王明洋 王朝 高書杰
(平煤股份一礦,河南 平頂山 467000 )
現(xiàn)有操作臺(tái)及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動(dòng)化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實(shí)現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動(dòng)化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級(jí)。無法實(shí)現(xiàn)功率平衡影響機(jī)械部分的使用壽命。重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。
一礦主運(yùn)輸系統(tǒng)高強(qiáng)皮帶原設(shè)計(jì)運(yùn)距L=1500米,運(yùn)量Q=1000噸/小時(shí),帶速V=3.5米/秒,主電機(jī)N=4×280KW(1140/660V),采用液力推桿制動(dòng)器制動(dòng),驅(qū)動(dòng)單元采用電機(jī)+變頻啟動(dòng)+調(diào)速型液力偶合器+減速機(jī)的軟啟動(dòng)方式。該部帶式輸送機(jī)投入運(yùn)行至今已有十五年左右,現(xiàn)電控已嚴(yán)重老化落后,影響煤礦的高效安全生產(chǎn)。影響生產(chǎn),檢修維護(hù)量大,備品配件、油脂材料消耗大。資源浪費(fèi),冷卻方式極其落后,需防塵水不間斷供給,白白流失造成浪費(fèi),否則不能開機(jī),影響生產(chǎn),不能滿足一礦高效、高產(chǎn)需要。調(diào)速液力偶合器使用多年故障較多,經(jīng)常更換檢修,6個(gè)月?lián)Q一次油,還需要備用偶合器。檢修、配件、油及冷卻水等消耗大。電控裝置老化性能落后,保護(hù)裝置不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)故障。現(xiàn)有操作臺(tái)及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動(dòng)化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實(shí)現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動(dòng)化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級(jí)。無法實(shí)現(xiàn)功率平衡影響機(jī)械部分的使用壽命。重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。
1、調(diào)速液力偶合器常出現(xiàn)漏油、振動(dòng)、雙機(jī)傳動(dòng)力矩不平衡損壞現(xiàn)象,同時(shí)造成減速機(jī)、電機(jī)故障,滿載停機(jī)起動(dòng)困難等事故,影響生產(chǎn),檢修維護(hù)量大,備品配件、油脂材料消耗大。
2、資源浪費(fèi),冷卻方式極其落后,需防塵水不間斷供給,白白流失造成浪費(fèi),否則不能開機(jī),影響生產(chǎn),不能滿足一礦高效、高產(chǎn)需要。調(diào)速液力偶合器使用多年故障較多,經(jīng)常更換檢修,6個(gè)月?lián)Q一次油,還需要備用偶合器。檢修、配件、油及冷卻水等消耗大。
3、電控裝置老化性能落后,保護(hù)裝置不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)故障?,F(xiàn)有操作臺(tái)及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動(dòng)化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實(shí)現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動(dòng)化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級(jí)。
4、無法實(shí)現(xiàn)功率平衡影響機(jī)械部分的使用壽命。
5、重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。
綜合以上各種原因,通過比較各類軟起動(dòng)方式,考慮自動(dòng)化控制、起動(dòng)性能、維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)能降耗等因素,以及我礦高強(qiáng)皮帶變頻改造的經(jīng)驗(yàn),排除液粘及CST改造,采用變頻調(diào)速裝置是一種合理的選擇。
1、減小啟動(dòng)電流,增大啟動(dòng)力矩,且啟動(dòng)加速度可調(diào);
2、可以實(shí)現(xiàn)多臺(tái)電機(jī)的功率平衡。
3、改造后電控系統(tǒng)集合井下現(xiàn)有數(shù)據(jù)傳輸分站,將系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接接入傳輸分站上傳至集控中心。
4、改造進(jìn)度快,不影響煤礦的正常生產(chǎn)。
綜合各種原因,通過比較各類軟起動(dòng)方式,考慮自動(dòng)化控制、起動(dòng)性能、維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)能降耗等因素,以及我礦高強(qiáng)皮帶變頻改造的經(jīng)驗(yàn),采用變頻調(diào)速裝置是一種合理的選擇。
