陸定康,胥建國,錢松鋒
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213000)
隨著電力工業(yè)的飛速發(fā)展,火電廠大容量、高參數(shù)發(fā)電機(jī)組日益增多,對四管防爆工作提出了更多更高的要求。天然氣發(fā)電技術(shù)作為清潔能源得到廣泛推廣,所配套余熱鍋爐是聯(lián)合循環(huán)電站中回收燃?xì)廨啓C(jī)排汽余熱產(chǎn)生蒸汽,推動(dòng)蒸汽循環(huán)的發(fā)電換熱設(shè)備。一般認(rèn)為,余熱鍋爐只是一個(gè)管式熱交換器,不存在飛灰磨損、輻射對流過熱、高溫腐蝕等問題,但經(jīng)過近多年的運(yùn)行、檢修,余熱鍋爐受熱面承壓部件逐步顯現(xiàn)出一些設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行方面的缺陷,受熱面裂化受損出現(xiàn)泄漏。筆者列舉了幾種典型的電站余熱鍋爐受熱面泄漏,并對其進(jìn)行分析,提出處理的方法和針對性的預(yù)防措施。
某燃機(jī)電站現(xiàn)有6臺機(jī)組:F級一期#1,#2機(jī)組2005年投產(chǎn),配2套三壓、再熱、臥式、無補(bǔ)燃自然循環(huán)、室外布置的燃機(jī)余熱鍋爐;E級#5,#7機(jī)組2011年投產(chǎn),配2套雙壓、臥式、無補(bǔ)燃、自身除氧的自然循環(huán)燃機(jī)余熱鍋爐;F級二期#3,#4機(jī)組2015年投產(chǎn),配2套三壓、再熱、臥式、無補(bǔ)燃、自身除氧、室外布置的自然循環(huán)燃機(jī)余熱鍋爐。 至2018年4月,各鍋爐啟停次數(shù)見表1。
1.2.1 低壓蒸發(fā)器(以下簡稱低蒸)、除氧蒸發(fā)器(以下簡稱除蒸)上聯(lián)箱進(jìn)口管段泄漏
2012年5月,F(xiàn)級一期#2余熱鍋爐小修前和檢修后期水壓試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),低蒸至出口聯(lián)箱管段管壁出現(xiàn)較大面積內(nèi)腐蝕減薄(如圖1所示),內(nèi)壁呈密集麻坑狀,缺陷發(fā)展直至貫穿管壁造成泄漏。核對后悶堵68根,加套管3根。
表1 鍋爐啟停次數(shù)
圖1 #2鍋爐泄漏管段剖面
2016年12月8日,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)E級#7余熱鍋爐尾部煙道與煙囪連接處西側(cè)蒙皮滴水,隨后的冷卻檢查中發(fā)現(xiàn),爐頂除蒸出口集箱爐前第3排西側(cè)第1根和第2根出口管泄漏,泄漏點(diǎn)位于這2根出口管北側(cè)45°背弧處。經(jīng)測量,這2根出口管泄漏點(diǎn)周圍壁厚均為0.5 mm。
從圖2可見:泄漏點(diǎn)在上升管到聯(lián)箱角焊縫處;背弧減薄量最大,內(nèi)壁呈麻坑狀。
1.2.2 省煤器下聯(lián)箱出口管泄漏
F級一期#1,#2余熱鍋爐自投產(chǎn)至2008年,低壓省煤器(以下簡稱低省)、中壓省煤器(以下簡稱中省)、高壓省煤器(以下簡稱高省)下聯(lián)箱出口管多次因出現(xiàn)裂紋而泄漏,特別是中省聯(lián)箱泄漏更為頻繁,占四管泄漏的50%以上。圖3中,高、中、低省的下聯(lián)箱出口段漏點(diǎn)都在管座焊縫上方15~25 mm范圍內(nèi)。
