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      回采工作面變坡點改運煤系統(tǒng)方案優(yōu)化設(shè)計

      2019-09-07 10:56:08徐大連
      山東煤炭科技 2019年8期
      關(guān)鍵詞:溜子運煤膠帶

      徐大連

      (徐州礦務(wù)集團有限公司,江蘇 徐州 221000)

      1 引言

      深部礦井特別是資源緊張的礦井,提高煤炭資源回收率,延長工作面開采時間,對于緩解工作面接續(xù)緊張局面,合理有序推進生產(chǎn)布局,延長礦井的開采年限具有重要的意義。與單一煤層相比,多煤層礦井普遍采用聯(lián)合布置方式,采區(qū)主要準(zhǔn)備巷道均布置在上下煤層中間,造成回采工作面兩道采區(qū)運煤上山和軌道上山存在一定的高差,往往通過傾斜巖巷連通。工作面回采末期,由于巷道距離短,鄰近采區(qū)運輸上山等準(zhǔn)備巷道調(diào)整運煤系統(tǒng)較為困難,無法回采至設(shè)計的停采線,最終造成工作面提前結(jié)束,造成煤炭可采資源的浪費,同時增加了工作面接續(xù)的緊張情況。本文以張雙樓煤礦93604 工作面回采末期運輸機道運煤系統(tǒng)改造為研究對象,通過不同改造運輸系統(tǒng)方案進行對比,分析各方案在效率、回收率、經(jīng)濟性方面的優(yōu)缺點,以期找到最優(yōu)改造方案。

      2 地質(zhì)概況

      2.1 93604工作面基本情況

      -1000m 水平西三采區(qū),含煤煤層主要為7 煤、9 煤,層間距約50m 左右,布置有兩條上山巷道,分別為-1000m 西三運輸上山和-1000m 西三軌道上山,位于7 煤、9 煤中間,距9 煤約25m。93604工作面位于-1000m 水平西三采區(qū),所在煤層為9煤。煤層厚度1.0~5.8m,平均厚度約2.3m,煤層傾角19~35°,平均24°。工作面頂板為堅硬細(xì)砂巖,底板為泥巖,設(shè)計回采長度1260m,面長172m,可采儲量64.86 萬t。

      2.2 93604運輸機道布置

      93604 運輸機道分為三個部分,里段為跟煤層頂板掘進的煤巷,長度1290m;中間段為傾斜巖巷,長度96.5m,與里段形成約16°夾角的上山變坡點;外段為水平巖巷,長度40.5m,與-1000m 西三運輸上山連通。93604 運輸機道共布置四部SJ-2×75 型膠帶輸送機,分別長153m、458m、458m、375m。超前內(nèi)布置一部SZZ800/250 型橋式轉(zhuǎn)載機,長度36m。93604 運輸機道外段和中間段為第一部膠帶輸送機,向里依次為第二、三、四部膠帶輸送機,第一部膠帶輸送機與第二部膠帶輸送機在變坡點搭接形成系統(tǒng)。93604 運輸機道運煤系統(tǒng)如圖1 所示。

      圖1 93604 溜子機道運輸系統(tǒng)

      3 改運煤系統(tǒng)方案

      3.1 運煤系統(tǒng)改造必要性

      隨工作面回采,溜子機道膠帶輸送機長度不斷減小,直至不能維持正常運行時必須改造運煤系統(tǒng)。溜子道第二部膠帶輸送機保證正常運行的長度最小為60m,刨除皮帶機尾與轉(zhuǎn)載搭接距離,此時工作面距變坡點90m。根據(jù)設(shè)計,工作面停采線距變坡點60m,兩者相差30m,此時停采造成煤炭損失1.83萬t。因此,必須改造運輸系統(tǒng),提高資源回收率。

      3.2 運煤系統(tǒng)改造方案

      (1)方案一

      當(dāng)工作面回采至距變坡點90m 時,拆除第二部膠帶輸送機,鋪設(shè)一部40T 溜子,長度為60m,轉(zhuǎn)載機與40T 溜子搭接形成運煤系統(tǒng)。隨工作面回采,不斷拆除40T 溜子溜槽,保證轉(zhuǎn)載機能夠順利向前拉移。

      (2)方案二

      當(dāng)工作面回采至距變坡點90m 時,拆除第二部膠帶輸送機4 節(jié)儲藏架和2 節(jié)皮帶移動機尾,能夠余出15m 回采空間。當(dāng)工作面回采至距變坡點75m時,鋪設(shè)一部40T 溜子,長度為45m,轉(zhuǎn)載機與40T 溜子搭接形成運煤系統(tǒng)。隨工作面回采,不斷拆除40T 溜子溜槽,保證轉(zhuǎn)載機能夠順利向前拉移。

