朱建華 王俊麗 王君秋(大港油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
在油井生產(chǎn)過程中,石油在地層壓力的驅(qū)動下流入井底,在井底壓力作用下又沿井筒向上流動。隨著流動壓力的逐步降低,溶解在石油中的天然氣在低于飽和壓力下伴生、分離出來,進(jìn)入套管與油管之間的環(huán)形空間,就形成了套管氣。套管氣在套管環(huán)形空間內(nèi)積聚所形成的壓力,稱為套壓。套壓的變化將直接影響油井的工況。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
合理的動液面,形成合理的泵沉沒度,合理的套壓可以協(xié)調(diào)油井的井底流壓和泵吸入口壓力平衡生產(chǎn),達(dá)到供排液穩(wěn)定和最大化。在圖1中,套壓越高,動液面越低,泵沉沒度越小,泵效越低,油井產(chǎn)量越少;反之,套壓越低,產(chǎn)量越高,但套壓降低到一定程度后,產(chǎn)量穩(wěn)定而不再升高。
抽油泵以固定閥為界,上部以排出的液量和壓力代表泵效和舉升能力,如果氣體侵入泵內(nèi),直接影響泵效和油井產(chǎn)量。下部則是油井的自噴,氣體的膨脹做功,有利于舉升油流;但低氣液比在進(jìn)油管中滑脫損失較小。因此,對于溶解氣驅(qū)油藏,氣體代表能量,同時也影響入泵液的速度。因此,合適的套管放氣速度與套管產(chǎn)氣速度的平衡,可以促使油井供液的效率提高[1]。
圖1 套壓的變化直接影響抽油泵的沉沒度
在圖2中,抽油泵上沖程時氣體和分離出的氣體侵入泵內(nèi),占據(jù)了VG體積,降低了泵效。正常增載線AB斜率減小到AB′;抽油泵下沖程時氣體壓縮到大于活塞以上的壓力時,游動閥才能打開,排出原油,降低泵效。正常減載線CD的斜率減小到CD1的曲率 R1,甚至減小到R2;因此示功圖右下角弧形曲率半徑R代表了氣體對泵況的影響程度。
圖2 套管氣對泵效的影響
套管氣伴生的過程,直接影響原油的物性和流動狀態(tài),套壓的變化對于油井的供液能力、地層的生產(chǎn)壓差都將發(fā)生一定的作用。
綜上所述,套管氣影響油井的產(chǎn)量,套壓必須穩(wěn)定在一個合理的范圍才能保證油井的穩(wěn)產(chǎn)和高產(chǎn)。
1)目前我國套管氣回收工藝面臨的主要問題。高壓套管氣采集過程中會因為節(jié)流、吸熱而產(chǎn)生輕質(zhì)油和水合物。因此,回收套管氣裝置必須配置防凍、堵功能。
隨著油田的開采,套管氣的壓力和產(chǎn)量將會逐步降低,因此,低壓套管氣的采集技術(shù)是套管氣采集方案中的核心技術(shù)。
2)采集套管氣的技術(shù)路線。對于正在生產(chǎn)的抽油井,回油干線的壓力稱為回壓。一般情況下,回壓取決于原油集輸系統(tǒng)的流動阻力。一旦建設(shè)完成原油集輸系統(tǒng),回壓波動將是一個穩(wěn)定值Ph。
油井套管氣是地層原油產(chǎn)出時的伴生氣,如果套管一直處于憋壓狀態(tài),套壓逐步升高。當(dāng)套壓上升到某一壓力時,動液面就會下降到抽油泵進(jìn)口,氣體進(jìn)入抽油泵,影響泵效,導(dǎo)致油井產(chǎn)液量下降。因此,必須安裝定壓放氣裝置,使套壓穩(wěn)定在某一合理值,保持一個合理的動液面,充分利用氣體的能量和獲得最大的泵效。此時的套壓稱為合理套壓點Pd。Ph和Pd來自兩個不同的系統(tǒng),沒有直接的關(guān)系。但在研究套管氣回收到原油集輸系統(tǒng)時,Ph和Pd的關(guān)系將直接影響到回收工藝的方式:當(dāng)Pd大于Ph時,可以采取憋壓回收工藝和防凍定壓回收工藝;當(dāng)Pd小于Ph時,可以采取負(fù)壓回收工藝和增壓抽氣工藝;當(dāng)Pd等于Ph時,我們可以稱為油井套管氣回收的“臨近回壓”狀態(tài)(或臨界狀態(tài))。由于光桿的上下運動,井口油壓(回壓)將出現(xiàn)波動情況,此時,如果采取了定壓回收工藝,會出現(xiàn)間歇排放套管氣的情況(圖3)。
