王 斌,孟維超,于 亮,邵亮亮
海洋石油工程股份有限公司,天津 300461
導管架調(diào)平是導管架施工作業(yè)中技術(shù)難度最大、面臨問題最多、最具不確定因素的作業(yè)環(huán)節(jié),也是關(guān)乎導管架施工質(zhì)量的重要部分。當遇到導管架需要調(diào)平時,通常需要臨時停止施工作業(yè),并根據(jù)導管架實際水平度制訂出臨時的海上調(diào)平方案,從而額外增加海上作業(yè)時間。因此在導管架施工前若能提前做好導管架預調(diào)平方案,既能節(jié)省海上施工工期,也能保證導管架施工的質(zhì)量[1]。本文主要對渤海某油田中心平臺CEPB導管架調(diào)平設(shè)計進行分析,通過對比得到導管架調(diào)平的最優(yōu)方案,為其他導管架調(diào)平設(shè)計提供借鑒。
渤海某油田中心平臺CEPB導管架為8腿浮托導管架,其結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。
2017年12月,在對該平臺CEPB導管架就位場址進行多波束水深調(diào)查中發(fā)現(xiàn)就位海床位置不平,海床走勢基本為西低東高,B1-B4軸高差最大達0.7 m,見圖2。在規(guī)格書中要求導管架任意兩點相對高差不大于5‰[2-3]。導管架1-4軸間距為41 m,A-B軸間距為40 m,對角線長度為57.28 m,因此B1-B4相對高差應(yīng)≤41 m×5‰=0.205 m,而0.7 m>0.205 m,因此按照此情況就位后,導管架水平度將超出水平度規(guī)定要求,需要對導管架進行調(diào)平預處理。
圖1 導管架吊裝結(jié)構(gòu)示意
圖2 導管架就位處海床走勢
為分析導管架就位處海床地貌情況,將導管架分成A1、A2、A3和B1、B2、B3六個區(qū)域,其中A1、A3和B1、B3為防沉板區(qū)域,見圖2。各區(qū)內(nèi)的數(shù)值為平均水深,導管架底水平層整個區(qū)域的平均水深為EL(-)27.74 m。
導管架調(diào)平預處理方案一般為以下兩種[4]:
海床地貌處理方案。即通過吹泥、拋沙等手段,使海床地貌恢復平整,使其水平度初步滿足導管架就位要求。對于導管架預調(diào)平而言,此方案比較直接有效。
防沉板調(diào)整方案。即通過修改導管架防沉板的高度,使其能根據(jù)地貌的實際情況,適應(yīng)此時海床的高差,從而滿足導管架初就位的要求。
2.2.1 海床地貌處理方案
若采用海床地貌處理方案,通過計算需在圖3中紅色區(qū)域內(nèi)擺放水泥沙袋將海床填平。
紅色區(qū)域面積為16 m×26 m,填充水泥沙袋高度為0.4 m。估算水泥沙袋使用量為300 m3。
施工需在潛水支持船上完成??紤]擺放精度的需求,施工時將處理區(qū)域面積擴大一些,向四周各延展2 m,如圖4所示,在擺放水泥沙袋區(qū)域使用長、寬均為1 m,高為0.4 m的大包水泥沙袋排列平鋪覆蓋,擺放完成后掃測水深,根據(jù)掃測結(jié)果在低洼部位補充擺放散裝沙袋。此方案預計工期30 d。
圖3 海床拋沙區(qū)域
圖4 地貌處理區(qū)域
2.2.2 防沉板處理方案
2.2.2.1 防沉板調(diào)整方案
CEPB導管架防沉板原設(shè)計方案為4整塊防沉板,防沉板中心與導管架標高EL(-)28.0m 水平層對齊,且已在陸地安裝完畢?,F(xiàn)采用調(diào)整防沉板的方案使導管架坐底滿足坐底水平度要求,各個防沉板區(qū)域的平均水深見圖2,對防沉板處理方案如下:
(1) 拆除B3區(qū)域平均水深27.3 m處的防沉板的鋪板,使此處防沉板不影響導管架坐底水平度。
(2) B1區(qū)域平均水深為27.95 m,因此在此區(qū)域防沉板下鋪設(shè)H300型鋼及8 mm厚鋼板使其整體加高300 mm,從而使B1區(qū)域與其他防沉板區(qū)域相對海床深度相近。
