呂詩宏 ,熊 江 ,王 晗 ,范沐旭 ,方 旭
(1.中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司-先進耐火材料國家重點實驗室,河南 洛陽 471039;2.中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
氣化爐是化工行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,國內(nèi)的氣化爐有很多種如GE的德士古水煤漿氣化爐,華東理工大學(xué)的水煤漿四噴嘴氣化爐,shell粉煤氣化爐,GSP粉煤氣化爐,航天粉煤氣化爐,Shell渣油氣化爐,德士古渣油氣化爐,以及各種天然氣氣化爐二段爐等。文章旨在從襯里材料設(shè)計,裝置設(shè)計,砌筑質(zhì)量,操作工藝,設(shè)備等因素著手,對引起爐壁超溫的現(xiàn)象和耐火襯里的失效原因進行全面總結(jié)分析,并總結(jié)相應(yīng)的處理措施,為更好的指導(dǎo)生產(chǎn)提供參考。
爐襯的設(shè)計是在廠家給出爐殼圖和工藝參數(shù)的條件下,確定爐襯總厚度,經(jīng)過熱傳導(dǎo)計算,確定隔熱層、支撐層、熱面層磚厚度;利用熱膨脹計算,算出高度方向膨脹縫的大小及徑向膨脹縫的大?。辉O(shè)計磚圖時也要考慮每環(huán)磚之間灰縫的大小及層與層之間灰縫的大?。粺犭娕即u的設(shè)計也需要考慮爐襯整體向上膨脹問題,以避免開車時剪切熱電偶。爐襯設(shè)計不合理,會影響傳熱及爐襯結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,運行過程中可能產(chǎn)生掉磚、膨脹縫擠壓、竄氣等,造成局部超溫。國外某企業(yè)的氣化爐在使用過程中出現(xiàn)了超溫情況,停爐檢修時發(fā)現(xiàn)爐襯設(shè)計不合理,導(dǎo)致部分材料在使用過程中缺失,引起超溫。
氣化爐是一個高溫的裝置,爐內(nèi)的降溫隔熱的方式主要有兩種:一種是耐火襯里進行阻隔,如德士古水煤漿氣化爐等,稱之為熱壁爐,另一種是通過強制性冷卻的方式,如shell干粉氣化爐,稱之為冷壁爐。熱壁爐的結(jié)構(gòu)中也存在局部通過強制冷卻的位置,如水煤漿氣化爐的錐底部分的托磚板,其冷卻的方式主要靠下方的激冷環(huán)的冷卻作用。國內(nèi)出現(xiàn)過幾次由于冷卻裝置設(shè)計不合理的因素造成強制冷卻的措施沒有達到目的。在開車過程中,托磚板沒有得到激冷環(huán)的保護作用,而暴露在很高的工作環(huán)境溫度之下。造成托磚板燒蝕變形,托磚板上方砌筑的耐火磚失去了支撐而掉落。耐火磚掉落后,失去耐火磚保護的鋼件又進一步惡化,導(dǎo)致氣化爐錐底部分出現(xiàn)嚴(yán)重超溫。
加強耐火襯里結(jié)構(gòu)設(shè)計以及與襯里材料對接位置處結(jié)構(gòu)的審核,把好合理性的第一道關(guān),才能避免下一步因為結(jié)構(gòu)不合理而導(dǎo)致耐火襯里失效,引起超溫的現(xiàn)象。
氣化爐采用火泥砌筑,主要是為了填充不規(guī)則的磚縫和粘結(jié)磚塊,以形成具有一定整體性的結(jié)構(gòu)。由于火泥屬于沒有燒結(jié)的材料,其高溫穩(wěn)定性要差于耐火磚,在氣化爐的整體結(jié)構(gòu)中屬于薄弱環(huán)節(jié)。相關(guān)的筑爐規(guī)范中對火泥縫的大小都有明確的要求。圖紙設(shè)計中提到火泥縫為1.2mm,最大不超過1.8mm,最小火泥縫沒有要求。GE公司對火泥縫的要求是,設(shè)計火泥縫為1.2 mm,最大不超過2mm;GB/50211-2004中,對高溫、有爐渣的爐內(nèi)火泥縫的要求為不大于2.0mm。主要目的是為了防止灰縫過大,結(jié)構(gòu)的密封性會變差?;铱p過大也會加大氣流熔渣對灰縫的沖蝕作用。國內(nèi)某企業(yè)在砌筑過程中砌筑磚縫預(yù)留非常大,火泥縫的尺寸在5mm左右。在運行過程中,爐內(nèi)氣流在襯里材料形成了回路,導(dǎo)致鋼殼的超溫。
在豎直式的氣化爐,如四噴嘴水煤漿氣化爐,shell渣油氣化爐內(nèi),由于豎直筒體的尺寸較大,在設(shè)置耐火材料時需要綜合考慮材料的膨脹量和托轉(zhuǎn)板的承壓能力。因此將豎直段分為幾段結(jié)構(gòu)。耐火襯里在布置時,需要在兩段結(jié)構(gòu)之間設(shè)置膨脹縫,以防止下部的材料膨脹時對上部的材料造成擠壓損毀。膨脹縫的位置處對應(yīng)的是托磚板。托磚板是伸入襯里結(jié)構(gòu)中的支撐構(gòu)架。由于該位置距離爐內(nèi)高溫區(qū)的距離比較短,容易出現(xiàn)較多的熱傳導(dǎo)。膨脹縫的處理尤為重要。國內(nèi)某廠的渣油氣化爐,對超溫位置進行拆爐檢查時發(fā)現(xiàn)膨脹縫處理不合理,熱面磚、保溫磚、纖維材料貼合不密,存有一定空隙??障兜拇嬖趯?dǎo)致熱量的傳出,該托磚板的溫度達到350℃。
