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(國電駐馬店熱電有限公司,河南 駐馬店 463000)
國電駐馬店熱電有限公司2×330 MW供熱機組鍋爐為上海鍋爐廠有限公司制造的亞臨界、自然循環(huán)、單爐膛四角切圓燃燒、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置汽包鍋爐,鍋爐型號為SG-1117/17.5-M749。布袋除塵采用ZD-90脈沖袋式除塵器,每爐配1臺布袋除塵器,其中灰斗共16個,布置為4室,每室分為2個單元,共計8個噴吹單元,576個脈沖電磁閥。
#1,#2機組的布袋除塵器系統(tǒng)采用施耐德昆騰系列可編程控制器(PLC),中央處理器(CPU)采用冗余67160雙機熱備的CPU。#1,#2機組的布袋除塵器系統(tǒng)共用一對CPU來控制,CPU與子站通過高速現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(Mb+)同軸電纜來連接通信,其中#1,#2子站為#1機組所用,#3,#4子站為#2機組所用。公用PLC的故障極易造成2臺機組全停的重大不安全事件,成為控制系統(tǒng)重大安全瓶頸[1]。
由于運行時間較長,PLC電器元件老化嚴重,多次出現(xiàn)控制系統(tǒng)故障,且備品備件采購周期較長,部分備件處于停產(chǎn),無備件供應的狀態(tài),對2臺機組正常安全生產(chǎn)存在很大的安全隱患,尤其近幾年來故障明顯增多。另由于PLC系統(tǒng)界面友好程度較差,故障的排查、運行的操作以及日常檢修維護帶來諸多不便。
由于布袋除塵器的脈沖順序閥8個噴吹單元,576個脈沖電磁閥主要執(zhí)行簡單的順序控制邏輯,分散控制系統(tǒng)(DCS)完全可以滿足生產(chǎn)工藝流程及控制精度的要求。
另由于機組氣力除灰系統(tǒng)、主機控制及化水控制系統(tǒng)均采用同類型DCS,檢修及運行人員對DCS具有較成熟的檢修經(jīng)驗和操作能力。
綜合以上因素,布袋除塵器PLC改造為DCS在技術(shù)方面、人員方面都較為成熟,可行性較強。
國電駐馬店熱電有限公司機組為熱電聯(lián)產(chǎn)機組,時刻擔負著工業(yè)用汽的供應,基本上不允許出現(xiàn)雙機停運的情況,由于布袋除塵器PLC為2臺機組共用系統(tǒng),如何在單機運行期間安全實施對布袋除塵器共用系統(tǒng)改造,存在很大的難度和風險。經(jīng)過現(xiàn)場充分調(diào)研發(fā)現(xiàn),雖然CPU為公用系統(tǒng),但是遠程控制柜#1,#2子站為#1機組所用,#3,#4子站為#2機組所用。為了有效減少項目實施風險,確保安全,方案確定為先進行#2機組改造,在不影響PLC正常工作的情況下,斷開#3,#4子站與PLC通信,確保#1機組#1,#2子站正常工作。
布袋除塵器改造重點要解決的是2臺機組公用一對PLC,PLC可靠性嚴重影響2臺機組運行的可靠性。出于經(jīng)濟性考慮,需要通過較少設(shè)備的改造、縮小改造范圍、節(jié)約改造成本,達到解決問題的目的。經(jīng)過多方調(diào)研和分析,最終確定為原就地脈沖控制柜和電纜全部利用;只對原PLC控制系統(tǒng)進行DCS改造,一方面減少了設(shè)備改造的范圍,較低改造后存在的風險,另一方面通過優(yōu)化方案節(jié)約了改造成本[2]。
改造的核心為DCS設(shè)計及組態(tài),整個DCS網(wǎng)絡框架的設(shè)計涉及后續(xù)的安全性和經(jīng)濟性。原氣力除灰系統(tǒng)采用北京國電智深版本型號為EDPF-NT+的DCS,而氣力除灰系統(tǒng)和布袋除塵器在生產(chǎn)工藝流程上存在先后順序,而且運行上有著直接的關(guān)系,統(tǒng)屬除塵除灰系統(tǒng)。利用原除灰系統(tǒng)DCS平臺進行擴展,將布袋除塵器系統(tǒng)融合到原除灰DCS內(nèi),不再分析增加DCS控制域。如圖1所示,新增布袋除塵器DPU控制柜作為原氣力除灰系統(tǒng)的#4,#5,#6 DPU控制柜。取消原布袋除塵器原操作員站,優(yōu)化了人力資源配置,達到充分融合的效果。
圖1 擴展后的DCS網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)Fig.1 Extended DCS network structure
綜合以上3個方面因素的考量,最終方案確定了先在#2機組實施,利用原氣力除灰系統(tǒng)原DCS平臺和#61 DCS控制域,增加#4,#5,#6 DPU控制柜作為子站,取消原布袋除塵器的操作員站。有效節(jié)約了成本及人力資源支出,達到氣力除灰和布袋除塵器相互融合的效果。
改造工作開始前,主要通過改造步驟步步推演,通過對圖紙進一步確認,以及施工過程中各個步驟因素存在的問題及危險點進行了重點分析,逐條進行分解落實,對有可能存在的問題進行梳理和解決, 主要解決了以下幾個方面的問題。
(1)如何斷開#3,#4 PLC 子站與主控PLC的通信。
(2)原控制柜電纜的利舊是否存在電纜長度不夠的情況。
(3)原除灰系統(tǒng)DCS容量、點數(shù)以及核心交換機是否滿足。
(4)DCS電源柜容量。
由于就地脈沖控制柜的利舊,DCS組態(tài)僅需對原PLC程序進行優(yōu)化。組態(tài)過程中實現(xiàn)了以下幾個方面。
(1)保證原578個脈沖噴吹閥,按照原生產(chǎn)工藝流程噴吹,不能同時多噴、少噴、漏噴。
(2)增加噴吹次數(shù)DCS實時顯示功能。
(3)按照運行工藝要求,增加一套事故噴水降溫裝置的組態(tài)以及功能連鎖。
(4)能夠?qū)崟r顯示噴吹到的脈沖閥的順序和運行人員中停的功能。
由于控制系統(tǒng)前期過程中各項問題都進行了充分分析和解決,整個調(diào)試過程中較為順利,運行人員、機務檢修人員、熱控人員到廠共同對系統(tǒng)進行了驗收和運行簽證[3]。
調(diào)試過程中重點關(guān)注以下幾個問題。
(1)核心交換機UPS電源和保安電源的切換試驗。
(2)脈沖閥的順序控制有沒有實現(xiàn)中間停止,恢復后能否與上一次噴吹連貫。
(3)采用二極管回路搭建24 V冗余電源的可靠性。
綜上所述,本次改造實現(xiàn)了布袋除塵器與除灰系統(tǒng)的融合,突破了原1套PLC系統(tǒng)控制2臺機組的瓶頸,實現(xiàn)了布袋除塵器2臺機組的分散控制,提高了機組的抗風險能力。另一方面,通過利用原除灰系統(tǒng)DCS平臺,降低了改造費用和人力成本支出,達到了預定的效果,有效地提高了機組的安全性和經(jīng)濟性。