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      提高硫酸鎳產(chǎn)能的生產(chǎn)實踐

      2019-02-19 12:27:32曹昌盛劉建新高玉利
      有色冶金節(jié)能 2019年6期
      關(guān)鍵詞:后液硫酸鎳冶煉廠

      范 翔 曹昌盛 劉建新 董 博 高玉利

      (大冶有色金屬集團控股有限公司, 湖北 黃石 435005)

      0 前言

      在銅電解生產(chǎn)中,電解槽內(nèi)陰陽極板在溶液中通直流電的狀態(tài)下,陽極板中的鎳不斷地溶解到電解液中,使得溶液中的鎳濃度不斷提高,降低電流效率的同時也會影響陰極銅質(zhì)量[1-3]。因此,電解精煉工藝的廠家都要進(jìn)行硫酸鎳的凈化工作[4-6]。電解液中鎳的凈化工藝總的來說較成熟,在實際生產(chǎn)中,大多使用結(jié)晶法、萃取法等方式[7-8]。某冶煉廠在近幾年的電解生產(chǎn)中,由于陽極板中鎳含量不斷提高,系統(tǒng)內(nèi)的鎳濃度也不斷提升,由12 g/L上升至最高18 g/L,極大影響了電解過程的電單耗值及陰極銅產(chǎn)品質(zhì)量。而且現(xiàn)有硫酸鎳系統(tǒng)受現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施條件的制約,處理能力及產(chǎn)能沒有辦法進(jìn)一步提高;另外,生產(chǎn)中還有一些環(huán)節(jié)的銜接不是很合理。本文主要研究的方向是,在某冶煉廠現(xiàn)有硫酸鎳系統(tǒng)處理能力不足的情況下,如何通過優(yōu)化硫酸鎳系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝來提高硫酸鎳產(chǎn)能和平衡電解液中鎳濃度,以保證陰極銅的產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)的主要問題

      1.1 系統(tǒng)概況

      某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)采用蒸發(fā)濃縮和冷凍結(jié)晶聯(lián)合生產(chǎn)工藝。蒸發(fā)濃縮采用蒸氣間接加熱濃縮法來提高二段電積終液的鎳濃度及酸度[9]。制冷工序生產(chǎn)原理就是使用制冷機組對鹽水進(jìn)行冷凍降溫,鹽水進(jìn)入結(jié)晶槽內(nèi)、外兩個夾套,對結(jié)晶槽內(nèi)的濃縮后液進(jìn)行冷凍降溫。采用制冷機將溶液的溫度降低至-16~-20 ℃,使溶液中的硫酸鎳在冷凍狀態(tài)下成為NiSO4·7H2O結(jié)晶。工藝流程如圖1所示,相關(guān)工藝參數(shù)見表1。

      1.2 主要問題

      某冶煉廠硫酸鎳蒸發(fā)濃縮有12臺蒸發(fā)釜,處理能力為190~240 m3/d,蒸發(fā)后液量為120~150 m3/d;冷凍結(jié)晶有6臺結(jié)晶罐、4臺預(yù)冷槽、3臺制冷機。

      表1 某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)工藝參數(shù)

      如果按兩機三槽生產(chǎn)模式組織生產(chǎn),處理能力為90 m3/d,小于濃縮處理能力;如全部按兩機四槽生產(chǎn)模式組織生產(chǎn),處理能力為120 m3/d,但由于壓濾機處理能力不足,會增加周期內(nèi)的非生產(chǎn)時間,提高生產(chǎn)成本;按三機四槽/五槽模式組織生產(chǎn),由于鹽水泵壓力及流量不足,目前無法同時啟動3臺制冷機組,且結(jié)晶槽生產(chǎn)槽數(shù)不足,結(jié)晶槽在轉(zhuǎn)換生產(chǎn)的過程中會有較長的等待時間,也會增加非生產(chǎn)時間,提高生產(chǎn)成本,影響作業(yè)效率。

