代俊杰
(鞍鋼集團(tuán)關(guān)寶山礦業(yè)有限公司,遼寧 鞍山 114000)
某鐵礦露天開采采用牙輪鉆機(jī)進(jìn)行穿孔,運(yùn)用炸藥爆破作業(yè)來將礦巖進(jìn)行崩落,轉(zhuǎn)載利用的是單斗挖掘機(jī),運(yùn)輸方式為自卸式汽車。在該采場(chǎng)內(nèi),劃分了眾多水平臺(tái)階,由上自下的進(jìn)行逐層的推進(jìn),臺(tái)階的實(shí)際高度為12-15m,推進(jìn)到終極境界的時(shí)候,將每2臺(tái)階合并為24-30m;同時(shí)沿著礦脈的實(shí)際走向來對(duì)采剝的工作面予以布置,并沿著東西兩側(cè)方向進(jìn)行推進(jìn);其中最小工作平臺(tái)寬度為40-50m,臺(tái)階破面角度為75°;開段溝底寬度為45m。
露天開采運(yùn)用的是大型電鏟,且其斗容確定為10m3,穿孔則選用當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的國(guó)產(chǎn)φ310mm孔徑的牙輪鉆設(shè)備,130t級(jí)以及180t級(jí)別的電動(dòng)輪汽車作為運(yùn)輸車輛[1]。該鐵礦在前震旦系粒巖之中形成,率屬于鞍山時(shí)的沉積變質(zhì)礦床。此鐵礦露天境界內(nèi)礦石總量已探測(cè)為19800.92萬t,其中氧化礦量為5430.64萬t,占礦石總量的27.43%,原生礦量為14370.28萬t,占礦石總量的72.57%。整個(gè)礦化帶南北長(zhǎng)度為10km,其中北區(qū)長(zhǎng)度為4km,在該區(qū)域內(nèi)部,礦體呈現(xiàn)的為層狀,其余部分還表現(xiàn)為透鏡狀或者是扁豆?fàn)睿瑢游幌鄬?duì)來說十分的穩(wěn)定[2]。在地質(zhì)構(gòu)造和古地形的雙重作用下,礦體的厚度較為平穩(wěn),變化不大,然形態(tài)卻出現(xiàn)了十分復(fù)雜的變化,沿著走向以及傾向等均出現(xiàn)突然的塵滅、分枝復(fù)合和膨縮等問題。在礦體的東西方向上,分別包含的有4個(gè)礦體,細(xì)化編號(hào)為Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、Ⅳ#,各個(gè)礦體之間處于平行帶狀排列,走向呈現(xiàn)出南北方式,傾向?yàn)槲?,傾角為40°-50°。延長(zhǎng)、延深、厚度和形態(tài)等方面變化不是很一致。整體而言,該鐵礦礦體呈現(xiàn)出較為復(fù)雜的分布形態(tài),礦帶的寬度也集中在4-5m的范圍內(nèi),因而在控制礦石貧化率及損失率方面具有一定困難[3]。
造成該鐵礦礦石開采損失的原因主要有以下幾點(diǎn):第一,由于開采礦石時(shí),運(yùn)用不恰當(dāng)?shù)姆执┖头直胧?,致使在廢石之中混進(jìn)了大量的礦石,導(dǎo)致礦石的大量浪費(fèi)和損失;第二,礦石之中混入了大量的礦體脈巖,導(dǎo)致礦石之中的混巖率太高,難以被有效利用,只能選擇舍棄;第三,由于爆破參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)造成礦石體積過大而又無法進(jìn)行二次爆破被舍棄;第四,因礦石質(zhì)量差,難以滿足礦石開采標(biāo)準(zhǔn);第五,管理措施欠缺,只是一部分礦石被回采出;第六,未能采取科學(xué)合理先進(jìn)的采礦工藝方法,難以完全實(shí)現(xiàn)礦石的有效開采;第七,露天采場(chǎng)處于邊坡防護(hù)需要而禁止回采的礦石[4]。導(dǎo)致礦石貧化的原因主要有下列兩個(gè)方面:其一,礦石在開采的整個(gè)過程中混入廢石導(dǎo)致品位下降;其二,探礦工作不充分,未能合理安排穿孔和爆破等作業(yè)。因此結(jié)合該鐵礦的實(shí)際狀況,探究礦石貧化以及損失的原因,提出了三項(xiàng)降低礦石貧化率及損失率措施,具體如下:
在礦巖的交界位置,合理運(yùn)用分穿分爆作業(yè)方式,合理進(jìn)行礦石和巖石的穿孔和爆破作業(yè),則可以顯著降低大量礦巖混入到礦石之中。同時(shí)結(jié)合該鐵礦場(chǎng)地的實(shí)際狀況以及各個(gè)臺(tái)階斷面的實(shí)際狀況,對(duì)于分穿分爆作業(yè)的具體位置進(jìn)行合理的確定,并在地質(zhì)地形圖當(dāng)中標(biāo)注各位置點(diǎn),再由礦山地質(zhì)探測(cè)部門提供位置點(diǎn)的詳細(xì)地質(zhì)資料。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查數(shù)據(jù),綜合考量地質(zhì)探測(cè)部門提供的礦山地質(zhì)資料,來預(yù)測(cè)分析分穿分爆作業(yè)的預(yù)期效果及可能出現(xiàn)的問題。基于對(duì)礦體走向圖等資料分析的前提下,在礦石和巖石交界線進(jìn)行放線,并設(shè)計(jì)分穿分爆實(shí)施方案:首先,分穿分爆作業(yè)務(wù)必要運(yùn)用相應(yīng)的機(jī)械設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先確定施工所需要運(yùn)用的鉆機(jī)型號(hào),同時(shí)科學(xué)計(jì)算穿孔深度和孔網(wǎng)參數(shù)。特別是針對(duì)需要進(jìn)行傾斜穿孔的地方,應(yīng)嚴(yán)格遵循規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方案,合理開展穿孔作業(yè)。其次,穿孔作業(yè)施工完畢,結(jié)合礦巖的屬性,來最終確定爆破裝藥的結(jié)構(gòu)和數(shù)量;最后,明確礦巖的挑選順序,明確相關(guān)設(shè)備型號(hào)規(guī)格,做好相關(guān)記錄工作。