當(dāng)套管氣量較大時,可以在井口直接采用常壓回收工藝,達(dá)到回收和利用天然氣發(fā)電或加熱的目的。
圖3 套管氣回收和利用工藝的技術(shù)路線圖
直接從套管出口引出天然氣并加以綜合利用,見圖4。套管氣利用情況:套管氣在加熱爐中燃燒,加熱輸油管線或摻水;套管氣用于單井天然氣發(fā)電機(jī)發(fā)電。
一般在井場安裝小型天然氣加熱爐,用于提高原油輸送的溫度或加熱伴熱摻水[2]。
圖4 常壓回收套管氣用于井口加熱爐現(xiàn)場圖
現(xiàn)場應(yīng)用例證:大港油田采油三廠第二采油作業(yè)區(qū)針對井口產(chǎn)液溫度低或井位偏遠(yuǎn)井距較長,且井口安裝有電加熱器的油井,根據(jù)油井套管氣情況,實施安裝井口管道加熱爐2套。風(fēng)44-18井回油溫度40℃上升48℃,井口回壓0.8 MPa下降0.65 MPa。棗90-12井口摻水溫度55℃上升68℃。2口井停運井口電加熱器,日節(jié)電900 kWh。目前采油三廠單井集氣11套,井口燃?xì)饧訜釥t8臺,替代井口電加熱器,節(jié)約用電。
在關(guān)閉套管出口的情況下,套壓會逐步上升到最高壓力。在這個過程中,油井產(chǎn)液量如果不發(fā)生大的變化,說明套壓不足以影響油井的產(chǎn)量。套管氣最終將從抽油管柱采出,并與產(chǎn)出液混合,進(jìn)入單井輸油管線中,達(dá)到回收和利用的目的。
該工藝不需要新增材料投入,關(guān)鍵是及時檢測動液面和產(chǎn)量的變化情況。表1對比分析了大港油田采油三廠第一采油作業(yè)區(qū)實施憋壓回收套管氣工藝措施前后油井的生產(chǎn)狀況。
從表1可以看出:憋壓回收套管氣,可以不影響油井的產(chǎn)量。事實上,套壓并不是越低越好,因為套管氣也是地層能量的一種形式。合理利用是有利于油井生產(chǎn)的。
表1 第一采油作業(yè)區(qū)實施憋壓回收套管之前后生產(chǎn)情況對比
例如:棗1275-2井沉沒度小于300 m,產(chǎn)氣量大于2 m3/h,憋套壓生產(chǎn)前所測的壓力是0 MPa,動液面是1326 m,沉沒度是253 m,產(chǎn)量3.68 t,憋套生產(chǎn)后,套壓穩(wěn)定在0.12 MPa,動液面1241 m,沉沒度是261 m,產(chǎn)量上升至4.14 t。這說明套壓在0.12 MPa時比套壓在0時更合理。從示功圖看出泵況變好(圖5)。
圖5 憋套壓生產(chǎn)前、后的示功圖
1口油井的套管氣適不適合憋壓,先關(guān)閉套管出口,如果原油增產(chǎn)了,繼續(xù)憋壓;如果產(chǎn)液量有降低的趨勢,采取定壓放氣的方法,逐步再減壓,最終,會出現(xiàn)合理的套壓值。
目前采油三廠憋壓井496口,油套連通67口,占回收井?dāng)?shù)50%,是普遍回收模式。
大港油田采油三廠積極推廣使用JDF-2型防凍式套管定壓放氣裝置。用于回收采油井套管產(chǎn)生的伴生天然氣,定壓放氣閥放出的天然氣,可以進(jìn)入油井集輸管網(wǎng)輸至接轉(zhuǎn)站或聯(lián)合站進(jìn)行處理。實現(xiàn)油氣集輸、調(diào)整油井套管壓力、控制合理的沉沒度,充分發(fā)揮泵效的一種回收裝置[3]。
