趙輝
(寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750406)
某廠2#機組為北京北重汽輪電機有限公司生產(chǎn)的亞臨界中間再熱單軸三缸雙排汽沖動凝汽式汽輪機,型號為N330-17.75/540/540,配以T255-460 水、氫、氫冷發(fā)電機。
該機組機組由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子及8 個支持軸承組成(不包括機尾穩(wěn)定軸承),在高、中壓缸之間的2#、3#徑向支持軸承間設(shè)置推力軸承。各段轉(zhuǎn)子剛性聯(lián)軸器聯(lián)接,徑向支持主軸承形式均為上瓦不開徑向溝槽的橢圓軸承,雙油楔,各軸承的失穩(wěn)轉(zhuǎn)速均在4000r/min以上。軸系振動測量為渦流式,每個軸瓦處安裝兩個振動元件(x,y 方向),兩個振動元件與大軸垂直平分線上分面成45°夾角。
該機組設(shè)計臨界轉(zhuǎn)速避開工作轉(zhuǎn)速的最小幅度為15.33%,在額定轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定運行時,軸承箱蓋雙振幅振動不大于0.025mm,軸頸上雙振幅振動值不大于0.076mm。各轉(zhuǎn)子軸系在通過臨界轉(zhuǎn)速時各軸承振動值不大于0.1mm,軸振動雙振幅相對振動值小于0.2mm。
2006 年5 月23 日,某廠2#機組安裝調(diào)試后具備整套啟運條件,沖轉(zhuǎn)至2800r/min 左右4 瓦X 向振幅瞬間升至201um,而Y 向振幅在30um 左右,沖轉(zhuǎn)至3000r/min 時,4X/Y 為92.5/26.5um,2 X/Y 為74.1/88.1um,其他瓦振幅相對較低在50um 以下,在隨后的15min 內(nèi),各瓦振動升高,3X/Y 達到109/134um 跳機(≥100um 報警,≥130um 跳機);在盤車投入期間,1 X/Y 為131.3/71.7um,經(jīng)分析本機組對頂軸油壓敏感,進行頂軸油壓調(diào)整并檢查確認(rèn)4#瓦X 向振動測點正常后再次啟機。第二次啟動沖轉(zhuǎn)至機組并網(wǎng)后切高缸運行帶負(fù)荷48MW 中,各瓦振動除2#瓦上升到95um 以外,其他各瓦振動均低于50um,相對比較穩(wěn)定,因西北網(wǎng)調(diào)令機組解列。第三次啟機后帶負(fù)荷至50MW 時,2X/Y 振動大跳機,在轉(zhuǎn)子惰走過程中,6 瓦振動最大到140um,停機檢修復(fù)查。
檢查1#、2#、3#、6#瓦烏金與軸接觸良好,有輕微磨痕,頂軸油囊能夠完全封閉,考慮到運行中6#瓦后金屬溫度較高,對6#墊鐵延軸向方向?qū)⑼鈧?cè)部分去除0.08mm;檢查1#瓦軸頸揚度較安裝值低0.14mm/m,分析高壓轉(zhuǎn)子存在塌頭現(xiàn)象,2#瓦支撐不實,將1#瓦墊起0.05mm,3#瓦降低0.05mm,高中壓缸測量環(huán)檢查(存在輕微缸體偏移現(xiàn)象):檢查軸瓦處軸頸晃度、對輪聯(lián)接情況及對輪處跳動值和瓢偏值均在要求范圍內(nèi);同時,從前三次啟動軸振情況來看,軸振主要發(fā)生在通頻和一倍頻,可能存在轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,但此次先不考慮做動平衡,先檢查處理,啟機后根據(jù)情況而定,同時做好數(shù)據(jù)采集工作。
6 月3 日,第四次機組啟動并網(wǎng)切缸后,30min 后6#瓦振動大保護動作停機(6X/6Y 為110/136um),同時其他各瓦振幅均有不同程度上升,其中2Y、3Y、5X、6Y 均超過報警值。在按照參數(shù)穩(wěn)定、低負(fù)荷不投磨情況下第五次啟機,并網(wǎng)40分鐘后負(fù)荷緩慢帶至27.8MW,此時2X/2Y、3X/3Y、5X/5Y、6X/6Y 分別增加到120/145、83/125、128/64、76/113um(保護定值更改為:任一方向振幅超過150um,另一方向達到報警值100um 時跳機),3:20,2#瓦振動大跳機(2X/2Y 為124/153um)。
通過第一次停機處理,雖然啟機后軸振有所改善,但未能徹底解決問題,仍然出現(xiàn)第五次、第六次啟機后的軸振大跳機現(xiàn)象,通過采集的數(shù)據(jù)及相關(guān)頻譜圖、趨勢圖討論分析后確定原因主要是:(1)高中壓轉(zhuǎn)子存在原始質(zhì)量不平衡。(2)高中壓缸膨脹不良,高中壓缸存在跑偏現(xiàn)象,運行中產(chǎn)生動靜摩擦;(3)轉(zhuǎn)子存在熱彎曲;(4)轉(zhuǎn)子對中不好,軸系存在偏差;(5)高中壓對輪連接螺栓緊力不均;(6)低壓缸軸封間隙偏差大,轉(zhuǎn)子軸封處受熱不均。