圖3 #1鍋爐省煤器泄漏
1.2.3 F級二期#3,#4高溫過熱器(以下簡稱高過)輸水管斷裂泄漏
F級二期余熱鍋爐2015年下半年投運(yùn), 2016年2月8日,#3鍋爐高過1疏水匯集管斷裂。2016年2月16日,打開#4鍋爐高過底部人孔,檢查與#3鍋爐結(jié)構(gòu)完全相同的高過1疏水匯集管,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償器側(cè)的三通處焊縫熔合線已存在半圈裂紋,如圖4所示。
圖4 #4鍋爐疏水管裂紋
1.2.4 承插式管座裂紋
F級#1,#2鍋爐部分泄漏是承插式管座裂紋造成的,如#1鍋爐低省輸水管(如圖5所示)、低省末排輸水管,#2鍋爐高省空氣管,均為承插式管座焊口裂紋造成的泄漏。
圖5 #1鍋爐疏水管承插式焊口裂紋
1.2.5 爐頂空氣管管外腐蝕減薄
2013年1月23日,#2鍋爐低省北側(cè)西爐外第1根空氣管有大量水汽冒出,解除保溫查漏,確認(rèn)為穿墻管底部管路外銹蝕泄漏(如圖6所示),更換上焊口至爐頂350 mm長的管段。
圖6 #2鍋爐低省爐外空氣管漏點(diǎn)
2.1.1 原因分析
F級一期低蒸和E級除蒸泄漏均發(fā)生在蒸發(fā)器上聯(lián)箱進(jìn)口管段,接近聯(lián)箱變徑處,內(nèi)壁減薄明顯,呈麻坑狀,聯(lián)箱兩側(cè)進(jìn)口管比聯(lián)箱中部的進(jìn)口管嚴(yán)重,前排受熱面管比后排受熱面管嚴(yán)重,是典型的流動(dòng)加速腐蝕現(xiàn)象。
流動(dòng)加速腐蝕一般發(fā)生在余熱鍋爐除蒸、低蒸上升管到出口集箱,有時(shí)在除蒸、低蒸出口至汽包內(nèi)也有表現(xiàn)。飽和溫度為150 ℃左右的對應(yīng)工作壓力下,水對Fe3O4溶解最嚴(yán)重,是最容易產(chǎn)生流動(dòng)加速腐蝕的區(qū)域。此時(shí)金屬表面呈均勻腐蝕狀,表面有一層由運(yùn)行條件與水化學(xué)工況決定的多孔氧化層,該氧化層及金屬基體的溶解、剝離是一種持續(xù)、線性的過程[1]。Fe3O4溶解度隨爐水溫度和pH值的變化而變化,當(dāng)爐水pH值在9.4~9.6時(shí)溶解曲線是平緩的,而當(dāng)pH值在9.2以下時(shí),溶解曲線在150 ℃左右范圍是單駝峰突變的;同時(shí),管束中工質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)和速度也會對其產(chǎn)生影響,特別是變徑處產(chǎn)生湍流,流速加大,管內(nèi)工質(zhì)為紊流狀態(tài)時(shí)更加容易發(fā)生流動(dòng)加速腐蝕。綜合條件影響下,流動(dòng)加速腐蝕是一個(gè)緩慢的破壞過程。該電站F級、E級余熱鍋爐均在運(yùn)行5 a左右時(shí)集中爆發(fā)腐蝕問題,嚴(yán)重降低了余熱鍋爐的可用率。
2.1.2 處理和預(yù)防產(chǎn)生
(1)爐水pH值的控制??刂平o水品質(zhì),在滿足給水品質(zhì)的條件下,通過加藥提高給水pH值,將pH值控制在9.4~9.6(不能超過9.6),是減緩流動(dòng)加速腐蝕的有效措施[2]。
