陳先才,蘇小明,李繼志
(首鋼京唐鋼鐵有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中產(chǎn)生煤氣主要可燃成分中CO 的比例呈丘型分布,回收過(guò)程中轉(zhuǎn)爐煤氣熱值不斷變換,如果送給用戶使用前未充分混合,熱值將出現(xiàn)波動(dòng),對(duì)于要求煤氣熱值穩(wěn)定性較高的用戶,將影響其正常生產(chǎn)。套筒窯增加煤氣混合站后,能解決現(xiàn)有的熱值低造成產(chǎn)品質(zhì)量不合,同時(shí)對(duì)煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的影響,為煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收提供條件。
首鋼京唐公司現(xiàn)有5 座套筒窯,套筒窯燃料采用轉(zhuǎn)爐煤氣,正常情況下熱值為(1500~1650)×4.18 kJ/m3,窯前煤氣壓力16 kPa。每座套筒窯的煤氣用量(9896~12 370)m3/h;烘爐采用焦?fàn)t煤氣。
京唐公司煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量為98.05 m3/t·鋼,與同行業(yè)比較,回收量偏低,且回收過(guò)程中轉(zhuǎn)爐煤氣中的CO 含量不斷變化,如使用前混合不均勻,將造成煤氣熱值波動(dòng),對(duì)下游用戶產(chǎn)生不利影響。
從實(shí)際運(yùn)行情況分析,京唐公司3 座轉(zhuǎn)爐煤氣柜混合轉(zhuǎn)爐煤氣能力有限,導(dǎo)致送往套筒窯的轉(zhuǎn)爐煤氣熱值出現(xiàn)較大波動(dòng)(1400~2200 kcal),超出套筒窯轉(zhuǎn)爐煤氣熱值(1700~1900 kcal)的要求,對(duì)套筒窯白灰質(zhì)量的提高造成影響。通過(guò)優(yōu)化工藝、運(yùn)行方式等手段,實(shí)現(xiàn)除頭爐鋼等各爐次轉(zhuǎn)爐煤氣全部回收,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收只有通過(guò)降低轉(zhuǎn)爐CO 回收起始點(diǎn)實(shí)現(xiàn),降低轉(zhuǎn)爐CO 回收起始點(diǎn)轉(zhuǎn)爐煤氣的熱值波動(dòng)將進(jìn)一步增大,難以保證套筒窯生產(chǎn)需要,套筒窯對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣熱值穩(wěn)定性要求較高成為提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收的主要瓶頸。
建立一座煤氣混合站,在供應(yīng)套筒窯的轉(zhuǎn)爐煤氣中混合一定量的焦?fàn)t煤氣,通過(guò)建立4 閥混合調(diào)節(jié)模式,煤氣混合站向轉(zhuǎn)爐煤氣中混入精制焦?fàn)t煤氣,來(lái)穩(wěn)定套筒窯燒制所需煤氣熱值,混合后的煤氣熱值穩(wěn)定在(2200±100)kcal 范圍內(nèi),以滿足套筒窯生產(chǎn)要求。
全三脫情況下,不同CO 回收起始點(diǎn)情況下轉(zhuǎn)爐煤氣回收量的情況,在滿足氧含量低于1%的條件下,CO 回收起始點(diǎn)最低可至20%(現(xiàn)階段為35%),在用戶可使用情況,可通過(guò)降低CO 回收起始點(diǎn)提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量。回收起始點(diǎn)為20%時(shí),噸鋼增加回收量8458.45 m3/t,平均熱值6893.11 kJ/m3,1646.71 kcal/m3;回收起始點(diǎn)為35%時(shí),噸鋼增加回收量為0,平均熱值7251.88 kJ/m3,1732.41 kcal/m3。
不同CO 回收起始點(diǎn)下,為保證現(xiàn)有套筒窯使用煤氣熱值不變,需混入的精制焦?fàn)t煤氣量,考慮套筒窯遠(yuǎn)期可能建6 座窯的可能,對(duì)6 座窯下混入量也進(jìn)行了計(jì)算,當(dāng)CO 回收起始點(diǎn)達(dá)到10%時(shí),6 座窯需混入焦?fàn)t煤氣量為3154 m3/h,不同管徑下可允許流量(以流速10 m/s 計(jì)算),DN400 管道即可滿足此流量要求,考慮到計(jì)算是以混合后平均熱值進(jìn)行計(jì)算,實(shí)際熱值可能出現(xiàn)波動(dòng)造成瞬時(shí)量增加,及未來(lái)考慮脫磷爐轉(zhuǎn)爐煤氣回收,建議采用DN600 管道。
套筒窯對(duì)熱值穩(wěn)定要求相對(duì)較高問(wèn)題,從技術(shù)手段可以通過(guò)向轉(zhuǎn)爐煤氣混入焦?fàn)t煤氣進(jìn)行穩(wěn)定,4 閥混合站可控性良好且成熟,可滿足要求,燃?xì)鈪^(qū)熱軋混合站及合成轉(zhuǎn)爐煤氣混合站均采用4 閥系統(tǒng),配合MFA 控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的熱值控制。
另外,套筒窯對(duì)煤氣中硫化氫含量要求較為嚴(yán)格,精制焦?fàn)t煤氣硫化氫現(xiàn)可穩(wěn)定控制20 mg/m3以下,與轉(zhuǎn)爐煤氣中硫化氫相當(dāng),可向轉(zhuǎn)爐煤氣混入精制焦?fàn)t煤氣,滿足套筒窯對(duì)煤氣品質(zhì)的要求。
采用經(jīng)典成熟的四閥混合站系統(tǒng)將精制焦?fàn)t煤氣管道與轉(zhuǎn)爐煤氣管道進(jìn)行聯(lián)通,以使焦?fàn)t煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣混合,保證工藝套筒窯煤氣熱值穩(wěn)定。
該方案屬工藝改造,在產(chǎn)品質(zhì)量提升等技術(shù)指標(biāo)方面得到直接提高的同時(shí),還增加了煤氣回收量,可取得較為可觀的直接經(jīng)濟(jì)效益。
套筒窯煤氣熱值穩(wěn)定在2000±100 kcal;煤氣波動(dòng)頻率降低50%,波動(dòng)幅度由1800±400 kcal 降低至2000±100 kcal,熱值提高200 kcal。有了較為穩(wěn)定的熱值后,套筒窯生產(chǎn)的灰石質(zhì)量得到提升,白灰質(zhì)量提高后,降低噸鋼白灰消耗,可節(jié)省成本353萬(wàn)元人民幣。
當(dāng)CO 降至20%時(shí),噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量比現(xiàn)在增加8.45 m3/t,折算為7536 kJ/m3當(dāng)量煤氣量為4.02 m3/(t折合成熱值1800 kcal/m3的煤氣),以年鋼產(chǎn)量850 萬(wàn)噸計(jì)算,年增加轉(zhuǎn)爐煤氣回收量7182.5 萬(wàn)m3,轉(zhuǎn)爐煤氣以0.1 元人民幣/m3計(jì)算,年收益718.25 萬(wàn)元人民幣,年節(jié)約標(biāo)煤8786.47 t。
實(shí)施改造后,解決了套筒窯煤氣熱值低給生產(chǎn)帶來(lái)的不利影響,為套筒窯的正?;沂褵峁┹^好的煤氣,同時(shí)為煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收提供了先決條件。