陳全發(fā) 朱峰 楊燦 饒開波
摘 要:福山油田朝陽區(qū)塊注水系統(tǒng)環(huán)保隱患治理井是一口對高壓注水井(井口壓力20MPa),但由于注水系統(tǒng)故障,需要實施泄壓、壓井、起油管以及后續(xù)側(cè)鉆作業(yè)和井下作業(yè),目的是消除安全隱患、恢復(fù)注水系統(tǒng)的完整性。但由于該井承壓時間長、井口壓力高、井下情況風險高等特點,帶來較大的環(huán)保隱患,施工風險與難度相對較高。本文對該井的施工難點進行了分析,對施工過程進行了總結(jié),重點對前期井眼準備中壓井過程、裸眼側(cè)鉆經(jīng)過及后期井下作業(yè)中的洗井、射孔、試注進行了詳細闡述。該井施工包括了修井、鉆井及試油的一系列工程,在類似井施工中有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:風險控制;壓井;高壓;注水井;側(cè)鉆
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.21.059
1 老井眼簡況及施工風險
需治理的老井井號為朝4x,為福山油田朝陽區(qū)塊一口高壓注水井(井口壓力20MPa),但存在注水系統(tǒng)環(huán)保隱患治理。但由于注水系統(tǒng)故障,需要實施泄壓、壓井、起油管以及后續(xù)側(cè)鉆作業(yè)和井下作業(yè),目的是恢復(fù)注水系統(tǒng)的完整性。但由于該井承壓時間長、井口壓力高、井下情況風險高等特點,帶來較大的環(huán)保隱患,施工風險與難度相對較高。該井為一口三開井,套管結(jié)構(gòu)為Φ339.7mm+Φ244.5mm,井深4510m,未下油層套管,曾經(jīng)采取技套鞋(1998.12m)打水泥塞完井,塞面深度1946.84m。后期在1833.4-1889.4m技套內(nèi)井段實施射孔,下十字叉+Φ73mm加厚油管至1900.35m,轉(zhuǎn)為注水井,日注量80m3,注水期約3年。由于朝4x井注水壓力高達20MPa,不能正常注水,同時,由于井口長期承壓較大、井口控壓設(shè)備的逐年老化,存在極大的環(huán)保隱患,需側(cè)鉆、治理環(huán)保隱患,同時恢復(fù)注水系統(tǒng)。
施工難點:
(1)井眼準備復(fù)雜。老井朝4x井井口壓力達20MPa,如何壓穩(wěn)地層、安全地起出油管,做好側(cè)鉆井眼準備是個較為復(fù)雜的問題。
(2)側(cè)鉆難度大。若射孔段套管變形嚴重則采用Φ244.5mm技套鍛銑側(cè)鉆,若技套內(nèi)下Φ215.9mm鉆頭+Φ212mm穩(wěn)定器通井正常,則采用裸眼側(cè)鉆,老井眼浸泡時間長,可能垮塌嚴重,存在大肚子井眼。
(3)卡鉆風險大。老井眼壓完井后,側(cè)鉆鉆進鉆井液密度較高,壓差卡鉆風險大;老井眼采取技套腳打水泥塞完井,后期施工存在技套腳掉水泥塊卡鉆風險。
(4)后期井下作業(yè)恢復(fù)注水系統(tǒng)復(fù)雜。井口需換裝采油樹及封井器,增加了工作難度;鉆井隊井架不便于立油管,每趟下井油管都需起甩油管,增加了安全風險。
2 地面隱患治理與壓井
清理井場地面注水設(shè)備,安裝鉆井隊設(shè)備及連接泄壓流程,共泄出1370m3水,井口靜止壓力降為油壓7.5MPa、套壓8MPa。
壓井前地面配置密度1.55g/cm3鉀鹽聚合物鉆井液120m?,正循環(huán)壓井排量0.65-0.68m?/min,控制返出量0.60-0.72m?/min。壓井液出油管前立壓由14MPa降至10MPa,套壓8-10MPa;出油管后,立壓逐漸上升至12MPa,套壓逐漸下降至4MPa。返出壓井液密度1.50g/cm?,當測得出口密度1.53g/cm?時停泵,套壓、立壓為0,出口無溢流,壓井成功,累計注入壓井液80m?,返出79m?。壓井成功后,采取同比重鉆井液循環(huán)2個全程,排量0.65m?/min,無溢流。開井靜止觀察24h無溢流,壓井成功。之后安裝2FZ18-35型封井器后起出井內(nèi)油管。
