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(1.開封龍宇化工有限公司,河南 開封 475200;2.開封市聚甲醛基新材料重點實驗室,河南 開封 475200;3.匯科琪(天津)水質(zhì)添加劑有限公司,天津 301714)
開封龍宇化工有限公司(以下簡稱開封龍宇)的鍋爐是太原鍋爐集團制造的TG-45/1.27-M型高溫分離、低循環(huán)倍率循環(huán)流化床鍋爐,具有單鍋筒、自然循環(huán)、鋼結(jié)構(gòu)、前吊后支、室外布置、∏型結(jié)構(gòu)。鍋爐為雙層布置,樓上為鍋爐主體部分及操作室,樓下一層布置除渣系統(tǒng)、排污系統(tǒng)操作平臺,安裝風(fēng)機、風(fēng)道及煙道等設(shè)備。另外,鍋爐還布置有布袋除塵器、氣力除灰、脫硫裝置等系統(tǒng)。
鍋爐給水除氧采用熱力除氧器,控制除氧器內(nèi)部壓力為0.02MPa,除氧器水溫度為101~104℃,保持含氧量不大于100 μg/L,根據(jù)水質(zhì)含氧分析情況,適當(dāng)調(diào)整除氧器再沸騰管蒸汽進口閥。隨著運行時間的延長,除氧器出現(xiàn)故障,鍋爐給水氧含量升至400~650 μg/L。鍋爐給水中溶解氧是造成鍋爐腐蝕的重要原因之一[1-4],低壓鍋爐中的腐蝕主要是氧腐蝕[5],氧腐蝕是鍋爐系統(tǒng)最常見的也是較嚴(yán)重的腐蝕形態(tài),它屬于電化學(xué)腐蝕的一種,鍋爐給水中的溶解氧具有去極化作用,會使腐蝕加劇。氧腐蝕的形式一般是潰瘍型和小孔型的局部腐蝕,次層是黑色粉末狀潰瘍腐蝕坑陷。經(jīng)分析,近期開封龍宇鍋爐省煤器經(jīng)常發(fā)生腐蝕泄漏,與給水中溶解氧超標(biāo)關(guān)系很大,對生產(chǎn)造成了較大影響。由于不允許鍋爐裝置停車,無法進行除氧器維修檢查工作,為消除氧腐蝕的發(fā)生,公司組織開展了鍋爐給水化學(xué)除氧實驗,以降低鍋爐給水中的氧含量,消除氧腐蝕對鍋爐的影響。
YG-108脫氧劑:匯科琪(天津)水質(zhì)添加劑有限公司;WP脫鹽水:開封龍宇化工有限公司;蒸汽:壓力1.2MPa,溫度191℃。
計量泵:美國,B726-398TI,B726,Q=9.5L/h,H=0.69MPa;計量箱:1.0m3,材質(zhì)PE;熱力除氧器:江蘇火電電力設(shè)備制造有限公司,30m3。
將25kg/桶的聚乙烯塑膠桶裝YG-108脫氧劑20桶加入計量箱內(nèi),把計量泵安裝固定好;然后,將計量泵的進口與計量箱通過吸液管連接好,吸液管深入計量箱底部;再將計量泵的出口用軟管連接到除氧水箱出口管道上。
YG-108脫氧劑的主要成分為二甲基酮肟,其具有較強的還原性,很容易和鍋爐給水中的氧反應(yīng),從而降低給水的溶解氧含量。該物質(zhì)反應(yīng)速度快,能快速降低水中的溶解氧,除氧較完全。二甲基酮肟與氧反應(yīng)的化學(xué)方程式如下:
4(CH3)2C=N-OH + O2→
4(CH3)2C= O + 2N2+ 2H2O
2(CH3)2C=N-OH + O2→
2(CH3)2C= O + N2O + H2O
同時,二甲基酮肟可降低鍋爐給水的含鐵量,防止氧腐蝕,其對沉積在管道、省煤器等處銅的腐蝕產(chǎn)物有清洗作用,可防止鍋爐因形成氧化鐵沉積物而引起金屬管過熱和腐蝕損壞。在金屬鋼材表面形成良好的磁性氧化物保護膜,并對金屬表面起到緩蝕和鈍化的作用,能有效地延緩熱力設(shè)備停(備)用時的腐蝕。二甲基酮肟生成磁性氧化物膜的化學(xué)方程式為:
2(CH3)2C=N-OH + 6Fe2O3→
2(CH3)2C=O + 4Fe3O4+ N2O + H2O