      通過前期數(shù)據(jù)分析及計算后,現(xiàn)階段濃縮系統(tǒng)如滿負(fù)荷運行,處理能力可以滿足電解液的脫除要求,則制約硫酸鎳產(chǎn)能的主要問題是制冷工序,其存在預(yù)冷槽存儲能力不足、鹽水循環(huán)壓力及流量不足、結(jié)晶槽生產(chǎn)槽數(shù)不足、壓濾機處理能力不足及設(shè)備老化等問題。

      2 提高硫酸鎳產(chǎn)能的措施

      針對硫酸鎳系統(tǒng)制冷工序存在的問題,某冶煉廠采取以下措施優(yōu)化硫酸鎳系統(tǒng)的配置,以提高硫酸鎳的產(chǎn)能。

      2.1 新增濃縮后液儲液地池

      某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)廠房整體布局較緊湊,所有的預(yù)冷槽及結(jié)晶槽都安裝在廠房三樓,目前三樓已經(jīng)沒有位置可以新增結(jié)晶槽,如想在此基礎(chǔ)上進(jìn)行擴能,只能將現(xiàn)有的4臺預(yù)冷槽拆除2臺,利用預(yù)冷槽安裝孔重新安裝2臺結(jié)晶槽。但是,改造之后現(xiàn)場只有2臺預(yù)冷槽,濃縮后液儲液及一次降溫能力不足的問題將進(jìn)一步放大,兩道生產(chǎn)工序之間處理能力不匹配,會影響到濃縮工序無法滿負(fù)荷生產(chǎn)。

      在硫酸鎳系統(tǒng)廠房東側(cè)有一個廢棄集水池,可儲存液量60 m3。在此基礎(chǔ)上對地池進(jìn)行擴建到儲存液量120 m3,整體做防腐處理,可作為濃縮后液儲液地池使用。地池內(nèi)中部加裝隔斷層,變成2個小集液池,濃縮液通過溜槽- 管道直接放液入1#集液池內(nèi),待1#池內(nèi)集液池滿后,經(jīng)過上部聯(lián)通溢流入2#池內(nèi),過程中可過濾部分雜質(zhì),最后通過轉(zhuǎn)液泵將2#地池內(nèi)的濃縮液根據(jù)季節(jié)變化分別打入結(jié)晶槽和預(yù)冷槽內(nèi)(夏季氣溫較高時,后液進(jìn)入地池一次降溫后,使用預(yù)冷槽進(jìn)行二次降溫;冬季氣溫較低時,可直接進(jìn)入結(jié)晶槽內(nèi)進(jìn)行制冷)。改造完成后,濃縮后液儲存能力可得到增加,并可通過地池來緩冷溶液,過濾部分雜質(zhì),同時降低了預(yù)冷槽電能消耗以及提高了制冷生產(chǎn)效率。廠房改造示意圖如圖2所示,改造后的工藝流程如圖3所示。

      圖2 某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)廠房改造示意圖

      圖3 某冶煉廠硫酸鎳系統(tǒng)改造后的工藝流程

      2.2 提高制冷工序處理能力

      2.2.1 增加鹽水循環(huán)管道局部截面積

      制冷工序目前處理能力已經(jīng)達(dá)到設(shè)計之初的最大處理量,想要在此基礎(chǔ)上在提升處理能力,首要解決的問題就是要將現(xiàn)場3臺制冷機組的所有制冷量全部釋放出來。經(jīng)過測算,現(xiàn)有3臺機組同時開機的情況下,產(chǎn)生制冷量為15 288 kWh,能滿足擴能后的需要。但是由于鹽水循環(huán)管道局部截面積較小,導(dǎo)致泵出口處的流量、壓力較低,同時啟動3臺機組運行時會隨機性頻繁跳停。通過前期試驗及計算后,可將鹽水系統(tǒng)管道泵出口處截面積最小的4根DN65的管道改為一根DN200的管道,以此增加泵出口處的流量及壓力。經(jīng)過改造,目前可實現(xiàn)連續(xù)3臺機組同時開車運行。

