施升濤
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦 )
Boomer281全液壓鑿巖臺車工作用水來自地表沉淀池,井下每個生產(chǎn)中段的廢水經(jīng)泄水孔向下匯集在礦井底部的中心沉淀池,沉淀過濾后由井下水泵將中心沉淀池的水輸送到地表沉淀池,廢水在地表沉淀池再次過濾后,由地表水泵輸送到井下各個生產(chǎn)中段,供生產(chǎn)使用,通過這種方式循環(huán)使用生產(chǎn)水。
盡管生產(chǎn)用水分別在井下和地表經(jīng)過沉淀及過濾,但供水源內(nèi)仍含有大量泥沙、礦漿和木屑等雜質(zhì)。國外礦山生產(chǎn)中,對供水源的水質(zhì)要求很高,水中存在泥沙、礦漿和木屑等雜質(zhì)是絕對不允許的,這也是Boomer281全液壓鑿巖臺車設(shè)計人員在設(shè)計供水系統(tǒng)時選用圓筒式網(wǎng)式過濾器的重要原因。
在設(shè)備正常工作中,供水系統(tǒng)的主要作用:
(1)沖洗炮孔中被釬頭破碎的碎石,使之及時沖出炮孔;(2)對工作中的鑿巖機和釬桿進行降溫;(3)通過水冷卻器對液壓系統(tǒng)進行降溫。
受井下供水系統(tǒng)水質(zhì)差和鑿巖臺車供水系統(tǒng)圓筒式網(wǎng)式過濾器過濾面積小等因素的制約,實際工作中,圓筒式網(wǎng)式過濾器濾網(wǎng)經(jīng)常會堵塞,而且被堵塞的頻率非常高,一個工作班次嚴重時會被堵塞十多次,給鑿巖臺車帶來嚴重后果:(1)鑿巖作業(yè)時,釬桿打干眼,炮孔中的碎石不能排出,造成釬桿卡在炮孔內(nèi);(2)鑿巖機內(nèi)部零件迅速升溫,影響正常使用壽命;(3)液壓系統(tǒng)快速升溫,系統(tǒng)泄漏量增加,液壓油和液壓泵的正常使用壽命縮短。
考慮到礦山生產(chǎn)環(huán)境惡劣,無法在短時間內(nèi)徹底改善并解決井下供水系統(tǒng)水質(zhì)差的現(xiàn)狀,鑒于鑿巖臺車供水系統(tǒng)在鑿巖作業(yè)時的重要性,對鑿巖臺車自身的供水系統(tǒng)進行分析,以便解決上述問題,提高Boomer281全液壓鑿巖臺車在這種環(huán)境下的作業(yè)效率。
井下供水系統(tǒng)水質(zhì)差的問題短時間內(nèi)不能得到改善和解決,只能針對鑿巖臺車供水系統(tǒng)圓筒式網(wǎng)式過濾器過濾效果差這一實際問題,結(jié)合生產(chǎn)及設(shè)備實際,提出兩種解決方案。
在流量一定的情況下,減小過水斷面面積可增加斷面平均流速,改善沖洗效率。同時,為防止因濾網(wǎng)面積變化影響過濾,提出優(yōu)化原網(wǎng)式過濾器的方案,在保持進水管、出水管、排污管直徑、濾網(wǎng)面積不變的情況下,將濾網(wǎng)做成漸縮式,殼體也做成漸縮式。將濾網(wǎng)做成漸縮式,濾網(wǎng)面積會縮小,為了保證濾網(wǎng)總面積不變,適當加長罐體和濾網(wǎng)。
進水管、出水管直徑均為0.25m;排污管直徑為0.075m。其中L為罐體和濾網(wǎng)的長度;D1和D2分別為罐體前端、末端直徑;d1和d2分別為濾網(wǎng)前端、末端直徑。
圓筒式和漸縮式網(wǎng)式過濾器的具體尺寸,見表1。由表1可知,漸縮式濾網(wǎng)長度比圓筒式濾網(wǎng)長90mm;漸縮式濾網(wǎng)面積與圓筒式濾網(wǎng)面積相差0.16%,可忽略不計,漸縮式罐體面積比圓筒式大2.64%。
表1 兩種過濾器的具體尺寸
旋流器的基本原理是將具有一定密度差的液-液、液-固、液-氣等兩相或多相混合物在離心力的作用下進行分離。將混合液以一定的壓力切向進入旋流器,在圓柱腔內(nèi)產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)流場?;旌衔镏忻芏却蟮慕M分在旋流場的作用下同時沿軸向向下運動,沿徑向向外運動,在到達錐體段沿器壁向下運動,并由底流口排出,這樣就形成了外旋渦流場;密度小的組分向中心軸線方向運動,并在軸線中心形成一向上運動的內(nèi)渦旋,然后由溢流口排出,這樣就達到了兩相分離的目的。
