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      合成氨裝置原料天然氣替代的實(shí)踐

      2019-02-18 07:06:36黃衛(wèi)星嚴(yán)軍開
      關(guān)鍵詞:崖城樂東合成氨

      黃衛(wèi)星,嚴(yán)軍開,肖 震

      (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)

      南海石油、天然氣勘探始于20世紀(jì)70年代,其石油儲量較少,卻發(fā)現(xiàn)大量天然氣儲量。自20世紀(jì)80年代開始,由中國海油主導(dǎo),相繼在南海鶯歌海、北部灣滾動開發(fā)了崖13-1氣田、東方1-1氣田、樂東氣田,為中海石油化學(xué)股份有限公司天然氣化肥裝置提供了穩(wěn)定的原料天然氣供應(yīng)。中海石油化學(xué)股份有限公司海南基地一期(以下簡稱中?;瘜W(xué)一期)30萬t/a合成氨裝置,原料氣采用三亞外海崖13-1氣田天然氣。該氣田開發(fā)于1996年,目前產(chǎn)氣量不斷衰減,供氣合同將于2016年2月到期。在一期天然氣化肥裝置面臨停氣停產(chǎn)的危機(jī)下,海南基地化肥裝置在僅有崖13-1氣田供氣的基礎(chǔ)上,發(fā)展到先后開發(fā)東方1-1氣田、樂東22-1、樂東15-1多氣源,其氣源替代具有良好的外部條件,需要在裝置內(nèi)部工藝上對氣源替代的可行性進(jìn)行充分研究。

      1 工藝介紹

      中?;瘜W(xué)一期合成氨裝置采用英國ICI工藝,以天然氣為原料生產(chǎn)液氨,同時(shí)該裝置副產(chǎn)二氧化碳,與液氨一起作為原料送往尿素裝置生產(chǎn)尿素。

      天然氣進(jìn)入裝置后,用途可分為原料氣和燃料氣。原料氣進(jìn)入工藝主流程,經(jīng)壓縮、脫硫、兩段轉(zhuǎn)化、高低溫變換、脫碳、甲烷化、氨合成等單元,生產(chǎn)液氨產(chǎn)品。燃料氣分三路進(jìn)入輔鍋、燃?xì)馔钙?、一段爐燒嘴,燃燒產(chǎn)生熱量,分別起輔助產(chǎn)生蒸汽、驅(qū)動空氣壓縮機(jī)、提供反應(yīng)熱的作用,如圖2所示。

      圖1 ICI合成氨工藝主要工藝簡圖

      圖2 天然氣用途分配圖

      裝置天然氣替代就要從以上四路天然氣用戶入手,分析天然氣替代對裝置的影響。燃料氣替代涉及到燃燒燒嘴性能及設(shè)備安全性;原料氣占總天然氣用量的70%,其替代改造牽涉的范圍廣,難度很大,是天然氣替代的重中之重。

      2 燃料氣替代

      合成氨裝置燃料氣有三路,主要替代改造了兩路燃?xì)猓狠o鍋燃?xì)夂鸵欢螤t燃?xì)猓骷s6500m3/h,而燃?xì)馔钙剿?500m3/h崖城氣不變,以保證原天然氣管線仍處在用狀態(tài)。

      2.1 輔鍋雙燃料改造

      輔鍋02B001是由意大利MACCHI公司制造,用來平衡蒸汽管網(wǎng)或給裝置提供開車蒸汽的,其設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)513℃、10.8MPa(G)的高壓蒸汽100t/h。燃料氣是由崖13-1氣田提供的富氣,正常運(yùn)行狀態(tài)下其消耗燃?xì)饬繛?000~7000m3/h。

      2.1.1 改造措施

      2007年,伴隨崖13-1氣田天然氣產(chǎn)量衰減,供氣計(jì)劃減少5000萬m3/a。為避免系統(tǒng)減負(fù)荷生產(chǎn),經(jīng)過協(xié)調(diào),策劃利用新投產(chǎn)的樂東15-1氣田天然氣,補(bǔ)充作為輔鍋燃料。

      樂東氣甲烷含量低,二氧化碳含量高,熱值低。海上樂東氣引入天然氣處理終端后,先進(jìn)行脫碳處理,脫碳后的樂東氣與崖13-1氣組分對比如表1。

      表1 崖13-1氣與樂東氣組分對比

      樂東氣脫碳后熱值只相當(dāng)于崖13-1氣田天然氣熱值的88.8%。在相同負(fù)荷情況下,全部使用樂東脫碳?xì)庾鳛槿細(xì)鈴U鍋的燃料氣,天然氣流量增加11.2%,增加燃?xì)饬髁考s700m3/h。