對(duì)于該鐵礦而言,在-52m水平4#礦體的北側(cè)區(qū)域,礦體的寬度為45m,走向?yàn)?0m,傾向?yàn)槲鳎瑑A角為40°。基于上述數(shù)據(jù)事實(shí),最終選取φ310mm型號(hào)的牙輪鉆機(jī)、電鏟和鉤機(jī)和φ120mm潛孔鉆機(jī)。
依據(jù)自西向東的順序來進(jìn)行穿孔作業(yè),首先穿孔前兩排,待炮孔返渣見到礦體之后停止穿孔作業(yè),此時(shí)分穿分爆的炮孔深度則可以確定為穿孔的深度。當(dāng)上述炮孔施工作業(yè)完成后,僅需要依據(jù)正常的深度對(duì)其他所有的炮孔進(jìn)行穿孔作業(yè),按照向南的方向進(jìn)行爆破作業(yè)。完成爆破作業(yè)后,鏟裝設(shè)備的礦體開始上盤作業(yè),待礦石出現(xiàn)后即可停止作業(yè),然后運(yùn)用鉤機(jī)來將礦體上盤的巖石進(jìn)行剝離,并運(yùn)用潛孔鉆來處置出露的根底。
對(duì)于該鐵礦礦體分布情況及作業(yè)設(shè)備特點(diǎn),合理利用小型設(shè)備來挑選礦巖對(duì)于降低礦石貧化率和損失率有著積極的意義。
首先,基于露天采場(chǎng)實(shí)際來對(duì)小型設(shè)備選礦作業(yè)區(qū)域加以確定;其次,礦巖的挑選方法,諸如直接利用小型設(shè)備裝車或者利用小型設(shè)備甩出挑選好的礦巖到掌子面下部,然后再用電鏟進(jìn)行裝車等,主要是依據(jù)礦巖的具體分布狀況和道路的實(shí)際情況。對(duì)于該鐵礦而言,-91m水平西幫的上部為礦石,下部為巖石,且礦石的整體厚度為1-4m。同時(shí)該區(qū)域作業(yè)面十分狹窄,爆破區(qū)域外邊存在的有高壓電纜,如果直接運(yùn)用鉤機(jī)進(jìn)行裝車,需要進(jìn)行道路的臨時(shí)修筑,且難度較大。因此最終確定為鉤機(jī)將上部的礦石甩到掌子面的下部,然后利用電鏟來裝出礦石。
為了進(jìn)一步完善采場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)組織,在基于分穿分爆、礦巖挑選的基礎(chǔ)上,還可采取如下措施:首先,做好地質(zhì)資料的收集整理工作,諸如探槽開挖、炮孔取樣等數(shù)據(jù),務(wù)必要仔細(xì)收集,詳盡記錄;其次,若需要在采場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行道路的臨時(shí)修筑或者是進(jìn)行道路路擋的設(shè)置,需要綜合考慮設(shè)置位置的巖體分布狀況,嚴(yán)格遵循“礦石位置用礦石料修墊,巖石位置用巖石料修墊”的原則;最后,因該鐵礦主體鏟裝設(shè)備較為龐大,鏟裝順序則十分關(guān)鍵。因此不斷優(yōu)化采場(chǎng)布局,做好臨時(shí)道路修筑,確定礦體上盤至下盤的順序?yàn)殡婄P作業(yè)順序,能夠顯著降低礦石損失和貧化現(xiàn)象。
在該鐵礦綜合運(yùn)用多種措施后,礦石損失和貧化現(xiàn)象得到有效遏制。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,礦石損失率從2015年的7.9%下降為2016年的7.23%,貧化率從2015年的9.58%下降為2016年的9.18%。在2016年,綜合運(yùn)用分穿分爆作業(yè)和小設(shè)備礦巖挑選工作后,將礦石之中的夾巖得到有效剔除,實(shí)現(xiàn)了大部分礦石的有效回收,累計(jì)多回收礦石達(dá)到4.8萬t,剔除了大約3.9萬t的巖石。依據(jù)小設(shè)備裝運(yùn)礦石成本3.3元t計(jì)算,多于回收的礦石,能夠直接增加224.16萬元的經(jīng)濟(jì)效益;依據(jù)破碎處理礦石的成本為3.55元/t,選礦處理礦石成本為30.11元/t(均為變動(dòng)成本)計(jì)算,剔除掉的巖石,致使礦石的選礦成本下降了131.27萬元,綜合經(jīng)濟(jì)效益高達(dá)355.43萬元??傊?,文章結(jié)合某鐵礦采礦實(shí)際,認(rèn)真梳理了礦石損失和貧化的原因,結(jié)合礦體實(shí)際狀況,采取分穿分爆、小設(shè)備礦巖挑選,進(jìn)一步完善現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)組織等措施,切實(shí)降低了礦石損失率和貧化率,實(shí)現(xiàn)了綜合經(jīng)濟(jì)效益355.43萬元,值得同類型工程借鑒參考。