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      淺談合成氣壓縮機(jī)推力軸承溫度高原因及改善對(duì)策

      2019-01-17 17:11:20張博強(qiáng)董元亮趙曉陽(yáng)孫德超欒朔
      中國(guó)設(shè)備工程 2019年17期
      關(guān)鍵詞:瓦面聯(lián)軸器潤(rùn)滑油

      張博強(qiáng),董元亮,趙曉陽(yáng),孫德超,欒朔

      (沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110869)

      1 案例故障情況介紹

      某煤化工企業(yè)甲醇合成單元,合成氣壓縮機(jī)為垂直剖分機(jī)型2BCL456,由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),工作轉(zhuǎn)速為9700r/min。機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),推力軸承溫度達(dá)到110℃,短暫檢修期間將軸承區(qū)拆檢。發(fā)現(xiàn)推力軸承為金斯伯雷止推軸承,主推力6 塊瓦面均存在嚴(yán)重積碳現(xiàn)象。用1000#細(xì)砂紙打磨后,露出巴氏合金層,經(jīng)檢查無(wú)損傷痕跡。檢查瓦塊厚度,偏差在0.01mm 以內(nèi)。復(fù)測(cè)推力間隙0.28mm。

      回裝軸承后,機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行,歷時(shí)3 個(gè)月,推力瓦溫從95℃上升至108℃。之后合成車(chē)間利用停產(chǎn)大修機(jī)會(huì),對(duì)機(jī)組進(jìn)行了全方位檢查。主推力軸承積碳嚴(yán)重,清理后發(fā)現(xiàn)巴氏合金面點(diǎn)蝕,巴氏合金邊緣有輕微脫胎現(xiàn)象。機(jī)組抽芯打開(kāi)隔板束后檢查了各個(gè)口圈密封、級(jí)間密封的間隙值以及平衡盤(pán)密封的間隙值。發(fā)現(xiàn)只有平衡盤(pán)密封間隙超差,比設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的上限值大了0.15mm。

      2 故障原因分析

      2.1 推力間隙小

      雖然推力間隙在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),但是靠近下限值,如果將推力間隙放大至上限值附近,對(duì)推力瓦溫的降低會(huì)有一定幫助。

      2.2 潤(rùn)滑油接近變質(zhì)

      隨著機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行,潤(rùn)滑油的指標(biāo)需要每3 個(gè)月取樣分析檢驗(yàn)。如對(duì)比近兩次的分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)黏度、水分等指標(biāo)略有變化,就需要警惕潤(rùn)滑油可能正在乳化變質(zhì)。在軸瓦間隙較大的地方,瓦溫上升并不明顯,但間隙較小的地方,瓦溫上升趨勢(shì)會(huì)比較明顯,因?yàn)楦〉拈g隙意味著更薄的油膜,也就意味著更多的摩擦產(chǎn)生的熱量無(wú)法被帶走,抗氧化性能變差的潤(rùn)滑油在高溫下容易析出一種類似于漆膜的膠著物質(zhì)附著在瓦面,長(zhǎng)此以往,會(huì)加劇軸承溫度的上升,瓦溫越是升高,瓦面的積碳現(xiàn)象也隨之加重,從而形成惡性循環(huán)。

      2.3 推力盤(pán)的光潔度被破壞

      隨著機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行,已經(jīng)不再是設(shè)備剛出廠時(shí)的狀態(tài)了。經(jīng)歷了施工期間的油循環(huán)及多次拆檢回裝,難以保證沒(méi)有硬質(zhì)顆粒殘留。啟動(dòng)及停機(jī)過(guò)程中推力盤(pán)與瓦面之間的油膜剛性不強(qiáng),推力盤(pán)很容易被刮傷,從而破壞表面的光潔度。瓦面與推力盤(pán)的接觸面積也是一個(gè)很重要的因素,使瓦面的接觸面積達(dá)到80%左右,會(huì)對(duì)軸承的運(yùn)行溫度起到很好的控制。

      2.4 推力軸承的供油量不夠,回油不夠通暢

      較小的供油量無(wú)法滿足軸承潤(rùn)滑要求,不通暢的回油無(wú)法良好地帶走軸承的熱量,這也會(huì)引起軸承溫度過(guò)高。例如甩油環(huán)的安裝方向如果錯(cuò)了,那么推力盤(pán)與推力軸瓦之間的潤(rùn)滑油就不會(huì)隨著推力盤(pán)的旋轉(zhuǎn)從甩油環(huán)的出油孔順利排出。這也是導(dǎo)致推力瓦溫度高的一個(gè)常見(jiàn)原因。