(1)電控系統(tǒng)主要由控制部分、帶式輸送機(jī)保護(hù)部分、變頻傳動(dòng)部分等組成,設(shè)備配置選用國際優(yōu)質(zhì)品牌和國內(nèi)知名企業(yè)產(chǎn)品,采用礦用防爆型煤礦專用電氣設(shè)備,適用于煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境。
(2)變頻器采用先進(jìn)的矢量控制技術(shù)構(gòu)成高性能交流調(diào)速裝置,經(jīng)實(shí)踐證明可長期可靠地應(yīng)用于長距離帶式輸送機(jī)等恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,具有起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,過載能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
(3)控制方式靈活,遠(yuǎn)控回路為本安型,能與皮帶控制系統(tǒng)良好的配合。
在不更換原皮帶機(jī)滾筒機(jī)身等機(jī)械設(shè)備的基礎(chǔ)上將除去原電機(jī)及開關(guān),更換為變頻開關(guān)及變頻電機(jī),實(shí)現(xiàn)變頻軟啟動(dòng)使用。
1、調(diào)研階段:調(diào)查電控系統(tǒng)的使用范圍及特性。
2、研究階段:經(jīng)過綜合考慮選定變頻改造。
3、施工階段:結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況選定合適的施工方案
4、準(zhǔn)備設(shè)備:將改造更換的設(shè)備裝運(yùn)至現(xiàn)場。
5、進(jìn)行安裝調(diào)試。
變頻技術(shù)具有良好的節(jié)能效果和平緩的機(jī)械調(diào)節(jié)功能,為企業(yè)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益,有效降低能耗,因此在煤礦得到了越來越廣泛的應(yīng)用。可以廣泛應(yīng)用于煤礦井下采煤機(jī)的牽引電機(jī)、提升機(jī)、絞車、井下用通風(fēng)機(jī)、水泵及帶式輸送機(jī)電機(jī)的調(diào)速等。
1、啟動(dòng)電流小,啟動(dòng)力矩大,沖擊小,且啟動(dòng)加速度可調(diào);
2、可以實(shí)現(xiàn)多臺(tái)電機(jī)的功率平衡。
3、皮帶機(jī)集控系統(tǒng)控制核心選用西門子300系列PLC,經(jīng)實(shí)踐證明,該P(yáng)LC穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng);
4、改造后電控系統(tǒng)集合井下現(xiàn)有數(shù)據(jù)傳輸分站,將系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接接入傳輸分站上傳至集控中心。
5、改造進(jìn)度快,不影響煤礦的正常生產(chǎn)。
有效確保了我礦主運(yùn)輸系統(tǒng)的原煤運(yùn)輸任務(wù),達(dá)到了零事故、零影響的目標(biāo)。
戊一三部皮帶機(jī)改造后,降低對(duì)運(yùn)輸機(jī)械及高強(qiáng)皮帶的損害,延長了運(yùn)輸機(jī)械及高強(qiáng)皮帶的使用壽命,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了高強(qiáng)皮帶的安全運(yùn)轉(zhuǎn),防止了事故的發(fā)生。全年減少事故6小時(shí),多拉原煤6000噸,延長了高強(qiáng)皮帶的使用壽命和皮帶機(jī)的損害,減少了硫化皮帶4次,少更換皮帶400米,減少材料及資源浪費(fèi)50萬元。
每噸原煤價(jià)300元 6000×300=180萬元
每米高強(qiáng)帶1200元 400×1200=48萬元
每次硫化皮帶費(fèi)用40000元 40000×4=16萬元
每次硫化時(shí)間10小時(shí) 耽誤拉原煤時(shí)間4小時(shí) 每小時(shí)運(yùn)煤量1000噸 4×4×1000×300=480萬元
共計(jì):180+48+16+480+50=774萬元
1、保證了高強(qiáng)膠帶機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn),減少了材料消耗及資源浪費(fèi),減少了對(duì)機(jī)械部分的損傷,給膠帶機(jī)安全運(yùn)轉(zhuǎn)工作創(chuàng)下了良好的條件,確保了我礦出煤系統(tǒng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、為礦經(jīng)濟(jì)效益提高作出一定的貢獻(xiàn),年創(chuàng)效益774萬元。
改進(jìn)后:提高了安全的可靠性;解決工人清理灑煤工作任務(wù)和強(qiáng)度,節(jié)約勞動(dòng)力。減少了人員傷亡等事故發(fā)生的比例,延長了設(shè)備的使用壽命,避免局部通風(fēng)風(fēng)筒被漂浮的皮帶掛壞,保證正常通風(fēng)。降低了因配件損壞的頻率,節(jié)省因更換維修設(shè)備而支出的費(fèi)用。為井下生產(chǎn)需要提供便利,保證掘進(jìn)巷原煤的正常運(yùn)輸。在此要感謝我的同事及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助我能夠順利的完成改進(jìn)。