      (3)方案三

      當(dāng)工作面回采至距變坡點90m 時,拆除第二部膠帶輸送機4 節(jié)儲藏架和2 節(jié)皮帶移動機尾,能夠余出15m 回采空間。當(dāng)工作面回采至距變坡點75m時,拆除第二部膠帶輸送機動力裝置,將一部、二部皮帶連成整體,利用原二部皮帶主滾筒、卸載滾筒導(dǎo)向,使上下皮帶能夠在變坡點改變方向。

      3.3 方案比較

      改造運煤系統(tǒng)方案的選擇主要受改造成本的影響,改造成本主要包括設(shè)備費用、人工費用等。拆除皮帶大架及皮帶機尾等工作,利用每天早班檢修時間施工,不需要額外施工時間。拆除皮帶大架并安裝一套40T 溜子,需一個原班時間,安裝一部40T 溜子,需費用17 萬元,此外每天租賃費用約0.3萬元,原班支付人工費約3.5 萬元。正常回采期間,原班出煤6 刀,采用40T 溜子出煤時,原班出煤4 刀。

      (1)方案一增加了設(shè)備費用、鋪設(shè)40T 溜子人工費及改系統(tǒng)后人工費。方案一改造運煤系統(tǒng)成本為:

      式中:

      E-設(shè)備費用,萬元;

      L-人工費用,萬元;

      E0-設(shè)備基礎(chǔ)費用,取17 萬元;

      E1-設(shè)備單日租賃費,取0.3 萬元;

      S-回采距離,取30m;

      n-單日回采刀數(shù),取4 刀;

      L2-單日人工成本,取3.5 萬元;

      t1-設(shè)備安裝時間,取1d。

      (2)方案二分為兩個階段,第一階段正?;夭?,第二階段鋪設(shè)40T 溜子,增加了設(shè)備費用、鋪設(shè)40T 溜子人工費及改系統(tǒng)后人工費。方案二改造運煤系統(tǒng)成本為:

      式中:

      E-設(shè)備費用,萬元;

      L-人工費用,萬元;

      E0-設(shè)備基礎(chǔ)費用,取17 萬元;

      E1-設(shè)備單日租賃費,取0.3 萬元;

      S1-第一階段回采距離,取15m;

      S2-第二階段回采距離,取15m;

      n1-第一階段單日回采刀數(shù),取6 刀;

      n2-第二階段單日回采刀數(shù),取4 刀;

      L2-單日人工成本,取3.5 萬元;

      t1-設(shè)備安裝時間,取1d。

      (3)方案三分為兩個階段,取消了40T 溜子,延長回采時間增加人工費。方案三改造運煤系統(tǒng)成本為:

      式中:

      S-回采距離,取30m;

      n-單日回采刀數(shù),取6 刀;

      L-單日人工成本,取3.5 萬元。

      根據(jù)計算,方案三總費用29.16 萬元,較方案二節(jié)省費用29.94 萬元,較方案一節(jié)省費用39.14萬元,經(jīng)濟效益最好。且方案三回采時間8.3d,小于方案二回采時間11.5d、方案一回采時間13.5d,因此,選用方案三。三種方案主要經(jīng)濟指標(biāo)見表1。

      表1 三種方案主要經(jīng)濟指標(biāo)

      4 工程實踐

      根據(jù)改造系統(tǒng)方案比較,選取方案三進行工程應(yīng)用。當(dāng)工作面回采至距邊坡點90m 時,拆除2 節(jié)皮帶移動機尾合4 節(jié)儲藏架,并鋪設(shè)H 架,形成系統(tǒng)。工作面繼續(xù)回采,當(dāng)工作面距變坡點75m 時,再次改造系統(tǒng),拆除第二部膠帶輸送機動力裝置和后方5 節(jié)大架,二部皮帶上皮帶繞過卸載滾筒后通過二部皮帶第一臺主滾筒導(dǎo)向后與一部皮帶上皮帶連成一體,二部皮帶下皮帶繞過壓帶滾筒后通過一部機尾滾筒導(dǎo)向后與一部皮帶下皮帶連成一體,通過一部皮帶裝置張緊后形成運煤系統(tǒng),如圖2 所示。

      圖2 改運煤系統(tǒng)示意圖

      運煤系統(tǒng)改造分步進行,拆除皮帶大架等工作利用早班檢修時間進行,工作量較小,避免了大規(guī)模改造系統(tǒng)造成生產(chǎn)的中斷和待回設(shè)備堆積,確保了生產(chǎn)平穩(wěn)。與此同時,減少了鋪設(shè)40T 溜子,避免了回采過程中不斷拆除溜槽工序,提高了作業(yè)安全性,加快了回采進度。

      5 結(jié) 語

      回采工作面運輸機道邊坡點的存在使傳統(tǒng)改造運煤系統(tǒng)方案無法實施,本文提出鋪設(shè)40T 溜子、利用皮帶滾筒導(dǎo)向等方式優(yōu)化改造運煤系統(tǒng),利用經(jīng)濟效益方式對比分析,選定最終方案,并進行工程應(yīng)用,應(yīng)用效果良好,提高了資源回收效率,加快了回采進度。

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