      2.5 軸向力過(guò)大,導(dǎo)致主推瓦溫度高

      這也是最重要的一個(gè)因素。影響機(jī)組軸向力的原因有以下幾方面。

      (1)合成氣壓縮機(jī)的介質(zhì)組分比例不穩(wěn)定,或者合成催化劑失效。以上兩種原因都會(huì)使壓縮機(jī)的流量及排氣壓力產(chǎn)生變化,軸向力也會(huì)隨著工況的變化而變化。如果壓縮機(jī)流量經(jīng)常波動(dòng),出口壓力過(guò)高,甚至多次發(fā)生喘振,瞬間的軸向力變化會(huì)影響瓦塊表面合金的強(qiáng)度。久而久之,瓦面合金層變薄,溫度升高,龜裂脫落,造成推力盤(pán)加工面損傷,形成燒瓦事故。

      (2)口圈密封的間隙值過(guò)大。從葉輪甩出經(jīng)擴(kuò)壓器增壓后的氣體從口圈密封流回本級(jí)葉輪入口,輪蓋側(cè)受的壓力變小,導(dǎo)致軸向力變大。

      (3)平衡盤(pán)密封間隙變大。被平衡盤(pán)及密封隔離開(kāi)的高低壓腔體壓差變小,平衡盤(pán)平衡軸向力的效果變差,此時(shí)主推力軸承就會(huì)承擔(dān)更多的軸向力,主推力瓦溫就會(huì)上升。

      (4)平衡氣管過(guò)細(xì)或堵塞。通過(guò)平衡盤(pán)密封泄漏到低壓腔的高壓氣體無(wú)法順暢抵達(dá)壓縮機(jī)入口,平衡盤(pán)兩側(cè)壓差變小,軸向力變大。

      (5)平衡盤(pán)尺寸設(shè)計(jì)的不合適。平衡盤(pán)的大小直接影響著平衡軸向力的多少,公式計(jì)算可以抵消的軸向力與實(shí)際值存在偏差,如果誤差過(guò)大,推力軸承承載的軸向力就會(huì)有很大偏差,相應(yīng)的,推力軸瓦溫度也會(huì)升高。

      (6)停機(jī)方法不當(dāng)。如果一臺(tái)機(jī)組每次都是以緊急拍停的方式停機(jī),而不是將載荷卸掉,緩慢降速停機(jī),那么停機(jī)瞬間的背壓過(guò)高,軸向力會(huì)瞬間變大,這樣的突變載荷對(duì)推力軸承與推力盤(pán)都是很大的損害。久而久之,問(wèn)題顯現(xiàn)出來(lái),軸承壽命縮短,運(yùn)行溫度偏高。

      (7)機(jī)組定位時(shí)軸頭距或聯(lián)軸器法蘭面距離預(yù)留不準(zhǔn)。定位上述尺寸時(shí),如果聯(lián)軸器預(yù)拉伸量預(yù)留過(guò)小,熱態(tài)轉(zhuǎn)子軸向膨脹后,聯(lián)軸器會(huì)被壓縮,轉(zhuǎn)子會(huì)受到一個(gè)反作用力,如果這個(gè)力與軸向力同向,此時(shí),壓縮機(jī)軸向力會(huì)疊加變大,推力軸承溫度也會(huì)升高。

      3 改善措施

      3.1 配磨推力軸承調(diào)整墊

      將推力間隙放大到靠近設(shè)計(jì)上限值。單位時(shí)間通過(guò)瓦面的潤(rùn)滑油量變大,油膜更厚,帶走的熱量更多,這對(duì)降低軸承溫度有一定幫助。案例中的機(jī)組在更換新瓦塊后進(jìn)行了推力間隙的檢測(cè),并通過(guò)配磨推力調(diào)整墊將推力間隙放大至0.31mm,接近上限0.35mm。

      3.2 潤(rùn)滑油品質(zhì)檢測(cè)的時(shí)間間隔適當(dāng)縮短,并統(tǒng)一留底對(duì)比

      爭(zhēng)取從細(xì)節(jié)處歸納總結(jié)出油品的持續(xù)變化情況。嚴(yán)格把控油品這道關(guān),必要時(shí)可以在停產(chǎn)大修的時(shí)候更換潤(rùn)滑油。

      3.3 軸承區(qū)拆解檢查時(shí),注意查看推力盤(pán)光潔度

      推力盤(pán)是否存在凹凸點(diǎn),如果存在問(wèn)題,一定要找壓縮機(jī)制造廠家維修或定制新的推力盤(pán)更換,不可以自行加工。案例機(jī)組的推力盤(pán)有0.02mm 深、1mm 寬的環(huán)狀痕跡。為了消除隱患,大修期間,用戶將轉(zhuǎn)子返廠更換了新的推力盤(pán)并經(jīng)行了高速動(dòng)平衡。

