制圖Figure 4 Control diagram of yield

      3.1 表面裂紋及檢測不合格

      S是鋼中的有害元素,隨著S的增加鋼坯的熱塑性明顯降低,Mn能夠抵消S的有害影響[6],所以增加Mn含量,提高錳硫比有利于提高鋼的熱塑性,減少表面裂紋的產(chǎn)生機率。資料顯示Mn/S=20為臨界值。熱加工溫度也是影響鋼材塑性的主要因素,所以調(diào)整化學(xué)成分配比及調(diào)整熱加工工藝是解決表面裂紋的主要方向。

      檢測不合格時取片定性,中心疏松3.0或4.0,觀察定性片中心位置存在明顯的枝晶組織,屬心部組織破碎不好[7],經(jīng)統(tǒng)計取片疏松的鋼材鍛比均在3.5~4.3之間,所以增大鍛比是解決疏松的一種措施。另外由于鋼錠均為多火鍛造,鍛造過程中變形量分配不均會出現(xiàn)內(nèi)裂,所以控制變形量也是一種解決措施。

      1.4112鋼中C、Cr含量較高,鋼中極易形成不均勻的碳化物而影響鋼的質(zhì)量和性能[8]。1.4112鋼對加熱工藝要求比較敏感,它在加熱和冷卻過程中,組織會發(fā)生轉(zhuǎn)變,高溫時為奧氏體,從高溫經(jīng)空冷后轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。1.4112系列鋼始鍛溫度過高會出現(xiàn)高溫鐵素體,使塑性降低,鍛造時容易開裂。鋼錠及鋼坯的加熱制度不當(dāng)極易導(dǎo)致表面裂紋及檢測不合格。

      3.2 穿孔(尾部脫落)

      鋼錠尾部異常脫落,主要是鋼錠尾部產(chǎn)生內(nèi)部應(yīng)力,由內(nèi)向外開裂,分析內(nèi)部應(yīng)力產(chǎn)生的原因是鋼錠脫模過晚,鋼錠在澆注完成到裝爐升溫這段時間太長,導(dǎo)致內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力,理論依據(jù)是澆注后的鋼錠,當(dāng)中心部溫度冷卻到Ac1以下時,如果繼續(xù)冷卻而且冷卻速度太大時,就會在鋼錠的中心部產(chǎn)生很大的拉應(yīng)力,會導(dǎo)致穿孔(尾部脫落)[10]。另一個原因是鋼錠加熱速度過快導(dǎo)致的穿孔(尾部脫落)缺陷,理論依據(jù)是鋼錠在800℃以下的低溫段加熱過程中,如果升溫太快,會造成鋼錠里外溫差過大,在中心部位產(chǎn)生很大的拉應(yīng)力,形成穿孔[10]。當(dāng)冷卻應(yīng)力和熱應(yīng)力疊加超過鋼錠中心部金屬的溫度時,就會造成鋼錠中心部開裂,并在鍛造過程中穿透表面,形成穿孔(尾部脫落)[11]。

      3.3 頭部劈裂及檢測不合格

      頭部劈裂,根據(jù)現(xiàn)場觀察及標定,鋼坯頭部劈裂時端頭明顯變暗,實測端頭溫度均在800℃以下,所以端部溫度低是頭部劈裂的主要原因。在800℃以下此鋼的端頭類似于玻璃體一碰即裂,塑性極差,而且在后續(xù)的生產(chǎn)中有向內(nèi)延伸的現(xiàn)象[12]。

      4 工藝改進

      冶煉時在LF爐調(diào)整化學(xué)成分配比使Mn/S≥20;鋼水澆注成鋼錠后脫模時間盡量縮短,澆注4 t錠以上錠型時,由二煉在澆注完后3 h開始標定凝固時間,每10 s探一次,凝固后立即脫模,脫模后高溫紅送加工分廠立即進行加熱;鋼錠加熱溫度由原來的1160~1180℃改為1140~1160℃;鍛造時單錘變形量按80 mm控制;鍛造過程中每火次的終鍛溫度提高到≥950℃;合理選擇錠型鍛比在5~7之間。

      圖4為精鍛直材、精快聯(lián)合材、快鍛直材成材率的控制圖??梢钥闯?,精鍛機直材工藝改善前平均成材率為65%,改變工藝后成材率為69.80%,成材率提高4.8%;精快聯(lián)合工藝改善前平均成材率為50%,改變工藝后成材率為66%,成材率提高16%;快鍛直材工藝改善前平均成材率為54%,改變工藝后成材率為65.5%,成材率提高11.5%。

      5 結(jié)論

      (1)冶煉時在LF爐調(diào)整化學(xué)成分配比使Mn/S≥20,提高了鋼材的塑性,有效的控制了表面裂紋的產(chǎn)生。

      (2)鋼水澆注成鋼錠后縮短脫模時間,減少了由于鋼錠冷卻帶來的應(yīng)力效應(yīng),有效地解決了鋼錠尾部脫落問題,從而大幅度提高了成材率。

      (3)鍛造過程中每火次的終鍛溫度提高到≥950℃,規(guī)避了低溫鍛造導(dǎo)致的端頭劈裂。

      (4)合理選擇錠型鍛比在5~7之間,合理的鍛比改善了鋼材組織的致密性,也避免了由于鍛比過大導(dǎo)致的鍛制火次過多產(chǎn)生的質(zhì)量問題。

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