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      混合煤氣熱值不穩(wěn)定的原因及解決措施

      2019-01-03 15:19:28
      中國金屬通報 2019年4期
      關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣熱值薄板

      張 瑩

      ( 江西新余鋼鐵集團(tuán)公司第一動力廠燃?xì)廛囬g,江西 新余 338001)

      冷軋加壓站高、焦混合煤氣系統(tǒng)由中冶賽迪設(shè)計院設(shè)計施工,主要是提供給公司計劃項目冷軋薄板廠使用。冷軋薄板廠由中冶南方設(shè)計院設(shè)計施工,全套軋機是法國進(jìn)口的世界先進(jìn)的機組,5月主體設(shè)備安裝完成,6月需要點火烘爐調(diào)試,當(dāng)時提出了需要混合煤氣熱值7500±300kj/m3,煤氣流量瞬間0-22000m3/h,煤氣壓力19±0.5KPa波動的要求,否則冷軋廠連退爐無法正常運行,無法滿足現(xiàn)場調(diào)試及今后的生產(chǎn)需要。由于兩家設(shè)計單位在設(shè)計時間及對工藝控制的要求不一致,冷軋加壓站混合煤氣系統(tǒng)目前的工藝根本無法滿足冷軋薄板廠的運行要求。

      1 熱值無法穩(wěn)定的主要原因:

      (1)冷軋加壓站混合煤氣系統(tǒng)采用的是先加壓后混合的模式,控制系統(tǒng)在配置上都是采用普通的方式,調(diào)節(jié)手段單一,只能對熱值和壓力要求不高,流量基本穩(wěn)定的用戶提供混合煤氣。

      (2)中冶賽迪設(shè)計院沒有設(shè)計煤氣熱值控制程序,煤氣流量、壓力、配比都是需要人工手動操作,依靠人工根據(jù)用戶用氣量、壓力及熱值的變化操作系統(tǒng)中7道控制閥門,不僅慢,而且準(zhǔn)確度很差,根本無法滿足冷軋薄板廠的生產(chǎn)需要。

      (3)由于高爐煤氣加壓機和焦?fàn)t煤氣加壓機設(shè)計流量都是18000m3/h,而冷軋薄板廠在正常生產(chǎn)時需要的煤氣量是0-22000m3/h,按加壓機安全運行的技術(shù)規(guī)程要求,單臺加壓機運行的最小供應(yīng)量不能小于6000m3/h(焦?fàn)t煤氣加壓機有硅鋼、制氫用戶,可以正常運行),在目前工藝情況下,高爐煤氣加壓機只提供冷軋薄板廠用戶,因此無法正常運行。

      (4)用戶混合煤氣用量是隨時瞬間波動的,在增加或減少煤氣供量時,高、焦?fàn)t煤氣的配比量會出現(xiàn)紊亂,造成混合煤氣熱值出現(xiàn)大幅波動。

      (5)現(xiàn)場高、焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)控制閥是普通的氣動蝶閥,反應(yīng)時間慢、調(diào)節(jié)精度差,最小開關(guān)度是1%(有時PLC手動開關(guān)2-3%,現(xiàn)場閥門不動作),很難根據(jù)需要穩(wěn)定控制煤氣流量,導(dǎo)致混合煤氣熱值波動大。

      (6)熱值儀的安裝位置不符合規(guī)范要求,熱值儀安裝在高、焦?fàn)t煤氣混合點后9米左右,在混合煤氣沒有充分混合的情況下就已經(jīng)取樣分析,熱值儀反映的熱值不具備參考價值,實際運行熱值在什么流量情況下出現(xiàn)怎樣的變化沒有可靠依據(jù),導(dǎo)致調(diào)節(jié)手段和調(diào)節(jié)方式無法確定。

      (7)我們是第一次采用先加壓后混合的混合煤氣供應(yīng)工藝,對在小流量情況下加壓機運行及混合煤氣配比流量、壓力的控制沒有經(jīng)驗。

      2 解決問題的思路

      (1)首先必須解決混合煤氣流量在0-22000m3/h之間瞬時波動情況下加壓機正常運行的問題。因為只有加壓機能夠正常運行,混合煤氣系統(tǒng)才能投入使用。

      (2)需要解決混合煤氣壓力、流量、配比控制問題。先加壓后混合的運行方式中如果這些問題解決不好,混合煤氣系統(tǒng)壓力和流量的變化會很大,同時會產(chǎn)生高、焦?fàn)t煤氣加壓機煤氣互串現(xiàn)象,不但熱值穩(wěn)定無法實現(xiàn),對焦?fàn)t煤氣用戶硅鋼廠、制氫站的正常生產(chǎn)及系統(tǒng)的安全運行構(gòu)成威脅。

      (3)需要解決熱值儀取樣不準(zhǔn)確的問題。中冶賽迪設(shè)計院設(shè)計熱值儀取樣點安裝在高、焦?fàn)t煤氣混合管后不到9米處。根據(jù)設(shè)計規(guī)范,混合煤氣要達(dá)到混合均應(yīng),混合后流經(jīng)的距離要達(dá)到管經(jīng)的15-20倍,DN1200的混合煤氣管道,熱值儀取樣點應(yīng)安裝在混合管后17-25米后。