(3)將A1區(qū)域防沉板分為A11和A12兩塊,A11平均相對水深約為27.67 m,A12相對平均水深為27.88 m。導管架下水就位時,A11區(qū)域?qū)⒃缬贏12區(qū)域完成坐底,A12區(qū)域?qū)⒉糠謶铱?,使其不影響導管架整體水平度,因此A1防沉板區(qū)域不做處理。
處理后,防沉板相對于海床的總體高差見圖5。
圖5 防沉板處理方案
2.2.2.2 防沉板調(diào)整分析
防沉板設(shè)計環(huán)境條件為[5]:最大波高為3.05 m,最大波周期為5.50 s;表層流速為0.90 m/s,中層流速為0.80 m/s,底層流速為0.80 m/s。CEPB導管架海底表層土參數(shù)見表1。
表1 CEPB導管架海底表層土參數(shù)
對防沉板安全系數(shù)進行計算,結(jié)果見表2,從表2可以看出防沉板穩(wěn)性滿足要求。
表2 防沉板穩(wěn)性計算結(jié)果
另外,因防沉板調(diào)整使導管架重力、重心發(fā)生變化,見表3。
表3 防沉板調(diào)整前后重力、重心 (X、Y、Z)變化
防沉板調(diào)整后,通過對索具進行微調(diào),微調(diào)后導管架吊裝索具長度偏差范圍都在0.25%范圍以內(nèi),符合規(guī)范要求,不影響導管架起吊索具使用,見表4。
表4 導管架吊裝索具校核
綜上所述,防沉板修改方案滿足設(shè)計要求。
對比以上兩種方案,導管架海床地貌處理方案耗時較長,且需在不確定因素更多的海上完成,耗時耗力;而防沉板處理方案可在導管架裝船前在導管架建造期間完成,節(jié)約成本。因此渤海某油田中心平臺CEPB導管架預調(diào)平處理方案采用了防沉板處理方案。
導管架調(diào)平采用吊機起吊,一般采用單點或雙點調(diào)平,首先校核調(diào)平吊點最大可承受調(diào)平力。單吊點最大允許吊裝載荷19 492.5 kN,吊繩角度為90°;雙吊點最大允許吊裝載荷28 940 kN,吊繩角度為65°。根據(jù)以往項目經(jīng)驗,調(diào)平力最大可達到導管架重量的一半,CEPB導管架總重27 321 kN,調(diào)平吊點可滿足此次調(diào)平作業(yè)。
CEPB導管架下水就位并完成鋼樁安裝后,其水平度情況見表5。
表5 導管架就位后水平度
由表5可知,在經(jīng)過防沉板處理后,此時導管架下水后最低點為A1軸,其與B4軸高差為378mm,而理論要求差值按照對角線計算為57.28 m×5‰=286 mm,不滿足水平度要求。通過水平度分析,需要起吊A1軸,進行單點調(diào)平,使導管架水平度滿足要求。
(1)在鋼樁上以5 cm為單位進行標記,方便操作人員初步判斷水平度調(diào)整情況。
(2)連接預掛在導管架上的調(diào)平索具。
(3)緩慢起吊導管架A1軸,待調(diào)平力達到1 962 kN后,每增加500 kN力保持1 min,直到導管架相對鋼樁開始向上運動。此次作業(yè)最大調(diào)平力達到9 910 kN,此時導管架開始向上運動,并達到預設(shè)刻度,導管架滿足水平度要求。
(4)導管架達到滿足水平度要求的位置后,吊機保持勾頭受力,施工人員組對焊接各腿皇冠板。
(5)完成各導管架樁腿的3塊皇冠板焊接后,放松吊機,解除鋼絲繩。調(diào)平工作結(jié)束,繼續(xù)進行導管架其他作業(yè)。
CEPB導管架最終調(diào)平結(jié)果見表6,此時A1和B4軸二者之間高差為265 mm,滿足≤286 mm的水平度要求。
表6 導管架調(diào)平結(jié)果
通過一系列預處理方案及處理方案的實施,渤海某油田中心平臺CEPB導管架調(diào)平作業(yè)圓滿完成,保證了導管架的施工質(zhì)量,保障了未來組塊的安全與穩(wěn)定。此次調(diào)平作業(yè)可為其他同類項目提供參考。