(1)實驗1:除氧器溫度控制在104℃時,檢測鍋爐給水中溶解氧含量、省煤器出口給水溫度、鍋爐排煙溫度,此時脫氧劑加入量為零。實驗時間為24h。
(2)實驗2:除氧器溫度控制在104℃時,向鍋爐給水中加入脫氧劑直至鍋爐給水中溶解氧含量達到國標(biāo)要求,檢測鍋爐給水中溶解氧含量、省煤器出口給水溫度、鍋爐排煙溫度并記錄脫氧劑加入量。實驗時間為24h。
(3)實驗3:減少除氧器蒸汽加入量,除氧器溫度控制在94℃時,向鍋爐給水中加入脫氧劑,直至鍋爐給水中溶解氧含量達到國標(biāo)要求,檢測鍋爐給水中溶解氧含量、省煤器出口給水溫度、鍋爐排煙溫度并記錄脫氧劑加入量。實驗時間為24h。
(4)實驗4:減少除氧器蒸汽加入量直至停止加入,記錄除氧器溫度為89℃時,向鍋爐給水中加入脫氧劑直至鍋爐給水中溶解氧含量達到國標(biāo)要求,此時檢測鍋爐給水中溶解氧含量、省煤器出口給水溫度、鍋爐排煙溫度并記錄脫氧劑加入量。實驗時間為24h。
4組對照實驗得到的實驗數(shù)據(jù)匯總見表1。
表1 化學(xué)除氧實驗數(shù)據(jù)匯總
注:除氧器汽耗為每噸鍋爐給水消耗1.2MPa蒸汽噸數(shù)。
從表1可知,隨著除氧器蒸汽加入量的減少,除氧器溫度逐漸降低,從104℃降至89℃;鍋爐排煙溫度也相應(yīng)降低,從155.47℃降至146.15℃;而省煤器出水溫度基本不變(保持在191℃)。主要原因為除氧器溫度降低后,由于鍋爐給水與省煤器溫差變大,熱交換能力增強,從省煤器吸收的熱量更多,經(jīng)過省煤器的煙氣溫度降低,省煤器出水溫度仍然升高至191℃,熱量利用率提高。
從表1可知,隨著除氧器內(nèi)脫氧劑加入量的增加,鍋爐給水溶解氧逐漸降低。當(dāng)除氧器內(nèi)蒸汽完全退出,脫氧劑加入量為0.14kg/t,鍋爐給水溶解氧降至國標(biāo)要求,即小于0.1mg/L,實測為0.08mg/L。
相同負(fù)荷下除氧劑加入量的經(jīng)濟性對比見表2。從表2可以看出,在鍋爐負(fù)荷基本一致的情況下,溶解氧控制在0.08mg/L時,隨著脫氧劑的加入,蒸汽量逐漸減少,除氧器溫度逐漸降低,鍋爐給水除氧成本也逐漸降低。劉俊明等[6]對130t/h燃?xì)忮仩t給水溫度變化對排煙溫度的影響進行了研究,鍋爐排煙溫度隨給水溫度升高而升高,與本實驗數(shù)據(jù)一致,說明通過適當(dāng)降低鍋爐給水溫度,可降低煙氣熱損失,提高熱效率,降低生產(chǎn)成本。
表2 相同負(fù)荷下除氧劑加入量的經(jīng)濟性對比
(1)對低壓鍋爐采用脫氧劑進行化學(xué)除氧,在滿足除氧效果的前提下,降低除氧器操作溫度,提高鍋爐給水的吸熱能力,減少煙氣熱損失,降低排煙溫度,保持省煤器出水溫度不變。
(2)在低壓鍋爐中,脫氧劑YG-108具有較好的除氧效果,在不使用除氧器蒸汽的情況下,化學(xué)除氧可以實現(xiàn)鍋爐給水氧含量達標(biāo)。
(3)在同樣的條件下,化學(xué)除氧較熱力除氧運行成本低,成本降低45%,適當(dāng)降低鍋爐給水溫度,能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能降耗。而且化學(xué)除氧操作方便,藥劑危險性小,完全滿足安全生產(chǎn)需要。
(4)考慮到開封龍宇現(xiàn)有鍋爐給水組成中有脫鹽水、蒸汽冷凝液、冷渣機冷卻水等,在除氧器內(nèi)混合后的水溫容易波動,脫氧劑加入量難以精確控制,并且控制最佳的排煙溫度。實際操作中,以化學(xué)除氧為主,輔以熱力除氧(在除氧器內(nèi)適當(dāng)加入蒸汽),實現(xiàn)了鍋爐的穩(wěn)定運行,節(jié)能降耗效果顯著。