      首先要對燒嘴是否滿足新工況進(jìn)行論證。目前環(huán)形燒嘴開度在50%~70%,仍有余量。經(jīng)過測試,在現(xiàn)有條件下不必更換新燒嘴,燒嘴區(qū)域的噪音水平有所增加。

      經(jīng)過論證,采用將樂東氣天然氣管道并入現(xiàn)行鍋爐燃?xì)饪刂乒艿赖姆桨?,流程見圖3。

      圖3 輔鍋燃?xì)夤芫€技改工藝流程圖(虛線內(nèi)為新增管線)

      輔鍋燃?xì)馓娲脑欤?007年5月提出論證,2008年設(shè)計(jì)、組織現(xiàn)場施工,2009年9月正式投用,投用后輔鍋運(yùn)行正常。

      2.1.2 改造效果

      通過輔鍋雙燃料改造,輔鍋全部替換為樂東脫碳?xì)?,減少崖13-1氣田天然氣供應(yīng)0.4752億m3/a,增加消耗樂東脫碳?xì)?.5284億m3/a。既避免了崖13-1氣田衰減帶來的裝置減負(fù)荷問題,又解決了新增樂東氣田的天然氣銷路,上下游裝置雙贏。

      2.2 一段爐燃料氣替代

      2016年2月中?;瘜W(xué)一期原料天然氣合同到期,一段爐燃料氣不得不替代。東方氣熱值太低,經(jīng)預(yù)脫碳后的東方氣含水太高,均對一段爐運(yùn)行有影響。因此,一段爐燃料氣最終也選擇替換為熱值稍高的樂東氣。

      2.2.1 改造措施

      一段爐燃料氣改造,必須保證一段爐轉(zhuǎn)化管不超溫,一段爐引風(fēng)機(jī)能力、燃?xì)鉄炷芰δ軡M足要求。由于一段爐原料氣同時(shí)替代,一段爐出口溫度下降15℃左右,部分一段爐負(fù)荷后移至二段爐[1],因此,燃?xì)馓娲筇烊粴饬吭隽坑邢?,轉(zhuǎn)化管不會超溫。

      一段爐風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)能力處理煙氣88167m3/h,煙氣成分主要來源于燃燒空氣,主要組成是氮和水蒸汽。經(jīng)測算,燃料氣量變化對煙氣總量變化影響不大,引風(fēng)機(jī)的能力滿足要求。

      燃?xì)馓娲鞒桃妶D4。

      圖4 一段爐燃料氣替代改造圖(虛線為新增管線)

      不僅將樂東氣引至一段爐燃?xì)夤芫€,同時(shí)新改造的東方1-1原料氣脫碳后,引一支也進(jìn)入一段爐燃?xì)夤芫€。脫碳后的東方氣與樂東氣熱值相當(dāng),緊急情況下可以相互替代。

      2016年2月大修將新增的樂東氣、脫碳后的東方氣配管引入一段爐。在4月的開車中投用。投用前一段爐燃?xì)夂难鲁菤?600m3/h左右。改造后,由于一段爐出口溫度由765℃降至735℃(為防止盤管超溫及保護(hù)爐管),所需熱量減少,所耗樂東氣流量沒有增加,基本仍為6000m3/h左右?,F(xiàn)場檢測各轉(zhuǎn)化管及盤管溫度,無超溫現(xiàn)象,設(shè)備運(yùn)行正常。

      2.2.2 改造效果

      一段爐燃?xì)馓娲脑焱瓿珊?,燃?xì)庥蓸窎|氣供應(yīng)運(yùn)行,事故狀態(tài)可以切換至崖城氣或脫碳后的東方氣。這樣,一段爐燃?xì)饩陀辛巳齻€(gè)氣田的供應(yīng)保證。一個(gè)氣田斷天然氣,威脅不了一段爐的運(yùn)行。最惡劣情況下,即使系統(tǒng)退至一段爐氮?dú)馍郎?,恢?fù)開車也比較快。改造使系統(tǒng)抗天然氣波動的能力更強(qiáng)。

      但該改造的缺點(diǎn)是,氣源切換采用現(xiàn)場切斷閥人工倒換,切換較難控制,操作困難,不利于緊急情況下的切換。另一缺點(diǎn)是,一段爐升溫開車階段,爐膛溫度較低,由于樂東氣熱值低,燒嘴容易熄滅。因此需要專人監(jiān)控,隨時(shí)點(diǎn)燃熄滅的燒嘴,防止燃爆事故的發(fā)生。

