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      采用循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出工藝處理難處理金礦原礦的工業(yè)實踐

      2018-12-12 07:11:54孫留根楊瑋姣
      中國資源綜合利用 2018年11期
      關(guān)鍵詞:流態(tài)化焙燒爐氰化

      孫留根,劉 朋,趙 磊,楊瑋姣

      (1.北京礦冶科技集團有限公司,北京 100160;2.招金礦業(yè)股份有限公司,山東 招遠 265400)

      我國難處理金礦已探明金屬儲量在1000 t以上,遠景儲量更加可觀,這些探明的資源主要集中在我國西部、西南部及東北等省份[1]。對于這些難處理金礦,如果采用傳統(tǒng)的工藝提金,其投資大、流程長、金回收率低、經(jīng)濟效益差,難以實現(xiàn)難處理金礦的經(jīng)濟開采和利用。

      為推進我國難處理金礦的大規(guī)模工業(yè)開發(fā),北京礦冶研究總院自主開發(fā)了難處理復(fù)雜金礦循環(huán)流態(tài)化焙燒新工藝,先后完成了小型試驗研究、擴大試驗研究,并在此基礎(chǔ)上完成200 t/d規(guī)模的原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程建設(shè)[2-3]。工業(yè)實踐表明,針對復(fù)雜含砷、含碳難處理金礦,金的總回收率提高至少15%,可以節(jié)省選礦工段,硫被焙砂中的鈣鎂固定,煙氣不用脫硫工段。本文對金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程工業(yè)試驗期間工作進行總結(jié),系統(tǒng)分析了循環(huán)流態(tài)化焙燒新工藝的技術(shù)經(jīng)濟指標,以期為我國復(fù)雜難處理金礦提取提供借鑒。

      1 試驗原料

      工業(yè)試驗采用某企業(yè)金礦原礦,平均化學成分如表1所示,Au為8.35 g/t,Ag為22.25g/t,S為1.56%,As為0.65%。

      該金礦屬原礦代表性的難處理金礦,直接氰化浸出浸出率僅10%;采用傳統(tǒng)工藝,如焙燒—氰化、焙燒—細磨—氰化、焙燒(加煤)--細磨—氰化采用等提金工藝,金的浸出效果仍不理想,金浸出率約為50%,詳情如表2所示。

      表1 金礦原礦的平均化學成分

      表2 傳統(tǒng)工藝處理復(fù)雜金礦原礦實驗室試驗結(jié)果

      2 試驗結(jié)果與討論

      2.1 循環(huán)流態(tài)化焙燒工藝流程

      干料倉中的礦粉由變頻器控制的螺旋送料機送入循環(huán)流態(tài)化床焙燒,空氣由兩臺不同流量的羅茨鼓風機分別向煅燒爐鼓風。其中,一次風由羅茨鼓風機鼓入,直至焙燒煙氣換熱器預(yù)熱到200~300℃,再從焙燒爐底部風室經(jīng)風帽小孔中進入爐膛;二次風先經(jīng)過冷卻床對焙砂進行冷卻并直接換熱預(yù)熱二次風加熱到300℃后,從焙燒爐中下部進入焙燒爐。爐溫控制在650~800℃,礦粉中硫部分或大部分與原礦中的氧化鈣和氧化鎂反應(yīng)生成硫酸鹽而固定在焙砂中。

      焙砂被煙氣帶入高溫耐磨旋風收塵器,經(jīng)收塵器捕收粗顆粒焙砂,捕收下來的物料大部分經(jīng)回料器返回焙燒爐循環(huán)焙燒,少部分焙砂排入流化冷卻床冷卻,冷卻后焙砂進水淬槽水淬;燃燒室煙塵、煙氣換熱器煙塵、電收塵煙塵經(jīng)刮板輸送機輸送至焙砂水淬槽,水淬后焙砂和煙塵送磨礦、氰化浸出。

      原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設(shè)備連接如圖1所示。

      圖1 原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設(shè)備連接

      2.2 循環(huán)流態(tài)化焙燒效果

      200 t/d規(guī)模的循環(huán)流態(tài)化焙燒提金示范工程建成后,當年投入生產(chǎn)。結(jié)合當年7月5日至9月6日生產(chǎn)數(shù)據(jù),筆者對循環(huán)流態(tài)化焙燒技術(shù)處理復(fù)雜金礦的效果進行討論。

      自7月5日至9月6日的工業(yè)試驗中,分三個階段投入不同品位的含金原礦,累計投料11755 t,原礦金品位自11.68 g/t降至6.55 g/t,金的浸出率穩(wěn)定在80%左右,詳情如表3所示,7月9日至9月6日期間,原礦樣品、循環(huán)流態(tài)化焙燒后氰化浸出渣樣品中Au含量變化如圖2所示。

      表3 金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出效果

      圖2 復(fù)雜金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出Au按日取樣結(jié)果

      2.3 循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出的經(jīng)濟效益

      采用循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出工藝處理復(fù)雜金礦原礦,噸礦生產(chǎn)成本128.60元,詳情如表4所示。

      表4 低硫含砷復(fù)雜金礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出生產(chǎn)成本

      循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程按200 t/d規(guī)模建設(shè),全年按300 d運行計算,年處理金礦能力為60000 t/a,原料成分按表1計算。主要產(chǎn)品為:金的總回收率平均按80%計算,黃金產(chǎn)量501 kg/a(純金計);銀的總回收率按75%計算,白銀產(chǎn)量1001.25 kg/a(純銀計);該項目產(chǎn)品為金泥,為保證本次經(jīng)濟評價的可靠性及長期性,本項目金價按200元/g、銀2.5元/g計價外售。銷售收入如表5所示。

      表5 銷售收入估算

      由表5計算可得,本項目年平均營業(yè)收入將達到10270.31萬元,粗略估算,年平均毛利潤總額9498.71萬元。

      3 結(jié)論

      采用循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出工藝處理低硫低品位金礦,Au回收率可以達到80%,從而有效改善我國難處理復(fù)雜金礦原礦生產(chǎn)流程長、成本高、回收率低、經(jīng)濟效益差的現(xiàn)狀,為我國其他地區(qū)復(fù)雜難處理金礦原礦的開發(fā)利用提供工程經(jīng)驗借鑒。

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