該裝置包括三部分:防凍式定壓放氣閥、放氣膠管及其活動接頭、套壓三通補芯。
3.3.1 該裝置優(yōu)點
1)結(jié)構(gòu)本質(zhì)防凍。只要油井產(chǎn)液,就可以防止放氣閥凍堵。如果油井間出、產(chǎn)液量較低或不產(chǎn)液時,也可以摻水防凍。
2)精確定壓、外調(diào)簡便。根據(jù)套壓表調(diào)節(jié)定壓桿,可以達(dá)到精確定壓,而且采用了外調(diào)式調(diào)節(jié)壓力。使定壓、調(diào)壓工作可以在線隨時調(diào)節(jié)。
3)高壓軟管活動連接。JDF-2型防凍定壓放氣閥可以根據(jù)現(xiàn)場的需要采用高壓軟管連接、高壓鋼管硬連接兩種形式,一般采用軟連接形式,可以隨時拆裝、更換井號使用。
該產(chǎn)品本質(zhì)防凍、調(diào)壓精確、安裝簡易、使用效果好,是理想的套管定壓放氣和天然氣回收裝置。
3.3.2 現(xiàn)場應(yīng)用
截至2017年12月,采油三廠安裝JDF-2型防凍式套管定壓放氣閥429套,占到回收方式40%,是采油廠主要回收模式。
通過現(xiàn)場使用經(jīng)驗,對于套管氣壓力大于0.4 MPa,氣量在10~15 m3/h,泵充滿系數(shù)大于30%的油井,井口安裝JDF型定壓放氣閥,調(diào)節(jié)控放套管氣,壓力控制在0.4 MPa,可以確保不影響油井產(chǎn)量,解決套管氣回收困難最主要方式。
在低于回壓狀態(tài)下,無法采用防凍定壓放氣工藝,可以采用增壓抽氣工藝[4]。
適用條件:套壓大于0.2 MPa的套管氣,可以啟動自力增壓系統(tǒng)。最高輸出壓力及流量:2倍套壓;流量可設(shè)置。套管氣自力驅(qū)動:不用電源,自動保壓,無熱量產(chǎn)生,沒有火花危險源。
目前,采油三廠開井,回收利用套管氣1057口,其中憋套496口,安裝定壓閥429口,油套連通67口,單井集氣11口,井口燃?xì)鉅t8口。
1)燃?xì)饧訜釥t替代電加熱器。2007年以來,采油三廠利用套管氣供井口加熱器取代電加熱棒,日節(jié)電9360 kWh,節(jié)電2200×104kWh,節(jié)約電費1760萬元。
2)天然氣發(fā)電。天然氣發(fā)電量由2007年的2636×104kWh上升至2017年的5774×104kWh,2016年發(fā)電5727×104kWh,同比增加47×104kWh,年發(fā)電量創(chuàng)歷史新高,累計發(fā)電53 731×104kWh,直接節(jié)約電費42 984萬元。
3)燃油。原油集輸大站加熱爐燃油量消耗由2007年的7648 t降至2017年的378 t,2016年數(shù)據(jù)為1072 t,同比減少燃油694 t,累計減少原油50 698 t,按采油三廠2017年噸油操作費1098元計算,減少燃油費用5567萬元。
1)增產(chǎn)效益。在合理定壓下放套管氣,可以提高泵效,降低井底回壓,提高產(chǎn)量。
2)節(jié)能效益。天然氣是潔凈能源,廣泛用于燃料、化工原料,天然氣發(fā)電等,回收1000 m3天然氣可節(jié)省1 t自用油?;厥? m3天然氣可以發(fā)電3 kWh。
3)環(huán)保效益。由于套管氣含有H2S、CO等有害氣體,排放到大氣中將污染環(huán)境,其溫室效應(yīng)是C02的21倍。有毒氣體嚴(yán)重地影響了石油企業(yè)的職工和當(dāng)?shù)厝罕姷纳硇慕】怠?/p>
4)社會效益。套管氣回收系統(tǒng)避免井場可燃?xì)怏w造成的不安全因素;同時,也避免了不法分子盜用天然氣的事故。