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      主井自動(dòng)化無人值守系統(tǒng)的實(shí)踐

      2019-02-12 23:56:35穆寶瑞
      山東煤炭科技 2019年8期
      關(guān)鍵詞:箕斗主井提升機(jī)

      穆寶瑞

      (霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦調(diào)度室,山西 霍州 031400)

      1 工程概況

      霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦主井提升系統(tǒng)為塔式多繩摩擦提升機(jī),滾筒直徑3.25m,井簡直徑5m,提升高度712.7m,箕斗載重12t。提升機(jī)最大提升速度7.99m/s,4 根Ф32mm 主鋼絲繩;雙電機(jī)拖動(dòng),功率800kW。井底裝載方式為煤倉給煤機(jī)→膠帶裝煤→定量斗定量裝載→箕斗提升至井口;卸載方式為卸載曲軌自動(dòng)卸載。

      該礦主井提升系統(tǒng)改造前存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面:

      (1)提升系統(tǒng)電機(jī)采用交流繞線式進(jìn)行串電阻調(diào)速,導(dǎo)致系統(tǒng)故障頻發(fā),耗能較高。

      (2)原煤提升量大,提升過程中人員操作程序多,人員長時(shí)間操作易出現(xiàn)誤操作,并且在生產(chǎn)流程中各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接上耽擱提升時(shí)間。

      (3)用工多,未達(dá)到減員提效的目的。

      (4)未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程實(shí)時(shí)監(jiān)控和故障自動(dòng)檢測報(bào)警,不利于工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息。

      為了解決以上問題,工程技術(shù)人員完成了對主井提升系統(tǒng)的全自動(dòng)化控制改造,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、程序化控制,減少了提升人為不安全因素,提高了提升安全系數(shù)和生產(chǎn)效率。

      2 主井提升系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造方案

      (1)對電控系統(tǒng)進(jìn)行變頻調(diào)速PLC 控制改造,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)啟動(dòng)與停止,提高系統(tǒng)的安全可靠性;

      (2)對裝載與信號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)定重裝載、裝載與信號(hào)傳輸?shù)淖詣?dòng)化,最終實(shí)現(xiàn)主井提升系統(tǒng)自動(dòng)裝卸載、自動(dòng)發(fā)出開/停車信號(hào)、提升機(jī)的自動(dòng)啟動(dòng)與停車的自動(dòng)化控制,實(shí)現(xiàn)無人值守;

      (3)完善和增加提升系統(tǒng)的各項(xiàng)保護(hù),修改保護(hù)系統(tǒng)原有程序,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;增加煤位開關(guān)、稱重、軸承溫度、減速箱溫度檢測等功能的自動(dòng)化控制程序。

      3 自動(dòng)化控制系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)分析

      3.1 提升機(jī)變頻調(diào)速及自動(dòng)化運(yùn)行技術(shù)

      主井提升機(jī)PLC 交流高壓變頻電控系統(tǒng)采用FX2NPLC 操作系統(tǒng)、高壓變頻系統(tǒng)及上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),主回路采用高壓變頻器,可實(shí)現(xiàn)正力情況下的變頻提升和負(fù)力提升情況下的能量回饋,使用光電編碼器進(jìn)行提升容器位置、速度的測量,并有數(shù)字式深度指示及上位監(jiān)控系統(tǒng)。改造方案采用變頻器可以實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的恒加速和恒減速控制,實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的軟啟動(dòng),有效降低提升事故的發(fā)生,且具有較好的節(jié)能效果。改造系統(tǒng)應(yīng)用后能夠?qū)崿F(xiàn)過卷、過速、過負(fù)荷及欠電壓、限速保護(hù),以及急停、高壓聯(lián)跳、通信故障、測速斷線保護(hù),并能實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)過速、錯(cuò)向運(yùn)行等故障的檢測。

      3.2 提升容器的自動(dòng)裝卸載及信號(hào)自動(dòng)傳遞技術(shù)

      主井裝載定量的精確度直接影響著礦井安全生產(chǎn),是確保礦井實(shí)現(xiàn)“以鉤定產(chǎn)”的重要依據(jù)。主井提升信號(hào)系統(tǒng)是原煤生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),信號(hào)裝置的可靠運(yùn)行能夠有效地提高提升機(jī)的提升效率。李雅莊煤礦原主井提升信號(hào)系統(tǒng)與定量裝載裝置操作過程繁瑣,操作期間易出現(xiàn)誤操作,影響礦井提升設(shè)備的使用效率和安全性能,不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程實(shí)時(shí)監(jiān)控和故障自動(dòng)檢測報(bào)警,不利于工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息。一套安全性能高、精確度高的提升機(jī)信號(hào)與計(jì)量控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)主井提升系統(tǒng)全自動(dòng)化運(yùn)行的必要條件。

