蘇 毅,王秋霞,韓曉冬,張 華,韓玉貴
中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459
渤海油田稠油資源豐富,目前稠油熱采仍處于先導(dǎo)試驗向規(guī)?;痉峨A段,已建設(shè)形成蒸汽吞吐和多元熱流體吞吐兩個先導(dǎo)試驗區(qū)。自2008年開始,截止到2017年底,已累計實施27井次,累產(chǎn)原油5×105m3。隨著開發(fā)地不斷進(jìn)行,鄰井氣竄現(xiàn)象異?;钴S,表現(xiàn)為單方向竄流或者兩井互相竄流。先導(dǎo)試驗區(qū)自2013年開始發(fā)生氣竄以來,受注熱氣竄影響共計16井次,影響產(chǎn)量7×103m3。一方面造成注入熱量不能有效加熱地層原油,影響熱采周期生產(chǎn)效果;另一方面鄰井產(chǎn)氣量突增,需要關(guān)井來保障注熱的正常進(jìn)行。針對稠油熱采井氣(汽)竄問題,目前陸地常采用“面積注熱”的方式來解決,即將互相氣竄的稠油井作為一個整體,同時注汽同時采油。借鑒陸地成熟經(jīng)驗兼顧海上平臺稠油熱采注熱裝備的注入能力,NB35-2油田南區(qū)氣竄井采取“兩井同注”同時輔助化學(xué)調(diào)堵和高溫防乳化增效劑工藝措施,取得較好的措施效果。
截止到2017年底,海上多元熱流體吞吐試驗累計實施27井次,第一輪吞吐實施16井次,周期累產(chǎn)油16.43×104m3,增油量5.49×104m3,氣竄4井次 ;第二輪吞吐實施6井次,周期累產(chǎn)油4×104m3,增油量1.22×104m3,氣竄5井次;第三輪吞吐實施5井次,周期累產(chǎn)油1×104m3,增油量3×103m3,均發(fā)生氣竄[1-2]。分析先導(dǎo)試驗區(qū)氣竄產(chǎn)生的原因如下:
1)先導(dǎo)試驗區(qū)地層屬于高孔高滲油藏類型,平面的非均質(zhì)性強(qiáng)。南區(qū)開發(fā)井普遍鉆遇主力砂體是NmO5、NmO9、NmⅠ1+2主力砂體。南區(qū)明下段儲層具有高孔高滲特征,平均孔隙度為35%,平均滲透率4 564.0×10-3μm2。
2)油藏采出程度不等、且壓力分布不均。截止到2017年底,多元熱流體先導(dǎo)試驗區(qū)累產(chǎn)液3.5×105m3,累產(chǎn)油2.164×105m3,采出程度10.6%,熱采井的采出程度在1.8%~6.7%,不同井間的采出程度差異較大。
3)井網(wǎng)不規(guī)則。由于先導(dǎo)試驗區(qū)平面非均質(zhì)性強(qiáng),布井采用非規(guī)則井網(wǎng)方式,在單井吞吐期間,鄰井開井生產(chǎn),地層形成注采壓力不均衡,注入流體易向生產(chǎn)井竄流。
4)地層存氣量大。多元熱流體吞吐第一周期,熱采井平均回采氣率約為34%,第二周期平均回采氣率約為26%。截止到2017年底,NB35-2油田南區(qū)存氣量約1.877×107m3。注熱過程中,由于受注熱井的壓力傳遞和推動作用,氣體的“滑脫”效應(yīng),地下賦存的氣體易竄至鄰井,影響油井正常生產(chǎn)。
5)注入強(qiáng)度偏高。注入壓力偏高、注入速度過快進(jìn)一步加劇了非凝析氣體向周圍鄰井的竄流速和竄流程度,導(dǎo)致鄰井因產(chǎn)氣量過大而手動停泵,影響其正常生產(chǎn)。
受綜合因素的共同影響,多元熱流體先導(dǎo)試驗區(qū)氣竄治理的難度相比蒸汽吞吐先導(dǎo)試驗區(qū)氣竄治理難度加大。前期采取氮?dú)馀菽M(jìn)行堵調(diào),未取得預(yù)期的措施效果。在借鑒陸地氣(汽)竄治理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,綜合考慮海上稠油熱采井堵調(diào)措施的技術(shù)需求,堵調(diào)體系一般選取有一定強(qiáng)度“暫堵”體系,實現(xiàn)“堵而不死”。因此,提出“兩井同注+高溫調(diào)堵+化學(xué)協(xié)同增效”的復(fù)合防治措施,并采取間歇注氮的環(huán)空隔熱工藝進(jìn)一步降低非凝析氣體的注入量。
2.1.1堵調(diào)體系的主要理化指標(biāo)
對溫敏可逆凝膠(改性纖維素醚)的主要理化指標(biāo)評測結(jié)果見表1。
表1 改性纖維素醚的主要理化性能指標(biāo)
2.1.2封堵性能評價
將溫敏可逆凝膠在低溫下注入到模擬巖心管內(nèi),然后恒溫到試驗溫度,用相同溫度的熱水進(jìn)行驅(qū)替,記錄巖心管兩端的壓差[3]。試驗流程如圖1所示。
