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      聯(lián)網(wǎng)孤網(wǎng)情況下調(diào)速系統(tǒng)切換問題的研究

      2019-01-22 08:21:24詹維勇劉興勝馬晨原彭金寧
      水電站機電技術(shù) 2019年1期
      關(guān)鍵詞:孤網(wǎng)調(diào)速器導(dǎo)葉

      詹維勇,劉興勝,翟 鵬,馬晨原,彭金寧

      (1.華能果多水電有限公司,西藏 昌都854000;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安710061)

      果多水電站安裝4臺單機容量為40MW的混流式水輪發(fā)電機組,額定水頭51m,電站保證出力33.54MW,設(shè)計年發(fā)電量8.319億kW·h。電站單機容量約占昌都電網(wǎng)裝機容量17.3%,單機滿發(fā)時的電量(kW·h)約占全網(wǎng)最大日負(fù)荷容量(kW)的70%以上[1,2],是昌都電網(wǎng)的主力電源點。由于果多水電站單機容量占昌都電網(wǎng)容量比重大,機組的穩(wěn)定運行對電網(wǎng)安全至關(guān)重要。昌都電網(wǎng)通過川藏聯(lián)網(wǎng)向華北電網(wǎng)送電,果多水電站是西藏清潔水電能源向東部輸送的重要工程。由于昌都電網(wǎng)存在與四川電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行和本地電網(wǎng)孤網(wǎng)運行兩種模式,果多電站水輪機調(diào)速器在負(fù)載運行時需要具備聯(lián)網(wǎng)和孤網(wǎng)兩種控制方式,本文著重研究水輪機調(diào)速器孤網(wǎng)/聯(lián)網(wǎng)方式在線穩(wěn)定切換的問題[3-5]。

      1 調(diào)速器功率調(diào)節(jié)的主要控制策略及其存在的問題

      由于川藏聯(lián)網(wǎng)運行時昌都電網(wǎng)系統(tǒng)頻率波動小于0.05Hz,孤網(wǎng)運行時頻率波動超過0.5Hz。因此,果多水電站水輪機調(diào)速器負(fù)載運行存在聯(lián)網(wǎng)和孤網(wǎng)2種控制方式。這兩種控制方式是針對系統(tǒng)內(nèi)特性發(fā)生重大變化時,為調(diào)速器負(fù)載運行設(shè)計的變結(jié)構(gòu)、變參數(shù)控制方式。果多水電站聯(lián)網(wǎng)與孤網(wǎng)運行控制參數(shù)見表1,調(diào)速器控制原理框圖如圖1所示,其中虛線部分為調(diào)速器負(fù)載運行程序變結(jié)構(gòu)變參數(shù)部分。

      表1 聯(lián)網(wǎng)/孤網(wǎng)方式控制參數(shù)對比

      圖1 調(diào)速器原理框圖

      1.1 聯(lián)網(wǎng)控制方式

      聯(lián)網(wǎng)控制時調(diào)速器處于開度模式,由監(jiān)控系統(tǒng)完成功率閉環(huán)計算。如圖1,調(diào)速器“負(fù)載參數(shù)”部分調(diào)用負(fù)載聯(lián)網(wǎng)參數(shù)計算一次調(diào)頻動作的導(dǎo)葉開度。在電網(wǎng)運行方式由孤網(wǎng)運行變化至聯(lián)網(wǎng)運行時,調(diào)速器可通過手動切換或自動切換進(jìn)入聯(lián)網(wǎng)控制方式。當(dāng)運行人員在監(jiān)控上位機畫面選擇孤網(wǎng)轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)按鈕進(jìn)行手動切換或系統(tǒng)頻率波動小于±0.3Hz時,延時30s調(diào)速器自動轉(zhuǎn)入聯(lián)網(wǎng)控制。

