曹君杰,劉令云,侯寶宏
(1.安徽理工大學 材料科學與工程學院,安徽 淮南 232001;2.國能集團寧夏煤業(yè)集團有限責任公司選配煤中心 靈新選煤廠,寧夏 寧東 750411)
靈新選煤廠位于寧夏回族自治區(qū)靈武市,是一座隸屬于國家能源集團寧夏煤業(yè)集團公司選配煤中心的礦井型動力煤選煤廠。該選煤廠始建于1996年,原設計能力為2.40 Mt/a,經(jīng)過多次改造后,生產(chǎn)能力增至3.60 Mt/a[1]。原來的選煤工藝為:>120 mm粒級塊原煤手選,150~40 mm粒級塊煤采用跳汰機排矸,<40 mm粒級末煤不洗選。主要產(chǎn)品有>50 mm粒級塊精煤、50~40 mm粒級精煤、<40 mm粒級末精煤;其中,>50 mm粒級塊精煤作為民用燃料,50~40 mm精煤作為化工原料和燃料,<40 mm粒級末精煤主要作為火力發(fā)電廠發(fā)電原料。
該選煤廠原來選用單段跳汰機對塊煤進行分選,矸石帶煤率不穩(wěn)定,精煤損失嚴重,矸石帶煤率在4%~6%之間[2]。此外,跳汰機操作參數(shù)均由人工控制,自動化程度、全員效率較低。生產(chǎn)過程中洗水系統(tǒng)無法實現(xiàn)洗水閉路循環(huán),大量煤泥水外排,不但浪費大量水資源,而且不能滿足環(huán)保要求[3-4]。為此,2017年11月該選煤廠采用TDS24-305智能干選機代替跳汰機,對塊煤進行分選。
該選煤廠原塊煤分選系統(tǒng)原則流程為:120~40 mm粒級塊煤通過301帶式輸送機輸送至主選車間,經(jīng)跳汰機分選后產(chǎn)出精煤和矸石;矸石經(jīng)304、305兩臺斗式提升機轉載至220刮板輸送機,落地后裝車外運;精煤經(jīng)306脫水篩脫水后進入307刮板輸送機,經(jīng)刮板輸送機轉載和308分級篩分級后裝車銷售;306脫水篩的篩下水進入401濃縮機,濃縮機底流外排至煤泥晾干場,其被晾干后單獨銷售。原塊煤分選系統(tǒng)原則流程如圖1所示。
圖1 原塊煤分選系統(tǒng)原則流程
在實際生產(chǎn)過程中,該選煤廠存在以下問題:
(1)跳汰機選用單段跳汰機,跳汰機的篩板篩孔為13 mm,塊煤進入跳汰機后在吸啜作用下,<13 mm粒級末煤透篩進入矸石系統(tǒng);加之跳汰司機控制水平存在差異,導致矸石帶煤指標不穩(wěn)定,矸石帶煤率在4%~6%之間,精煤損失嚴重。
(2)跳汰生產(chǎn)一般根據(jù)產(chǎn)品指標調(diào)整入料量、風閥周期等參數(shù),但該選煤廠這些參數(shù)均通過人工控制,自動化程度較低,導致全員效率較低。
(3)煤泥水處理設備一直處于停運狀態(tài),煤泥水采用底流大排放方式,導致無法實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。煤泥水濃縮后由底流泵打到室外沉淀池沉淀、晾曬,煤泥晾干后回收。大量煤泥水外排,造成水資源大量浪費,且不滿足環(huán)保要求。
TDS24-305智能干選機主要由給料系統(tǒng)、布料膠帶、識別裝置、電磁閥執(zhí)行機構、供風系統(tǒng)、除塵裝置、配電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成[5],如圖2所示。
該機給料系統(tǒng)采用一臺2436型振動篩,振動篩溜槽與布料膠帶之間布置有梳齒和擋簾,目的是使塊煤排列均勻;布料膠帶上安裝有變頻調(diào)速器,可在0~50 Hz之間調(diào)整,膠帶最高速度為2.70 m/s;識別裝置由X射線發(fā)射裝置和線陣接受裝置組成;電磁閥執(zhí)行裝置由大小兩排高頻電磁閥組成,電磁閥最大頻率約為20次/s;除塵裝置主要由風機、除塵管道、空氣濾芯等組成[6]。
圖2 TDS24-305智能干選機工作原理示意圖
在TDS智能干選機運行時,物料(含有塊煤、矸石等)通過布料篩均勻排列在布料膠帶上;塊煤和矸石經(jīng)過X射線識別裝置時,采用智能識別方法,針對不同煤質(zhì)特征建立與之相適應的分析模型,并通過大數(shù)據(jù)分析對煤與矸石進行數(shù)字化識別;物料通過分選室時執(zhí)行機構分析識別結果,開啟對應的高頻電磁閥,通過噴吹識別出其中的矸石;在高壓風作用下,矸石運動軌跡發(fā)生變化,最終進入矸石溜槽[7-8];該機除塵裝置采用負壓原理,對運行時分選室高壓風產(chǎn)生的粉塵進行收集。
TDS24-305智能干選機的主要技術參數(shù)如下:
布料膠帶功率/kW
30
帶寬/m
2.40
帶速/(m·s-1)
2.00~2.70
處理能力/(t·h-1)
220~240
分選粒級/mm
40~200
運行風壓/MPa
0.65~0.80
外形尺寸/(mm×mm×mm)
12 000×4 300×3 900
