徐廣偉
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)甲醇分公司, 寧夏銀川 750001)
神寧集團(tuán)250kt甲醇變換裝置采用的是QCS-03觸媒,以鈷鉬為活性成分(氧化態(tài)化學(xué)組成為MoO3和CoO)的催化劑,使用前需要先硫化。2017年12月初變換裝置出現(xiàn)原料氣預(yù)熱器換熱效果下降現(xiàn)象,初步判斷為工藝氣帶灰將變換工段某處堵塞,2018年3月堵塞情況進(jìn)一步加劇。因變換裝置調(diào)節(jié)困難,氫碳比失調(diào),合成裝置運(yùn)行一段時(shí)間后需要放空合成氣來降低系統(tǒng)壓力,同時(shí)將大量集聚不能反應(yīng)的一氧化碳輸送至火炬燃燒,造成裝置運(yùn)行較為困難[1]。
來自氣化的粗水煤氣經(jīng)過氣體增濕器D-501加溫增濕后進(jìn)入原料氣預(yù)熱器E-503,用來自變換爐R-501的變換氣預(yù)熱后從頂部進(jìn)入預(yù)變換爐R-502,E-503出口溫度用旁路閥TV0504調(diào)節(jié),PDT0501用來監(jiān)測預(yù)變換爐進(jìn)出口壓差。從R-502底部出來的粗煤氣從頂部進(jìn)入變換爐R-501。用TIA0509~TIA0514監(jiān)測R-501各點(diǎn)溫度,PDT0502用來監(jiān)測其進(jìn)出口壓差。在變換爐內(nèi)發(fā)生下面反應(yīng):
CO+H2O==H2+CO2+Q
出變換爐的變換氣經(jīng)原料氣預(yù)熱器E-503用粗煤氣冷卻后進(jìn)入1#蒸汽發(fā)生器E-502,副產(chǎn)1.0MPa的低壓蒸汽,PV0508控制出E502的蒸汽壓力,LV0507控制E-502 液位。出E-502的變換氣進(jìn)入2#蒸汽發(fā)生器E-508,副產(chǎn)0.5MPa的低壓蒸汽,PV0507控制出E-508的蒸汽壓力,LV-0505控制E-508 液位至正常液位。為了滿足甲醇合成對CO濃度的要求,來自氣化的粗煤氣有一部分不經(jīng)過變換爐,并在此與E-508出來冷卻后的變換氣混合進(jìn)入脫鹽水預(yù)熱器E-507,冷卻后進(jìn)入汽液分離器D-504進(jìn)行汽液分離,再經(jīng)過脫鹽水冷卻器E-501和水冷卻器E-504冷卻,進(jìn)入分離器D-502進(jìn)行氣液分離。出D-502的變換氣,正常情況下送往低溫甲醇洗工段進(jìn)行酸性氣體脫除,有一小部分送至吹灰氣壓縮工段對輻射換熱器和對流換熱器進(jìn)行吹灰,在凈化工段不具備受氣情況下,變換氣送至火炬燃燒后放空。水冷卻器E-504 進(jìn)口和出口管線上配有中壓過熱蒸汽(MSS),當(dāng)工藝管線上由于碳銨結(jié)晶堵塞時(shí),采用MSS進(jìn)行短時(shí)間吹掃,MSS溫度為450 ℃、壓力為3.82MPa。
目前變換爐床溫較難維持,變換系統(tǒng)出口一氧化碳含量高,造成氫碳比失調(diào)[2]。正常時(shí)與目前情況下的變換床層溫度及變換出口一氧化碳含量見表1。
表1 正常時(shí)與目前情況下變換工段參數(shù)對比
氣化工段表現(xiàn)為氣化爐壓力高,氣化爐壓力變化情況見表2。