      1.2 孤網(wǎng)控制方式

      昌都電網(wǎng)孤網(wǎng)運行時系統(tǒng)頻率變化劇烈且頻繁,調(diào)速器在孤網(wǎng)方式時增加了一次調(diào)頻死區(qū)寬度。如圖1,調(diào)速器“負(fù)載參數(shù)”調(diào)用負(fù)載孤網(wǎng)參數(shù)計算一次調(diào)頻動作的導(dǎo)葉開度。因為調(diào)差系數(shù)不變則理論上的調(diào)頻增量不變,調(diào)速器設(shè)置了自動進(jìn)入孤網(wǎng)控制的功能:當(dāng)系統(tǒng)頻率波動大于±5Hz,延時1s后自動轉(zhuǎn)入孤網(wǎng)控制。

      1.3 導(dǎo)葉開度指令計算

      導(dǎo)葉開度指令計算:調(diào)速器將功率、頻率調(diào)節(jié)需求的功率量折算為導(dǎo)葉開度變化量,生成導(dǎo)葉附環(huán)的設(shè)定值,如圖1所示。導(dǎo)葉附環(huán)輸出導(dǎo)葉開度增量指令,調(diào)節(jié)器根據(jù)該指令直接調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。導(dǎo)葉開度指令的計算公式如式1:

      式1中:OPCMD導(dǎo)葉開度指令;PGV功率開度設(shè)定值;NLOP空載開度;PIDOUT負(fù)載參數(shù)PID輸出。

      1.4 功率開度設(shè)定值計算和切換修正計算

      調(diào)速器功率開度設(shè)定值計算回路接收并轉(zhuǎn)換監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)的功率脈沖指令,計算出功率開度的設(shè)定值并調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。調(diào)速器負(fù)載運行時,0.5s的監(jiān)控功率指令脈寬對應(yīng)導(dǎo)葉開度變化1%。若監(jiān)控功率指令脈寬大于2s則調(diào)速器判指令為壞值且不執(zhí)行。為實現(xiàn)導(dǎo)葉手/自動切換時平穩(wěn)無擾,程序在功率開度設(shè)定值計算中設(shè)計了PGV的修正算法,如式2:

      式2中:C開度修正值。

      開度修正值按照計算永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)的方法,根據(jù)動態(tài)頻差實時計算開度修正值,算法如式3:

      式3中:Bp永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)。

      1.5 存在問題

      (1)導(dǎo)葉由自動切為手動后,導(dǎo)葉開度指令不跟蹤導(dǎo)葉實際開度。

      程序通過功率開度設(shè)定值中的修正值,計算當(dāng)前頻率偏差對應(yīng)的導(dǎo)葉開度,用修正值抵消一次調(diào)頻引起的導(dǎo)葉開度指令變化量,而不是令導(dǎo)葉開度指令跟蹤導(dǎo)葉實際開度。

      (2)開度修正值在頻差動態(tài)變化中不能始終與負(fù)載參數(shù)PID輸出保持一致。

      開度修正直接按照頻差和開度的關(guān)系一次計算完成,而負(fù)載參數(shù)PID輸出要經(jīng)過負(fù)載參數(shù)計算,開度修正與負(fù)載參數(shù)PID通過不同路徑分別計算。因為后者是PID計算值,積分作用造成負(fù)載參數(shù)PID輸出在未達(dá)到穩(wěn)態(tài)時始終滯后于開度修正計算值。由于昌都電網(wǎng)“大機小網(wǎng)”的特殊性,果多電站一次調(diào)頻負(fù)載參數(shù)中的積分系數(shù)Ki較小,造成積分時間較長,致使機組和電網(wǎng)在短時間內(nèi)差值較大,該差值造成導(dǎo)葉切換瞬間的擾動。

      (3)負(fù)載參數(shù)PID輸出未達(dá)到穩(wěn)態(tài)時切換,導(dǎo)葉動作方向與一次調(diào)頻規(guī)律相反。

      為實現(xiàn)調(diào)速器切換時無擾動,程序通過功率開度設(shè)定值計算對導(dǎo)葉開度指令進(jìn)行修正。將式2代入式1:

