何勇(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
常規(guī)游梁平衡抽油機具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、性能穩(wěn)定等特點,但由于其承載能力是靠額定扭矩來實現(xiàn)的,因此與載荷匹配難度大,平衡調(diào)整受限制,能耗相對較高。常規(guī)游梁平衡抽油機傳統(tǒng)改造主要有下偏杠鈴改造、雙驢頭改造等方式,但由于不改變其傳統(tǒng)的平衡方式,因此,無法從根本上解決傳動環(huán)節(jié)多、效率低以及動態(tài)平衡的問題。
結(jié)合目前直線電動機的發(fā)展尤其是大推力的實現(xiàn),可以將直線電動機用于常規(guī)游梁平衡抽油機的改造,替換原有旋轉(zhuǎn)電動機,再通過機械方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€往復(fù)運動的能量轉(zhuǎn)換模式,即:采取直接平衡方式實現(xiàn)抽油機所需的直線往復(fù)運動,克服傳統(tǒng)四連桿機構(gòu)效率低的不足,可根據(jù)需要調(diào)整懸點運動規(guī)律[1]。
保留原抽油機游梁主體結(jié)構(gòu),在游梁尾部,采用三相永磁同步直線電動機,直接與游梁尾部驢頭相連,替代常規(guī)游梁平衡抽油機上的減速器、四連桿機構(gòu),平衡配重與電動機初級在電動機轎廂內(nèi)同步設(shè)計(圖1)。
直線電動機初級(對應(yīng)傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)電動機的動子)在兩側(cè)次級(定子)內(nèi)做往復(fù)直線運動。初級上行時,此時抽油機為下沖程,靜平衡上行,光桿下行,電動機與平衡系統(tǒng)儲能;達到下死點電動機換向,此時抽油機為上沖程,初級下行,靜平衡下行,光桿上行,電動機和平衡系統(tǒng)釋放能量,如此往復(fù)來達到正常抽汲目的[2]。
常規(guī)游梁平衡抽油機減速箱改造為直線電動機設(shè)計,由于游梁尾部也采用驢頭設(shè)計,因此,僅對直線電動機的對應(yīng)推力進行設(shè)計即可。
直線電動機結(jié)構(gòu)由旋轉(zhuǎn)電動機的切片處沿徑向展開,因此,磁場由圓周形演變?yōu)槠矫嬷本€形[3]。對于直線電動機,其產(chǎn)生的動力為直線運動方向上的推力。除考慮電動機電磁結(jié)構(gòu)的安全極限能力外,設(shè)計時需滿足拖動負載所需的推力可按下式[4]計算。
式中:Fst——直線電動機推力,N;
m1——相數(shù);
I=1st(Z是總阻抗,Ω);
R=e0(X是勵磁電抗,Ω);m
KP、KQ——橫向邊緣效應(yīng)電磁功率系數(shù);
DFa、DFj——縱向邊緣效應(yīng)電磁力系數(shù);
S——滑差率,%;
G——品質(zhì)因數(shù);
Vs——最大運行速度,m/s。
對比37 kW常規(guī)異步電動機與15 kW直線電動機可承受的滿載力矩。以CYJY10-3-53HB機型為例,直線電動機的扭矩也可達到常規(guī)異步電動機的最大扭矩值(3 700 kN·m)。按力臂1.2 m計算,得出常規(guī)游梁平衡抽油機的提升力為3 083 kN;額定功率為15 kW的直線電動機最大推力可達3 000 kN。
按相同載荷設(shè)計,額定功率為15 kW的直線電動機可滿足額定功率為37 kW的常規(guī)10型游梁平衡抽油機的載荷需要。
直線電動機的機械功率可按下式[5]計算:
式中:Pm——電動機機械功率,kW;
v——電動機初級速度,m/s;m——推力系數(shù);
E1——勵磁電勢,V;
Rs——電樞繞組每相電阻,Ω;
X——電樞繞組每相阻抗,Ω;U——電源電壓,V。
抽油機的平衡狀況直接影響直線電動機的負載水平、使用壽命和整機運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。直線電動機抽油機將平衡配重與直線電動機設(shè)計為一體,其平衡調(diào)整可通過增加、減少配重塊的質(zhì)量來實現(xiàn)。同時,由于改造后直線電動機抽油機利用了電動機初級質(zhì)量作為配重的一部分,即平衡總質(zhì)量為配重質(zhì)量加上電動機初級質(zhì)量,因此可減少額外配重使用。
根據(jù)下泵深度、泵徑等參數(shù),直線電動機抽油機所需的平衡質(zhì)量可由下式求得:
式中:G——平衡質(zhì)量,kg;
P′桿——抽油桿在油液中的質(zhì)量,kg;
P′油——動液面以上,泵柱塞全斷面積上油液質(zhì)量,kg;
g——每米抽油桿在油液中的質(zhì)量,kg;L——泵掛深度,m;
H——液體有效提升高度,m;
γ——油液密度,kg/m3;
F——泵柱塞橫截面積,m2。
現(xiàn)場改造測試表明,與改造前相比有功節(jié)電率達16.86%,單井年節(jié)電2.18×104kWh,折合人民幣1.39萬元。系統(tǒng)效率提高4.21個百分點,提高了13.95%。同時研究表明,應(yīng)用直線電動機的系統(tǒng)效率目標(biāo)值可比常規(guī)游梁平衡抽油機高出8個百分點[5](表 1)。
表1 1#井改造前后效果
圖2 應(yīng)用直線電動機改造前后示功圖對比
應(yīng)用直線電動機改造后,由測試示功圖對比載荷可知,改造前的最大載荷與最小載荷差值為23.4 kN,改造后為21.3 kN,降低8.9%(表2)。最大載荷由56.0 kN下降到53.1 kN,下降了5.6%。應(yīng)用直線電動機后,振動載荷也相應(yīng)降低,運行更平穩(wěn)(圖2)。
表2 1#井改造前后載荷變化
目前單井投入改造成本為11.5×104元,考慮到替換掉的平衡塊、減速箱、電動機、曲柄等可以再利用,折算后單井改造成本是3.3×104元。按單井節(jié)約電費1.39×104元計算,投資回收期為2.37年。
1)應(yīng)用直接平衡直線電動機可替代常規(guī)游梁平衡抽油機上的減速器、四連桿機構(gòu),進一步簡化結(jié)構(gòu),使用可靠、操作維護方便,降低工人勞動強度。
2)同常規(guī)游梁平衡抽油機相比,改造后直線電動機抽油機具有系統(tǒng)能耗低、傳動效率高、平衡效果好和振動載荷小的優(yōu)勢,同時改造后裝機容量可降低1/3~1/2。
3)直線電動機技術(shù)適用于油田閑置常規(guī)游梁平衡抽油機的改造,有利于降低改造成本和油井能耗?,F(xiàn)場試驗表明,改造后抽油機的有功節(jié)電率可達16.86%。