      2.2.2 增加壓濾機數(shù)量

      現(xiàn)有硫酸鎳制冷達(dá)到終點溫度時,是由1臺廂式壓濾機進(jìn)行壓濾,生產(chǎn)中由于原液含鎳濃度提高后,硫酸鎳壓濾過程中溶液含固量的增加,導(dǎo)致現(xiàn)有1臺壓濾機每次只能處理25 m3溶液,產(chǎn)出硫酸鎳2.5 t(以前可以處理溶液30 m3,每臺結(jié)晶槽容積為15 m3,每個壓濾作業(yè)周期正好處理2槽溶液,現(xiàn)在多余溶液只能等下個作業(yè)周期再處理);并且現(xiàn)使用的壓濾機故障率極高,生產(chǎn)中如果壓濾機發(fā)生故障,整個系統(tǒng)只能停產(chǎn)等待修復(fù)(硫酸鎳系統(tǒng)目前只有1臺壓濾機)。因此,可在此基礎(chǔ)上新增1臺壓濾機,增加壓濾作業(yè)處理能力為25 m3,產(chǎn)出硫酸鎳2.5 t,這樣同一個作業(yè)周期內(nèi),最多可以處理3槽溶液,滿足三機五槽的生產(chǎn)組織方式。并且改造完成后,生產(chǎn)方式較為靈活, 可根據(jù)系統(tǒng)鎳濃度調(diào)節(jié)生產(chǎn)方式,在系統(tǒng)鎳濃度降低的情況可只使用1臺壓濾機生產(chǎn),對原有的1臺壓濾機進(jìn)行整體修復(fù);發(fā)生故障時,在有備用設(shè)備可調(diào)配的情況下,也不會影響生產(chǎn),降低非生產(chǎn)時間。

      2.2.3 優(yōu)化生產(chǎn)組織方式

      制冷量問題解決后,需要重新計算新的生產(chǎn)組織方式。某冶煉廠原有6臺結(jié)晶槽,生產(chǎn)組織方式為兩機三槽/四槽,受1臺廂式壓濾機處理能力的影響,每次只能處理1.5槽溶液,空出3臺結(jié)晶槽進(jìn)入下個周期生產(chǎn),最大處理能力為105 m3/d,不能滿足生產(chǎn)調(diào)節(jié)要求。 通過改造,現(xiàn)有8臺結(jié)晶槽,制冷工序可按三機四槽/五槽生產(chǎn)方式組織生產(chǎn),每個生產(chǎn)周期處理時間控制在12 h,最大處理能力達(dá)到了135 m3/d,與濃縮工序的處理能力達(dá)到匹配。優(yōu)化前、后的生產(chǎn)組織方式如圖4和圖5所示。

      圖4 優(yōu)化前的生產(chǎn)組織方式

      圖5 優(yōu)化后的生產(chǎn)組織方式

      3 改進(jìn)效果

      通過上述措施進(jìn)行優(yōu)化改造后,某冶煉廠硫酸鎳處理量穩(wěn)定上升,產(chǎn)量也逐漸增加,各項生產(chǎn)指標(biāo)完成情況較好,電單耗持續(xù)下降,硫酸鎳系統(tǒng)處理能力及產(chǎn)能增加,并且生產(chǎn)效率明顯提高,兩個工序之間生產(chǎn)節(jié)奏基本已經(jīng)達(dá)到匹配,生產(chǎn)能源消耗降低,達(dá)到優(yōu)化之初的目的。改進(jìn)前后的主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表2。

      表2 改進(jìn)前后的主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

      4 結(jié)束語

      某冶煉廠針對生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題,采取一定的措施優(yōu)化硫酸鎳系統(tǒng)的配置:通過新增濃縮后液地池,提前對濃縮后液進(jìn)行雜質(zhì)過濾及初步降溫,降低了能源消耗;制冷工序生產(chǎn)組織的優(yōu)化,降低了系統(tǒng)內(nèi)非生產(chǎn)時間及平衡兩個工序的處理能力。一些列整改后,提高了硫酸鎳金屬產(chǎn)能,降低了電單耗和硫酸鎳系統(tǒng)的生產(chǎn)成本,對硫酸鎳生產(chǎn)工藝的推廣具有積極作用,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),取得了良好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。

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