(1)高中壓缸缸體偏斜狀況進行調(diào)整,在冷態(tài)下全面復(fù)查;(2)高中壓轉(zhuǎn)子做動平衡;(3)缸體軸封間隙檢查調(diào)整,尤其是低壓缸;(4)檢查機組整個疏水系統(tǒng)是否暢通;(5)檢查高中壓缸推拉桿、推力瓦座推拉桿及臺板的緊力、間隙;(6)檢查確認(rèn)軸封供汽系統(tǒng)及其減溫水系統(tǒng);(7)對管道支吊架(包括進排汽、抽汽管道)進行全面檢查;(8)針對本機組振動情況,編寫機組啟動措施;(9)對1#~6#軸瓦及軸頸的跳動、揚度進行檢查,對高中、中低、低發(fā)對輪晃度進行復(fù)檢。(10)在整個檢查處理過程中發(fā)現(xiàn)的其他情況進行處理。
(1)檢查軸封系統(tǒng)管路及其疏水管路安裝正確,但低壓缸兩側(cè)軸封體裝反,造成低壓缸前后軸封的進汽管路和抽汽管路相反。處理:將進回汽管路進行更改。
(2)低壓缸軸封體出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,上軸封齒與軸有明顯摩擦痕跡,重新按照內(nèi)部斜齒各邊間隙取上限值,外邊直齒取中上限值的原則進行調(diào)整(數(shù)據(jù)見檢修記錄),調(diào)整后對下軸封體進行焊接固定處理;(3)缸體中心的檢查:通過半熱態(tài)下檢查環(huán)左右實測數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn),高壓缸前向左偏近0.20mm,高壓缸后偏左近0.05mm,中壓缸前偏右0.20mm,中壓缸后偏右0.09mm。在實際調(diào)整中,將高壓缸前向右移動0.20mm(調(diào)整后墊鐵左側(cè)間隙0,右側(cè)間隙0.04mm),將高壓缸后向右移動0.085mm(調(diào)整后墊鐵左側(cè)間隙0,右側(cè)間隙0.04mm),將中壓缸前向左移動0.23mm(調(diào)整后墊鐵左側(cè)間隙0,右側(cè)間隙0.07mm),中壓缸后未進行調(diào)整(墊鐵兩側(cè)間隙0.03mm 不入)。(4)檢查各軸瓦均無較大缺陷;(5)檢查轉(zhuǎn)子軸頸跳動值符合設(shè)計要求;(6)檢查轉(zhuǎn)子靠背輪晃度基本符合要求;(7)檢查聯(lián)軸器處轉(zhuǎn)子瓢偏在合格值范圍內(nèi);(8)檢查推力軸承座及其推拉桿各處間隙符合廠家說明書要求;(9)根據(jù)前五次啟動中各瓦振動數(shù)值及最大振幅處的相位等數(shù)據(jù)分析計算后,確定2#機高壓轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡,計算在高壓轉(zhuǎn)子靠背輪處加重850g,相位60°,加重方法為將高壓轉(zhuǎn)子后靠背輪加重處螺栓護板(鋁質(zhì))切除部分(扇形25°角),加裝同面積及厚度的鋼板,并采用錐形螺栓及M30 的薄螺母固定在高壓靠背輪上,如右圖示:實際加裝位置在高壓轉(zhuǎn)子后靠背輪螺栓處,相線鍵槽從機頭向機尾看順時針旋轉(zhuǎn)約58.7°(機組運行逆時針旋轉(zhuǎn)),實際加重840g,考慮加后焊點重量約5g,則最終加重約845g。
第二次處理后,于6 月13 日進行第六次啟機,沖轉(zhuǎn)過程中過臨界時最大振幅3Y 為89um,沖至3000r/min 最高振幅3X/3Y 為44/60um,7X/7Y 為26/59um,其他瓦振幅均小于40um;并網(wǎng)切缸后振動正常(最高50um),首次帶滿負(fù)荷,3#瓦振幅下降,1#瓦最高升到50um,2#瓦升到60um,其他各瓦振幅變化較小,順利完成甩負(fù)荷試驗,甩負(fù)荷過程中各瓦振動正常,6 月23 日16:18 順利通過滿負(fù)荷168h 試運行,軸系振動2#瓦振幅低于76um,其他瓦處軸振均低于45um。
通過兩次停機處理,總結(jié)此次機組軸系振動的主要原因是:(1)高壓轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡;(2)高中壓缸存在一定偏移;(3)低壓缸軸封與軸出現(xiàn)碰磨(軸封體固定不牢固出現(xiàn)下沉現(xiàn)象);(4)低壓缸軸封進汽口與抽汽口接反(兩側(cè)軸封體安裝錯誤);(5)機組對頂軸油壓比較敏感。
機組啟動后軸位移負(fù)向達到報警值,隨時間的延長,此值逐步恢復(fù)至正常值,但具體原因有待于在機組A 級檢修中確認(rèn)分析,并在機組完全冷卻的狀態(tài)下,檢查K 值,重新確定推力盤零位。