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      基于Aspen Plus的常壓塔流程模擬與故障診斷

      2019-03-06 04:31:52,,,,
      石油化工腐蝕與防護(hù) 2019年1期
      關(guān)鍵詞:塔板孔率壓力降

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      (中海油煉油化工科學(xué)研究院,山東 青島 266500)

      常減壓蒸餾是原油加工的第一道工序,其原油處理能力、產(chǎn)品質(zhì)量和操作狀況對下游裝置的生產(chǎn)及石化企業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)效益有直接影響[1-3]。Aspen Plus工藝流程模擬軟件用于常壓蒸餾裝置工藝模擬計(jì)算,計(jì)算結(jié)果比較符合生產(chǎn)實(shí)際,可以通過模擬實(shí)際生產(chǎn)過程,對實(shí)際操作中存在的故障進(jìn)行診斷[4-5]。

      1 工藝流程及工藝參數(shù)

      某公司3 Mt/a常減壓蒸餾裝置,以加工海洋原油為主,在運(yùn)行期間存在常壓塔壓力降增加問題。常壓蒸餾裝置工藝流程示意見圖1。裝置主要產(chǎn)品:常頂油氣、常一線、常二線、常三線以及常底油,采用常一中和常二中兩端回流控制側(cè)線溫度。常壓塔精餾段設(shè)置54層塔盤,提餾段設(shè)置6層塔盤,常一汽提段設(shè)8層浮閥塔盤,常二、常三汽提段各設(shè)6層浮閥塔盤。

      圖1 常壓蒸餾裝置工藝流程示意

      為診斷常壓塔壓力降增加問題,采用Aspen Plus軟件對常壓塔進(jìn)行物料平衡計(jì)算和常壓塔負(fù)荷計(jì)算,并根據(jù)常壓塔現(xiàn)有設(shè)備尺寸參數(shù)及塔盤開孔率進(jìn)行了塔板水力學(xué)計(jì)算。為保證軟件模擬準(zhǔn)確度,采集了3種不同工況下的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分別為正常工況加工綏中原油(工況A)、非正常工況加工綏中原油(工況B)、非正常工況加工綏中和錦州原油(工況C)。其中工況A、工況B和工況C的常壓塔頂和進(jìn)料段壓力降分別為22.3 kPa,38 kPa及46 kPa。

      根據(jù)DCS(分布式控制系統(tǒng))監(jiān)測數(shù)據(jù)、生產(chǎn)日報(bào)表和內(nèi)操記錄表數(shù)據(jù),采集常壓塔3種不同工況下的物料平衡和工藝操作數(shù)據(jù)。常壓塔物料平衡計(jì)算見表1,主要工藝操作數(shù)據(jù)見表2。

      表1 3種工況下常壓塔物料平衡

      表2 主要工藝操作數(shù)據(jù)

      續(xù)表2

      2 常壓塔流程模擬

      物性方法的選擇是流程模擬計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確程度的關(guān)鍵,模擬原油蒸餾過程,BK10法能得到很好的模擬結(jié)果,它比更復(fù)雜的CHAO-SEA和GRAYSON法計(jì)算速度快[6]。

      Aspen Plus的單元模塊能夠模擬常壓裝置的物料和熱量平衡所需要的換熱器、泵及蒸餾塔等單元設(shè)備,其中初餾塔和常壓塔是關(guān)鍵設(shè)備。Aspen Plus為蒸餾塔提供了多種模型,該文專為煉油系統(tǒng)設(shè)計(jì)選擇了Petro Frac模型,該模型由一個(gè)主塔連帶一定數(shù)目的中段回流和側(cè)線汽提塔共同組成,主塔可有多種進(jìn)料[7]。

      常壓塔實(shí)際塔板數(shù)為60,采用的塔板效率為42%,常壓塔頂冷凝器處為第一塊理論板,故理論板總數(shù)為26。常一線汽提塔理論板數(shù)為3,常二線汽提塔和常三線汽提塔均為2。汽提蒸汽溫度400 ℃,壓力0.35 MPa。

      通過流程模擬計(jì)算,得到3種不同工況下常壓塔的計(jì)算結(jié)果,模擬的計(jì)算結(jié)果包括各產(chǎn)品的溫度、流量及壓力等。

      不同工況下常壓塔各產(chǎn)品的溫度、壓力和流量等模擬結(jié)果與采集值比較見表3。將常壓塔各產(chǎn)品溫度、壓力和流量的模擬值與采集值進(jìn)行對比,誤差均較小,各產(chǎn)品的溫度、流量均取得與采集值較為一致的結(jié)果,可真實(shí)反映常壓塔的運(yùn)行情況,模擬可信度較高。

      表3 不同工況下常壓塔主要模擬結(jié)果

      續(xù)表3

      3 常壓塔氣液相負(fù)荷

      3種工況下常壓塔負(fù)荷性能見圖2至圖4。由常壓塔氣液相負(fù)荷計(jì)算結(jié)果可知,第14塊板上液相負(fù)荷最大,26塊板下氣相負(fù)荷最大。

      圖2 工況A常壓塔負(fù)荷性能

      圖3 工況B常壓塔負(fù)荷性能

      圖4 工況C常壓塔負(fù)荷性能

      4 塔板水力學(xué)核算

      根據(jù)常壓塔塔板的結(jié)構(gòu)參數(shù),利用軟件對3種不同工況下的塔板進(jìn)行水力學(xué)核算。工況A、工況B和工況C常壓塔典型塔板水力學(xué)核算結(jié)果見表4至表6。

      工況A塔板的溢流強(qiáng)度較大,霧沫夾帶量均小于0.15,閥孔動(dòng)能因子在合理范圍內(nèi),降液管停留時(shí)間均大于5 s,降液管清液層高度小于塔板間距的一半,塔板均處于良好操作狀態(tài)。