圖1 凝膠封堵性能試驗流程
試驗分別用溫敏凝膠濃度1.0%、2.0%,注入量1.5PV,模擬巖心基本數(shù)據(jù)見表2,測試高溫可逆凝膠在不同溫度下的驅(qū)替壓差,1.0%的溫敏可逆凝膠在不同溫度下的封堵壓差見圖2。
表2 模擬巖心基本數(shù)據(jù)
圖2為1.0%溫敏可逆凝膠在不同溫度條件下的封堵能力。
圖2 1.0%的溫敏可逆凝膠在不同溫度下的封堵壓差(恒溫16 h)
從圖2可以看出,50,70 ℃注水驅(qū)替時,隨注入量的增加,壓差上升達(dá)到最大值,然后壓差下降。這主要是因為溫敏可逆凝膠的黏度起到了作用,當(dāng)水突破后,壓差急劇下降。恒溫80,90,100,160 ℃時,溫敏可逆凝膠成膠,起到了封堵作用,但由于溫敏可逆凝膠成膠后高溫下脫水,使得孔隙內(nèi)形成了水流通道,因此封堵效果變差。80 ℃的封堵效果最好,當(dāng)達(dá)到160 ℃時,基本沒有封堵效果,溫敏可逆黏膠的耐溫極限為160 ℃。
為了進(jìn)一步挖掘氣竄井組整體潛力,保證氣竄油井周轉(zhuǎn)有序不亂、降低氣竄干擾,結(jié)合平臺注熱裝備的注入能力,形成兩井同注治理氣竄措施方案[4-7]。
1)保護(hù)段塞、頂替液的優(yōu)化
當(dāng)溫敏可逆凝膠注入油藏中,按照滲流阻力大小的優(yōu)選原則,溫敏可逆凝膠優(yōu)先進(jìn)入高滲透層,但溫敏可逆凝膠或多或少進(jìn)入低滲透層,后續(xù)注入熱流體油藏溫度升高后,會堵塞低滲透層,對釋放油井產(chǎn)能有一定的影響。因此,注入溫敏可逆凝膠之前需要注入同等黏度的保護(hù)液。
由于溫敏可逆凝膠的耐溫性受到一定的限制,無法與后續(xù)注入的熱流體直接接觸,且溫敏可逆凝膠水溶液具有一定的黏度,如果用清水頂替,由于黏度的差異,頂替效果差。
根據(jù)室內(nèi)評價結(jié)果,0.5%的水溶性自擴(kuò)散降黏體系作為保護(hù)液和頂替液較為合適,且該體系具有良好的降黏效果,可以進(jìn)一步提高熱流體驅(qū)替效果。
2)注入方式優(yōu)化
基于溫敏可逆凝膠的化學(xué)特性,采用“保護(hù)段塞+溫敏可逆凝膠水溶液主體段塞+頂替液段塞”,然后注熱的注入方式。
3)注入?yún)?shù)優(yōu)化
根據(jù)熱流體的溫度、溫敏可逆凝膠的耐溫性能,優(yōu)化現(xiàn)場實施工藝參數(shù):
保護(hù)段塞:60 m3濃度為0.5%的水溶性自擴(kuò)散水溶液;
主體調(diào)堵段塞:250 m3溫敏可逆凝膠水溶液;
頂替液:50 m3濃度為0.5%的水溶性自擴(kuò)散水溶液。
注熱過程中高溫冷凝水與地層原油接觸后極易形成油包水乳狀液,流體黏度隨之升高,不利于后期油井正常生產(chǎn)。為阻止地層流體形成油包水乳狀液,改善油水界面的潤濕性,提高油井產(chǎn)能,根據(jù)原油物性及室內(nèi)實驗結(jié)果優(yōu)選高溫防乳增效劑來提高熱采效果[8]。
2016年,渤海油田NB35-2油田南區(qū)多元熱流體吞吐先導(dǎo)試驗區(qū)開展了“兩井同注+溫敏可逆凝膠調(diào)堵+防乳增效”的氣竄綜合治理技術(shù)現(xiàn)場實踐。注熱前注入保護(hù)段塞、調(diào)堵段塞的注入,注熱中進(jìn)行了增效劑的伴注,并順利完成了面積注熱施工,效果良好。
試驗前后氣竄量影響結(jié)果見表3。通過兩井同注,抵消了單井注入期間相互氣竄影響,從鄰井氣竄時機(jī)延后,氣竄量降低、氣竄影響程度明顯減弱,氣竄得到了明顯遏制,達(dá)到了預(yù)期效果。
表3 試驗前后氣竄量影響
分別對X1、X2井實施注熱,措施前后產(chǎn)油量生產(chǎn)曲線見圖3。X1、X2井注熱期間,鄰井的生產(chǎn)系統(tǒng)未受影響,整個注熱期間正常生產(chǎn),井間竄流現(xiàn)象得到明顯緩解。與措施前相比,X1、X2井日產(chǎn)油量分別由措施前的28.77 m3/d和23.68 m3/d 增加到38.87 m3/d和 35.71 m3/d,且熱采操作費(fèi)較單井注熱降低40%,取得了較好的熱采經(jīng)濟(jì)效益。
圖3 注熱前后措施井生產(chǎn)曲線對比
1)溫敏可逆凝膠體系在160 ℃內(nèi)具有良好的溫敏可逆特性,可達(dá)到“堵而不死”的目的。
2)“兩井同注+溫敏可逆凝膠調(diào)堵+防乳增效”的氣竄綜合治理技術(shù)有效地緩解了井間竄流現(xiàn)象,措施井日產(chǎn)油增油1.5倍,熱采操作費(fèi)較單井相比降低40%,取得了較好的增產(chǎn)降本效果。