在鑿巖臺車圓筒式網(wǎng)式過濾器前加裝水力旋流器,具體由旋流室、內(nèi)濾芯、濾芯座、進水口、出水口、排污口六部分組成。利用離心沉降原理,將進入水力旋流器的水,盡可能充分地形成旋流,通過內(nèi)濾芯,將雜質(zhì)從中分離出來,干凈的水由出水口進入供水系統(tǒng),分離出的雜質(zhì),經(jīng)沉淀從過濾器底部的排污口排出,組成如下。(1)旋流室,用φ190×φ580mm,壁厚5mm的不銹鋼板制作,上、下兩端用厚度160mm的不銹鋼板焊接緊固,形成一封閉空腔。(2)內(nèi)濾芯,用ASJK-16礦用坑內(nèi)卡車的空氣濾芯內(nèi)置ST-3.5鏟運機的液壓油濾芯共同制作而成。(3)濾芯座,用φ16×φ480mm的螺紋鋼焊接于旋流室出水口一側(cè),用于緊固濾芯。(4)進水口,用φ20×φ50mm鍍鋅管焊接制作。(5)出水口,用φ20×φ150mm鍍鋅管外加油管彎頭組合制作,方便管路接入工作系統(tǒng)。(6)排污口,用φ20×φ100mm鍍鋅管外加φ20mm的球閥組合制作。
在5臺Boomer281全液壓鑿巖臺車上進行方案一的應(yīng)用,在5臺Boomer281全液壓鑿巖臺車上進行方案二的應(yīng)用,在5臺Boomer281全液壓鑿巖臺車上不做任何改變,對現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)進行記錄并分析,見表2。
表2 供水系統(tǒng)過濾器堵塞時間表
表2得出,方案一比不做改變,單臺鑿巖臺車每月供水系統(tǒng)過濾器堵塞平均故障時間降低7.15h。方案二比不做改變,單臺鑿巖臺車每月供水系統(tǒng)過濾器堵塞平均故障時間降低24.4h。方案二比方案一,單臺鑿巖臺車每月供水系統(tǒng)水過濾器堵塞平均故障時間降低17.25h。因此,在鑿巖臺車供水系統(tǒng)加裝水力旋流器,能有效解決供水系統(tǒng)過濾器的堵塞問題,確保設(shè)備正常工作,提高臺效。
Boomer281全液壓鑿巖臺車使用的水泵為進口葉片泵,該泵對水質(zhì)要求極高,對供水系統(tǒng)增設(shè)水力旋流器后,水質(zhì)仍不能達到進口葉片泵的使用要求,通過跟蹤設(shè)備現(xiàn)場作業(yè),發(fā)現(xiàn)井下生產(chǎn)系統(tǒng)的供水壓力為3bar,Boomer281全液壓鑿巖臺車規(guī)定的供水工作壓力為6bar,因此,設(shè)備對水泵增壓能力的要求并非很高,通過安裝尺寸及工作參數(shù)的對比,決定選用1臺管道增壓泵進行安裝試驗。
(1)兩種水泵的結(jié)構(gòu)及性能對比。
管道增壓泵的特點:①結(jié)構(gòu)緊湊,機泵一體化,體積小,立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地小,運行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整;②泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪聲低;③進出口設(shè)計成規(guī)格相同的法蘭,且位于同一中心線,可像閥門一樣安裝在管路上,中心低,便于管道布置,安裝方便;④市場價格便宜,購買方便,供貨周期短;⑤對水質(zhì)要求低。
進口葉片泵的特點:①運行效率高,節(jié)約能源,長期運行會給用戶帶來很大的節(jié)能效益;②結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修費方便;③體積小,質(zhì)量低;④密封性能可靠;⑤市場價昂貴,供貨周期長;⑥對水質(zhì)要求高。
表3 管道增壓泵與葉片泵更換記錄表
(2)通過在5臺鑿巖臺車上分別安裝管道增壓泵與葉片泵,經(jīng)過一年的使用,具體更換記錄,見表3。
通過更換記錄表,可直觀地看出,單臺鑿巖臺車管道增壓泵的年均消耗量要比葉片泵的年均消耗量少3.6臺,在供貨時間及成本消耗方面,使用管道增壓泵的效果要遠高于使用葉片泵的效果。
通過方案對比,得出加裝水力旋流器,單臺鑿巖臺車每月供水系統(tǒng)水過濾器堵塞平均故障時間降低17.25小時。比不作改變之前,單臺鑿巖臺車每月供水系統(tǒng)過濾器堵塞平均故障時間降低24.4小時,因此,在鑿巖臺車供水系統(tǒng)加裝水力旋流器能有效解決供水系統(tǒng)過濾器堵塞的問題。單臺鑿巖臺車管道增壓泵的年均消耗量要比葉片泵的年均消耗量少3.6臺,在供貨時間及成本消耗方面,使用管道增壓泵的效果要遠高于使用葉片泵的效果,真正實現(xiàn)降本增效。