      3 合成氨原料氣替代

      合成氨工藝主系統(tǒng)的原料氣用量為3.8億m3/a,是天然氣的主要用戶,其替代牽涉面廣,影響復(fù)雜,改造比選的方案也多。

      3.1 改造思路

      工藝氣要從崖城氣替換為東方1-1氣田天然氣。二者組分對比見表2。崖城氣甲烷體積分?jǐn)?shù)達(dá)84%,而東方1-1氣田天然氣甲烷體積分?jǐn)?shù)只有60%,二氧化碳體積分?jǐn)?shù)高達(dá)20%,氮?dú)怏w積分?jǐn)?shù)高達(dá)17%。東方1-1天然氣具有低總碳、高二氧化碳、高氮的特征。

      改造的思路是,盡量不改變目前的工藝主流程、工藝操作參數(shù),對東方1-1貧甲烷天然氣進(jìn)行處理,將工藝氣反應(yīng)后的氫氮比控制在2.5:1,維持合成氨反應(yīng)的正常進(jìn)行。

      表2 崖13-1氣與東方氣主要組分對比

      針對東方1-1氣田天然氣高含二氧化碳的特性,興建預(yù)脫碳裝置,將進(jìn)入裝置的天然氣中二氧化碳提前脫除[2]。經(jīng)過預(yù)脫碳裝置,天然氣中二氧化碳體積分?jǐn)?shù)由20%下降到4%,降低主裝置原脫碳系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷。至于預(yù)脫碳工藝的選擇,有熱鉀堿法、MDEA脫碳工藝兩種。基于能耗及系統(tǒng)蒸汽產(chǎn)量有限的考慮,選用MDEA脫碳方法。

      針對東方1-1氣田天然氣氮?dú)夂扛叩奶匦裕鉀Q的思路有二:1)通過深冷冷凍法、溶劑吸收法、變壓吸附法等方法脫除氮?dú)?,其工藝?fù)雜,投資大,運(yùn)行成本高,本裝置未采用這一思路;2)在二段爐現(xiàn)有的加空氣補(bǔ)氮工序中,二段爐改加富氧空氣[3],減少外加氮?dú)獾姆椒?,既不影響目前二段爐轉(zhuǎn)化反應(yīng)所需的氧氣,又實(shí)現(xiàn)了氫氮比維持2.5:1的系統(tǒng)合成反應(yīng)要求,其中需新建一套空分裝置,實(shí)現(xiàn)二段爐加富氧需要,空分的規(guī)模取決于二段爐需要的富氧量,主要用來平衡氫氮比。

      3.2 改造措施

      項(xiàng)目前期研究在2011年委托湘潭大學(xué)、2013年9月委托西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司與中國成達(dá)工程有限公司進(jìn)行咨詢研究。2014年1月最終選定改造方案,確定目前合成氨裝置只需在前端增加一套預(yù)脫碳裝置,輔助增加一套產(chǎn)氧的空分裝置,系統(tǒng)就可實(shí)現(xiàn)工藝天然氣的替代。在更深入的研究中,經(jīng)詳細(xì)核算發(fā)現(xiàn)二段爐的燃燒噴嘴工況惡化,火焰中心下移,對二段爐催化劑不利,更換二段爐加空氣燃燒噴嘴。

      圖5 原料氣替代流程圖(虛線內(nèi)為新增裝置)

      2015年1月開始成立改造項(xiàng)目組,推進(jìn)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)、設(shè)備采辦及現(xiàn)場施工管理;2016年4月裝置大修,新增的預(yù)脫碳裝置及空分裝置接入系統(tǒng),大修后一次開車成功。

      4 面臨問題與凸顯優(yōu)點(diǎn)

      天然氣替代改造完成后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),負(fù)荷(東方F平臺氣)保持在34.76×103m3/h,平均日產(chǎn)氨998.22t,基本滿足性能保證值(原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1000t/d);噸氨耗天然氣為1521m3,噸氨綜合能耗是33.97GJ,與改造前的1150m3、31.84GJ相比有較大的提高,這與天然氣熱值較低、增加預(yù)脫碳裝置及四期空分裝置帶來的電力蒸汽消耗等有較大提高有關(guān)。

      4.1 氣源替代需面臨的問題

      (1)氨碳平衡:使用崖城氣時(shí),合成氨裝置的產(chǎn)品氨及脫碳生產(chǎn)的二氧化碳正好維持尿素裝置的氨碳平衡。但采用預(yù)脫碳工藝后,原料中二氧化碳被脫除到4%,低于原崖城氣9%二氧化碳含量,尿素裝置生產(chǎn)二氧化碳原料不足。從新增預(yù)脫碳引出一條二氧化碳管線,用作尿素二氧化碳原料補(bǔ)充使用。由于預(yù)脫碳放空二氧化碳含有腐蝕性硫組分,并且存在一些烷烴有機(jī)物,該管線投用后發(fā)現(xiàn)對尿素裝置產(chǎn)生較大不利影響,目前停用。多余的產(chǎn)品氨送氨罐,新建一套液氨充裝裝置,液氨外賣,用于海南省島內(nèi)各火電廠的煙氣脫硝。