起出油管125根,發(fā)現(xiàn)環(huán)空有小量鉆井液外溢,關(guān)井套壓為0,外溢流量1L/8min,組織下油管、地面配1.60g/cm3壓井液。壓井一個循環(huán)周至出口密度1.60g/cm3,入口密度1.60g/cm3,靜止觀察期間出口無外溢。靜止觀察32h無明顯受侵情況,判斷井控風險不大,下步?jīng)Q定井漿密度提至1.70g/cm3后起油管。之后拆井口2FZ18-35封井器,安裝FH35/70+2FZ35-70+ST35-70防噴器組及節(jié)流、壓井管匯等井控設(shè)備,并試壓合格。
3 通井擠水泥與承壓
下鉆通井(Φ215.9mmHA517G×0.25m+430/410×1.22m+Φ165mm浮閥×0.5m+Φ212mm穩(wěn)定器×1.81m+Φ127mm加重鉆桿×159.776m+Φ127mm鉆桿),探塞塞面深1946m,下鉆過程中無阻卡情況,鉆塞至1949m,循環(huán)返出為硬水泥顆粒,無鐵屑。下光鉆桿至1910m,接固井設(shè)備擠水泥作業(yè),共注入平均密度為1.88g/cm?水泥漿12m?,替漿13.8m?,起鉆至1453m關(guān)井擠入6m?鉆井液,立壓12MPa,憋壓20min后套壓7.5MPa,開井泄壓,返出0.72m?,繼續(xù)起鉆完,候凝36h。下鉆探塞,塞面位置1780m,即封固段為1780-1910m,已封固射孔段(1833.4-1889.4m),鉆塞至技套腳,做承壓試驗,當量密度為1.94g/cm?,未漏,滿足后期施工要求。繼續(xù)鉆塞出技套(技套深1998.12m),鉆塞出套管5m后進入老井眼,已無水泥塞,繼續(xù)劃眼至2017m,由于井塌嚴重,無放空情況,開泵可承受240KN靜壓,計劃在該位置側(cè)鉆。
4 側(cè)鉆與鉆完井
4.1 裸眼側(cè)鉆
第一次側(cè)鉆失敗:側(cè)鉆鉆具Φ215.9mmBIT+Φ172mm1.25°螺桿+浮閥+MWD+Φ165mmNMDC 1根+Φ127mmHWDP17根+Φ127mmDP。從2017m側(cè)鉆至2052m鉆時突然變快,鉆回老井眼,停泵觀察無泥漿外溢情況,起鉆換常規(guī)鉆具下鉆在老井眼沖劃通井??紤]到老井眼浸泡時間長,下部可能存在垮塌、大肚子情況,劃眼難度大,經(jīng)和甲方領(lǐng)導(dǎo)溝通打水泥塞側(cè)鉆。
第二次側(cè)鉆成功,但下鉆風險較大:為確保側(cè)鉆成功,采用“直螺桿+彎接頭”組合,側(cè)鉆組合為Φ215.9mmBIT+Φ172mm直螺桿+Φ165mm1.75°彎接頭+Φ165mm浮閥+Φ165mmMWD +Φ165mmNMDC 1根+Φ127mmHWDP 17根+Φ127mmDP,從2037側(cè)鉆至2054m,測得夾壁墻1.23m,返出巖屑為綠灰色泥巖,無水泥顆粒,確定側(cè)鉆出老井眼,起鉆換“PDC+1.25°螺桿”定向鉆具下鉆至2037m(側(cè)鉆造斜點位置)遇阻,各個方位試下入無效,原因分析:造斜位置可能存在臺階,本趟鉆下入PDC+1.25°螺桿,剛性改變,鉆頭難以入造斜位置??紤]到PDC工具面不穩(wěn)、切削水泥快,不容易入窗口,下步起出鉆具換牙輪鉆頭,擺好方位后劃眼、修整窗口。再次下入“牙輪鉆頭+1.25°螺桿”組合,下鉆至2037m仍有遇阻情況,擺方位至原先定向方位240°定向劃眼,逐漸偏離老井眼,側(cè)鉆成功。
4.2 鉆完井作業(yè)
鉆進風險:側(cè)鉆成功后,主要存在問題是該井使用1.70g/cm3壓井液密度壓井成功,雖然后期擠水泥封固了射孔段,無溢流情況,但是否將所有炮眼封固好,沒有檢驗措施,后期采用高密度鉆進,一方面容易發(fā)生井漏,一方面容易發(fā)生粘卡,若是降低密度有可能上部注水層段再次出水,造成溢流,同時在使用高密度鉆進的井段突然降低密度,存在井眼垮塌的風險。