      式4中:OPCMD'導(dǎo)葉開度指令舊值。

      由式4,當(dāng)頻差進(jìn)入穩(wěn)態(tài)或頻差小于一次調(diào)頻死區(qū)時,負(fù)載參數(shù)PID輸出等于開度修正值,則切換時無擾動。若切換時頻率大于死區(qū)且負(fù)載參數(shù)PID輸出未達(dá)到頻差對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)值時,由于開度修正值的絕對值大于負(fù)載參數(shù)PID輸出的絕對值,導(dǎo)葉動作方向與一次調(diào)頻動作規(guī)律相反,即頻差高時切換導(dǎo)葉開大,頻差低時切換導(dǎo)葉關(guān)小。同理,調(diào)速器在手動/自動切換,A/B套切換,開度/功率模式切換等容錯切換過程中均存在上述風(fēng)險。

      (4)孤網(wǎng)與聯(lián)網(wǎng)控制方式切換中的風(fēng)險。

      聯(lián)網(wǎng)控制方式的一次調(diào)頻死區(qū)小于孤網(wǎng)方式,且機組由孤網(wǎng)轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)可由運行人員無條件手動切換,故存在方式切換后導(dǎo)葉開度隨頻差同向動作的可能。由于該電站機組在電網(wǎng)中所占比重較大,機組功率變化對系統(tǒng)頻率影響明顯,調(diào)頻的反向動作可能快速惡化系統(tǒng)頻率。

      1.6 調(diào)試中導(dǎo)葉在手/自動切換時的異常動作

      果多電站機組在調(diào)試運行階段發(fā)現(xiàn)調(diào)速器在頻差大于一次調(diào)頻死區(qū)時進(jìn)行手/自動切換導(dǎo)葉出現(xiàn)異常動作,造成機組對一次調(diào)頻出現(xiàn)反向調(diào)節(jié),如圖2所示。

      圖2 機組導(dǎo)葉在手/自動切換時的異常動作

      由圖2可看出:

      17:43:37:040 機組導(dǎo)葉在手動,退出全廠 AGC,機組頻率f=49.80Hz,導(dǎo)葉開度Y=43.82%;

      17:45:58.592 機組孤網(wǎng)模式投入,機組頻率f=50.11Hz,導(dǎo)葉開度Y=43.78%;

      17:47:39.747機組頻率f=50.12Hz,導(dǎo)葉切自動,導(dǎo)葉開度由Y=43.77%下降至37.68%;

      17:51:44.770 導(dǎo)葉切手動,轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)模式,手動加負(fù)荷由14.5MW至18MW。

      由于一次調(diào)頻死區(qū)設(shè)置為零,導(dǎo)葉動作幅度滿足一次調(diào)頻規(guī)律,但動作方向與一次調(diào)頻規(guī)律相反,且動作速率較正常速率要快。

      2 控制難點及優(yōu)化

      圖2的異常現(xiàn)象造成系統(tǒng)頻率在約9s內(nèi)下降了1.3Hz,果多電站特殊的機網(wǎng)關(guān)系決定了在該系統(tǒng)控制中應(yīng)保證機組正常運行對電網(wǎng)的擾動較小。所以調(diào)速器程序必須實現(xiàn)手/自動無擾切換。為此提出了以下的解決方案。

      2.1 方案一

      為了解決原方案中修正計算值C和PIDOUT的輸出不能實時相等的問題,這里對開度修正值增加PIDOUT的修正項,則開度修正值變?yōu)槭?:

      式5中:PIDOUT項只在手/自動切換中消除負(fù)載參數(shù)PID的作用。

      2.2 方案二

      增加導(dǎo)葉開度指令跟蹤回路、頻率跟蹤回路和功率開度設(shè)定值跟蹤回路,優(yōu)化后調(diào)速器原理框圖如圖3所示。

      圖3 優(yōu)化后的調(diào)速器原理框圖

      調(diào)速器由自動切換為手動方式運行后,切換開關(guān)SW1保持使能動作狀態(tài),直到切換回自動方式運行為止。導(dǎo)葉開度指令迅速跟蹤開度反饋。頻差計算暫停,負(fù)載參數(shù)PID輸出歸零。防止遠(yuǎn)方指令影響功率開度,設(shè)定PGV處于自保持跟蹤狀態(tài)。

