王俊強
(中海石油化學股份有限公司,海南 東方 572600)
隨著計算機信息技術(shù)的不斷發(fā)展及單片機的廣泛應用,綜合保護繼電器及PLC等數(shù)字化電氣設(shè)備得到快速發(fā)展及廣泛應用,在電機保護、備自投(備用電源自動投入使用裝置,簡稱備自投,包括進線備自投、母聯(lián)備自投等備自投方式,均會用到綜合保護繼電器或PLC等數(shù)字化電氣設(shè)備)、電機自啟動等方面均得到了充分應用。數(shù)字化電氣設(shè)備需進行模數(shù)轉(zhuǎn)化,必定會有模擬量信號與數(shù)字量信號響應時間的不同,技術(shù)人員在現(xiàn)場對數(shù)字化電氣設(shè)備編程的過程中,如果未考慮到此問題,可能會帶來一些隱蔽的、時有時無的故障。以下對3起(類)數(shù)字化電氣設(shè)備模數(shù)信號響應時間不同引起的事故過程及其解決辦法進行介紹,并通過原因分析總結(jié)經(jīng)驗教訓,供業(yè)內(nèi)參考,希望能起到拋磚引玉的作用。
6kV配電系統(tǒng)單母線分段運行,備自投設(shè)計為:正常運行時單母線分段運行,當某路進線失電時,跳開相應的進線開關(guān),合母聯(lián)斷路器。本6kV系統(tǒng)進線和母聯(lián)柜采用的都是廈門ABB公司的REF542plus綜合保護繼電器,其配電系統(tǒng)主接線如圖1。
圖1 6kV配電系統(tǒng)主接線示意圖
一次在拆除6kVⅠ段母線PT二次線時,線頭碰到了保護器的外殼,導致6kVⅠ段母線PT二次空開跳開;對6kVⅠ段母線PT二次空開進行恢復,在其恢復過程中,6kV1#進線斷路器跳開。
復位母線PT二次空開,據(jù)母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯(如圖2)設(shè)計本意,進線斷路器不應跳閘:第一階段,PT二次空開跳開時,“PT完好”信號為0,“1#失壓”信號為1;第二階段,PT二次空開復位后,“PT完好”信號為1,“1#失壓”信號為0。但實際上,在第一階段和第二階段之間還有中間階段,在PT二次空開復位瞬間,“PT完好”信號從0轉(zhuǎn)換為1,而“1#失壓”信號未由1轉(zhuǎn)換為0,致1#進線斷路器跳開。
圖2 母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯示意圖
經(jīng)分析,事故原因是:“PT完好”信號是PT二次空開輔助觸點變位的數(shù)字量信號輸入轉(zhuǎn)化,“1#失壓”信號是PT三相電壓模擬量信號輸入轉(zhuǎn)化,PT二次空開復位瞬間,模擬量輸入的“1#失壓”信號(如圖3)變位比數(shù)字量輸入的“PT完好”信號變位慢。
“PT完好”信號為直接光耦轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,只有幾毫秒的抗干擾延遲,REF542邏輯掃描周期約為10ms;而“1#失壓”信號要經(jīng)模擬量板卡進行模數(shù)轉(zhuǎn)化后才輸出數(shù)字信號1供與門判斷,模擬量的采集一般需要幾百毫秒的時間。1#進線失壓模擬量模塊“TR<”(見圖3)相當于失壓延時繼電器,如不考慮模擬量采集時間的影響,電壓低于30%U時,延時0.9s輸出1;電壓高于30%U時,不延時瞬間輸出0。但由圖3可以看到,時間設(shè)定的區(qū)間為0.5~300s,即該模塊最小響應時間為0.5s(說明書注明),即電壓恢復正常0.5s后“1#失壓”信號才能由1轉(zhuǎn)換為0,導致PT二次空開復位瞬間母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯與門條件滿足,1#進線跳閘。
圖3 1#進線失壓模擬量模塊示意圖
總之,由于綜合保護器“PT完好”數(shù)字量信號與“1#失壓”模擬量信號響應時間不同,引起了復位PT二次空開時母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯輸出,引起1#進線誤跳閘事故。