(2)材料的選擇。管子材料選擇是另一個(gè)設(shè)計(jì)和改造方向。w(Cr)≥0.04%時(shí)合金鋼流動(dòng)加速腐蝕速度大大降低,因此在采購F級二期#3,#4鍋爐主設(shè)備時(shí),將低蒸管束材質(zhì)由碳鋼更換為SA213T22。從目前的測厚情況看,運(yùn)行2 a多未見異常減薄情況。設(shè)備檢修期間,將F級一期和E級低蒸、除蒸受損出口管段材質(zhì)更換為T22材料,并適當(dāng)增加壁厚。
(3)煙溫監(jiān)視。蒸發(fā)器模塊沿爐膛寬度方向不可避免地會產(chǎn)生煙氣走廊和局部管束溫度偏高的現(xiàn)象,從而增加該處管束的受熱,加速工質(zhì)流動(dòng),加快流動(dòng)加速腐蝕的發(fā)展。實(shí)踐中,在低蒸單個(gè)模塊兩側(cè)和中間部分增加了溫度測點(diǎn),嚴(yán)格監(jiān)視并及時(shí)根據(jù)煙溫變化檢查爐內(nèi)折煙板和擋煙板的情況并進(jìn)行修復(fù)。
(4)檢修檢查。重視余熱鍋爐的防爆檢查,嚴(yán)格遵循逢停必查的原則,隨時(shí)關(guān)注受熱面流動(dòng)加速腐蝕的發(fā)展情況,定期測厚并對比內(nèi)窺鏡記錄,提前發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄情況及嚴(yán)重程度,以確定最佳的處理和改造時(shí)機(jī)[3]。
2.2.1 原因分析
如圖7所示,F(xiàn)級一期余熱鍋爐高、中、低省的下聯(lián)箱出口段漏點(diǎn)發(fā)生在立式布置的下集箱出口管處。F級一期燃機(jī)頻繁啟停調(diào)峰運(yùn)行,由于高、中、低省模塊都是箱式垂直布置,通過箱體的全部受力由頂部大板梁承受,下聯(lián)箱處于膨脹最遠(yuǎn)端,下聯(lián)箱引出管,特別是聯(lián)箱彎管處長期受到壓力、溫度的持續(xù)作用和周期性交變應(yīng)力作用產(chǎn)生疲勞,造成受熱面金屬失效泄漏。
圖7 F級一期燃機(jī)余熱鍋爐4020模塊省煤器
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組啟停快,1 h之內(nèi)即可帶至滿負(fù)荷運(yùn)行,更能滿足目前電網(wǎng)深度調(diào)峰運(yùn)行的要求。從表1可以看出,F(xiàn)級一、二期機(jī)組為純發(fā)電機(jī)組,每年啟停100次左右,E級機(jī)組是熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,確保供熱的情況下啟停相對較少,平均每年10次左右,這也是E級鍋爐至今未發(fā)生類似狀況的重要原因。
臥式布置鍋爐頂部懸掛安裝,底部聯(lián)箱處于膨脹最遠(yuǎn)端,運(yùn)行煙氣溫度為250 ℃左右,懸吊膨脹死點(diǎn)在23 m層,底部實(shí)測膨脹量大于50 mm。45°出口管背弧處于膨脹遠(yuǎn)端的薄弱處,每次啟停就經(jīng)受一次膨脹收縮和一次彎曲拉直,錯(cuò)列逆流布置的直管受壓、受拉能力相對彎管要強(qiáng),而焊口強(qiáng)度一般比母材要大,焊口上沿10~20 mm相對薄弱,所以聯(lián)箱端部的引出彎管在鍋爐啟停過程中受長期交變應(yīng)力作用產(chǎn)生金屬失效,最后造成泄漏。
2.2.2 應(yīng)力疲勞處理