表2 氣化爐壓力變化值
由表2可知:在2018年2月氣化A爐運(yùn)行期間,氣化A爐壓力偏高,平均比平時(shí)高0.6 MPa,而同期氣化B爐和變換工段壓力正常,說明是氣化爐本身造成A爐壓力偏高;2018年3月運(yùn)行期間氣化爐B和C的壓力均偏高,說明是后系統(tǒng)造成的。在這三段時(shí)間內(nèi),變換工段壓力變化不大,說明造成氣化爐壓力的原因在變換前、氣化爐之后。其間只有兩個(gè)設(shè)備,分別為變換工段的氣體增濕器D-501和變換原料氣預(yù)熱器E-503。為了更準(zhǔn)確地找出問題原因,在D-501出口管線導(dǎo)淋上增加臨時(shí)壓力表,臨時(shí)壓力表顯示與運(yùn)行氣化爐壓力一致,由此可判斷是E-503堵塞造成氣化爐壓力偏高。
在2018年1月22至2月28日A爐運(yùn)行期間,碳洗塔底泵P-128打量偏差,正常流量在60 m3/h,實(shí)際只有35 m3/h,造成A爐工藝氣洗滌效果差,工藝氣將灰?guī)е磷儞Q工段,將原料氣預(yù)熱器E-503列管堵塞。A爐停車后拆檢,發(fā)現(xiàn)文式洗滌器堵塞嚴(yán)重;將碳洗塔至變換管線孔板流量計(jì)拆開檢查,10個(gè)孔中有8個(gè)孔被堵塞。
“娛悲舒憂”的基本意義為排遣悲傷,抒發(fā)憂思。這種情緒在陸游的作品中亦多有表現(xiàn)。《跋〈吳夢予詩編〉》云:“君子之學(xué),蓋將堯舜其君民。若乃放逐憔悴,娛悲舒憂,為風(fēng)為騷,文人之不幸也?!盵1](15冊,P193)《謝參政啟》云:“學(xué)但慕于俚儒,娛憂紓悲于山巔水涯之旁,文不供于世用。”[1](13冊,P204)《通判夔州謝政府啟》云:“動心忍性,庶幾或進(jìn)于豪分;娛憂紓悲,亦當(dāng)勉見于言語?!盵1](13冊,P238)誠如論者所言:“陸游結(jié)合自身的經(jīng)歷,清楚地認(rèn)識到詩騷類作品實(shí)產(chǎn)生于人之不幸,并將之推及到詩文創(chuàng)作的一般規(guī)律,思想淵源上繼承的是先秦以來中國士人以天下為己任的傳統(tǒng)?!盵11]
2.3.1 原料氣預(yù)熱器E-503列管堵塞
E-503原料氣出口溫度TI0503持續(xù)下降,見圖1,TV0504閥位與氣化爐壓力的關(guān)系見圖2。
圖1E-503原料氣出口溫度情況
圖2 TV0504閥位與氣化爐壓力曲線
從圖1和圖2中可以看出:變換爐入口溫度調(diào)節(jié)閥TV0504閥位從2017年10月的50%逐漸關(guān)至目前10%左右,變換爐入口溫度調(diào)節(jié)閥TV0504關(guān)小,氣化爐壓力PI10264上漲; TV0504開大,氣化爐壓力下降,變換爐床層溫度下降,變換出口CO含量升高,說明原料氣預(yù)熱器堵塞;而原料氣預(yù)熱器E-503原料氣出口溫度TI0503由2017年10月的355 ℃持續(xù)下降至現(xiàn)在的250 ℃,但是原料氣預(yù)熱器E-503變換氣出口溫度TI0501無明顯變化,說明原料氣預(yù)熱器換熱效果下降,但是熱量仍然有損失,可判斷原料氣預(yù)熱器列管有內(nèi)漏現(xiàn)象。
2.3.2 觸媒處于中后期,活性下降
從2017年5月6日至2018年4月10日,變換爐內(nèi)上、中、下床層溫度變化情況見圖3。