      3.4 軸承區(qū)供油壓力調(diào)整到合適范圍

      壓縮機(jī)制造廠給的設(shè)計(jì)范圍是0.03~0.13MPa(G),可以將供油壓力調(diào)整至0.10MPa(G),看效果適當(dāng)增加 至0.13MPa(G),這樣做是為了讓潤(rùn)滑油盡可能多的將軸承熱量帶走。由于推力軸承區(qū)分主、副兩個(gè)軸承,所以需要的潤(rùn)滑油量比較大。具體壓力可以結(jié)合著軸承區(qū)排煙情況和瓦溫綜合調(diào)整。

      3.5 將推力盤(pán)外緣的甩油環(huán)出油孔直徑放大

      此舉為了增大推力軸承區(qū)潤(rùn)滑油的排出量,將軸承的熱量更多地帶走。需要注意的是,擴(kuò)孔后的直徑不宜過(guò)大,最好與壓縮機(jī)制造廠溝通后確定擴(kuò)孔直徑,以防排油量過(guò)大導(dǎo)致進(jìn)油壓力降低,更有甚者會(huì)導(dǎo)致回油管油量過(guò)滿,反而回油不暢。

      3.6 更換各級(jí)密封

      更換各級(jí)葉輪的口圈密封、級(jí)間密封、平衡盤(pán)密封,將間隙配磨至設(shè)計(jì)范圍內(nèi),盡量靠近下限值。適當(dāng)?shù)拈g隙能夠控制氣體泄漏量,從而建立良好的軸向力平衡機(jī)制。

      3.7 檢查平衡管是否堵塞

      疏通清理平衡管以確保良好的通流直徑。也可請(qǐng)壓縮機(jī)制造廠給出一個(gè)直徑更大的平衡氣管選型。以避免高壓氣體無(wú)法順暢返回入口低壓側(cè)。

      3.8 更換大直徑平衡盤(pán)

      為了更多地平衡軸向力,請(qǐng)壓縮機(jī)制造廠根據(jù)投產(chǎn)運(yùn)行的軸系、氣路畫(huà)面重新核算實(shí)際軸向力,對(duì)比平衡盤(pán)的平衡能力,找到設(shè)計(jì)與實(shí)際的差距,必要時(shí)對(duì)平衡盤(pán)直徑的計(jì)算加以適當(dāng)?shù)男拚禂?shù),有機(jī)組在實(shí)際應(yīng)用中平衡盤(pán)直徑加大了12mm,轉(zhuǎn)子軸向力降低了40%。

      3.9 調(diào)整聯(lián)軸器預(yù)拉伸量

      綜合考慮轉(zhuǎn)定子膨脹量,盡可能準(zhǔn)確地定位聯(lián)軸器的預(yù)拉伸量,以避免熱態(tài)下聯(lián)軸器對(duì)轉(zhuǎn)子的軸向反作用力。

      3.10 更換推力軸瓦為強(qiáng)制供油瓦塊

      強(qiáng)制供油瓦塊相比普通瓦塊,對(duì)軸承的潤(rùn)滑效果及瓦面的降溫效果都有很大的提高,由于進(jìn)油側(cè)供油槽的存在,保證了每個(gè)瓦塊都能擁有足夠的潤(rùn)滑油附著。還可以在瓦胎的材質(zhì)上做文章,改用更加不易升溫或者更容易散熱的合金材料制作瓦胎。

      4 改善效果及總結(jié)

      依照以上改善辦法,案例中的合成氣壓縮機(jī)更換了推力盤(pán),甩油環(huán)出油孔由φ13 改為了φ16,平衡盤(pán)及相應(yīng)隔板、密封都進(jìn)行了重新計(jì)算與更換?;匮b后發(fā)現(xiàn),之前的聯(lián)軸器安裝沒(méi)有考慮預(yù)拉伸量。于是,又將聯(lián)軸器中間節(jié)的調(diào)整墊片卸下5 片,調(diào)整至預(yù)拉伸2.0mm 的狀態(tài),再次運(yùn)行,推力軸承溫度終于穩(wěn)定在了86℃。

      其實(shí),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否良好,除了與設(shè)備加工制造的質(zhì)量有關(guān),更與用戶的使用維護(hù)息息相關(guān)。負(fù)荷的加載與卸載是否平穩(wěn),介質(zhì)混合組分的比例是否穩(wěn)定,檢修時(shí)對(duì)細(xì)節(jié)的把控是否到位、全面等。這些都是影響推力軸承工作狀態(tài)的因素,由此可見(jiàn),分析一臺(tái)合成氣壓縮機(jī)推力軸承溫度高的問(wèn)題,需要綜合考慮多方面原因,逐項(xiàng)排除逐項(xiàng)完善,才能最終改善溫度偏高的情況。

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