      在工況B條件下,1到26塊塔板之間的溢流強(qiáng)度大,閥孔動(dòng)能因子大于12,降液管清液層高度、降液管底隙流速和塔板壓力降均較大,說明在該段液相負(fù)荷最大。該段的塔板壓力降較工況A的塔板壓力降增加了43.6%,而原油量僅增加了0.35%,同時(shí)降液管停留時(shí)間減少,降液管液泛率增加,可能該段的一些塔板發(fā)生堵塞,導(dǎo)致塔板壓力降增加。

      在工況C條件下,1塊到26塊塔板之間的溢流強(qiáng)度大,降液管清液層高度、降液管底隙流速和塔板壓力降均較大,說明在該段液相負(fù)荷最大。工況C原油處理量相較于工況A減少了3.32%,而計(jì)算的壓力降大于工況A,可能該段的一些塔板發(fā)生堵塞,導(dǎo)致塔板壓力降增加。

      表4 工況A典型塔板水力學(xué)核算結(jié)果

      表5 工況B典型塔板水力學(xué)核算結(jié)果

      表6 工況C典型塔板水力學(xué)核算結(jié)果

      5 塔板實(shí)際開孔率

      為了研究塔板的堵塞程度,根據(jù)塔板水力學(xué)數(shù)據(jù)和壓力降,通過人為減少堵塞段塔板的開孔率,使其常頂至進(jìn)料段壓力降與實(shí)際采集值相符。由于計(jì)算獲得的塔板壓力降增加的塔板跨度大,不能一一調(diào)整開孔率,故選取塔板壓力降增加最為明顯的塔板進(jìn)行計(jì)算,即1塊至16塊塔板。

      通過分別調(diào)整工況B和工況C 的1塊至16塊塔板開孔率,使其常頂至進(jìn)料段壓力降與實(shí)際采集值相符,該段塔板水力學(xué)計(jì)算結(jié)果見表7及表8。

      表7 工況B 1塊至16塊塔板水力學(xué)計(jì)算結(jié)果

      在工況B下,當(dāng)常頂至進(jìn)料段壓力降調(diào)整為37.988 kPa,與采集值38 kPa接近時(shí),1塊至16塊塔板開孔率由13.09%降至11%,開孔率小于設(shè)計(jì)值,同時(shí)閥孔動(dòng)能因子均在14以上,降液管清液高度明顯增加,可能是塔盤阻塞引起的。

      表8 工況C 1塊至16塊塔板水力學(xué)計(jì)算結(jié)果

      在工況C下,當(dāng)常頂至進(jìn)料段壓力降調(diào)整為45.934 kPa,與采集值46 kPa接近時(shí),1塊至16塊塔板開孔率由13.09%降至5.5%,開孔率小于設(shè)計(jì)值,同時(shí)閥孔動(dòng)能因子均在21以上,降液管清液高度大于板間距的一半,降液管液泛率大于85%,可能是塔盤阻塞引起的。

      塔板結(jié)垢堵塞后會(huì)導(dǎo)致塔板實(shí)際開孔率降低,浮閥不能開啟,塔板上液相負(fù)荷增加,氣液兩相不能充分接觸,油品氣液兩相傳質(zhì)和傳熱作用變差,塔頂溫度和側(cè)線餾出溫度會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

      6 現(xiàn)場調(diào)查情況

      檢修期間經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),常壓塔塔頂?shù)?個(gè)人孔到第3個(gè)人孔塔盤均有不同程度的結(jié)垢物。第2人孔以下處塔盤、浮閥有大量結(jié)垢沉積物,幾乎堵塞整塊塔盤,造成常壓負(fù)荷較大時(shí),出現(xiàn)精餾效果變差現(xiàn)象。尤其是第2人孔下數(shù)二至五層塔盤(第10層到第13層)充滿了黑色與黃白色相間的致密垢物,塔盤浮閥基本堵滿,浮閥無法正?;貜?。塔盤堵塞情況見圖6。

      圖6 第11層塔盤堵塞情況

      7 結(jié) 論

      根據(jù)工藝數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù),分別在3種工況下,建立常減壓蒸餾裝置中的常壓塔模型,并對其負(fù)荷和塔板水力學(xué)進(jìn)行了模擬計(jì)算,得到以下結(jié)論:

      (1)由常壓塔氣液相負(fù)荷計(jì)算結(jié)果可知,3種工況下的常壓塔均為第14塊板上液相負(fù)荷最大,第26塊板下氣相負(fù)荷最大。

      (2)根據(jù)常壓塔塔板水力學(xué)計(jì)算可知,根據(jù)目前塔板結(jié)構(gòu)參數(shù),工況A塔板的溢流強(qiáng)度較大,霧沫夾帶量均小于0.15,閥孔動(dòng)能因子在合理范圍內(nèi),降液管停留時(shí)間均大于5 s,降液管清液層高度小于塔板間距的一半,塔板均處于良好的操作狀態(tài)。工況B和工況C的1塊至26塊塔板之間的溢流強(qiáng)度大,降液管清液層高度、降液管底隙流速和塔板壓力降均較大,說明在該段液相負(fù)荷最大。

      (3)工況B和工況C的1塊至16塊塔板的實(shí)際開孔率分別為11%和5.5%,該段發(fā)生堵塞,塔板上液相負(fù)荷增加,塔的分餾效果變差,各側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量密度變大,餾程重疊嚴(yán)重,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格。

      (4)軟件模擬情況與現(xiàn)場調(diào)查情況相符,利用軟件對常壓塔進(jìn)行模擬準(zhǔn)確度高,可以對實(shí)際操作中可能存在的故障進(jìn)行診斷。

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