圖3變換爐床層溫度變化曲線
由圖3可知:變換爐中層床溫持續(xù)上升,而上、下層床溫上升不明顯,可判斷變換觸媒活性有所降低。
(1) 氣化爐輻射廢鍋水冷壁泄漏
氣化爐從2007年5月投料試車以來,在氣化爐改造未加激冷水前,氣化爐內(nèi)積灰為干灰,加入激冷水后期,輻射廢鍋、對流廢鍋水冷壁頻繁泄漏,造成工藝氣內(nèi)含灰量較大,在碳洗塔內(nèi)部洗滌不徹底,工藝氣將灰?guī)е磷儞Q裝置。
(2) 氣化爐帶病運(yùn)行
2018年1月22日至2月28日A爐運(yùn)行期間,氣化A爐壓力高,而系統(tǒng)壓力不高,且A系列碳洗塔底泵運(yùn)行效果差,造成A爐工藝氣將灰?guī)е磷儞Q裝置,堵塞原料氣預(yù)熱器列管。
因存在物資計(jì)劃及產(chǎn)量要求,同時(shí)合成裝置還能堅(jiān)持運(yùn)行,故公司未計(jì)劃停車檢修,造成變換裝置操作彈性小且很脆弱。因此,制定了相關(guān)應(yīng)急處理措施[3-4]。
2.5.1 應(yīng)對措施
(1) 提高氣化爐碳洗塔出口工藝氣溫度和變換入口溫度。
(2) 適當(dāng)增加氣化爐汽包D-130A壓力,通過增大水冷壁泄漏量及粗煤氣中水汽比,來增加進(jìn)變換工段粗煤氣的水汽比(期間D-130A所產(chǎn)10.0 MPa蒸汽,由于水冷壁泄漏而放空,壓力控制在5.0 MPa)。
(3) 在進(jìn)氣體增濕器D-501中壓蒸汽閥FV0502閥間導(dǎo)淋處增加臨時(shí)壓力表,用來確定碳洗塔出口是否堵塞。
(4) 車間編寫E-503換熱器清洗查漏、堵漏方案,車間擇機(jī)對E-503進(jìn)行拆洗、查漏、堵漏。
2.5.2 預(yù)防原料氣預(yù)熱器E-503堵塞措施
(1) 單爐檢修時(shí),對碳洗塔底泵P-128及其管線進(jìn)行徹底的清洗疏通,保證文丘里的洗滌效果,現(xiàn)已將3臺氣化爐碳洗塔底泵P-128進(jìn)出口管線全部高壓清洗完成,今后計(jì)劃對文丘里形式進(jìn)行改造[5]。
(2) 在氣化爐改造前盡量更換已泄漏和變薄的水冷壁管,以保證氣化爐在水冷壁不泄漏的情況下運(yùn)行。
(3) 氣化爐停車后對激冷水噴頭進(jìn)行檢查,保證充足的激冷水量和良好的霧化效果,提高對粗煤氣的洗滌能力。
2018年5月3日,由于空分裝置某換熱器需要消漏,裝置停車小修,車間趁機(jī)將原料氣預(yù)熱器E-503及氣體增濕器D-501拆開檢查并清洗。D-501內(nèi)部積渣情況見圖4,E-503列管堵塞情況見圖5。
圖4 D-501內(nèi)部積渣
圖5 E-503列管堵塞
化工生產(chǎn)是個(gè)連續(xù)、前后相互影響的過程,任一環(huán)節(jié)發(fā)生異常情況都會使整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)波動。在生產(chǎn)中,要時(shí)刻關(guān)注裝置運(yùn)行參數(shù),出現(xiàn)問題,積極查找原因,制定應(yīng)對措施,及時(shí)調(diào)整參數(shù),避免造成不可挽回的損失。
本文對250 kt甲醇裝置存在的問題進(jìn)行了分析,并制定了應(yīng)急及預(yù)防措施,為今后的工作提供了保障,為解決同類問題提供了依據(jù)。