趙 亮,吳 芳宋樸丹
(1.遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司設(shè)計(jì)所,遼寧盤錦 124013;2.遼寧省盤山縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站,遼寧盤錦 124000)
在海洋采油平臺(tái)上,受空間制約,污水處理系統(tǒng)與陸地聯(lián)合站相比,工藝流程更精簡,對污水處理設(shè)備的性能和占地面積要求更高。斜板除油器→氣浮→過濾器是海上平臺(tái)常見的污水處理工藝流程,其中氣浮設(shè)備是實(shí)現(xiàn)去除污水中含油和懸浮物的關(guān)鍵設(shè)備。
一些運(yùn)營時(shí)間比較長的老平臺(tái),受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平,由于氣浮設(shè)備自身的設(shè)計(jì)局限,以及水質(zhì)變化帶來的沖擊,導(dǎo)致出水處理效果不達(dá)標(biāo),已經(jīng)嚴(yán)重影響污水處理系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,甚至造成系統(tǒng)癱瘓。
我們通過對氣浮設(shè)備進(jìn)行改造,使其恢復(fù)分離能力,以減輕系統(tǒng)壓力,最大程度地利用原有設(shè)備可利用部分,減少投資,是簡單可行的一種解決方案。筆者就中海油渤海區(qū)域某平臺(tái)氣浮設(shè)備改造設(shè)計(jì)及運(yùn)行效果進(jìn)行介紹。
海上某平臺(tái)處理水量為4 000 m3/d,氣浮設(shè)備設(shè)計(jì)處理量為200 m3/h,罐體尺寸為2 800 mm(I.D.)×7 800 mm(S/S);設(shè)計(jì)壓力 500 kPaG,設(shè)計(jì)溫度 100℃;操作壓力40~60 kPaG,操作溫度60℃;回流泵流量60 m3/h,揚(yáng)程50 m,配套4臺(tái)射流器在設(shè)備底部進(jìn)行溶氣釋放,引入氣體為天然氣。簡易流程見圖1。
圖1 射流氣浮工藝流程簡圖
射流器在設(shè)備底部沒有設(shè)置防堵機(jī)制,罐內(nèi)的曝氣管線堵塞,設(shè)備已經(jīng)失去了浮選功能。長期的惡性循環(huán),導(dǎo)致設(shè)備底部雜質(zhì)堆填,無法通過排泥管線有效排出;頂部的排油系統(tǒng)也因?yàn)殚L期高負(fù)荷運(yùn)行被油泥填滿,排油口變成高液位的溢流口而無法排油。由于氣浮設(shè)備各項(xiàng)功能均已癱瘓,設(shè)備內(nèi)的運(yùn)行環(huán)境也越來越惡化,直接后果就是通過氣浮設(shè)備的出水含油甚至高于進(jìn)水含油,不但沒有起到去除效果,反而增加了整個(gè)系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),導(dǎo)致下一級過濾器的濾料污染速度加快,維護(hù)成本上升。
針對以上問題,需要對原氣浮設(shè)備進(jìn)行重新改造,拆除罐內(nèi)的原有結(jié)構(gòu),重新設(shè)計(jì)罐內(nèi)水的流向。在不改變原有自控程序,最大程度地利用舊設(shè)備的原則下,進(jìn)行以下改造:
(1)重新設(shè)計(jì)設(shè)備內(nèi)水的走向,改造前為橫向流動(dòng),水的過流面積僅為5.9 m2,滿負(fù)荷運(yùn)行的停留時(shí)間約為13 min,流速約為34 m3/h。這樣的參數(shù)對顆粒上浮速度影響很大。改造后水流在設(shè)備橫截面沿著結(jié)構(gòu)曲折流動(dòng),過流面積增至14.7 m2,流速降為13.6 m3/h。
(2)采用淺池沉淀原理,新增斜板組件,保證水流處于完全的層流狀態(tài),固液分離徹底,同時(shí)油粒在斜板組件上浮過程中發(fā)生二次絮凝反應(yīng),增大顆粒尺寸,提高分離效率,見圖2。
(3)重新設(shè)計(jì)制造布水區(qū)、集水區(qū)。污水進(jìn)入設(shè)備后與溶氣水充分接觸,平穩(wěn)進(jìn)入斜板區(qū),見圖3。
(4)溶氣系統(tǒng)改造后,氣浮設(shè)備改造成加壓溶氣氣浮。溶氣水壓力可以達(dá)到0.5~0.6 MPa,能夠穩(wěn)定釋放直徑在30~50μm的微小氣泡,溶氣量增大,提高了氣泡與油粒碰撞、結(jié)合的幾率,保證結(jié)合體的上浮速度。
圖2 采用淺池沉淀原理設(shè)計(jì)工藝流程圖
圖3 工藝流程示意圖
(5)寬流道設(shè)計(jì)的釋放器,安裝在新布水區(qū)側(cè)面,呈45°角,配合加壓后的溶氣水,自帶沖洗效果,保證釋放器不堵塞。
(6)安裝穿孔排泥管、收油槽及配套噴洗管線。
(7)所有自控系統(tǒng)利用舊設(shè)備,液位高度變更;氣相平衡系統(tǒng),例如安全閥、氣相調(diào)節(jié)閥等利用舊設(shè)備,電氣系統(tǒng)全部利用舊設(shè)備。
氣浮設(shè)備改造后,處理為200m3/h不變,操作壓力10 kPaG,操作溫度60℃,回流泵流量40m3/h,揚(yáng)程60m。
氣浮設(shè)備于2015年年底改造完成,一次性調(diào)試運(yùn)行成功,已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行至今。改造后一年的運(yùn)行效果見圖4。
表1 新增設(shè)備一覽表
圖4 2016年出水含油平均指標(biāo)(單位:mg/L)
以上數(shù)據(jù)由生產(chǎn)方提供,檢測方法為紫外分光光度法。
改造后的氣浮設(shè)備對污水中含油的去除效率提高,排油、排泥系統(tǒng)有效運(yùn)行,出水含油穩(wěn)定在15 mg/L以下。作為流程中的下一級,過濾器的負(fù)擔(dān)明顯減輕,過濾器反洗頻率以及濾料的更換頻率均恢復(fù)正常。
氣浮是海上平臺(tái)普遍采用的污水處理設(shè)備,類似本文平臺(tái)A遇到的問題不在少數(shù)。通過對氣浮設(shè)備的改造,可以有效緩解老平臺(tái)污水處理系統(tǒng)不達(dá)標(biāo)的難題,減少整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。對比更換新設(shè)備,具有投資小、改造時(shí)間短、可快速投入生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)。針對仍具有重要生產(chǎn)任務(wù)的老平臺(tái),這種改造模式非常適合推廣。