(1)在低省45°彎頭背弧處對焊30 mm×30 mm(長×寬)的加強(qiáng)區(qū),過渡處打磨圓滑,適當(dāng)增加該薄弱部位的強(qiáng)度,目前一期2臺余熱鍋爐低省、高省均采用這種方法進(jìn)行了處理。另外,定期對這類易漏部位進(jìn)行磁粉及著色探傷檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷。
(2)在2016,2017年的2次檢修期間,更換了中省整組聯(lián)箱,采用加強(qiáng)管座并適當(dāng)增加了壁厚,運(yùn)行至今,中省下聯(lián)箱出口管未發(fā)生泄漏現(xiàn)象。
2.3.1 原因分析
至2016年1月31日,#3,#4機(jī)組已分別運(yùn)行2 200,805 h,點(diǎn)火次數(shù)分別為18,9次,且多為熱態(tài)啟動(dòng)。機(jī)組投運(yùn)時(shí)間不長,點(diǎn)火次數(shù)不多且多為熱態(tài)啟動(dòng),冷熱交變次數(shù)不多。斷口均在焊縫表面和母材交界處;焊縫表面未發(fā)現(xiàn)焊接缺陷,焊縫與母材間的焊趾處有淺淺的咬邊及縮溝,三通斷口面未發(fā)現(xiàn)缺陷;斷口基本齊平,無明顯塑性變形;斷口面宏觀呈深色的銹蝕狀態(tài),有明顯的放射紋。現(xiàn)場使用的三通采用熱壓工藝,光譜復(fù)驗(yàn)材質(zhì)為12Cr1MoV。從圖8的斷口判斷,該斷口為材料脆性破壞。
圖8 F級二期 #3余熱鍋爐高過1疏水管斷口
機(jī)組運(yùn)行時(shí),高過1模塊整體向下膨脹量可達(dá)130 mm左右,通過下聯(lián)箱疏水管、水平匯集管、垂直匯集管傳遞到爐外軸向補(bǔ)償器。如圖9所示,水平管段2個(gè)三通之間距離僅為280 mm,剛性大、柔度不足。爐外采用TB型軸向補(bǔ)償器,預(yù)變形量為0。
圖9 #3余熱鍋爐高過1疏水管斷口位置
當(dāng)高過1向下膨脹時(shí),其產(chǎn)生的壓力通過聯(lián)箱下疏水管作用在水平匯集管三通處,通過匯集疏水管段、垂直疏水管傳遞到爐外補(bǔ)償器產(chǎn)生軸向壓縮變形x(mm),隨著模塊介質(zhì)溫度的升高以及補(bǔ)償器變形的加大,補(bǔ)償器會產(chǎn)生反推力Fx,通過疏水管作用在A處。Fx=fKxx,其中:Kx為補(bǔ)償器軸向剛度(N/mm),為定值;f為系數(shù),預(yù)變形量為0時(shí),f取1/2。
當(dāng)機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行,x達(dá)一定值不再增加時(shí),補(bǔ)償器反推力Fx與模塊膨脹力Fp基本接近,作用在B處,水平匯集管2個(gè)三通處變成相互支點(diǎn),280 mm的匯集疏水管變成力臂,在兩處產(chǎn)生扭矩,相應(yīng)在三通焊縫焊趾處產(chǎn)生剪切應(yīng)力。#3,#4鍋爐高過疏水1的結(jié)構(gòu)、運(yùn)行工況相同,現(xiàn)#4鍋爐產(chǎn)生的裂紋可以作為上述分析的佐證。因三通之間管段2處受到的力矩大小基本相同、方向相反、結(jié)構(gòu)對稱且三通為同批制造,所以開裂、斷裂同步直至脫落。綜上分析,斷裂原因是疏水管膨脹不暢、布置結(jié)構(gòu)不佳、三通材料塑韌性不夠。
2.3.2 處理措施