      (2)對01天然氣壓縮機(jī)的影響:東方1-1天然氣入口壓力為2.7MPa,高于原崖城氣的入口壓力(2.3MPa)。首次天然氣壓縮機(jī)引天然氣發(fā)現(xiàn),其油封在2.7MPa壓力下發(fā)生泄漏。目前通過天然氣入口調(diào)節(jié)閥控制壓力在2.5MPa,避免天然氣壓縮機(jī)的密封泄漏。

      (3)對02機(jī)組的影響:加富氧后空壓機(jī)負(fù)荷降為設(shè)計(jì)負(fù)荷84%,彌補(bǔ)了其驅(qū)動機(jī)燃?xì)馔钙浆F(xiàn)有能力不足的問題,消除了裝置長周期運(yùn)行的最主要瓶頸。但加富氧空氣后,發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)內(nèi)部碳鋼管道及隔板腐蝕加劇。目前計(jì)劃更換空壓機(jī)隔板為不銹鋼隔板。

      4.2 氣源替代帶來的優(yōu)點(diǎn)

      合成氨裝置原料天然氣替代完成后,裝置的抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提高,凸顯以下優(yōu)點(diǎn):

      (1)系統(tǒng)適應(yīng)不同氣質(zhì)原料天然氣的彈性增大。原天然氣流程被完整保留下來。輔鍋燃?xì)饩o急情況下可以切至崖13-1氣;若新脫碳系統(tǒng)出現(xiàn)問題,可開旁路維持系統(tǒng)運(yùn)行;一段爐燃料氣同樣可利用現(xiàn)有樂東氣管線。若崖13-1氣田有富余氣,一段爐原料氣存在配氣生產(chǎn)的手段。若以后采用海上新開發(fā)東方13-2氣田的富氣,其天然氣CO2含量降低,氮?dú)怏w積分?jǐn)?shù)10%,二段爐加入富氧量只需降為1200m3/h,四期空分只需要50%負(fù)荷運(yùn)行,天然氣脫碳裝置不再投用,仍能適應(yīng)新天然氣組分的變化。

      (2)避免裝置停車,保證惡劣臺風(fēng)天氣等情況下裝置的供氣安全。輔鍋為裝置提供蒸汽,是保證壓縮機(jī)等關(guān)鍵機(jī)組運(yùn)行的條件。南海海況惡劣,是臺風(fēng)生成地之一。崖13-1氣田在三亞外海110km的海上,臺風(fēng)生成時(shí),生產(chǎn)人員撤離,平臺生產(chǎn)是在岸上終端通過衛(wèi)星遙控,容易發(fā)生故障。裝置平均每年有1~2次的斷氣威脅,在遠(yuǎn)端平臺斷氣時(shí),裝置減負(fù)荷運(yùn)行。此時(shí),鍋爐燃?xì)獠粔蛴?,系統(tǒng)蒸汽不足,立即安排尿素裝置停車。輔鍋雙燃料改造完成后,在崖城氣故障情況下,鍋爐可以倒樂東氣運(yùn)行;在樂東氣田故障情況下,鍋爐可以倒崖城氣運(yùn)行。兩大氣田相距300km,同時(shí)故障的可能性極小。輔鍋的燃?xì)馓娲档土搜b置斷氣停車的風(fēng)險(xiǎn)。

      (3)消除燃?xì)馔钙侥芰Σ蛔愕钠款i。長期以來,合成氨裝置燃?xì)馔钙礁挥嗄芰Σ蛔?,運(yùn)行中因內(nèi)部流道結(jié)垢,空壓機(jī)所打空氣量逐步下降,裝置負(fù)荷被迫下調(diào),影響裝置的長周期運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)性。加富氧后空壓機(jī)負(fù)荷降為設(shè)計(jì)負(fù)荷84%,系統(tǒng)所需空氣流量由41.5×103m3/h降為37×103m3/h,裝置的安全性大大提高,長周期的運(yùn)行有了根本的保證。

      5 結(jié)語

      經(jīng)過數(shù)年的艱苦努力,中?;瘜W(xué)一期合成氨裝置先后對輔鍋燃料氣、一段爐燃料氣、合成氨工藝原料氣三類天然氣用戶氣源替代進(jìn)行了可行性研究,改造獲得圓滿成功,避免了裝置的停產(chǎn),創(chuàng)造了較好的效益,同時(shí)也為國內(nèi)天然氣合成氨裝置適應(yīng)不同氣源改造提供了有益的借鑒。

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