      為實現(xiàn)調(diào)速器程序在大小網(wǎng)切換,A/B套切換,開度與功率模式切換時均滿足無擾要求,故在上述切換過程中令SW1使能5s。

      3 優(yōu)化后的效果

      使用MATLAB仿真,對優(yōu)化方案一和二的結(jié)果進(jìn)行對比。

      3.1 聯(lián)網(wǎng)運行手/自動切換的對比

      模擬機組在聯(lián)網(wǎng)方式下運行,頻率偏差為-0.3Hz時,進(jìn)行手/自動切換。圖4為導(dǎo)葉動作規(guī)律和機組功率變化的仿真過程。

      圖4 聯(lián)網(wǎng)方式下手自動切換

      由圖4可以看出,兩種方案下機組響應(yīng)頻率變化方向正確,穩(wěn)態(tài)時都能達(dá)到理論計算的一次調(diào)頻的最大負(fù)荷調(diào)整幅度。但是二者的動態(tài)過程區(qū)別明顯:方案一,導(dǎo)葉動作速率明顯較快,大于一次調(diào)頻的正常動作速率,功率反調(diào)較明顯;方案二作用下機組響應(yīng)一次調(diào)頻的速率正常。

      這是由于方案一在修正時沒有考慮負(fù)載參數(shù)PID對切換結(jié)束后一次調(diào)頻的影響,導(dǎo)葉的動作速度僅受導(dǎo)葉開度副環(huán)和液壓系統(tǒng)速率限制,故其速率較正常一次調(diào)頻的速率要快。

      3.2 大機小網(wǎng)系統(tǒng)方案對比

      圖5、6是在電網(wǎng)負(fù)荷較小時對測試機組模擬系統(tǒng)頻率大于死區(qū)0.2Hz,機組導(dǎo)葉在兩種方案下的動作規(guī)律及對系統(tǒng)頻率和同網(wǎng)內(nèi)其他機組的影響。

      圖5 方案一在大機小網(wǎng)中的仿真

      圖6 方案二在大機小網(wǎng)中的仿真

      由圖5,6可以看出,被測試機組在電網(wǎng)中占比較大,其功率變化對系統(tǒng)頻率影響明顯。當(dāng)導(dǎo)葉開始關(guān)閉,系統(tǒng)頻率隨被測試機組負(fù)荷減小迅速下降,同網(wǎng)機組在一次調(diào)頻作用下迅速增大機組出力,系統(tǒng)頻率在波動數(shù)次后逐漸穩(wěn)定在較的低頻率位置,隨后在AGC作用下系統(tǒng)頻率逐漸上升,重新恢復(fù)到額定值附近。

      圖5中由于導(dǎo)葉僅在導(dǎo)葉開度附環(huán)作用下關(guān)閉速度較快,系統(tǒng)頻率下降深度大于圖6。圖6中同網(wǎng)內(nèi)機組一次調(diào)頻動作更加劇烈。一次調(diào)頻動作猛烈對同網(wǎng)內(nèi)參與調(diào)頻機組的液壓系統(tǒng)造成較大壓力,若同網(wǎng)內(nèi)調(diào)頻機組調(diào)速液壓系統(tǒng)失壓將造成同網(wǎng)內(nèi)參與調(diào)頻機組跳閘,或引起事故擴大。

      4 結(jié)論

      本文基于水電站調(diào)速器導(dǎo)葉手/自動切換中的異常動作的問題,提出2種優(yōu)化的控制方案,并通過仿真對比進(jìn)行可行性分析。通過仿真測試,兩種方案均能解決機組導(dǎo)葉在手/自動切換時的異常動作問題,但調(diào)節(jié)效果略有差別。

      通過分析得知:方案一的實現(xiàn)方法更為簡單,但存在應(yīng)用于“大機小網(wǎng)”中由于負(fù)荷大幅度波動而影響鄰機一次調(diào)頻正常動作的風(fēng)險。方案二通過更改調(diào)節(jié)模型結(jié)構(gòu),使機組在聯(lián)網(wǎng)、孤網(wǎng)轉(zhuǎn)換;功率模式、開度模式轉(zhuǎn)換;手/自動等模式切換過程中功能可正常實現(xiàn),提高了機組模式切換的穩(wěn)定性,對機組安全穩(wěn)定運行提供了保障。

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