針對施工過程中的火泥縫和膨脹縫不合理而導(dǎo)致的超溫問題,解決措施為在砌筑過程中加強施工前的技術(shù)交底工作,讓施工人員充分意識到每一步砌筑工作的重要性。同時加強砌筑過程中的質(zhì)量巡查和監(jiān)督工作,做好相關(guān)的隱蔽工程記錄。
氣化溫度過高,會使得氣化爐襯里向火面上熔渣流失,結(jié)渣厚度薄,造成爐體直筒下部磚縫直接暴露于高溫氣流中,耐火磚較薄弱部位以及熔損大的部位因溫差應(yīng)力導(dǎo)致不均勻膨脹,產(chǎn)生間隙裂紋,引起竄氣。
陜西某企業(yè)氣化爐自2010年以來由于燃用高灰(高達25%)、高灰熔點(高達1380℃)煤,而且煤中SiO2含量較高,導(dǎo)致煤灰粘溫特性較差,投料后熔融的灰渣在爐內(nèi)不易流動,在渣口處積聚,導(dǎo)致渣口堵塞。氣化爐正常運行時,燃燒室內(nèi)熔融的灰渣在重力和合成氣的攜帶下一起離開燃燒室,由于煤質(zhì)的大幅波動,導(dǎo)致爐壁掛渣增厚,熱電偶指示爐溫降低,此時若大幅提高爐溫,大量爐壁掛渣會瞬間被熔下堵塞渣口,不僅造成爐內(nèi)氣流通道受阻,燃燒區(qū)域發(fā)生改變,而且導(dǎo)致流體在流動過程中的速度梯度改變,爐內(nèi)熔渣在流動過程中所受的截切力變小,灰渣更不易流動和被帶走。
穩(wěn)定煤種,穩(wěn)定操作,避免氣化爐在運行過程中出現(xiàn)過大的溫度波動。根據(jù)壓差上漲趨勢正確判斷渣口積聚情況,靈活選用正常熔渣、減負(fù)荷熔渣、泄壓熔渣等熔渣方式,提溫熔渣過程要緩慢。
燒嘴在使用過程中受到高溫的燒蝕以及物料的磨損,在使用的壽命后期,燒嘴通道會出現(xiàn)較大的磨損,會導(dǎo)致物料的霧化角變大,磨損嚴(yán)重時會出現(xiàn)局部漏氧的情況出現(xiàn)。當(dāng)霧化角變大時,火焰由原來的向下噴射變?yōu)閿U散噴射,向四周擴散的火焰會帶來兩個負(fù)面作用。一是燃燒區(qū)集中在整個氣化爐的頂部,造成頂部襯里熱面過熱;二是火焰集中在上部會直接沖擊到氣化爐頂部的耐火磚,耐火磚被沖擊后,會因為磚體收到激烈的溫度波動,導(dǎo)致磚體熱震開裂掉塊。當(dāng)磨損嚴(yán)重出現(xiàn)局部漏氧時,將會引起物料的偏流,氧氣富裕的區(qū)域形成富氧燃燒,產(chǎn)生很高的溫度,直接對耐火磚形成燒蝕,從而引起爐壁超溫。
耐火襯里只起到阻隔熱的作用,沒有辦法起到密封的作用。當(dāng)襯里材料內(nèi)氣流屬于封閉氣的時候,其保溫隔熱效果沒有問題。但是當(dāng)襯里材料的背襯產(chǎn)生了一個氣流通道,爐內(nèi)的熱氣流通過通道,并在通道內(nèi)形成與磚的熱交換,就會導(dǎo)致耐火襯里出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。西部某企業(yè)渣口運行到一定時間后,錐底部出現(xiàn)了超溫現(xiàn)象,起初以為是耐火材料燒蝕導(dǎo)致,于是更換了全部的錐底耐火襯里。在重新開車時,發(fā)現(xiàn)錐底部分還是超溫。后來進行多方檢測,發(fā)現(xiàn)氣化爐筒身與錐部的焊縫處出現(xiàn)了一段小裂紋,正是因為小裂紋的存在,爐內(nèi)的一部分氣流沒有經(jīng)渣口向下流出,而是滲透磚層沿著裂紋竄出。熱氣流穿過了襯里結(jié)構(gòu),導(dǎo)致錐底部位的超溫。采取的措施是在裂紋處用鋼板進行補焊,阻隔氣流的通道,再次開車時超溫現(xiàn)象不再出現(xiàn)。
氣化爐爐殼,燒嘴等其他的配套設(shè)備出現(xiàn)問題時,也會造成耐火材料失效而超溫。只做耐火材料的工作是解決不了超溫現(xiàn)象的。需要對超溫處的其他影響因素進行分析,綜合判斷來解決超溫問題。
引起氣化爐超溫的原因是多方面的,但主要的表現(xiàn)形式是起到保護作用的耐火襯里失效,從而導(dǎo)致熱量過多的傳導(dǎo)到爐壁。通過上述結(jié)構(gòu)的設(shè)計,耐火襯里的施工,操作工藝的穩(wěn)定程度,裝備的完整程度等方面,探尋引起氣化爐超溫的原因。針對不同的耐火襯里失效形式,采取相應(yīng)的處理措施,保證襯里起到其應(yīng)有的作用,實現(xiàn)氣化裝置的安全穩(wěn)定長周期運行。