(1)針對輸水管膨脹不暢、布置結(jié)構(gòu)不佳產(chǎn)生脆性破壞的現(xiàn)象,將爐底穿墻管金屬伸縮節(jié)改為非金屬伸縮節(jié)。非金屬伸縮節(jié)可以避免反向應(yīng)力的產(chǎn)生,但在高溫區(qū),非金屬伸縮節(jié)內(nèi)部保溫處理不好的話老化較快,需經(jīng)常檢查,防止煙氣滲漏。
(2)如果爐內(nèi)空間足夠,可適當(dāng)在輸水管垂直段增加Π形彎來吸收膨脹量,以減少或避免爐外側(cè)使用非金屬伸縮節(jié)定期更換的費(fèi)用。
2.4.1 原因分析
國內(nèi)設(shè)計(jì)的煤機(jī)鍋爐承壓部件一般采用對接式焊接方式,對2道焊口之間的長度也有具體要求,但隨著燃機(jī)余熱鍋爐的建造以及國外標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)入,這項(xiàng)規(guī)定也慢慢淡化了,承插式焊接方式已經(jīng)普遍在余熱鍋爐的承壓部件中應(yīng)用。承插式焊縫無法進(jìn)行射線探傷,無法全方位檢查焊接質(zhì)量,現(xiàn)場一般采用磁粉、著色進(jìn)行淺表層的檢查。F級一期鍋爐由福斯特惠勒動(dòng)力機(jī)械有限公司設(shè)計(jì),爐頂空氣管、爐底輸水管大量采用承插式焊接工藝,低壓側(cè)空氣管、輸水管已經(jīng)多次出現(xiàn)焊接缺陷造成的泄漏。值得注意的是,承插式焊縫會產(chǎn)生邊緣裂紋現(xiàn)象。由圖5可以看出,F(xiàn)級一期低省承插式輸水管座焊口邊緣撕裂,割管檢查發(fā)現(xiàn),插入管完全頂至三通內(nèi)部臺階處,插入管段膨脹受阻,導(dǎo)致焊口與母材結(jié)合部撕裂。F級二期和E級余熱鍋爐均為杭州鍋爐集團(tuán)設(shè)計(jì),不存在承插式的焊縫引起的四管泄漏。
2.4.2 處理措施
(1)施工工藝要求將插入段插至內(nèi)部臺階處,再回退3~5 mm焊接。
(2)盡可能改承插式焊口為對接式焊口,焊后可進(jìn)行無損探傷,避免缺陷遺留在承壓部件中。
2011年,將F級一期#1,#2余熱鍋爐低省輸水管、高蒸疏水管、低蒸空氣管的承插式焊接改為對接式焊接,效果良好。
2.5.1 原因分析
余熱鍋爐爐頂、爐底穿墻一般設(shè)計(jì)安裝伸縮節(jié),以吸收金屬管道受熱膨脹變形并起到密封作用,F(xiàn)級一期鍋爐爐頂未設(shè)計(jì)防雨大罩。在低溫區(qū)域,由于模塊的空氣管膨脹量小,直接采用Π形爐內(nèi)管道來抵消膨脹量,穿墻處密封采用空氣管直接焊接頂板的方式,爐頂積水和保溫積水造成空氣管與爐頂焊接處腐蝕,最終發(fā)生泄漏。
2.5.2 預(yù)防措施
爐頂空氣管穿墻處增加擋水圈、蓋板,避免積水,同樣也可以直接將穿墻處的管段更換為不銹鋼管。
2017年年底,F(xiàn)級一期2臺鍋爐設(shè)計(jì)并安裝了爐頂雨棚,更進(jìn)一步防止?fàn)t頂設(shè)備的銹蝕,保護(hù)設(shè)備的健康。
余熱鍋爐是電廠的重要主機(jī)設(shè)備,受熱面的失效泄漏是導(dǎo)致余熱鍋爐可用率損失的主要原因,也是目前余熱鍋爐設(shè)計(jì)、運(yùn)行維護(hù)及技術(shù)監(jiān)督最重要的技術(shù)管理環(huán)節(jié)。本文總結(jié)了某電站幾項(xiàng)典型電站余熱鍋爐的受熱面泄漏,并對其進(jìn)行分析和處理,提出針對性的預(yù)防措施,以確保設(shè)備的健康。