      KD10 型主井提升機(jī)信號(hào)與計(jì)量控制系統(tǒng)通過KJD10-1 提升機(jī)房信號(hào)控制柜、一個(gè)KD10-2 卸載站信號(hào)控制柜、一個(gè)KD10-3 裝載站信號(hào)控制柜對主井系統(tǒng)的裝載、卸載、信號(hào)傳輸進(jìn)行控制,它不僅杜絕了超載、欠載運(yùn)行,提高了主提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,還實(shí)現(xiàn)了免維護(hù)、直接監(jiān)控故障報(bào)警等功能。KJD10 型主井提升機(jī)信號(hào)與計(jì)量控制系統(tǒng)的安裝改造為主提升系統(tǒng)自動(dòng)化控制的實(shí)現(xiàn)提供了必要條件。

      KJD10 主井定量裝載控制與提升信號(hào)裝置主要包括裝載控制系統(tǒng)、卸載控制系統(tǒng)以及信號(hào)系統(tǒng)。裝載控制系統(tǒng)安裝在裝取站,自動(dòng)定量裝載,裝載完成后向提升機(jī)房發(fā)出準(zhǔn)備就緒信號(hào)。卸載控制系統(tǒng)安裝于卸載站,控制煤從箕斗中自動(dòng)卸載到卸載站煤倉,卸載完成后綜合裝載信號(hào)向提升機(jī)發(fā)出可以提升信號(hào)。

      此套系統(tǒng)在定量斗下方安裝了一個(gè)液壓測重定量裝置,煤流經(jīng)給煤機(jī)、帶式輸送機(jī)進(jìn)入定量斗,當(dāng)裝載質(zhì)量達(dá)到設(shè)定質(zhì)量時(shí),液壓測重定量裝置通過傳感器向裝載控制系統(tǒng)發(fā)出信號(hào),停止裝載工作。然后打開定量斗將煤裝于箕斗內(nèi),完成裝煤過程,就緒后信號(hào)發(fā)出。裝載站的防爆控制箱內(nèi)部PLC 將就緒信號(hào)傳送到提升機(jī)房,最終向提升機(jī)發(fā)出可以提升的信號(hào)。

      3.3 系統(tǒng)改造的創(chuàng)新點(diǎn)分析

      (1)實(shí)現(xiàn)主井提升機(jī)變頻調(diào)速控制,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)啟動(dòng)與停止,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。

      (2)軟件安全回路兩條、硬件安全回路一條,關(guān)鍵環(huán)節(jié)采用三重或多重保護(hù),如過卷、超速等,保證礦山設(shè)備的高效、安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

      (3)采用液壓測重定量裝置,實(shí)現(xiàn)定量裝載。

      (4)實(shí)現(xiàn)裝載、卸載、信號(hào)與提升機(jī)之間的聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)裝載、開車、卸載自動(dòng)化。

      (5)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、檢修、手動(dòng)的模式轉(zhuǎn)換,在正常運(yùn)行時(shí)可投入手動(dòng)運(yùn)行,在檢修時(shí)可置于點(diǎn)動(dòng)狀態(tài),方便檢修。

      (6)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程及設(shè)備運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和故障自動(dòng)檢測報(bào)警功能,便于檢修維護(hù)人員、工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息。

      4 效益分析

      4.1 經(jīng)濟(jì)效益

      (1)主井提升系統(tǒng)全自動(dòng)化改造后,每小時(shí)比改造前可多提升兩鉤,理想狀態(tài)下(原煤產(chǎn)量滿足,無事故情況)按每天提升18h、每鉤12t、每噸煤600 元、每年主井提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)300d 計(jì)算,全年可提升效益7776 萬元。

      (2)項(xiàng)目實(shí)施前主井底信號(hào)工每班2 人,井口信號(hào)工1 人,司機(jī)2 人,立井提升自動(dòng)化控制后,只需在車房安排一名司機(jī)、井底安排一名信號(hào)工對設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控,每天可節(jié)約用工9 個(gè),每個(gè)工按150 元計(jì)算,每年可節(jié)約開支49.275 萬元。

      4.2 安全效益

      主井提升系統(tǒng)自動(dòng)化改造的實(shí)現(xiàn),有效地提升了設(shè)備的安全性、可靠性,減少人為控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、程序化控制,進(jìn)一步提高主井提升安全系數(shù),減少人為不安全因素,提高了生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率,減少了人員用工,達(dá)到了節(jié)支降耗的目的,同時(shí)提高了礦井自動(dòng)化水平。

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