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      超大超薄管板鍛件技術(shù)方案的研究及實施

      2019-01-07 09:31:48趙學文王維寧
      金屬加工(熱加工) 2018年12期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)芯調(diào)質(zhì)管板

      ■ 趙學文,王維寧

      1.引言

      兩件加氫環(huán)氧乙烷反應(yīng)器上、下管板,材質(zhì)為S A-508 GR.3 CL1,交貨尺寸為φ6268mm×310mm(見圖1),是制造廠首次生產(chǎn)如此大直徑管板鍛件。

      此類鍛件壁厚小直徑大,在熱處理生產(chǎn)方面有很大困難,難點有:

      (1)管板能否正常落入水槽及性能容易波動 受熱處理冷卻設(shè)備所限,存在管板能否正常落入水槽及性能容易波動的兩大問題。

      制造分廠現(xiàn)有淬火冷卻設(shè)備共有2個,分別是1#立噴、2#立噴,對于管板鍛件,2個淬火冷卻設(shè)備的的優(yōu)缺點如下:

      1#立噴:1#立噴尺寸比2#立噴大,管板在1#立噴淬火入水較方便,但在1#立噴淬火時只能選擇浸水式冷卻方式,浸水冷卻時管板下部水流動性差,管板下部瞬間集聚大量氣泡且氣泡破裂時間較長,冷速緩慢不利于管板整體性能,調(diào)質(zhì)后性能容易出現(xiàn)波動;另外,在淬火蒸汽膜階段,蒸汽膜破裂時會對管板底部產(chǎn)生很大的向上壓力,使管板鍛件向上跳動,此管板鍛件直徑大,僅用吊具兩點支撐,劇烈跳動易發(fā)生脫落,造成生產(chǎn)事故,因此,浸水淬火對管板性能、尺寸和生產(chǎn)安全都會產(chǎn)生不利影響。

      圖1 精加工圖

      2#立噴:若在2#立噴浸水淬火,也會存在和1#立噴同樣的問題,而2#立噴的優(yōu)點是有各種配套附具,管板下部可以通過內(nèi)環(huán)噴嘴提高冷卻能力,但是,2#立噴配套的各種外環(huán)、內(nèi)芯和墊鐵都是根據(jù)其他專用產(chǎn)品尺寸量身定制,加氫管板尺寸能否和淬火設(shè)備配套的附具相適應(yīng)也是存在的問題之一,這需要我們通過選取適合的附具、冷試、試吊來驗證方案的可行性。另外,2#立噴尺寸本身就小且受外環(huán)管的影響,管板能否正常落入水槽也是當時存在的主要問題。

      分析表明,冷卻設(shè)備對管板淬火的影響主要在于兩大方面:一是管板能否正常自由落入水槽,二是管板下部冷卻能力差對性能的影響。

      (2)熱處理調(diào)質(zhì)后變形風險大 根據(jù)技術(shù)條件的性能試料要求編制的粗加工圖如圖2所示,增加性能試料區(qū)和粗加工余量后粗加工尺寸變?yōu)棣?430mm×350mm。雖然在工藝準備時充分考慮到變形因素并適當增加厚度方向上的余量,力求在源頭上保證熱處理變形后尺寸能夠滿足精加工要求,但管板直徑大、壁厚小、高徑比小,熱處理調(diào)質(zhì)時容易變形,調(diào)質(zhì)后變形風險大。

      2.方案研究及實施

      從以上分析可以看出,該項目管板淬火主要存在3大難點:管板能否正常落入水槽、性能波動問題和防止尺寸變形問題。針對以上難題,逐一研究,落實具體措施。

      (1)淬火能否正常落入水槽問題 根據(jù)淬火設(shè)備的優(yōu)缺點,最終選用2#立噴淬火。在試吊期間,發(fā)現(xiàn)南立噴外環(huán)有5個外環(huán)管(4#、8#、9#、10#、19#)開度不夠大,阻礙管板落入。針對以上問題,制造廠會同維修人員一起研究問題解決方案,經(jīng)過1天時間,維修人員順利對5根外環(huán)管全部矯直,矯直后再次進行試吊,管板可正常落入水槽(見圖3)。