      (4)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)精度差是影響混合煤氣配比量的一個關(guān)鍵因素,供應(yīng)量跟不上用量的變化會導(dǎo)致混合煤氣壓力,熱值出現(xiàn)大幅波動。

      (5)需要解決系統(tǒng)自動跟蹤調(diào)節(jié)、控制的問題。只有系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)需要做到自動控制調(diào)節(jié),才能避免混合煤氣壓力、流量變化大時配比量能及時進(jìn)行跟蹤調(diào)節(jié),達(dá)到穩(wěn)定熱值的目的,滿足冷軋薄板廠的正常生產(chǎn)需要。

      3 解決方案

      (1)在目前工藝基礎(chǔ)上要解決加壓機流量問題,必須增加用戶點,為了盡快實現(xiàn)加壓機后煤氣分流,我們在混合煤氣管道上安裝一根DN377管道至轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機進(jìn)口,設(shè)定當(dāng)高爐煤氣流量小于7000m3/h時,DN377管道調(diào)節(jié)閥自動開啟到適當(dāng)閥位,將混合煤氣引入轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機進(jìn)口;當(dāng)高爐煤氣流量大于10000m3/h時,DN377管道調(diào)節(jié)閥自動關(guān)閉,確保高爐煤氣流量在7000以上運行。為了讓壓力、熱值穩(wěn)定的混合煤氣發(fā)揮更好的作用,我們提出增加混合煤氣用戶的方案,通過公司相關(guān)部門討論,決定增加中厚板廠用戶。有了中厚板廠這樣一個穩(wěn)定的用戶,冷軋廠煤氣波動就不會影響到加壓機的正常運行,在中厚板廠出現(xiàn)檢修的特殊情況下,我們可以通過DN377管道解決煤氣波動的問題,這樣,加壓機運行安全問題得到了徹底解決。

      (2)在沒有任何運行經(jīng)驗的情況下,我們通過不斷的討論、運行試驗、修正,最終找到了一套合理的解決方案:首先由高、焦?fàn)t煤氣加壓機高低壓回流閥控制高、焦?fàn)t煤氣機后管網(wǎng)壓力,我們將高、焦?fàn)t煤氣機后壓力設(shè)定為18.5±0.5KPa,當(dāng)壓力高出或低于設(shè)定壓力時,高低壓回流閥關(guān)小或開大進(jìn)行調(diào)節(jié)控制;根據(jù)用戶流量變化情況,調(diào)整加壓機機前調(diào)節(jié)閥,使高低壓回流閥的開度在10-90%之間運行,避免完全關(guān)閉后機后壓力不夠,完全開啟后機后壓力無法泄壓而引起的機后壓力大幅波動情況。

      將混合煤氣管網(wǎng)壓力設(shè)定為17±0.5KPa(經(jīng)過了解,冷軋薄板廠實際需要的混合煤氣壓力為>16KPa即可),由高爐煤氣調(diào)節(jié)閥跟蹤控制混合煤氣管網(wǎng)壓力,根據(jù)冷軋廠需要的混合煤氣熱值7500±300kj/m3的要求確定高、焦?fàn)t煤氣的配比值,由焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)閥根據(jù)高爐煤氣流量及配比值控制需要供應(yīng)的焦?fàn)t煤氣流量,以達(dá)到穩(wěn)定混合煤氣壓力和熱值的目的。

      (3)根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求,混合煤氣要達(dá)到充分混合均應(yīng),需要的流動距離是運行管道直徑的15-20倍,即混合點17-24米后,目前熱值儀安裝位置明顯不夠,熱值儀表顯示熱值在5000-10000kj/m3之間波動(熱值儀的最小和最大量程),熱值儀無法反映真實數(shù)據(jù)給我們的調(diào)整帶來不利影響。如果將熱值儀取樣點進(jìn)行重新按規(guī)范安裝,那么取樣點必須安裝在冷軋加壓站圍墻外鐵路旁,不便于管理且運行安全不能保障;通過改造后,熱值儀反映數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性有了明顯改善,在用戶流量穩(wěn)定的情況下人工取樣分析結(jié)果與配比的計算結(jié)果和熱值儀數(shù)據(jù)基本一致,熱值儀取樣不準(zhǔn)確的問題得到解決。

      (4)現(xiàn)場高、焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)閥是氣動機械調(diào)節(jié)裝置,閥門是普通的蝶閥,動作的靈敏度低,控制煤氣流量的能力差,只適應(yīng)在要求不高的管道上使用。要達(dá)到0.1%高精度調(diào)節(jié),需要換成比例閥,但費用很高。通過現(xiàn)場研究分析,我們采用了較小改動的辦法,將氣動機械調(diào)節(jié)改為氣動智能調(diào)節(jié),使閥門能達(dá)到1%的精度調(diào)節(jié)。