風險控制措施:(1)簡化鉆具組合。(2)逐漸把密度降至1.50g/cm3,過程中加強坐崗、加密測量泥漿液量與性能,如出現(xiàn)水侵、掉塊情況,及時提高泥漿密度。(3)加入石墨、極壓潤滑劑等將鉆井液摩阻系數(shù)降至 0.10 以下,提高鉆井液潤滑防卡能力。(4)鉆井液粘度控制在50-70s,預(yù)防粘吸卡鉆。(5)提前儲備好充足的單封、復(fù)合堵漏劑等堵漏材料,發(fā)生漏失隨即堵漏。
該井后續(xù)施工過程中逐步把密度降至1.54g/cm3完鉆,未發(fā)現(xiàn)水侵及地層垮塌情況。后期在潿三段鉆進,接完單根粘鉆具,下放不明顯,上提附加14-22t,現(xiàn)場主要加乳化瀝青和石墨改善泥漿潤滑性;鉆進至2744m短起下8柱因粘卡每次卸立柱后上提附加拉力30t左右方可提開,起鉆過程中無拉力顯示,下鉆到底開泵正常,停泵及短起下期間高架槽無外溢情況。鉆進至2826m完鉆,兩次完井電測順利,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。
5 井下作業(yè)
5.1 洗井與射孔
測聲幅合格后,進行油層套管坐卡,安裝35MPa采油樹四通及2FZ18-35封井器,連接洗井管線。下Φ116mm *1.42m通井規(guī)+Φ73mm加厚油管162根,坐油管掛,完成Φ116mm通井規(guī)深度1530m,清水18m?反替泥漿;之后拆除洗井管線起出油管掛,繼續(xù)下油管。下Φ116mm *1.42m通井規(guī)+Φ73mm加厚油管134根,實探人工井底深度2801.2m,坐油管掛,完成φ116mm通井規(guī)2798m,連接替漿管線,清水33m?反替泥漿,洗至進出口液性一致。
起完油管后拆原井井口大四通,換裝QS65-70型采油樹大四通,坐油管掛,完成射孔管柱深度,射孔槍底孔2715.8m,頂孔2481.6m,起爆器2478.22m,篩管2477.735m,定位短節(jié)2457.783m。連接放噴管線、投棒、槍響,射孔井段(潿三段):2481.6-2715.8m,觀察2h,出口返液,流量2.2m?/h。使用密度1.05g/cm?壓井液60m?反循環(huán)洗井,洗至進出口液性一致,停泵觀察無流體外溢。拆采油樹上掛,裝2FZ18-35防噴器,起甩油管,起完射孔槍,檢查發(fā)射率為100%。
5.2 試注
下十字叉+Φ73mm加厚油管289根,下深2735.53m,反洗井45m3,測得進出口液性一致,安裝QS65-70型采油樹,泵車注清水試注,泵壓12MPa,穩(wěn)壓10min,注入0.7m3;泵壓15MPa穩(wěn)壓10min,注入1.2m3;泵壓20MPa穩(wěn)壓10min,共注入2.2m3,完井。連接注水流程,交井,污水處理廠開始注水,日注水量200-280m3。
6 結(jié)論與認識
(1)各項作業(yè)前,應(yīng)進行風險識別與安全交底,切實做好安全措施。
(2)井口壓力高,小井眼壓井作業(yè)時,井口壓力控制與常規(guī)壓力計算值不符合,實際施工時,要密切測量注入液量與返出液量的平衡,合理控制閘門,確保壓穩(wěn)地層。
(3)在老井眼側(cè)鉆時,可能存在井眼垮塌、大肚子井段,側(cè)鉆初期導(dǎo)向鉆進容易鉆回老井眼,導(dǎo)致側(cè)鉆失敗。
(4)在使用高密度壓穩(wěn)地層后施工的井,在鉆進施工中鉆井液密度高,建議使用鹽水泥漿,同時加大潤滑劑的投入,確保鉆井液有良好的潤滑性,同時簡化鉆具組合,防粘卡。
(5)在進行后期井下作業(yè)時,需要多次拆換井口,安裝循環(huán)流程,在作業(yè)時,要提前做好準備工作,加強工序的銜接。
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作者簡介:陳全發(fā)(1984-),男,本科,中級工程師,研究方向:鉆井技術(shù)應(yīng)用。