如圖4,在母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯中將“PT完好”信號加入上升延遲1s,即在復位PT二次空開時,備自投跳1#進線邏輯中“PT完好”信號從0到1延遲1s,以確保“1#失壓”信號由1轉(zhuǎn)換為了0,這樣就不會導致1#進線跳閘,從而避免事故的再次發(fā)生。
圖4 修改后母聯(lián)備自投跳1#進線邏輯示意圖
事故段電機自啟動邏輯由SIEMENSS7-200 PLC實現(xiàn),電機馬達保護器為SIEMENS3UF7,市電失電后,發(fā)電機自啟動,低壓母線建立電壓后,PLC輸出分批自啟動數(shù)字信號給低壓電機馬達保護器,馬達保護器輸出電機接觸器吸合信號。但在本次事故中,有1臺電機J441C-A(0s自啟動)在PLC發(fā)出自啟動信號的情況下,電機未自啟動。
SIEMENS3UF7馬達保護器中有個模塊“PowerFailureMonitoring”,簡稱UVO模塊,其作用為:電壓跌落2s內(nèi),馬達保護器保持輸出,母線2s內(nèi)來電電機接觸器直接吸合,電機自啟動;電壓跌落超過2s,馬達保護器停止輸出,發(fā)出“UVO故障”報警,母線電壓恢復后,馬達保護器邏輯發(fā)出信號對UVO報警自復位,PLC發(fā)出自啟動信號,電機自啟動。
在本次事故中,母線已建立電壓,PLC已發(fā)出自啟動信號,而由于UVO模擬量信號響應時間滯后,馬達保護器還未完成UVO報警的復位,并且馬達保護器會一直無法對UVO復位,直到PLC自啟動信號消失,最終導致電機自啟動失敗。經(jīng)試驗驗證,母線電壓恢復后,UVO復位模擬量信號響應時間約0.7s,因此PLC自啟動數(shù)字信號需延遲至少0.7s發(fā)出才能確保電機自啟動成功。
J441C-A自啟動失敗時序圖如圖5,其他電機0s自啟動成功時序圖如圖6。
圖5 電機J441C-A自啟動失敗時序圖
圖6 其他電機0s自啟動成功時序圖
總之,本次母線電壓恢復后電機J441C-A無法自啟動是馬達保護器自啟動數(shù)字信號與UVO模擬量信號響應時間不同所致。
該問題涉及所有0s自啟動回路,修改前電機J441C-A分批自啟動延時程序如圖7,為來電后0s自啟動;修改后電機J441C-A分批自啟動延時程序如圖8,為來電后1s自啟動,以確保自啟動成功。
圖7 修改前J441C-A自啟動PLC程序圖
圖8 修改后J441C-A自啟動PLC程序圖
事故段中變頻電機自啟動由ABBAC500 PLC實現(xiàn)。市電失電后,發(fā)電機自啟動,事故段原來運行的變頻電機由PLC輸出自啟動數(shù)字信號進行分批自啟動。但在本次事故中,有3臺變頻電機PLC未輸出自啟動信號。
以未自啟動的變頻電機J433A為例(J433A失電自啟動程序如圖9),“J433A_RUN”停運信號為接觸器輔助接點輸入PLC數(shù)字量采集點,從失電到信號建立耗時約100ms以內(nèi),而低電壓信號“VOLT”為低電壓繼電器輔助接點輸入PLC模擬量采集點,從失電到信號建立耗時約為200ms,當“J433A_RUN”停運信號下降沿“F_TRIG1”觸發(fā)時,由于PLC電機停運數(shù)字量信號與低電壓模擬量信號響應時間不同,低電壓信號“VOLT”未建立,導致PLC自啟動邏輯未輸出,造成J433A自啟動失敗。
圖9 變頻電機J433A失電自啟動程序圖
由于事故段中變頻電機停運數(shù)字量信號與低電壓模擬量信號的響應時間很接近,而響應時間的快慢存在偶然性,因此當PLC進行變頻電機分批自啟動時,出現(xiàn)自啟動失敗的情況存在偶然性。為避免類似事故的發(fā)生,需對所有變頻電機的PLC自啟動邏輯進行修改,即對所有變頻電機PLC自啟動程序中停運信號下降沿做200ms的延時。以變頻電機J433A為例,當市電失電時,“J433A_RUN”停運信號下降沿“F_TRIG1”觸發(fā),延遲200ms(見圖10),以等待低電壓信號“VOLT”建立,這樣PLC程序中變頻電機自啟動即可成功。
圖10 修改后變頻電機J433A失電自啟動程序圖
總結(jié)上述幾起事故的經(jīng)驗教訓,在對數(shù)字化電氣設(shè)備編程時,必須考慮到模擬量信號與數(shù)字量信號響應時間的不同,適當對一些信號進行延時,使程序更加嚴謹,容錯率更高,這樣才能保證供電的安全性、可靠性及穩(wěn)定性。