TDS24-305智能干選機具有以下技術特點:
(1)容易實現(xiàn)智能控制,故障可以自動檢測,設備智能化水平高。
(2)設備占地面積小,工藝系統(tǒng)簡單;無需清水和其他介質(zhì),不會產(chǎn)生煤泥,也沒有煤泥水處理環(huán)節(jié)。
(3)適用于>25 mm粒級塊煤的分選,煤帶矸石率和矸石帶煤率都較低,均在1%~3%之間。
(4)適用于缺水地區(qū)煤炭、褐煤的分選,或井下和露天礦塊煤排矸,有效分選上限達到300 mm,分選下限已突破至15 mm[9]。
改造后的塊煤生產(chǎn)系統(tǒng)原則流程如圖3所示。改造后,在原煤準備車間準備好的200~40 mm粒級塊煤經(jīng)301帶式輸送機運至主廠房后,采用302振動篩(用于布料)處理;篩上物采用TDS智能干選機分選,TDS精煤進入307刮板輸送機,TDS矸石經(jīng)304帶式輸送機轉載給213帶式輸送機,并由其將矸石運到主廠房外;篩下物進入502帶式輸送機,再對其進行必要的處理。此外,精煤溜槽和矸石溜槽為雙向可切換溜槽,在原煤矸石含量超過60%時,可一鍵切換為“打煤”工藝,由吹矸石轉為吹煤。
圖3 改造后的塊煤生產(chǎn)系統(tǒng)原則流程
2018年1月TDS24-305智能干選機安裝成功,通過一段時間的調(diào)試后,生產(chǎn)系統(tǒng)運行正常,生產(chǎn)指標趨于穩(wěn)定。在TDS24-305智能干選機運行正常時,對其物料進行取樣化驗,計算出矸石帶煤率,并將其與跳汰機的矸石帶煤率指標進行對比[10]。通過兩種分選機的矸石帶煤率(表1)可以看出:采用跳汰機分選時,月均矸石帶煤率比較穩(wěn)定,但指標相對較高;采用TDS24-305智能干選機分選時,月均矸石帶煤率明顯降低。
表1 跳汰機和TDS智能干選機的矸石帶煤率
通過TDS24-305智能干選機的精煤帶矸率數(shù)據(jù)(表2)可以看出:精煤帶矸率穩(wěn)定在2%左右,50~40 mm粒級精煤中的矸石含量相對較高。
表2 TDS智能干選機的精煤帶矸率
(1)在正常生產(chǎn)時,TDS24-305智能干選機系統(tǒng)比跳汰機系統(tǒng)的總能耗低148 kW·h,按照目前的生產(chǎn)能力3.60 Mt/a、TDS24-305智能干選機每天運行16 h、每年運行330 d計算,預計每年可節(jié)約電能781 440 kW·h,電價按照0.46元/(kW·h)計算,預計每年可節(jié)約電費35.95萬元。
(2) 采用跳汰機分選塊煤時,需要大量水作為介質(zhì),除礦井復用水外,每月還需約2 500 m3清水。采用TDS24-305智能干選機分選塊煤時無需清水,按照每噸清水采購價格4.80元計算,在TDS24-305智能干選機運行后,預計每年可節(jié)約水費約14.40萬元。
(3) 按照2017年的原煤產(chǎn)量3.67 Mt、矸石產(chǎn)量15.24萬t計算,在TDS24-305智能干選機運行后,預計每年可多回收精煤4 100 t;精煤銷售價格按照480元/t計算,預計每年可增加銷售收入196.78萬元。
(4) 跳汰機分選塊煤時會產(chǎn)生次生煤泥,而TDS24-305智能干選機不會產(chǎn)生次生煤泥,除矸石外全部作為產(chǎn)品。2017年跳汰機系統(tǒng)的煤泥含量為1.07%,產(chǎn)量約為3.20萬t,按照精煤與煤泥的銷售差價300元/t計算,預計每年可創(chuàng)收960萬元。
此外,靈新選煤廠的全員效率得到提高。該選煤廠處理能力為3.60 Mt/a,>40 mm粒級塊煤的占比為19.50%,即其產(chǎn)量為0.702 Mt/a。原來跳汰機系統(tǒng)每班需要3人,每天共需12人參加生產(chǎn),全員效率為177.27 t/(工·日);現(xiàn)在每班只需要1人,每天共需4人參加生產(chǎn),全員效率為531.82 t/(工·日),可見全員效率大幅提高。同時,TDS24-305智能干選機無需水,也不產(chǎn)生煤泥,不再向室外煤泥沉淀池排放煤泥水,在減少企業(yè)水資源使用量的同時,避免了對環(huán)境造成污染。
為了解決塊煤生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題,靈新選煤廠采用TDS24-305智能干選機代替跳汰機,對200~40 mm粒級塊煤進行分選。在TDS24-305智能干選機運行后,生產(chǎn)系統(tǒng)連續(xù)而穩(wěn)定,產(chǎn)品指標持續(xù)穩(wěn)定。根據(jù)現(xiàn)場使用情況來看,TDS24-305智能干選機能夠創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益,并帶來一定的環(huán)境效益,同時全員效率得到大幅提升。