      (2)性能波動問題 為解決管板性能問題,采取措施:①成分調(diào)控。我們梳理了SA-508 GR.3 CL1材質(zhì)的核電堆芯筒體、管板等的性能數(shù)據(jù)、成分和金相報告,綜合考慮各種因素后,重新制訂了管板化學成分方案。②調(diào)質(zhì)熱處理工藝方案。根據(jù)化學成分、性能要求和取樣位置等,編制熱處理工藝(見圖4)。

      (3)淬火前模擬吊運 工藝要求淬火時間為10min,為確保嚴格按工藝要求時間執(zhí)行,淬火前我們對管板進行模擬吊運,實際吊運結(jié)果:從拉臺車到落至2#立噴共計時9min,可滿足工藝淬火時間要求,在確保滿足工藝要求的前提下才開始裝爐。

      (4)合理選用淬火設(shè)備結(jié)合管板尺寸和各種內(nèi)芯、墊鐵,我們對可用淬火內(nèi)芯和墊鐵先在計算機上1∶1模擬裝配組合,較為直觀選取淬火效果最好的內(nèi)芯和墊鐵組合,最終我們選用4#內(nèi)芯和1#+6#墊鐵(見圖5)組合,4#內(nèi)芯上部有一圈噴嘴,更有利于管板下部的冷卻和氣體排出,克服了浸水淬火時的缺陷;同時淬火時將管板放置在四組墊鐵上可進一步提高冷卻能力,減少熱處理變形,降低安全風險。

      圖2 粗加工圖

      圖3 矯直后管板可正常落入

      圖4 調(diào)質(zhì)熱處理工藝

      圖5 管板用內(nèi)芯和墊鐵示意

      (5)熱處理過程控制 在熱處理過程中,嚴格按照工藝要求執(zhí)行,提高了鍛件過程控制質(zhì)量。

      (6)跟蹤性能取料及加工

      重點跟蹤試料切取過程,要求按粗加工圖示取樣位置執(zhí)行,并跟蹤試樣加工過程,保證按圖示方向加工。

      以上六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,真正做到了事前控制、事中控制和事后控制,確保了管板的最終性能質(zhì)量。

      3.熱處理變形量的控制

      (1)粗加工合理留量 在工藝準備時我們充分考慮到變形因素和經(jīng)濟因素,熱處理余量僅40mm,力求在源頭上保證變形后尺寸能夠滿足精加工要求。

      (2)加強熱處理過程控制

      我們重點跟蹤和檢查熱處理裝爐及回火裝爐等關(guān)鍵節(jié)點,主要控制變形過程如下:裝爐時,管板下部用3根墊鐵支撐,有縫隙處用墊鐵、稍鐵、墊片等塞嚴實(見圖6)。淬火時,將管板放置在4組墊鐵上進行冷卻?;鼗鹧b爐時,根據(jù)電爐墊鐵特點將管板旋轉(zhuǎn)45°裝爐以防止變形,有縫隙處用墊鐵、墊片等塞實(見圖7)?;鼗鹂绽鋾r,不立即吊下,而是空冷8h后待溫度下降后再吊下放置在墊鐵上(見圖8)。

      圖6 調(diào)質(zhì)裝爐

      圖7 回火裝爐

      圖8 回火后空冷

      4.最終結(jié)果

      (1)性能結(jié)果 如附表所示。

      (2)熱處理變形情況 調(diào)質(zhì)后,2件管板變形量僅為11mm、28mm,其結(jié)果滿足精加工要求。

      性能結(jié)果

      5.結(jié)語

      針對反應(yīng)器上下管板熱處理中存在的難點,逐一對標研究,深入一線落實具體措施,確保了管板的質(zhì)量,真正做到了事前控制、事中控制和事后控制,最終反應(yīng)器上下管板性能和尺寸均一次性合格,順利發(fā)往用戶。

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