      (5)以上問題得到解決以后,我們進(jìn)入了最關(guān)鍵的系統(tǒng)自動跟蹤調(diào)節(jié)、控制的環(huán)節(jié),這個環(huán)節(jié)是混合煤氣熱值能否穩(wěn)定的關(guān)鍵,也是最復(fù)雜、最難控制的一個環(huán)節(jié),關(guān)鍵是調(diào)節(jié)閥的動作時間和動作幅度的調(diào)節(jié)控制很難把握。通過在用戶用量不斷大幅變化的情況下,我們對程控參數(shù)不斷進(jìn)行記錄、修改,同時采取人工取樣分析與熱值儀對比,慢慢找出了一套自己的自動控制方法。當(dāng)運行壓力接近設(shè)定壓力時,閥門動作幅度小,動作一次間隔時間長;當(dāng)運行壓力遠(yuǎn)離設(shè)定壓力時,閥門動作幅度大,動作一次間隔時間短。比如用戶用量突然增加500m3/h,運行壓力為16.7KPa,這時高爐煤氣調(diào)節(jié)閥因此開3%,3秒鐘后檢測到也能保證可以查看清晰,對于角度的調(diào)節(jié),由我段施工人員施工,車站人員進(jìn)行調(diào)節(jié),設(shè)備部門進(jìn)行驗收,多道工序進(jìn)行保證。

      (5)現(xiàn)場的道口機安裝由我段員工進(jìn)行施工,由專業(yè)工程師帶隊,設(shè)備部門出圖紙,道口機采用斷電抱閘型,即使停電,道口機在風(fēng)速較大的時間,也能抱閘,不至于欄桿落下傷人。對于我部老式道口機,進(jìn)行改良換型,極大了節(jié)約了費用,也保證了穩(wěn)定性和安全性。針對道口欄桿增加光帶,避免在夜間時,好多夜間搶修員工通過道口時車速過快,未能發(fā)現(xiàn)欄桿已下落,導(dǎo)致發(fā)生撞傷。

      (6)操作畫面,由我部設(shè)備部門進(jìn)行制作,采用的是組態(tài)王軟件,使操作按鈕和攝像頭都集中在軟件中,起到了集中監(jiān)控的效果。

      5 效果

      通過此次改造,新鋼公司的道口員崗位已經(jīng)全部撤除,為我部節(jié)約了相當(dāng)大的費用,且此次改造完后,道路通行更加暢通,避免了夜間沖撞欄桿的事故,減少了故障處理時間,提高了作業(yè)效率,基本達(dá)到了運輸高效安全的要求。運行壓力只有達(dá)到16.9KPa,再開1%,以此類推;如用戶用量突然大幅波動,運行壓力高出19.5KPa或低于15.5KPa時,高爐煤氣調(diào)節(jié)閥每次動作8%,3秒鐘后檢測到運行壓力如進(jìn)入18.3--16.7KPa范圍則繼續(xù)動作3%,直到符合要求為止;由于每個區(qū)域都對閥門的動作幅度和間隔時間進(jìn)行了不同設(shè)定,混合煤氣管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定性完全能夠滿足冷軋薄板廠生產(chǎn)需要。

      4 取得的效果

      自動跟蹤調(diào)節(jié)、控制系統(tǒng)投入運行以后,我們在混合煤氣流量波動頻繁的情況下,采用人工連續(xù)取樣分析與熱值儀進(jìn)行對比,在一周的時間內(nèi),混合煤氣的熱值一直穩(wěn)定在7500±200kj/m3之間運行,證明我們在控制方法上找到了有效解決的辦法,隨后我們制定了每周進(jìn)行一次人工取樣分析與熱值儀對比的制度,到目前為止,熱值的穩(wěn)定性一直符合冷軋薄板廠生產(chǎn)需要,該項技術(shù)填補了公司混合煤氣熱值穩(wěn)定操作的空白,達(dá)到了國內(nèi)同行同工藝設(shè)備水平的最先進(jìn)水平。5 存在的問題

      由于公司高、焦?fàn)t煤氣在不同季節(jié),不同冶煉時間段熱值會發(fā)生變化,冷軋加壓站只有混合煤氣管道上一臺熱值儀,當(dāng)高、焦?fàn)t煤氣熱值發(fā)生變化,配比值沒有改變的情況下,混合煤氣熱值會出現(xiàn)相應(yīng)的升高或降低。所以在日常運行中,經(jīng)常需要根據(jù)高、焦?fàn)t煤氣熱值的變化進(jìn)行人工修改配比值,如果能在焦?fàn)t煤氣管道上增加一臺熱值儀參與配比值的自動調(diào)節(jié),冷軋混合煤氣的熱值會更加穩(wěn)定。6 結(jié)束語

      通過近6個月的冷軋混合煤氣熱值穩(wěn)定控制的實踐探索,我們找到了解決問題的方法。9月,我們將該控制方法在公司熱軋加壓站進(jìn)行了推廣應(yīng)用,使原熱軋混合煤氣熱值由8000-14500kj/m3左右波動控制在12160±800kj/m3左右波動,極大改善了用戶的熱工制度,為公司熱軋薄板廠、中厚板廠、線棒材廠等單位提高產(chǎn)品成材率、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)發(fā)揮了積極作用。

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